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文档简介

1、毛纺厂产量及 质量的主要技 术措施毛纺厂产量及 质量的主要技 术措施 本文关 键词 :毛纺厂,产量,措施, 质量,技 术毛纺厂产量及 质量的主要技 术措施 本文简介:面对国内外异常 严峻的经济形式,纺织服装行业也面临一系列困 难和挑战,如 订单 小、品种多、打 样多、用工多、招工 难等, 严重影响着 纺织企业的发展。在当前形式 下,企 业应加大 产品结构调整和新产品开发力度,减少 纯棉常 规品种,避开大路 货品种的 竞争1 ,加大棉 / 毛和涤/毛混纺品种的比例。本文 针对毛纺产品品种多、生 产转毛纺厂产量及 质量的主要技 术措施本文内容:面对国内外异常 严峻的经济形式,纺织服装行业也面临一系

2、列困 难和挑战,如订单小、品 种多、打 样多、用工多、招工 难等,严重影响着 纺织企业的发展。在当前形式下,企 业应 加大产品结构调整和新产品开发力度,减少 纯棉常规品种,避开大路 货品种的竞争1 ,加 大棉/毛和涤/毛混纺品种的比例。本文 针对毛纺产品品种多、生 产转换频 繁的问题,研究 企业质量管理、 产量管理、 节棉管理、用 电管理和安全管理方面存在的 问题和采取的有效 措施,提出企 业应强 化管理,通 过调整配毛方案, 优化产品 设计工艺。1 质 量管理1.1 质 量管理要点持续切疵分析、 优化 电清参数。新品种立即切疵分析,老品种 1h/ 次切疵分析。调节好长丝包芯纱上下张力,保证包

3、覆质量。采用环锭纺工艺减少 27.8tex 及以下线密 度的长丝包芯纱。采取重奖重罚、奖优罚 劣政策,全 员参与质量监控,激励、激活 员工的积极性 2。对于每个新投 产产品,需了解与 产品质量相关的 问题 ,如所用原料特征、新旧工 艺单对 比,前期生 产 中的 问题 ,质量预案情况, 设备情况,客 户要求等。1.2 质量问题 技术措施1.2.1 环锭纺1.2.1.1 降低棉 /毛品种布面 A1 类纱疵梳棉:设备人员每周用酒精擦 1 遍大小漏底、生 头板,保证光洁度,对设备每天抄针 1 次, 检查 1次棉网质量;辅机房人员每天上机 检查针布状态;每天检查小漏底进口搁花、斩刀 花成形不良, 锡林、

4、道夫 针布造成的挂花、 罗拉缠花、道夫底部 搁花、 笼头,上下刮刀 积 花等问题。停车清洁时彻底清理墙板塞花;梳棉 值车工随巡回擦 净笼头积 花,不允 许扬起 飞花;随时检查吸风风量,杜绝堵糊;生 头落筒要打回生 头板,杜绝生头板搁花挂花,并 掐疵点条。梳棉湿度 55%60%。采用AFIS 纤维性能测试系统测试半成品指标,4 级原 棉和 5 级原棉 组成的配棉短 绒控制在 23% 以内, 4级 花配棉短 绒控制在 20% 以内。并粗:每周 对并条圈条盘进行 1 次清洗;每天 测机械波,异常立即停 车检修;每天 检查吸 风风 量大小、 牵伸区部件有无 损伤、上下清 洁是否灵敏; 对牵 伸区一筒一

5、清 洁,高架清 洁 必须停车用捻杆捻,不能造成 飞花纱疵;并条 压力棒积花、上下清 洁挂花需及 时反馈,并 对设备进 行修理,处理疵点条;粗 纱车工对牵伸区、车身清洁每落一排 纱做一次清 洁, 处 理断头飞花要彻底;粗纱上下清洁失灵, 车工需及时反馈,并对设备进 行修理, 处理疵点 纱;并粗湿度 60% 65% ,减少空中 飞花;每天分析粗 纱连续 性疵点,并根据情况 进行追 踪。细纱 :杜绝吸棉笛管堵花;新 换粗纱表面、上下斜坡要摘 净积花;对断头、飘头 及时处理; 巡回查绒辊积 花、打顿;清洁工每天做一遍氨 纶丝丝面清洁;调丝工每天检查 2 遍导丝轮 转动 是否灵活;及 时处 理前 罗拉黏

6、花; 牵伸区需保持清 洁,以减少 飞 花 纱 疵;细纱 湿度 55% 60% 。后纺:维修工及电工巡回检查单锭,并及时修理,避免 单锭乱切;每天 检查 2 遍单锭切纱, 并针对乱切单锭先查管纱,若管纱合格,先做 电清清洁,再用合格管 纱采样,之后找 电工 或维修工修理;车工必须按工作要求巡回 检查, 发现单锭乱切,必 须关闭;管纱不允许集 中纺, 1 个纱库只允许纺1 个牵纱,避免接 头集中;氨 纶丝产品应建立纱疵报警系统,以 避免产生连续性捻结,出现连续性捻结的筒纱必须去掉接 头再纺,并将 该管纱拿出待 处理, 减少接 头集中; 车工应做好纱线通道清 洁(捻结器、滚筒、传感器、 纱库)减少疵

7、点及疵点 产生的断头;车工插纱时,逐个检查连续 疵点。 对单锭乱切要求:先用棉球做 电清清洁, 再单锭采样;每周做十万米 纱疵实验,分析纱疵,十万米 9 级有害纱疵控制在 3 个以内。1.2.1.2 涤/毛/氨纶包芯纱品种捻 结疵点 化纤 含量大于 50% 以上的氨 纶丝 品种,染深色的牛仔布,容易出 现捻接疵点,在染色前不 易显现,而经过染色后,疵点就在 织物上突显,很难将其去除 3 。根据客户不同需求, 设计不同打结方案,进行试织,优化生产方案,尽量减少捻接数量。 捻接疵点在牛仔布上的 显现,与混纺纱配比有一定的关系,与 纱线细 度的关系不是很明 显, 关键在于化纤的特性。弹性越大,捻接疵

8、点越容易 显现布面。捻接 问题既有一定的 规律, 也有随机性。措施:凡是遇到捻接有 难度品种,接 单后需提前做捻 结优化试验,提供给客户选择 。客户 认可后,将捻 结参数及样照留档,生 产时对比样照进行生产。前细工序做好基 础管理,控 制纱疵,减少捻 结数量。仔 细分析纱疵是否有害, 对无害疵点 优化电清参数。 设定捻 结锁 定,连续切 4 次时,锁定锭子,将筒 纱处理干净再纺。自络每班查单锭,异常锭子关闭修 理。每天关注切疵数量,控制在百万米 300 粒左右,有 变化及时停车检查 原因。1.2.1.3 棉/毛竹节纱织 布断头有的竹节纱品种节子粗,竹 节处难以加捻,容易在竹 节处断头。采取措施

9、如下:细纱:湿度控制在 60%65% ;杜绝锭子不配套、不按机型上 车;锭带张力轮张力统一, 长度统一标准、不允 许混用;落 纱工做好 锭钩清洁,杜 绝锭带 在非正常位置 纺纱;落纱、 摆管时剔除坏管,杜 绝坏管纺纱;设备坏车、 纺纱过程中途停 车,必须处理干净粗细节; 责任机台保全工 检查发现 皮辊歪斜, 应立即解决;杜 绝竹节纱断头后直接接 头,断开接 头 绕头长 度不允 许超 1m ;客 户允许的情况下可适当加捻。后纺:加强对自络、细纱管底纱线的把关,将成形不良的管 纱交由车间工艺员处理4 。后 纺优 化捻结参数,减少出 现捻结滑脱;并保 证捻结外观不翘头 ; 优化电清参数,减少 误切(

10、切疵保证 200 粒左右);竹节倍数大、节子超过 20cm 的,第一排纱根据温、湿度,手摸 筒纱松紧度,筒 纱张力在 400cN 左右; 严把细纱直接接 头和接头超长纱,竹节纱接头倒 吸在 1.5m 内。1.2.1.4 涤/毛包芯 纱品种氨纶丝断丝由于钢丝圈较重、 发热、更换周期不合理、 纱线通道有毛刺、偏 丝、漏丝、氨纶丝 异常、 车速高、小倍数氨 纶品种包覆不良漏 丝等,造成 涤/毛包芯 纱品种氨 纶丝断丝。措施: 值车工加 强巡回,有断 丝的锭子及时处理,尤其是人 为偏丝和缠胶辊等, 发现后及 时处理5。钢丝圈应偏轻掌握, 线速度控制在 26m/s 之内。每 3h 查 1 次断丝,断丝的

11、 锭子记锭号反馈检修工检查纺纱 通道、 搁丝罗拉等是否有光滑 现象,并及 时检修。落纱前 由落纱工、 值车工逐锭检查,落纱后逐个拽 纱检查有无断丝,减少断 丝、劈丝现象; 调丝、 做清洁后值车工接车要逐锭检查杜绝偏丝、断丝;氨纶丝上机严格执行整台上整台下;后 纺打纱插纱时逐个验纱,将无丝纱挑出来;挑 丝工认真挑拣,挑 拣后再包装。1.2.2 气流 纺555棉/ 毛品种布面 长细经问题 气流 纺捻结参数 发生波动或纺纱腔内挂花造成 长细经问题 ,主要原因是 电清未查出。措施:对接头机连续查看至少 10 个锭子的接头质量,如有不合格的立即 调整。并条杜 绝 生条毛条、条子打折等 问题 ,以防条子黏

12、 连造成劈条子。555棉/ 毛品种布面异 纤问题原因:气流 纺破籽配棉 为外来破籽,未挑 拣出所致。措施:重点品种 过异纤分拣机。 对有漂白要求的品种,所有配棉成分都要进行评价。梳棉、并条、气流 纺 等各工序 严格把关。555棉/ 毛品种布面疵点主要因 为梳棉机分梳不良所致。采取措施:每天逐台检查棉网 质量,如有云斑、破洞立即整改。每周道夫抄 针 3 次;擦 车时逐锭排查针布环是否歪 齿损坏;做好落后 锭子的追踪 处 理,生产中落后锭子无法正常生 产,质量指标异常,个别锭子存在质量问题,产生原因有 纺 纱部件配合不良、棉条 质量及其他 问题,落后 锭子会持 续不断地集中在某几个 锭子上,要 及

13、时追踪处理6 。输纤通道表面 应光滑,不挂 纤维7 ,若输纤通道有 损伤,易产生刮花, 输纤通道内挂花会造成 严重的粗细节8 。需每天 检查梳纤通道分梳腔挂花情况,逐 锭检查 电清灵敏度。 纺杯是气流 纺纱的关键器件,直接影响气流 纺纱机的产量、质量及能耗 9, 因此,车工巡回处理锁锭和断头时,必须剔纺杯。每天通 过面板上排 查,断头切头多的锭 子逐一排 查原因,防止出现空锭等10 。555棉/ 毛纱长粗经对于气流 纺 48.6tex 纱线,在整 经时出现个别纱线偏粗现象,针对质 量不匀采取的措施: 梳棉注意控制 质量波动,盘头盘 底不合格条子及 时挑出。生 产过程中,每落一桶 纱条,用 手搓

14、条子,将粗细条挑出。并条巡回 过程,严格把关,每 2h 做一次重量 测试 ,有问题 及 时调整。每天 检查电清失效的 锭子,调整电清参数,粗支参数由 长度 10m 、幅度 11%调 整为长度 10m 、幅度 8%。2 产 量管理根据品种数量和新安排的上机品种,合理安排翻改品种台位。纺线密度 36.4tex 以下纱,细纱采用锥面钢领可提高 车速,如纺 36.4tex 棉/毛 80/20 纱, 前罗拉转速提高 30r/min , 8h 可提高产量 16kg/台,24h 提高产量 48kg/台。纺线密度 36.4tex 以上纱,采用 PG14854 钢领,与 PG14254 钢领相比,减少了自 络捻

15、结, 管纱容量增大,单位时间落纱次数减少,可以 节省落纱时间,提高产量。以纺 58.5tex 涤/ 毛 80/20 竹节纱为例,使用 PG14854 钢领后每 8h 可多落 1 排纱,节省时间 1.5h,增加 产量 35kg/ 台, 24h 可增加 产量 105kg/ 台。3 节 棉管理主要问题:小单子各工序有 时记录不准、控 产不准、下脚多、用棉量大。措施:小 单子建 台账,严格考核。减少各工序坏 纱条子、出 质量问题 坏纱条子。细纱:小单子建立台 账。粗纱由专人在翻改品种上机前 计量并同前工序核 对,如有 问题立 即反 馈,专人进行过程控制:上机 时先查好粗纱个数、大小,以便控制,粗 纱头

16、 、风箱花、 回丝每天记录,由记录产量人员监督检查及纺完后汇总,根据粗纱大小尽量使 纱同时空锭 (如有超锭及时顺掐粗纱);如遇 产量已够而粗纱还有剩余提前与计划 员沟通。设备:坚持做好专人查车头坏车工作。运转:单个坏纱必须按车间、工序制定 处 理标准处理, 缠皮辊的处理到同档断 头位置;单根、无丝处理到正常位置; 烂尾、异 纤处 理后由专人同后工序直接交接,能 纺的不能浪 费,杜绝一刀钩。反馈的报警纱必须由后工 序验证后确实为不合格品方可 处理。小单子上机时根据粗纱大小及时协调计 划员,粗纱大 时能否超纺,减少粗 纱头。根据粗纱的大小和数量及 时与控产员协调。4 节电 管理生产用电:突破质量保

17、守, 质量产量并重、平衡,各工序 质量稳定前提下不低于 车间设 定 车速。清花、前 纺、后纺、气流纺,在保 证温湿度的前提下尽量洒水不开空 调;高温高湿 情况下清花、前纺、后 纺、气流 纺前用 滤尘风 形成的 负压 ,将外气吸入 车间 ,停开空 调 (根据季节和室外温湿度,把外面空气引入);在保证湿度的情况下,温度超 30C开空调, 尽量减少空 调 使用。将 4 级花配棉粗 纱定量全部由 5.80g/10m 改为 6.95g/10m , 5 台车可提高产量 1.9t 左右, 每天可节电 140kW h,每月可节约用电 4200kW h ,节约费用 2940 元左右。前纺空调主风机变频改造:送风

18、主电机 30kW,每月用电量 2.4 万 kW-h 左右,改为变频 调节,每月可节约用电 5000kW h 左右,全年 节电 6 万 kW-ho细纱空调地吸风节能改造:地吸风机 55kW,每月用电 4.2 万 kWh,主要原因是老式离心 风机,风量小,负载大。改造新型轴流风机,在满足现用风量 10m3 的基础上,可使用电 动机 37kW,如安装 变频控制,每月可 节约用电 1.5 万 kW -h,全年节约 18 万 kW h。5 安全管理对安全 违 章,按照 规章制度 考核。重点危 险工作 24h 专人监护,实行审批制度。特 别对高空作 业、成品仓库、清花工 序侧重管理。白班主管 检查,中班主

19、管 检查,夜班 值大班检查。对设备 、高空、地沟、 风 筒、轴头缠花要做好周期性清 洁,每天必 查一遍。临时性工作制定 预案,全程监护。针对 各类受伤事故,制定整改措施。安全保 险时间严 格执行签字制度, 实行坏车由值车工、 检修工、 轮班长、值班人员检查 、签订保险时间后进行检修;停 车清洁由值车工、检修工、 轮班长、值班人员检查、签订保险时间后进行清洁。有打手等危 险部位加防 护罩和门锁使 用,清 洁用捻杆和刷子,不允 许用手操作,危 险部位加安全警示 标示。 针对危险四点时, 实行重点 检查。夜班由 值大班人员每 2h 不间断巡回 检查;交接班有工序 值班人员检查 ; 吃饭时间轮 班长必须在车间巡回检查,车间不定时监督检查执行情况。 严查违章操作。 对 高空作业、临时用电动火要进行作业审批,专人监护,特危作 业亲自监控。对设备、高空、 地沟、风筒、轴头缠花要做好周期性清 洁,每天必须检查。临时性工作制定 预案,管理人 员来临监督。6 结语 在市场竞争激烈和生 产成本费用不断上升的情况下, 积极调整产品结构,加大棉 / 毛和涤/ 毛品种开 发力度, 围绕着各种毛混 纺品种质量控制点的制定, 纱线质量得到了 较好的稳定 和提高。对某毛纺企业调研结果显示:2016 年与 2015 年相比, 纱疵降低 10%左右,环 锭纺产量比

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