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文档简介
1、初冷器阻塞原因分析及解决办法(河北承钢焦化公司)刘作玲李兆华姜振峰摘要:针对初冷堵塞的现象,分析问题所出的原因在于循环水温度过低。导致初冷 器各段温度分布与设计不符,从而找出合理的解决办法,并提出循环水系统整改方 案,以求对初冷器堵塞的彻底治理。关键词:初冷器循环水水温冷凝液组成一、存在的问题 初冷是煤气净化的基础,只有保证初冷单元正常、稳定的运行,才能实现对煤气的优质净化和化学产品的高回收率。然而,我厂初冷系统自99年lo月份起相继出现了一些问题,具体 表现在:初冷器下液管和冷凝液喷洒管堵塞;三台3000m2横管初冷器阻力增长较快,初冷器倒 用频繁,大大增加了工人的劳动强度,影响焦化系统正常
2、生产。二、原因分析煤气在初冷器中冷却分为三段:热水段、循环水段和低温水段,由于上段热水且前尚无用 户,因此现只开循环水段和低温水段。为了确定初冷器阻力增加主要在哪个部位,我们在初冷 器循环水段后侧壁板备用口处接装测温、测压装置,以分段测初冷器阻力。测量结果如下表1初冷器各段温压测定衰11初冷器 初冷器 初冷器 初冷器 初冷器 初冷器 初冷器人口压力 中段压力 出口压力 上段阻力 下段阻力 中段温度 下段温度kpakpa kpa kpakda ac160 334 3 50i740 16 23 205149 320 335 1 71 o15 24 205171 4 10 432 239 0 22
3、24 205165 450 478 2 85 0 28 24 205以上数据表明:初冷器阻力增长主要位于中段,即循环水段,根据其它兄弟厂家经验,初冷 器阻力增长主要集中于下段,为什么我厂中段阻力增长如此快呢?这首先在看初冷器各段的 温度分配,情况如下:表2初冷器各段温度控制与设计对照表热水段后 循环水段后 低温水段后i煤气温度 煤气温度 煤气温度l设计值 1"78130c 140屯 1921屯i实际值820 24 205由以上数据可以看出:循环水段后煤气温度严重偏离设计值,而这一温度的控制尤为重 要,因为在初冷器中煤气由上而下流动的过程中,温度逐渐降低,煤气中萘的饱和含量也随之 降低
4、(不同温度下煤气中萘的饱和含量见下表),在5055范围内,煤气中的萘基本接近于·150·该温度下的饱和含量8lzgnm3,此时,开始有萘析出,由于在煤气冷却过程中还有大量的焦 油和氨水被冷凝下来,因此析出的萘全部溶解于焦油中,随着温度继续降低,焦油和氨水冷凝 量减少,致使进一步析出的萘沉积到横管外壁上,降低传热效率,增加初冷器阻力。因此,循环 水段后煤气温度应严格控制,使之不能低于40。然而此温度并不好控制,由于承德地区冬 季寒冷,对循环水水温没有有效的控制手段,所以控制起来比较困难,为此我们只有通过改变 操作来改变初冷器堵塞的状况。衰3不同沮度下煤气中蘩的饱和含袭单位:g
5、,n矗f温度 20f25f30f35i40l45i50l52155li包和含量l0 4310766 i1315 12190 l3549 i5621 l8738 llo59 l18 38i三、解决办法 正常操作对,控制下段冷凝液槽焦油含量为3540,中段为810。因为中段煤气温度较正常时低,萘主要在中段析出,因此需加大中段冷凝液中的焦油含量,具体作法是:稳定两 台机械化氨水澄清槽的油水界位。保证补充焦油含水不超过50,由两台机械化氨水澄清槽 同时向下段冷凝液槽补充焦油,保证补给量高于设计值。这样下段冷凝液中焦油溢到中段,从 而提高中段冷凝液的焦油含量,改善喷洒液组成。同时,改变初冷器的清扫方式,
6、使用蒸汽清扫,放空管内冷却水,在管内和管间通入蒸汽, 蒸汽通过横管管壁把热量传给粘附在管壁外侧的物体,使之受热剥落,遇管外蒸汽溶化,与冷 凝水一起从下液管流出。使用管内外通蒸汽的方法。不但时间少,还可以减少冷凝水的量,从 而减少对冷凝液组成的影响。通过改变初冷器的清扫方式和改善冷凝液的组成,初冷阻力基本稳定下来,为进一步查找下液管和冷凝液喷洒管堵塞的原因,我们对堵塞物和冷凝液中焦油取样分析,结果如下:采4冷凝液堵毫袖分析结果l焦油 j萘l甲苯不溶物 f硫及硫化物 i襄5冷赣液中焦涟分析垴暴由实验数据可以看出,萘含量高是导致冷凝液管堵塞的重要原因。另外,玲凝液中焦油360t:前馏出量低,甲苯不溶
7、物高,粘度大,当温度足够低时,焦油本身就是导致冷凝液管堵的一个原因。焦油甲苯不溶物主要含有煤粉、焦粉、炭化室顶部热解产生的游离碳及清扫上升管时所带 人的多il物质。为了确认甲苯不溶物主要源自于煤粉、焦粉还是游离碳,我们曾对多组甲苯不 溶物做了工业分析。结果如下:衰6甲苯不溶韧的工业分析l灰分 1挥发份 )固定碳 i·15l·分析结果表明,甲苯不溶物主要是游离碳以及少量焦粉和煤粉的混合物。石墨是化学产 品在碳化宣顶部空问热繁的产物,而热解程度与焦炉的加热翩度直接相关,焦炉装煤不满或缺 角会导致炉墙局部温度过高,焦油中苯族烃的含量减少,而高温产物萘、蒽、沥青和游离碳的含 量增加
8、,比重变大,流动性变差;炉顶空间温度高,化学产品热解剧烈,特别是单核芳烃的热解 尤为严重,不仅影响化学产品的质量和组成,还会直接影响到焦油和粗苯的产率。为此,我们从焦炉操作制度上做了进一步改善,一方面尽量装满煤,保证不缺角;另一方 面,在加热高炉煤气中掺混3的焦炉煤气,在保证焦炭均匀成熟的前提下,尽要降低炉顶空 间温度。四、提出循环水系统整改方案 为了彻底治理初冷系统堵塞的问题,我们还准备对循环水系统进行改造,以达到对循环水温度的控制。目前循环水系统存在问题如下:循环水供水温度为32'(2,经冷却用户后水温上升至45。c再经冷却塔冷却至32后循环 使用。在实际运行的过程中,由于季节以及
9、早晚温差的变化、用户被冷却介质温度、用户冷却 面积的变化等等因素,常使循环水回水温度偏离45'12。如果只通过2×144矗抽风式冷却塔来 冷却循环水,那么供水温度也会偏离32"c,造成冷却用户介质冷却后温度的波动,如通过开美 一台冷却塔风机来调节循环水温度,供水温度改变幅度又特别大,从而影响生产的稳定运行。 为此需进行以下改造。首先,绘冷却塔风机鄙变频调速,根据出水温度来调节风机转速,变频器转速控制采用4-20r'aa信号,此信号是由化产中控的des系统经过pid运算输出的,系统框图如下:其次给冷却塔上水管加旁通,用于补偿由季节性气温变化而引起的回水温度波动。具体如下152结束语:通过一年多的摸索初冷器在水温变化比较大致使煤气
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