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文档简介
1、SFC程序在自动换辊中的应用摘要:本文介绍了用来测量换辊推拉缸行程的拉线式位 移传感器的投入及其应用, 以及自动换辊使用的 TDC控制器 的SFC程序中对位移传感器的调试。关键词:自动换辊;换辊推拉缸;拉线式位移传感器; 标零1 引言 轧辊的消耗和更换直接影响热连轧的板材生产效率,当 轧辊轧制到一定公里数长时,辊面就会不光滑,轧制出来的 板材便面会有划伤,需要把磨损的旧辊抽出来,将磨辊间磨 床打磨光滑的新辊推入机架。传统的换辊作业主要是靠手动, 即需要依次的人工动作调控相关设备来完成换辊,费时费力, 而利用PLC设计的自动换辊程序步骤繁琐,条理不清晰,没 有良好的可观性,维护难度特别大。天铁热
2、轧板公司换辊系 统的控制采用世界先进的控制器TDC,通过SFC程序完全实现了自动换辊作业,安全系数高,快速高效。2 工艺说明 天铁热轧板公司换辊控制主要有两种方式:手动方式和 自动方式。前者即在人工确认设备动作到位的基础上,根据 换辊顺序按动现场换辊操作台按钮来控制设备动作,最终达 到换辊的目的。自动方式是激活自动程序后,控制器会将动 按照顺序,达到快速换辊的目的。自动换辊的控制是仅次于 轧钢工艺的控制技术。它涉及到机架中所有设备的连锁动作, 虽然操作简单但是控制却很复杂。当机架中的设备例如阶梯垫、平衡缸、侧导板、入口导卫、出口导卫等设备按照 SFC程序的控制依次由轧钢位置退 到换辊位后,TD
3、C程序自动调用推拉缸的启动程序,首先推 拉缸头部的挂钩自动伸到下工作辊的支架上,将下工作辊拉 回大约 335mm 停止,这时上工作辊落下,然后将上下轧辊 一起拉出轧机。旧工作辊通过机前平台横移缸横移后,推拉 缸在按照以上步骤反顺序将新工作辊送入机架,期间共需要 7 个位置需要推拉缸停下来,以便配合机架内其他设备(如 工作辊连接缸锁紧缸,工作辊抬升缸,工作辊接轴抱紧缸) 的动作。而这 7 个位置需要通过拉线式位移传感器进行数据 检测,然后将数据输入到 TDC得程序中的参数输入端口,以 提供程序进行计算。在到达预定停止位置时,TDC程序发出推拉缸停止命令,使推拉缸停止,之后发出其他相关设备动 作的
4、命令,动作完成后,推拉缸继续动作。3 换辊推拉缸自动控制功能的实现3.1 自动换辊的控制程序 自动换辊的程序和其他程序的相同之处就是同样需要TDC程序的软硬件配置。不同之处是采用了TDC的顺序控制 功能SFC调用不同的设备控制程序,使之按照设定好的步 骤动作。自动换辊流程在画面显示的也很明朗,所以可视化 程度很高,给程序设计和调试维护带来一定好处。3.2 拉线式位移传感器 在自动换辊时需要用拉线式位移传感器精确控制轧辊 进出机架的长度。位移传感器调试的结果的精确性直接影响 到换辊进行的精确性。所以在调试自动换辊时,对推拉缸位 移传感器调试至关重要。拉线位移传感器可将机械位移量转换成可计量的、成
5、线 性比例的电信号。传感器钢绳排线方式采用自动均匀排线、 保证具有较高独立线性精度和较长的传感器使用寿命。3.3 拉线式位移传感器的投入 拉线式位移传感器在接线正常后需要在程序中进行投 入设定,其投入总共分以下五个步骤:3.3.1 零标 拉线式位移传感器正确接线后,就会反馈给程序里传感 器模块一个长度值,显示在 position 管脚处。但是这时的长 度是并不是现场的真实值,因为安装传感器时传感器的拉线 固定在推拉缸上,其长度已经伸出一部分,所以需要人工确 定一个基准点,即零点,作为推拉缸在不同位置时拉线不同 长度基准值。这样在推拉缸动作到某一位置时,程序就会得 到一个相对的位移值。具体零标的
6、做法是:让操作工将推拉 缸完全缩回。将此点作为零点进行零标。3.3.2 限位标定根据设备的控制要求,推拉缸有七个节点位置。七个位 置需要和操作工及设备人员现场测量。动作推拉缸直到达到 工艺要求之后才能算采取正确。该七个位置相关数值经过确认后,输入到程序中的参数 位置。333相关CFC程序调试在自动换辊程序调试之前,现场换辊首先使用的是手动 换辊,这是因为自动换辊条件不成熟,在推拉缸没有调试好 之前,必须对推拉缸进行封锁,不然的话,手动换辊时推拉 缸会自动动作。3.3.4 编译下载程序由于调试过程改变了 SFC程序,所以需要重新下载程序这个步骤一定要注意,许多时候调试方法都正确,但就是实 现不了
7、自动控制的功能,就是由于不了解软件的这个特性。4 注意事项按以上步骤进行后推拉缸的自动动作已投入。但有几点J1*:、I、 d;一定要注意:(1) 在SFC中对推拉缸的动作的顺序控制要设定正确, 否则会出现程序混乱。(2) P1至P7的节点限位值一定要精确,否则会因为轧 辊的推拉不到位, 而其他连锁动作却已动作造成事故。 例如, 上工作辊的下降位如果设定的比实际短的话,工作辊下降时 就不会落到下工作辊的卡槽内,拉出时就会有工作辊滚落地 面的危险。( 3)投入时要严格按照以上五个步骤依次进行,否则 会引起推拉缸动作不停止等一系列不正常动作。5 结语 天铁热轧板公司自从投入了自动换辊系统之后,得到了 良好的收益,效果非常明显:(1)换辊时间从过去的单机25 分钟,七台机架共约 40分钟减少至单机 14 分钟,七台机架 25 分钟。按照平均每四 小时换一次辊计算, 每天节省 90 分钟,可多轧板材 500 吨。( 2)控制精确,减少了手动换辊人工确认不当而造成 的设备动作过度的撞击损坏。例如,在推拉缸将工作辊推入 机架时,如果人工确认过度的话,就会导致工作辊撞到电机 接轴上。而用位移传感器就会在设定的位置准确的停下来。( 3)安全,自动换辊不需要操作人员在现场确认设备
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