




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、解决加热炉的燃料问题Application of Reheating Furnace in Middle Section Mill ofTangsteel12Wu DaohongDing Futong1 Beijing Shenwu Thermal Energy Technology Co., Ltd.2 TangShan Iron & Steel Co.,Ltd. TangShan, Medium Section PlantABSTRACT: The structure, property and control system of regeneration reheating furnac
2、e in Tangsteel Medium Section Plant are described in this paper. The result of reconstruction is introduced.KEY WORDS: furnace; blast furnace gas; regenerative burning system1 前言在钢铁工业中, 加热炉是主要的耗能设备之一。 合理解决加热炉的燃料问题, 提高燃料 利用率, 对于降低能源消耗, 减少钢坯氧化烧损, 提高加热质量从而进一步提高整个轧线生 产过程的经济效益,具有非常重要的意义。唐钢中型厂是一个生产矿用支撑钢、矿
3、用工字钢、角钢、轻轨、槽钢、圆钢、方坯等 9 个品种, 70 多个规格的中型轧钢厂,年产量 50 多万吨。原有推钢式加热炉两台,设计加热 能力62t/h,采用重油、高炉煤气混烧。2001年单耗重油38.43kg/t、高炉煤气167m3/t。油气混烧,油气比、空燃比都不易控制,这就造成能源的浪费,同时又污染了环境,造成了经济 效益和社会效益的双重损失,同时也增加了工人的操作难度。由于中型厂的两台加热炉要完成16个钢种、 70多个规格钢材的钢坯加热任务,加热钢种杂、 规格多, 因此加热炉产量波动大, 随着产量的波动, 其热负荷也随之波动, 产量越低, 吨钢热消耗明显升高。并且由于两炉交叉出钢,常处
4、于待轧、待温状态,加热时间长,氧化 烧损增大。随着公司对两火成材的淘汰,中型厂的开坯任务逐渐取消,年产量由过去的材坯总量5560万吨降低到全型钢 40万吨。开一座加热炉加热能力不够,开两座加热炉燃料浪费严 重。因此将中型厂加热炉改为一座适应能力强,且能耗低的加热炉很有必要。2 改造蓄热式加热炉的理论基础蓄热式高温空气燃烧技术, 19 世纪中期就开始用于高炉热风炉、平炉、焦炉、玻璃熔 炉等规模大且温度高的炉子。 其原理是采用蓄热室余热回收装置, 交替切换烟气和空气, 使 之流经蓄热体, 达到在最大程度上回收高温烟气的显热, 提高助燃空气温度的效果。 但传统 的蓄热室采用格子砖作蓄热体, 传热效率
5、低, 蓄热室体积庞大,换向周期长,限制了它在其他工业炉上的应用。新型蓄热室,采用陶瓷小球或蜂窝体作蓄热体,其比表面积高达2001000m2/m3,比老式的格子砖大几十倍至几百倍,因此极大地提高了传热系数,使蓄热室的 体积可以大为缩小。 另外,由于换向装置和控制技术的提高, 使换向时间大为缩短,传统蓄 热室的换向时间一般为 2030min,而新型蓄热室的换向时间仅为0.53min。新型蓄热室传热效率高和换向时间短,带来的效果是排烟温度低(200 C以下),被预热介质的预热温度高(只比炉温低100150C)。因此,废气余热得到接近极限的回收,蓄热室的温度效率可 达到 85%以上,热回收率达 80%
6、以上1。由于唐钢一铁厂的高炉煤气热值仅为 725 4.18kJ/m3,理论燃烧温度只有 1100C左右, 实际燃烧温度更低, 采用常规燃烧技术不能满足轧钢加热炉的温度需要。 而高温空气燃烧技 术将空气和煤气都预热到 1000C以上,高炉煤气的理论燃烧温度达到 2000 C以上从而使纯 高炉煤气的燃烧温度满足轧钢加热炉炉温1200 C以上的要求。3 改造方案及技术特点根据中型厂的生产波动大, 而加热炉区域场地较窄的特点, 并结合一铁外供煤气量的大 小(3000035000m3/h)。本着安全可行,调节灵活。节能效果突出的原则,采用招标的方 式,最终选择了和北京神雾科技公司的合作, 采用北京神雾公
7、司的 “蓄热式烧嘴 ”技术。根据 中型厂年产型钢 40万吨,不同品种轧机生产能力在4580t/h之间,设计加热炉最大加热能力 85t/h。3.1 加热炉主要参数和技术性能加热钢种:碳素结构钢、低合金钢、合金钢钢坯规格:断面 140mmK 140mm、165mmK 165mm、165mmK 225mm、165rnm 280mm长 度:最小2600 mm,最长3200mm钢坯入、出炉温度:常温入炉,出炉10501220 C钢坯加热温差:W 50 C炉 型:端进、端出推钢式连续加热炉,双排装料炉子加热能力(最大) : 85t/h炉子的主要尺寸:炉子有效长: 22820mm炉子总长(砌体长度) : 2
8、4792mm炉子内宽: 7300mm炉子总宽(砌体宽度) : 8348mm燃料:高炉煤气 低位发热值(标态)725X4.18 kJ/m3煤气消耗量(标态):33650m3/h空气消耗量(标态):22120m3/h烟气生成量(标态):48795m3/h 空气预热温度:1000 C煤气预热温度:1000 C吨坯单位热耗:1.20GJ炉底管冷却方式:汽化冷却32技术、结构特点 32 l蓄热式燃烧器加热炉每侧外部安装 17个煤气蓄热和19个空气蓄热式燃烧器,每个空气蓄热器与煤气 蓄热器相邻布置,蓄热式燃烧器分为单喷口和双喷口两种,以适应不同位置的蓄热式燃烧器布置。一个空气喷口和一个煤气喷口,组成一个燃
9、烧单元。 蓄热器中的蓄热体采用陶瓷小球和陶瓷蜂窝体的复合蓄热结构,它具有换向时间适中(中型厂设计换向时间2min ),耐急冷急热性好、导热性能好等优点; 每个燃烧器前的煤气和空气连接管上都安有手动调节阀,从而使得各个燃烧器、特别是上部与下部燃烧器的能力能够按需要进行调节;维修方便,可以在不影响炉子正常生产的情况下利用常规检修更换蓄热体。32 2引火烧嘴中型厂的产品中有一部分合金钢,这些品种对预热段的加热炉温有上限要求。女口 09CuP要求预热段炉温低于 800 C,而高炉煤气的安全燃烧温度需高于800 C,为解决这一矛盾,在预热段增加12支使用转炉煤气的引火烧嘴,以保证高炉煤气在800C以下的
10、安全稳定燃烧。12支引火烧嘴小时耗气量低 500m3/h,采用电子打火点燃,使用安全可靠。32 3自动控制炉温控制系统采用在工业炉窑控制中广泛使用的双交叉限幅控制方式,为保证各个供热区温度的可控性,首先对各区设置独立的,以温度为主环,空煤气流量调节为副环的炉温控 制回路。根据工艺的供热分配情况,共分为3个温度调节回路,分别对应预热段、加热段和均热段3个供热区。炉膛压力控制为减少换向对炉压调节的干扰采用手动调节煤气烟道及空 气烟道的废气调节阀门,保证炉膛压力稳定在给定范围。324换向控制换向采用四腔四通换向阀,换向燃烧控制按定时的原则,并按规定的换向时序,控制个煤气换向阀和3个空气换向阀的动作,
11、也可手动控制换向。3 2 5安全保护系统仪表控制安全连锁逻辑保护系统在煤气总管压力过低、空气压力过低、仪表气源压力过低、电源故障情况下,发生自动停炉;当发生自动停炉时,系统完成如下动作:总管煤气立 即切断,并在10min后停引风机,鼓风机则需要手动停止。另外还有紧急手动停炉:手动 停炉系统为独立于 PLC控制的硬件连锁系统。用于在特殊情况下,如控制系统故障时,由 操作员通过操作台的急停按钮,完成停炉操作。4加热炉改造效果4 1运行情况中型厂加热炉自2001年12月3日烤炉以来,使用情况良好,较大幅度地减轻了烧火工 的劳动强度。在正常使用中,通过电视画面可以了解到加热炉的运行情况、炉温控制非常容
12、易,各班烧火工普遍反映调节准确、方便。氧化烧损明显减少,加热炉扒渣工作由过去的每班一次改为每次检修扒渣一次。由于有各种报警记录,出现问题可以及时发现。对于热工方面的问题,也可以通过分析各种记录及时找出问题的所在,很快得以解决。自动停炉控制系统的设立,当出现异常情况时,可以及时自动停炉,对防止大事故的发生起到了很好的保护作用。经实践证明这套系统运行稳定。经过3个月的运行,加热炉运行基本稳定,目前加热炉的均热段炉温控制在12001300 C之间,加热段炉温在 1100C左右,排烟温度仅 120 C,燃烧产物的显热得到最大限 度的回收。最大加热能力已达到 87t/h , 2002年2月平均吨钢消耗为
13、 494m3/t。吨材热耗较改 造前下降了 26.9%。42经济效益改造完成后中型厂年产型钢40万吨,目前煤气单耗 494m3/t。按重油价格1.33元/kg,高炉煤气价格0.05元/m3计算。每年可为公司减少重油外采费用:38.43 K.33冰0= 2044.48 (万元)中型厂每年增加高炉煤气费用:(494 167) X0.05 40= 654 (万元)中型厂年创经济效益:2044.48 654= 1390.48 (万元)投资回收期:加热炉总投资为1087.61万元,仅以年节约燃料费计算投资回收期为:(1087.61/1390.48 )X12= 9.4 (月)全部投资回收期仅需 9.4个月
14、即可收回,经济效益十分明显。4.3社会效益在取得良好经济效益的同时, 也取得了良好的社会效益。 每年中型厂由于热耗降低减少 C02排放6000 m3以上,这将极大地改变环境。同时,由于高效蓄热燃烧,烟气的排放温度 低于150 C,这不仅减少了排烟的热效应而且其排放烟尘的黑度是肉眼所看不见的,这对保 护环境是一大贡献。由于高温煤气和空气混合燃烧产生了较高的理论燃烧温度,这种低热值的高炉煤气可以迅速、稳定、充分的燃烧,高温烟气均匀充满整个炉膛,钢坯加热温度十分均匀,为轧制高 质量的钢材创造了条件,据2002年12月份统计数据显示,中型厂生产作业率较去年提高1.9%。加热炉区噪声减小,环境清洁,彻底杜绝了加热炉冒黑烟造成的环境污染,工作环 境较以前大有改观。5 结论中型厂加热炉蓄热式改造, 成功地将低发热值的高炉煤气应用于轧钢加
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公司春季种植活动方案
- 2025年语言学基础认知考试题及答案
- 2025年专业英语与外语能力测试的知识考核考试题及答案
- 2025年项目风险管理课程考试题及答案
- 2025年物业管理师考试试题及答案
- 2025年司法考试试题及答案
- 2025年数字创新管理师职业资格考试试卷及答案
- 2025年计算机视觉与图像处理理论考试试题及答案
- 2025年高考数学科目模拟试题及答案
- 2025年档案管理与信息资源考试试卷及答案
- 2024年11月-矿山隐蔽致灾因素普查
- DBJ51T 163-2021 成都轨道交通设计防火标准
- 加热炉安全操作规程培训课件
- 学校红十字会工作手册
- 特种设备隐患排查与整治
- 2024年人教版七年级下册生物期末检测试卷及答案
- 药剂师知识科普大赛单选题100道及答案解析
- 荆州市国土空间总体规划(2021-2035年)
- 2024年变电设备检修工(高级技师)技能鉴定理论考试题库(含答案)
- 单位食堂配送菜合同协议书
- 家具家居运输合同三篇
评论
0/150
提交评论