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文档简介

1、用石灰法处理电镀含酸废水用石灰(氢氧化钙)处理电镀含酸废水用石灰(氢氧化钙)处理电镀含酸废水成本低,但操作复杂,存在不易白动控制和水质 混浊的缺点。设计两个中和反应池,在第二级中和池中用ph控制系统控制两个中和池中 石灰的加入量,有效地解决了 ph控制系统探头结垢的问题,实现了白动控制。在絮凝池 中用ph控制系统将废水ph控制在8. 38. 8的范围内,用这套系统处理合酸废水,水 质清澈,悬浮物达标,与使用烧碱中和法达到了同样的效果,取得了较好的经济效益和社 会效益。1设备及工艺流程处理电镀含酸废水一般采用烧碱中和法和石灰(氢氧化钙)中和法,用烧碱操作简便,但成本高,用石灰(氢氧化钙)成本低,

2、但操作复杂。目前,许多电 镀厂家和专业电镀废水处理公司使用烧碱处理,而一些用酸量大的电镀厂则使用石灰(氢 氧化钙)处理。用石灰(氢氧化钙)处理电镀含酸废水,目前存在的问题主要有两点:第一, 水质浑浊,悬浮物不易达标;第二,过程复杂,不易实现自动控制。很多公司是大型电镀 企业,电镀产品前处理脱漆等工序用大量的硫酸,每月大约80 t,酸洗和活化每月使用盐 酸大约20 t,废水处理车间曾经使用过烧碱处理含酸废水,但成本太高,不得不改用石灰 (氢氧化钙)代替烧碱。在使用石灰处理含酸废水的过程中,通过实验和长期摸索,成功地 研究出一套用石灰(氢氧化钙)处理电镀含酸废水的方法,取得了较好的经济效益和社会效

3、 益。1. 1设备废水处理车间含酸废水的处理设备主要有:含酸废水调节池,一级中和反应池,二级 中和反应池,絮凝池,沉淀池,清水池,污泥浓缩池,板框压滤机和石灰乳液配制池等。2. 2工艺流程含酸废水从电镀车间流入含酸废水调节池,用泵将含酸废水从调节池泵人一级中和反 应池,在一级中和池中加入石灰(氧化钙)乳液中和废酸和沉淀重金属离子。废水从一级中 和池流人二级中和反应池,在二级中和池中继续加石灰(氧化钙)乳液中和废酸,并调节废 水的ph至合适的范围。废水从二级中和池流人絮凝池,在絮凝池中加絮凝剂使沉淀物絮 凝成较大的颗粒,然后流人沉淀池,在沉淀池中水和沉淀物分离,上清液流入清水池,最 后从出水口排

4、出,沉淀池中的泥渣用泵泵入污泥浓缩池,然后用板框压滤机压滤,滤液流 回到含酸废水调节池,滤饼送至相关部门处理。2方法研究2. 1存在的问题用石灰(氧化钙)处理含酸废水,首先在石灰(氧化钙)乳液配制池中将石灰(氧化钙)配 成乳液,氧化钙与水反应生成氢氧化钙。氢氧化钙比氧化钙具有更细小的颗粒,与酸反应 速度较快,旦反应充分,反应中生成硫酸钙和氯化钙。硫酸钙是微溶物质,在水中的溶度 积为:so4 2t ca kk为硫酸钙的溶度积常数。为了研究用石灰处理含酸废水水质浑 浊的问题,现在假设有1 l硫酸钙饱和溶液,其中eso4 2-: a, ca抖一 b,那么ab -k。再假设另有1 l硫酸钙饱和溶液,e

5、so4 2t 2a,那ca * 0. 5b。如 果将这两种硫酸钙饱和溶液混合到一起,通过计算可知,混合后的溶液中s0 1. 5a, ca 0. 75b 此时,eso4 2t ca 1 1. 5ax 0. 75b -* 1. 125abk 此式表明,两种 饱和硫酸钙溶液混合后,硫酸根和钙离子浓度的乘积大于硫酸钙的溶度积常数,因此这两 种溶液混合后,溶液中将生成硫酸钙沉淀。用石灰(氢氧化钙)处理过的电镀含酸废水是硫 酸钙的饱和溶液,在处理过程中,当石灰(氢氧化钙)加入量不同时,将导致废水中硫酸根 和钙离子浓度的变化。废水流入沉淀池后,水与沉淀物分离。如果某一时段进入沉淀池中 的废水与另一时段进入沉

6、淀池中的废水硫酸根和钙离子的浓度有所变化,那么根据以上的 讨论可知,当这两种废水混到一起时,在沉淀池的上清液中将有硫酸钙沉淀生成,使水质 变浑。过去,在用石灰(氢氧化钙)处理含酸废水的过程中,沉淀池中的上清液经常变浑, 这个问题好长时间没有得到很好的解决。用人工控制中和反应池中石灰(氢氧化钙)的加入 量,其用量不够准确,中和池中废水的ph波动很大,在处理过的含酸废水中硫酸根和钙 离子浓度变化很大,当废水进入沉淀池后便有浑浊现象产生。解决这个问题的办法是,严 格控制中和反应池中废水ph的变化范围,确保石灰(氢氧化钙)用量的准确,使废水中硫 酸根和钙离子浓度在较小的范围内波动。含酸废水经过处理后显

7、碱性,在沉淀池中分离后, 上面清液流入清水池,按传统工艺,在清水池中加酸调节ph,将ph控制到69。用石灰 (氢氧化钙)处理过的含酸废水是硫酸钙的饱和溶液,在清水池中加硫酸调节ph时生成硫 酸钙沉淀,水质变浑,悬浮物超标。用石灰(氢氧化钙)处理过的含酸废水有时氯化钙也是 饱和的,当用盐酸调节ph时,在清水池中有氯化钙悬浮物生成。过去在废水处理过程中,采 用硫酸调节ph,清水池中的水经常变浑,有时还很严重,采用盐酸调节ph后,情况虽然 有所改善,但悬浮物仍然不能完全达标。采用石灰(氢氧化钙)处理含酸废水的另一个问题是,石灰(氢氧化钙)加入量不易实现 自动控制,使操作复杂,水处理质量波动较大。硫酸

8、钙有较强的结垢能力,用石灰(氢氧 化钙)处理含酸废水产生大量的硫酸钙,当用ph控制系统白动控制石灰(氢氧化钙)的加入 量时,由于探头很快结垢,失去测定ph的能力。采用人工控制石灰(氢氧化钙)的加入量, 由于废水酸度高,变化大,人工控制比较困难,废水处理的质量得不到保证。3. 2解决方法很多公司含酸废水中含有铜、锌和少量的银等重金属污染物质,在处理含酸废水过程 中,除了中和废酸外,还要用石灰(氢氧化钙)沉淀这些重金属离子,根据有关资料1, 这些重金属离子沉淀的条件为接近中性和偏碱性,见表1。根据以上特性,如果将废水的ph控制在89的范围内2,可以有效地沉淀铜和锌 离子,但完全沉淀银离子则需要较高

9、的ph。用分析纯硫酸银和去离子水配制硫酸银溶液,用氢氧化钠将硫酸银溶液调至ph 一 8. 53,生成氢氧化银沉淀,由于碱性较弱,溶液中还含有少量的银离子,将溶液过滤后 经过分析得知,滤液中锦离子的质量浓度为10. 6 mg/le向该滤液中加入少许次氯酸钠 溶液,滤液中有黑色沉淀生成,滤液的ph由8. 53降至7. 89o这个反应的过程为,次 氯酸钠将二价银氧化为三价银,在碱性条件下三价银离子生成ni(oh)。黑色沉淀。在不同 ph条件下测定ni (of)。溶液中银离子的质量浓度,所得结果列于表2。分析结果表明, ph在89的范围内,ni (oh) o溶液中银离子的质量浓度符合国家排放标准的要求。由f有辄,化镀铜生产线,操作工在前处理区域和辄,化镀铜区域运送工件时,

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