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文档简介

1、编号:汇能电厂 1#机组/ 电气陕西神木汇能化工有限公司发电工程 1 30MW+1 150T/h 发电机组调试报告江苏华能建设集团有限公司编制时间: 2014年 6 月科技档案审批单报告名称 : 陕西神木汇能化工有限公司发电工程 1 30MW+1 150T/h 发电机组调试报告编 号: 汇能电厂 1#机组/电气 报告日期 : 2014年 5 月 保管年限 : 长 期 密 级 : 一 般 调试负责人 :王琨 调试地点 :汇能化工有限公司 调试人员 : 胡小兰 董博调试单位 : 江苏华能建设集团有限公司编 写 : 胡小兰审 核 : 王琨DQ-1目录1. 概述2. 分系统调试33. 开机前及升速时的

2、测试 104. 短路状态时的测试1 15. 空载状态时的测试 136. 带负荷及 72 小时满负荷试运中的测试 .177. 调试中发现问题及改进意见 188. 调试结论 18DQ-21、概述:陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单 体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、 安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于 2014年 3月 15日完成发电系统倒 送电,经 5月 1日至 8日发电系统空负荷测试,于 2014年 5月 9日 1 时 52 分 并网发电,于 6 月 10 日完成满负荷连续 72小时试运,又接着完成了 24小时试 运,后

3、即转入商业运行。在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项 分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特 性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电 流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切 换等)均达到了合格,良好的要求。通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、 仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机 组投入商业运行要求。2、分系统调试2.1 发电机控制、保护、信号回路传动试验2.1.1 控制及信号回路传动试验:(1)发电机出

4、口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常, 综合控制系统能发出与之对应的信号。(2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。2.1.2 保护及信号回路传动试验( 1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数 显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之 对应的信号。(2)后备保护(整定值: 过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、 过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可 靠,并且过流及过压保护动作跳开主

5、开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与DQ-3之对应的信号。(3)接地保护(整定值 :3 U0定子接地 10V准确发信 ,转子一点接地 8K,转子 两点接地位置变化定值 8% )定子接地保护、转子一点接地保护、转子两点接 地保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且转子两点 接地保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。2.1.3 分析结论:符合设计运行要求(1)经检查、试验,确认发电机开关就地合、分闸;远方同期闭锁合闸及保护 屏分闸的控制回路,均能可靠、正确动作,且有对应灯光指示和后备保护装置 及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。(2)各保护(差动、过

6、流、接地保护等)均能正确动作,有相应保护装置及综 合控制系统显示,符合设计和运行要求。2.2 励磁二次回路试验2.2.1 调节屏操作试验1)机组未运行时合上直流电源开关 2QS,220V 直流向调节器供电,此时可用 于调节器静态时的参数设置和试验;机组运行时,合上该开关, 220V 直流 为调节器提供备用电源。2)机组达到额定转速,永磁发电机输出电压达到额定值时,合上交流电源开 关 1QS,永磁发电机向调节器提供工作电源。3)机组达到额定转速,调节器参数设定完成,机组具备投励时合上励磁输出 开关通道 A 和励磁输出开关通道 B。4)进行“通道选择”、 “手动/ 自动”、“方式选择”、 “减磁/

7、增磁”及“通 道投/ 退”等开关的操作,检查正确。2.2.2 灭磁开关保护跳闸试验1)投入发电机保护(差动、后备、接地等)跳灭磁压板,在保护装置加入模 拟量,令差动、后备、接地保护动作,灭磁开关自动跳闸。2)操作台按“紧急停发电机” ,灭磁开关自动跳闸。3)操作台按“发电机灭磁开关”,灭磁开关跳闸。4)以上跳闸后自动关闭汽机“自动主气门”。2.2.3 增、减磁回路试验DQ-41)机组达到额定转速,合上灭磁开关 1KKA、 1KKB。2)操作调节屏“增磁”按钮或电气操作盘“增磁”控制开关,发电机出口 电压上升。3)操作调节屏“减磁”按钮或电气操作盘“减磁”控制开关,发电机出口 电压下降。2.2.

8、4 励磁通道切换试验1)操作 1QK选择 A通道运行 B通道跟踪,将自动/ 手动开关 3QK切换到“自 动“位,待发电机转速升至额定转速时,投入通道投 / 退开关 6QK,检查发电机机 端电压升至 95%额定电压。2)检查调节器显示,确认通道 A 工作,通道 B 跟踪且电压给定值 UGR、励 磁电流给定值 IFR、触发角 ARF三个量基本一致。3)操作 1QK,将通道 A 切换到通道 B,观察调节器显示参数无明显变化,机 端电压也没有变化。4)同理进行返回切换正常。5)同理进行“手动 / 自动”、“方式选择”切换正常。2.2.5 分析结论:符合设计及运行要求(1)经检查、试验,确认励磁回路的灭

9、磁开关分、合,增、减磁,通道选择 及投退、 手动自动及双通道切换等,均能可靠操作、 正确动作,有对应灯光指示。( 2)各保护(发电机保护动作、定子过压、灭磁连跳等)均能正确动作,有 相应灯光指示,符合设计和运行要求。(3)调节器输出稳定,升降电流、电压平滑无抖动现象,符合设计运 行要求。2.3 同期回路试验2.3.1 同期屏操作实验1 )操作同期屏同期方式选择开关 TQK(手动 / 自动),能够进行手动与自动同 期装置的正常切换,同时装置可正常工作及显示。2)操作同期开关选择按钮 XZ1、 XZ2能正确选择需要操作的同期点开关。本工程共设计两个同期开关,分别是 110KV线路 1117开关和发

10、电机出口 301 开关。3)信号复归按钮 1FA、同期启动复归按钮 2FA、同期启动按钮 QDA、合闸按DQ-5 钮 HZA均能够正确执行操作。4) 在同期点开关两侧均无压或一侧有压时,投“同期装置无压投入压板” 可 执行同期开关合闸操作。5) 投“同期合闸闭锁退出压板” 时,无论同期点开关两侧有压或无压均能执 行同期开关合闸操作。6) 当机组达到额定转速时,操作升压 SYA、降压 JYA、加速 JAA、减速 JIA 按钮,均能执行相应的操作。2.3.2 手动准同期1) 打开“同期装置无压投入压板” 、“同期合闸闭锁退出压板” 。2) 分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。3) 操作同期选

11、择开关 XZ1或 XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例) ,操 作同期方式选择开关 TQK至“手动同期”。4) 系统电压表指示 57.7V,频率 50HZ,待并侧电压表指示 57.7V,频率 50HZ, 此时压差、频差指到 0 点,同步表指向同步点。5) 增加待并侧频率至 50.05 时,同步表同步指针顺时针旋转,频差指示上 偏,当同步指向 -200+20以内时,同期检查继电器 TJJ 闭锁接点 闭合,手按同期合闸按钮 HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。6) 减少待并侧频率至 49.95 时,同步表同步指针逆时针旋转,频差指示下 偏,当同步指向 -200+20以内时,同期检查继电器 T

12、JJ 闭锁接点 闭合,手按同期合闸按钮 HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。 (当 超出 20以外时, TJJ 接点打开,发电机开关不动作) 。7) 当待并侧电压加大、减小后,压差指示也有对应的上偏、下偏变化。2.3.3 自动准同期1) 打开“同期装置无压投入压板” 、“同期合闸闭锁退出压板” 。2) 分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。系统侧加电压57.7V,频率 50HZ,待并侧加电压 57.7V,频率 50HZ。3) 操作同期选择开关 XZ1或 XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例) ,操 作同期方式选择开关 TQK至“自动同期”,自动准同期装置带电并开始执 行同期检查。DQ

13、-64)按同期启动按钮 QDA,同期点开关自动合闸,同时装置同步表上“合闸”指示灯点亮。2.3.4 并网操作试验1)机组达到额定转速具备并网条件时,选择发电机出口开关。2)执行上述“手动准同期”操作,并网成功。3)执行上述“自动准同期”操作,并网成功。2.3.5 分析结论:(1)经过拟试和实际带电操作试验,确认手动、自动同期回路接线正确、 动作 可靠,同步表及灯示,均符合要求,升、降压及加、减速与频差、压差指示一致。(2)发电机同期开关、 按钮均动作良好、 接线正确。装置可靠, 回路符合设计、 运行要求。2.4 机电联锁试验2.4.1 发电机开关跳闸及主保护动作联锁汽轮机试验:(1)发电机跳闸

14、试验:合发电机开关,投入汽轮机 DEH系统抽汽逆止门、 ETS 保护;当跳开发电机开关、 ETS 保护“发电机主开关跳闸”指示点亮,抽汽逆止 门自动关闭。(2)发电机主保护动作试验:投入发电机保护(差动、后备、接地)跳主汽门 压板及汽轮机 ETS保护,在发电机保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保 护动作, ETS保护“发电机主保护动作”指示点亮,主气门自动关闭。2.4.2 汽轮机保护动作及主汽门关闭联锁发电机试验(1)汽轮机保护动作试验:合发电机开关,启动汽轮机保护 (ETS) 动作,发电 机主开关自动跳闸。(2)主气门关闭动作试验:合发电机开关,开启主汽门,投入发电机非电量保 护电源,

15、令主汽门关闭, 发电机保护装置显示 “热工故障”,发电机主开关跳闸且 综合控制系统发出“热工跳闸”信号。2.4.3 其他操作、保护动作联锁发电机试验(1)在同期屏合上发电机出口开关, 发电机保护屏投 “非电量保护跳发电机开 关”、“励磁系统故障非电量保护跳闸”压板,同时投励磁调节屏“励磁联跳”压 板。执行“汽机操作台打闸” 、“主汽门关闭”、“热控保护动作”及“励磁联跳”DQ-7 操作,均能自动断开发电机开关。(2)在同期屏合上发电机出口开关, 线路保护测控屏投 “跳发电机开关”压板, 模拟线路保护装置保护动作跳线路开关,发电机出口开关自动联跳。(3)在同期屏合上发电机出口开关, 变压器保护测

16、控屏投 “跳发电机开关”压 板,模拟主变保护装置动作跳主变高压侧开关,发电机出口开关自动联跳。2.4.4 分析结论:(1)发电机开关跳闸及主保护动作,主汽门关闭、抽汽逆止阀关闭、 ETS保护 动作正确,符合设计运行要求;(2)汽轮机保护及主汽门关闭动作,发电机开关跳闸、非电量“热工故障”保 护动作可靠、回路正确,符合设计运行要求。(3 )线路保护、主变保护联跳发电机回路正确,符合设计要求。2.5 发电机系统电流互感器极性及接线检验:2.5.1 测试发电机的三相六出线、头尾极性,用直流感应法,确认 U1、V1、W1为头,做 A、B、C出线; U2、V2、W2为尾,连成中性点。结果与厂家标号一致。

17、2.5.2 作 125LH各 CT的极性测试及外部接线检验,结果均为减极性,外部出线 均与一次电流方向对应,不论计量、保护励磁,皆用正极引出,可确保功率表正 走,电度计量正确,差动保护成为差接法。符合设计及运行要求。2.6 发电机系统电压互感器回路接线检查2.6.1 发电机出口 PT1、PT2的电压、相序、角差测试保护 屏相别及编号U-NV-NW-NU-VU-WV-W相序60.160.160.1104.3104.3104.3正相序励磁 调节 屏相别及编号U-VU-WV-W相序60.160.160.1正相序60.160.160.1正相序计量 屏相别及编号U-VU-WV-W相序104.3104.3

18、104.3正相序发电机 PT与系统 PT核相(同名相压差)相别及编号U-UV-VW-W613-6100.28V0.10V0.30VDQ-82,6,2 线路 PT电压、相序、角差测试正确。2.6.3 厂用系统 PT电压、相序、角差测试正确。2.6.4 分析结论 :(1)发电机 1PT、2PT 电压各回路正常,相序正确;核相与系统电压,压差最大 0.2V, 证明发电机出线与系统电压同相位;(2)厂用系统 PT电压各回路正常,相序正确,保护、测量、计量准确可靠。2.7 厂用高、低压配电系统试验2.7.1 线路 110KVG IS 组合开关设备断路器、隔离刀、接地刀开关就地、远方传 动正确,五防联锁可

19、靠,信号指示明确。2.7.2 厂用 10KV开关均通过就地、 远方传动,操作可靠,信号指示明确。微机保 护装置校验合格,保护动作可靠。电气参数测量及显示准确。2.7.3 合上 10KV侧厂用变压器 105、备用变压器 104、综合水泵房变压器 102 及 空冷变压器 103开关,同时合上相应的低压侧 401、400、403及 402开关,保护 跳开 10KV侧变压器开关后,相应的低压侧开关均自动跳开。2.7.4 调试结论:线路及高压厂用配电系统接线正确,设计合理,满足长期运行 要求。2.8 低压备自投回路试验2.8.1 合上 10KV侧厂用变压器 105、备用变压器 104、综合水泵房变压器

20、102 及 空冷变压器 103开关,同时合上相应的低压侧 401、400、403及 402开关。2.8.2 380V 配电室就地合上备用隔离开关 400-1 、400-3 和 400-2 。2.8.3 分别将 PC段 4018、综合水泵房 4031、空冷 4021 备用电源进线断路器推入 工作位置。2.8.4 分别模拟变压器 10KV侧 105、102 和 103 开关跳闸,相应的低压侧 401、 403和 402开关自动联跳,同时 PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线 4018、 4031和 4021断路器自动合闸,由备用变压器为各分系统送电。2.8.5 为保护备用变压器超负荷, PC段、综

21、合水泵房和空冷备用电源进线 4018、4031和 4021三台断路器中,电气回路通过联锁控制,一台备投合闸成功后,其 他两台将不能合闸,即不能满足备自投条件。2.8.6 试验结论:备自投回路接线正确,符合设计,满足紧急状态下保证正常供DQ-9 电要求。2.9 厂用电动机回路调试2.9.1 全厂电动机均经过就地、 远方启动、停止操作, 操作正确可靠,电流测量、 运行状态指示正确。2.9.2 电动机微机保护装置校验合格,保护灵敏可靠。2.9.3 就地事故按钮停机可靠。2.9.4 高压启动油泵、 1#、2#、3#循环水泵、 1#、2#引风机 6 台设备具有软启动 装置,可实现设备的软启动。就地事故按

22、钮停机跳开设备的电源开关,重新运行 需在配电室给回路送电。2.9.5 调试结论:符合设计,满足运行要求。2.10 全厂绝缘试验设备名称绝缘电阻( M)发电机50000主变压器100000 以上厂用变压器10000电缆、出线开关及母线对地2500 以上励磁机及其回路对地50001PT、2PT高压对低压及地1000010KV高压电动机20000以上380V低压电动机1000 以上二次操作、信号、保护等对地200分析结论:在全面检查后,对发电机、变压器、厂用变压器、开关、电缆及二次 控制回路分别测取相间、对地绝缘电阻,经分析、判断全部合格。3、开机前及升速时的测试DQ-103.1 开机前,系统绝缘检

23、查设备名称绝缘电阻( M)发电机定子、电缆、母线10000发电机转子4000励磁机及其回路10001PT100002PT10000发电机出口断路器10000分析结论:开机前,测量发电机定子、转子绕组、断路器、 PT及励磁机的绝缘电 阻,判断为绝缘良好。3.2 升速时转子线圈及轴承绝缘电阻测量( M )转速 r/min转子轴承座绝缘盘车208050020801000208025002090300020100超速后20100分析结论:转子、四瓦绝缘电阻随转速变化稳定,分析判断为绝缘良好。4、短路状态时的测试4.1 升一次电流 200A,检查各屏二次电流及相角(变比为 3000/5 )相别及编号电流

24、( mA)相位UVWU-VU-WV-W保护屏415111711811911624011741911181181181182391184201118117118119240119DQ-11励磁 屏4171118117117120238119计 量屏41811181171171182391194201117117117118239119录波 屏4211117117117118239119各 CT 同名相角差()相别及编号U-UV-VW-W4151-419135833594151-41712334151-41812224151-42011334151-42112224.2 短路特性试验(标准表接于同

25、期测量屏,互感器变比为 3000/5 ) 上升时二次电流( A)0.330.671.332.002.673.333.44定子电流( A)2004008001200160020002062标励磁电流( A)0.320.651.311.952.593.243.41准励磁电压( V)0.81.663.2810.8714.7418.5520.11表转子电压( V)9.2220.0041.2064.5086.0108.5114.3差流A0.01B0.01C0.01下降时二次电流( A)0.330.671.332.002.673.333.44定子电流( A)200400800120016002000206

26、2标励磁电流( A)0.250.571.211.872.543.203.41准励磁电压( V)0.531.253.0510.3414.3618.4620.11表转子电压( V)8.3218.6738.2460.1082.12103.5114.3差流A0.01B0.01C0.01DQ-124.3 检查过流、过负荷、差动及差动断线闭锁保护4.3.1 当过流、过负荷定值设定为 80%In。4.3.2 当定子电流升至 80%In 时,过流、过负荷保护动作,且灭磁开关跳开灭磁4.3.3 分析结论:( 1)升一次电流 A,测量各组 CT电流,与变比一致,无开路、串相,且相位 正确,符合设计要求。(2)各外

27、接表与盘柜表之读数近似一致。(3)由上述短路特性测试结果与出厂值对比,较为吻合一致,分析认为定、 转子磁路完好,绕组无匝间短路,(4)用一次升流法,试验过流、过负荷动作正确,符合运行、设计要求5、空载状态时的测试5.1 短路试验后,发电机残压及相序测量相别ABCABACBC电压( V)300300300517517517相序正确5.2 升发电机一次电压 10KV,检查各屏电压( V)、相序及角差保 护屏相别及编号U-NV-NW-NU-VU-WV-W相序57.557.557.6100.1100.1100.1正相序控制屏57.557.557.6100.1100.1100.1正相序开口三角电压( L

28、610):1.13 V相别及编号U-VU-WV-W相序励 磁 调 节 屏100.1100.1100.1正相序99.799.899.8正相序379.4379.7379.2正相序同 期 屏100100.2100.1正相序DQ-135.3 空载特性试验上升二次电压( V)20406080100120标定子电压 KV246810.512准励磁电流( A)0.290.590.911.221.702.17表励磁电压( V)0.6861.42.273.023.955.29转子电压( V)9.5418.728.239.254.668.9下降标定子电压( KV)20406080100120准励磁电流( A)0.

29、220.490.801.111.562.17表励磁电压( V)0.581.182.022.813.695.29转子电压( V)8.4116.4727.634.151.968.95.4 在 10.5KV 下测量开口三角电压定子电压(KV)励磁电流( A)励磁电压( V)转子电压( V)开口电压( V)10.51.563.2651.91.13分析结论:1)发电机相序 ABC为正相序,与母线标色黄、绿、红一致;三相电压对称,符合 要求。 测试时,短路线已拆除,开关在“试验”位置。2)两 PT相序均为正相序,与 ABC标号一致,二组 PT三相电压对称,对地绝缘良 好,PT及 2PT均为 Y,y12 组

30、,均符合运行和设计要求。3)在保护、电度、控制 (功率表) 、同期、励磁调节屏监测电压、相序,结果符合 要求,电压、相序均对应一致。4)各外接表与盘柜表之读数相近似5)上述测试结果与出厂值对比。比较吻合一致,分析认为定、转子的磁路良好, 绕组无匝间短路,这与短路特性之测试结果相符6)当在 3000 转时,升压达 10.5KV,监听发电机本体,未见异声、放电、接地等, 转子、励磁电压稳定,与出厂值相近,开口电压小于 2.0V。DQ-145.5 轴电压测量电压U1:1.329U2: 1.328U3:1.356分析结论:在电压 UN为 10.5KV 下,测量转子轴两端电压 U1与四瓦座上电压 U2,

31、 五瓦座上电压 U3,如上, U1、 U2、U3相近,且小于 3V,判断轴承座绝缘良好。5.6 灭磁时间及残压测量5.6.1 灭磁时间测量次数123平均值时间( S)12.812.8112.8512.825.6.2 测量灭磁后发电机残压及相序相别ABCABACBC一次电压(V)386386386670670670相序正确分析结论:(1)在电压为 UN即 10.5KV下,人跳 MK进行灭磁,灭磁时间共测三次,其测量 结果如上,三次分散性不大,但时间偏长,此与励磁及 MK的接线方式有关。 ( 2)在励变小室测相序, ABC为正相序,与标色黄、绿、红对应一致。三相电压 对称,相、线电压值符合 3 的

32、关系;相序正确,符合要求。与前面短路试验后 的原始残压( 570V/670V)相比,增大约 17.2%,这因剩磁所致,也符合规律,由 于转动方向未变,故两次的相序未改变。5.7 永磁机短路试验5.7.1 短路状态发电机转速短路时间永磁机电压永磁机电流300015S205.9V51.5A5.7.2 短路状态下永磁机无过热,冒烟等现象。永磁机短路后能正常工作,说明永磁机能满足励磁系统5.8 、励磁调节器试验DQ-155.8.1 自励零起升压试验(利用起励按钮)给定电压()8090100105超调电压( V)2242超调量()2.52.22.51.9摆动次数22235.8.2 1 、 2装置切换试验

33、:电压稳定、无扰动;两套互相替换良好可靠。5.8.3 10% 阶跃试验95%105%105%95%超调电压(V)34超调量()2.83.8摆动次数225.8.4 灭磁试验:跳灭磁开关或按下逆变灭磁按钮关断调节器脉冲输入信号,调 节器能截止关断并可靠灭磁5.8.5 分析结论:1)自励方式零起升压电压超调量及振荡次数符合规定。2)自励切换及两套装置切换电压过渡平稳且无扰动,方便可靠。3)10阶跃试验超调量及振荡次数符合规定。4)跳灭磁开关或按灭磁按钮时,调节器能可靠灭磁,符合设计运行要求5.9 、同期装置及回路试验(发电机主开关 503 在试验位置时,做手、自动假同 期试验)5.9.1 手动准同期试验1)当发电机电压升至额定值,投入同期开关 1AN,DTK至手动位置。2)用手动调压、调频时,电压、频率升高及降低与同步表压差,频差动作方向一 致;汽机调速平稳,调压良好,可满足并列条件。3)同步表指针旋转方向与发电机转速加减对应一致; 当同步表旋转指针接近同步 点时,同期继电器闭锁接点返回;当同步表旋转指针远离同步点(2

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