版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、编号:汇能电厂 1#机组/ 电气陕西神木汇能化工有限公司发电工程 1 30MW+1 150T/h 发电机组调试报告江苏华能建设集团有限公司编制时间: 2014年 6 月科技档案审批单报告名称 : 陕西神木汇能化工有限公司发电工程 1 30MW+1 150T/h 发电机组调试报告编 号: 汇能电厂 1#机组/电气 报告日期 : 2014年 5 月 保管年限 : 长 期 密 级 : 一 般 调试负责人 :王琨 调试地点 :汇能化工有限公司 调试人员 : 胡小兰 董博调试单位 : 江苏华能建设集团有限公司编 写 : 胡小兰审 核 : 王琨DQ-1目录1. 概述2. 分系统调试33. 开机前及升速时的
2、测试 104. 短路状态时的测试1 15. 空载状态时的测试 136. 带负荷及 72 小时满负荷试运中的测试 .177. 调试中发现问题及改进意见 188. 调试结论 18DQ-21、概述:陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单 体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、 安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于 2014年 3月 15日完成发电系统倒 送电,经 5月 1日至 8日发电系统空负荷测试,于 2014年 5月 9日 1 时 52 分 并网发电,于 6 月 10 日完成满负荷连续 72小时试运,又接着完成了 24小时试 运,后
3、即转入商业运行。在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项 分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特 性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电 流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切 换等)均达到了合格,良好的要求。通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、 仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机 组投入商业运行要求。2、分系统调试2.1 发电机控制、保护、信号回路传动试验2.1.1 控制及信号回路传动试验:(1)发电机出
4、口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常, 综合控制系统能发出与之对应的信号。(2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。2.1.2 保护及信号回路传动试验( 1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数 显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之 对应的信号。(2)后备保护(整定值: 过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、 过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可 靠,并且过流及过压保护动作跳开主
5、开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与DQ-3之对应的信号。(3)接地保护(整定值 :3 U0定子接地 10V准确发信 ,转子一点接地 8K,转子 两点接地位置变化定值 8% )定子接地保护、转子一点接地保护、转子两点接 地保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且转子两点 接地保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。2.1.3 分析结论:符合设计运行要求(1)经检查、试验,确认发电机开关就地合、分闸;远方同期闭锁合闸及保护 屏分闸的控制回路,均能可靠、正确动作,且有对应灯光指示和后备保护装置 及综合控制系统显示,符合设计和运行要求。(2)各保护(差动、过
6、流、接地保护等)均能正确动作,有相应保护装置及综 合控制系统显示,符合设计和运行要求。2.2 励磁二次回路试验2.2.1 调节屏操作试验1)机组未运行时合上直流电源开关 2QS,220V 直流向调节器供电,此时可用 于调节器静态时的参数设置和试验;机组运行时,合上该开关, 220V 直流 为调节器提供备用电源。2)机组达到额定转速,永磁发电机输出电压达到额定值时,合上交流电源开 关 1QS,永磁发电机向调节器提供工作电源。3)机组达到额定转速,调节器参数设定完成,机组具备投励时合上励磁输出 开关通道 A 和励磁输出开关通道 B。4)进行“通道选择”、 “手动/ 自动”、“方式选择”、 “减磁/
7、增磁”及“通 道投/ 退”等开关的操作,检查正确。2.2.2 灭磁开关保护跳闸试验1)投入发电机保护(差动、后备、接地等)跳灭磁压板,在保护装置加入模 拟量,令差动、后备、接地保护动作,灭磁开关自动跳闸。2)操作台按“紧急停发电机” ,灭磁开关自动跳闸。3)操作台按“发电机灭磁开关”,灭磁开关跳闸。4)以上跳闸后自动关闭汽机“自动主气门”。2.2.3 增、减磁回路试验DQ-41)机组达到额定转速,合上灭磁开关 1KKA、 1KKB。2)操作调节屏“增磁”按钮或电气操作盘“增磁”控制开关,发电机出口 电压上升。3)操作调节屏“减磁”按钮或电气操作盘“减磁”控制开关,发电机出口 电压下降。2.2.
8、4 励磁通道切换试验1)操作 1QK选择 A通道运行 B通道跟踪,将自动/ 手动开关 3QK切换到“自 动“位,待发电机转速升至额定转速时,投入通道投 / 退开关 6QK,检查发电机机 端电压升至 95%额定电压。2)检查调节器显示,确认通道 A 工作,通道 B 跟踪且电压给定值 UGR、励 磁电流给定值 IFR、触发角 ARF三个量基本一致。3)操作 1QK,将通道 A 切换到通道 B,观察调节器显示参数无明显变化,机 端电压也没有变化。4)同理进行返回切换正常。5)同理进行“手动 / 自动”、“方式选择”切换正常。2.2.5 分析结论:符合设计及运行要求(1)经检查、试验,确认励磁回路的灭
9、磁开关分、合,增、减磁,通道选择 及投退、 手动自动及双通道切换等,均能可靠操作、 正确动作,有对应灯光指示。( 2)各保护(发电机保护动作、定子过压、灭磁连跳等)均能正确动作,有 相应灯光指示,符合设计和运行要求。(3)调节器输出稳定,升降电流、电压平滑无抖动现象,符合设计运 行要求。2.3 同期回路试验2.3.1 同期屏操作实验1 )操作同期屏同期方式选择开关 TQK(手动 / 自动),能够进行手动与自动同 期装置的正常切换,同时装置可正常工作及显示。2)操作同期开关选择按钮 XZ1、 XZ2能正确选择需要操作的同期点开关。本工程共设计两个同期开关,分别是 110KV线路 1117开关和发
10、电机出口 301 开关。3)信号复归按钮 1FA、同期启动复归按钮 2FA、同期启动按钮 QDA、合闸按DQ-5 钮 HZA均能够正确执行操作。4) 在同期点开关两侧均无压或一侧有压时,投“同期装置无压投入压板” 可 执行同期开关合闸操作。5) 投“同期合闸闭锁退出压板” 时,无论同期点开关两侧有压或无压均能执 行同期开关合闸操作。6) 当机组达到额定转速时,操作升压 SYA、降压 JYA、加速 JAA、减速 JIA 按钮,均能执行相应的操作。2.3.2 手动准同期1) 打开“同期装置无压投入压板” 、“同期合闸闭锁退出压板” 。2) 分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。3) 操作同期选
11、择开关 XZ1或 XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例) ,操 作同期方式选择开关 TQK至“手动同期”。4) 系统电压表指示 57.7V,频率 50HZ,待并侧电压表指示 57.7V,频率 50HZ, 此时压差、频差指到 0 点,同步表指向同步点。5) 增加待并侧频率至 50.05 时,同步表同步指针顺时针旋转,频差指示上 偏,当同步指向 -200+20以内时,同期检查继电器 TJJ 闭锁接点 闭合,手按同期合闸按钮 HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。6) 减少待并侧频率至 49.95 时,同步表同步指针逆时针旋转,频差指示下 偏,当同步指向 -200+20以内时,同期检查继电器 T
12、JJ 闭锁接点 闭合,手按同期合闸按钮 HZA,发电机开关合闸,合闸指示灯点亮。 (当 超出 20以外时, TJJ 接点打开,发电机开关不动作) 。7) 当待并侧电压加大、减小后,压差指示也有对应的上偏、下偏变化。2.3.3 自动准同期1) 打开“同期装置无压投入压板” 、“同期合闸闭锁退出压板” 。2) 分别在同期屏端子加入系统及待并侧模拟电压。系统侧加电压57.7V,频率 50HZ,待并侧加电压 57.7V,频率 50HZ。3) 操作同期选择开关 XZ1或 XZ2选择同期点开关(以发电机开关为例) ,操 作同期方式选择开关 TQK至“自动同期”,自动准同期装置带电并开始执 行同期检查。DQ
13、-64)按同期启动按钮 QDA,同期点开关自动合闸,同时装置同步表上“合闸”指示灯点亮。2.3.4 并网操作试验1)机组达到额定转速具备并网条件时,选择发电机出口开关。2)执行上述“手动准同期”操作,并网成功。3)执行上述“自动准同期”操作,并网成功。2.3.5 分析结论:(1)经过拟试和实际带电操作试验,确认手动、自动同期回路接线正确、 动作 可靠,同步表及灯示,均符合要求,升、降压及加、减速与频差、压差指示一致。(2)发电机同期开关、 按钮均动作良好、 接线正确。装置可靠, 回路符合设计、 运行要求。2.4 机电联锁试验2.4.1 发电机开关跳闸及主保护动作联锁汽轮机试验:(1)发电机跳闸
14、试验:合发电机开关,投入汽轮机 DEH系统抽汽逆止门、 ETS 保护;当跳开发电机开关、 ETS 保护“发电机主开关跳闸”指示点亮,抽汽逆止 门自动关闭。(2)发电机主保护动作试验:投入发电机保护(差动、后备、接地)跳主汽门 压板及汽轮机 ETS保护,在发电机保护装置加入模拟量,令差动、后备、接地保 护动作, ETS保护“发电机主保护动作”指示点亮,主气门自动关闭。2.4.2 汽轮机保护动作及主汽门关闭联锁发电机试验(1)汽轮机保护动作试验:合发电机开关,启动汽轮机保护 (ETS) 动作,发电 机主开关自动跳闸。(2)主气门关闭动作试验:合发电机开关,开启主汽门,投入发电机非电量保 护电源,
15、令主汽门关闭, 发电机保护装置显示 “热工故障”,发电机主开关跳闸且 综合控制系统发出“热工跳闸”信号。2.4.3 其他操作、保护动作联锁发电机试验(1)在同期屏合上发电机出口开关, 发电机保护屏投 “非电量保护跳发电机开 关”、“励磁系统故障非电量保护跳闸”压板,同时投励磁调节屏“励磁联跳”压 板。执行“汽机操作台打闸” 、“主汽门关闭”、“热控保护动作”及“励磁联跳”DQ-7 操作,均能自动断开发电机开关。(2)在同期屏合上发电机出口开关, 线路保护测控屏投 “跳发电机开关”压板, 模拟线路保护装置保护动作跳线路开关,发电机出口开关自动联跳。(3)在同期屏合上发电机出口开关, 变压器保护测
16、控屏投 “跳发电机开关”压 板,模拟主变保护装置动作跳主变高压侧开关,发电机出口开关自动联跳。2.4.4 分析结论:(1)发电机开关跳闸及主保护动作,主汽门关闭、抽汽逆止阀关闭、 ETS保护 动作正确,符合设计运行要求;(2)汽轮机保护及主汽门关闭动作,发电机开关跳闸、非电量“热工故障”保 护动作可靠、回路正确,符合设计运行要求。(3 )线路保护、主变保护联跳发电机回路正确,符合设计要求。2.5 发电机系统电流互感器极性及接线检验:2.5.1 测试发电机的三相六出线、头尾极性,用直流感应法,确认 U1、V1、W1为头,做 A、B、C出线; U2、V2、W2为尾,连成中性点。结果与厂家标号一致。
17、2.5.2 作 125LH各 CT的极性测试及外部接线检验,结果均为减极性,外部出线 均与一次电流方向对应,不论计量、保护励磁,皆用正极引出,可确保功率表正 走,电度计量正确,差动保护成为差接法。符合设计及运行要求。2.6 发电机系统电压互感器回路接线检查2.6.1 发电机出口 PT1、PT2的电压、相序、角差测试保护 屏相别及编号U-NV-NW-NU-VU-WV-W相序60.160.160.1104.3104.3104.3正相序励磁 调节 屏相别及编号U-VU-WV-W相序60.160.160.1正相序60.160.160.1正相序计量 屏相别及编号U-VU-WV-W相序104.3104.3
18、104.3正相序发电机 PT与系统 PT核相(同名相压差)相别及编号U-UV-VW-W613-6100.28V0.10V0.30VDQ-82,6,2 线路 PT电压、相序、角差测试正确。2.6.3 厂用系统 PT电压、相序、角差测试正确。2.6.4 分析结论 :(1)发电机 1PT、2PT 电压各回路正常,相序正确;核相与系统电压,压差最大 0.2V, 证明发电机出线与系统电压同相位;(2)厂用系统 PT电压各回路正常,相序正确,保护、测量、计量准确可靠。2.7 厂用高、低压配电系统试验2.7.1 线路 110KVG IS 组合开关设备断路器、隔离刀、接地刀开关就地、远方传 动正确,五防联锁可
19、靠,信号指示明确。2.7.2 厂用 10KV开关均通过就地、 远方传动,操作可靠,信号指示明确。微机保 护装置校验合格,保护动作可靠。电气参数测量及显示准确。2.7.3 合上 10KV侧厂用变压器 105、备用变压器 104、综合水泵房变压器 102 及 空冷变压器 103开关,同时合上相应的低压侧 401、400、403及 402开关,保护 跳开 10KV侧变压器开关后,相应的低压侧开关均自动跳开。2.7.4 调试结论:线路及高压厂用配电系统接线正确,设计合理,满足长期运行 要求。2.8 低压备自投回路试验2.8.1 合上 10KV侧厂用变压器 105、备用变压器 104、综合水泵房变压器
20、102 及 空冷变压器 103开关,同时合上相应的低压侧 401、400、403及 402开关。2.8.2 380V 配电室就地合上备用隔离开关 400-1 、400-3 和 400-2 。2.8.3 分别将 PC段 4018、综合水泵房 4031、空冷 4021 备用电源进线断路器推入 工作位置。2.8.4 分别模拟变压器 10KV侧 105、102 和 103 开关跳闸,相应的低压侧 401、 403和 402开关自动联跳,同时 PC段、综合水泵房和空冷备用电源进线 4018、 4031和 4021断路器自动合闸,由备用变压器为各分系统送电。2.8.5 为保护备用变压器超负荷, PC段、综
21、合水泵房和空冷备用电源进线 4018、4031和 4021三台断路器中,电气回路通过联锁控制,一台备投合闸成功后,其 他两台将不能合闸,即不能满足备自投条件。2.8.6 试验结论:备自投回路接线正确,符合设计,满足紧急状态下保证正常供DQ-9 电要求。2.9 厂用电动机回路调试2.9.1 全厂电动机均经过就地、 远方启动、停止操作, 操作正确可靠,电流测量、 运行状态指示正确。2.9.2 电动机微机保护装置校验合格,保护灵敏可靠。2.9.3 就地事故按钮停机可靠。2.9.4 高压启动油泵、 1#、2#、3#循环水泵、 1#、2#引风机 6 台设备具有软启动 装置,可实现设备的软启动。就地事故按
22、钮停机跳开设备的电源开关,重新运行 需在配电室给回路送电。2.9.5 调试结论:符合设计,满足运行要求。2.10 全厂绝缘试验设备名称绝缘电阻( M)发电机50000主变压器100000 以上厂用变压器10000电缆、出线开关及母线对地2500 以上励磁机及其回路对地50001PT、2PT高压对低压及地1000010KV高压电动机20000以上380V低压电动机1000 以上二次操作、信号、保护等对地200分析结论:在全面检查后,对发电机、变压器、厂用变压器、开关、电缆及二次 控制回路分别测取相间、对地绝缘电阻,经分析、判断全部合格。3、开机前及升速时的测试DQ-103.1 开机前,系统绝缘检
23、查设备名称绝缘电阻( M)发电机定子、电缆、母线10000发电机转子4000励磁机及其回路10001PT100002PT10000发电机出口断路器10000分析结论:开机前,测量发电机定子、转子绕组、断路器、 PT及励磁机的绝缘电 阻,判断为绝缘良好。3.2 升速时转子线圈及轴承绝缘电阻测量( M )转速 r/min转子轴承座绝缘盘车208050020801000208025002090300020100超速后20100分析结论:转子、四瓦绝缘电阻随转速变化稳定,分析判断为绝缘良好。4、短路状态时的测试4.1 升一次电流 200A,检查各屏二次电流及相角(变比为 3000/5 )相别及编号电流
24、( mA)相位UVWU-VU-WV-W保护屏415111711811911624011741911181181181182391184201118117118119240119DQ-11励磁 屏4171118117117120238119计 量屏41811181171171182391194201117117117118239119录波 屏4211117117117118239119各 CT 同名相角差()相别及编号U-UV-VW-W4151-419135833594151-41712334151-41812224151-42011334151-42112224.2 短路特性试验(标准表接于同
25、期测量屏,互感器变比为 3000/5 ) 上升时二次电流( A)0.330.671.332.002.673.333.44定子电流( A)2004008001200160020002062标励磁电流( A)0.320.651.311.952.593.243.41准励磁电压( V)0.81.663.2810.8714.7418.5520.11表转子电压( V)9.2220.0041.2064.5086.0108.5114.3差流A0.01B0.01C0.01下降时二次电流( A)0.330.671.332.002.673.333.44定子电流( A)200400800120016002000206
26、2标励磁电流( A)0.250.571.211.872.543.203.41准励磁电压( V)0.531.253.0510.3414.3618.4620.11表转子电压( V)8.3218.6738.2460.1082.12103.5114.3差流A0.01B0.01C0.01DQ-124.3 检查过流、过负荷、差动及差动断线闭锁保护4.3.1 当过流、过负荷定值设定为 80%In。4.3.2 当定子电流升至 80%In 时,过流、过负荷保护动作,且灭磁开关跳开灭磁4.3.3 分析结论:( 1)升一次电流 A,测量各组 CT电流,与变比一致,无开路、串相,且相位 正确,符合设计要求。(2)各外
27、接表与盘柜表之读数近似一致。(3)由上述短路特性测试结果与出厂值对比,较为吻合一致,分析认为定、 转子磁路完好,绕组无匝间短路,(4)用一次升流法,试验过流、过负荷动作正确,符合运行、设计要求5、空载状态时的测试5.1 短路试验后,发电机残压及相序测量相别ABCABACBC电压( V)300300300517517517相序正确5.2 升发电机一次电压 10KV,检查各屏电压( V)、相序及角差保 护屏相别及编号U-NV-NW-NU-VU-WV-W相序57.557.557.6100.1100.1100.1正相序控制屏57.557.557.6100.1100.1100.1正相序开口三角电压( L
28、610):1.13 V相别及编号U-VU-WV-W相序励 磁 调 节 屏100.1100.1100.1正相序99.799.899.8正相序379.4379.7379.2正相序同 期 屏100100.2100.1正相序DQ-135.3 空载特性试验上升二次电压( V)20406080100120标定子电压 KV246810.512准励磁电流( A)0.290.590.911.221.702.17表励磁电压( V)0.6861.42.273.023.955.29转子电压( V)9.5418.728.239.254.668.9下降标定子电压( KV)20406080100120准励磁电流( A)0.
29、220.490.801.111.562.17表励磁电压( V)0.581.182.022.813.695.29转子电压( V)8.4116.4727.634.151.968.95.4 在 10.5KV 下测量开口三角电压定子电压(KV)励磁电流( A)励磁电压( V)转子电压( V)开口电压( V)10.51.563.2651.91.13分析结论:1)发电机相序 ABC为正相序,与母线标色黄、绿、红一致;三相电压对称,符合 要求。 测试时,短路线已拆除,开关在“试验”位置。2)两 PT相序均为正相序,与 ABC标号一致,二组 PT三相电压对称,对地绝缘良 好,PT及 2PT均为 Y,y12 组
30、,均符合运行和设计要求。3)在保护、电度、控制 (功率表) 、同期、励磁调节屏监测电压、相序,结果符合 要求,电压、相序均对应一致。4)各外接表与盘柜表之读数相近似5)上述测试结果与出厂值对比。比较吻合一致,分析认为定、转子的磁路良好, 绕组无匝间短路,这与短路特性之测试结果相符6)当在 3000 转时,升压达 10.5KV,监听发电机本体,未见异声、放电、接地等, 转子、励磁电压稳定,与出厂值相近,开口电压小于 2.0V。DQ-145.5 轴电压测量电压U1:1.329U2: 1.328U3:1.356分析结论:在电压 UN为 10.5KV 下,测量转子轴两端电压 U1与四瓦座上电压 U2,
31、 五瓦座上电压 U3,如上, U1、 U2、U3相近,且小于 3V,判断轴承座绝缘良好。5.6 灭磁时间及残压测量5.6.1 灭磁时间测量次数123平均值时间( S)12.812.8112.8512.825.6.2 测量灭磁后发电机残压及相序相别ABCABACBC一次电压(V)386386386670670670相序正确分析结论:(1)在电压为 UN即 10.5KV下,人跳 MK进行灭磁,灭磁时间共测三次,其测量 结果如上,三次分散性不大,但时间偏长,此与励磁及 MK的接线方式有关。 ( 2)在励变小室测相序, ABC为正相序,与标色黄、绿、红对应一致。三相电压 对称,相、线电压值符合 3 的
32、关系;相序正确,符合要求。与前面短路试验后 的原始残压( 570V/670V)相比,增大约 17.2%,这因剩磁所致,也符合规律,由 于转动方向未变,故两次的相序未改变。5.7 永磁机短路试验5.7.1 短路状态发电机转速短路时间永磁机电压永磁机电流300015S205.9V51.5A5.7.2 短路状态下永磁机无过热,冒烟等现象。永磁机短路后能正常工作,说明永磁机能满足励磁系统5.8 、励磁调节器试验DQ-155.8.1 自励零起升压试验(利用起励按钮)给定电压()8090100105超调电压( V)2242超调量()2.52.22.51.9摆动次数22235.8.2 1 、 2装置切换试验
33、:电压稳定、无扰动;两套互相替换良好可靠。5.8.3 10% 阶跃试验95%105%105%95%超调电压(V)34超调量()2.83.8摆动次数225.8.4 灭磁试验:跳灭磁开关或按下逆变灭磁按钮关断调节器脉冲输入信号,调 节器能截止关断并可靠灭磁5.8.5 分析结论:1)自励方式零起升压电压超调量及振荡次数符合规定。2)自励切换及两套装置切换电压过渡平稳且无扰动,方便可靠。3)10阶跃试验超调量及振荡次数符合规定。4)跳灭磁开关或按灭磁按钮时,调节器能可靠灭磁,符合设计运行要求5.9 、同期装置及回路试验(发电机主开关 503 在试验位置时,做手、自动假同 期试验)5.9.1 手动准同期试验1)当发电机电压升至额定值,投入同期开关 1AN,DTK至手动位置。2)用手动调压、调频时,电压、频率升高及降低与同步表压差,频差动作方向一 致;汽机调速平稳,调压良好,可满足并列条件。3)同步表指针旋转方向与发电机转速加减对应一致; 当同步表旋转指针接近同步 点时,同期继电器闭锁接点返回;当同步表旋转指针远离同步点(2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 垃圾分类的讲座
- 2024新媒体运营培训
- 教育培训项目推广方案
- 公司项目部管理人员安全培训试题(考试直接用)
- 日常安全培训试题答案综合题
- 厂里安全培训试题及参考答案(培优A卷)
- 新入职工入职安全培训试题附答案(B卷)
- 网络安全事件信息传输制度
- 江苏省常州市2024-2025学年高三上学期期中质量调研英语试卷(无答案)
- 幼儿园教师半日活动
- (2024年)特种设备安全法律法规培训课件
- 2024年1月法律文书写作试题与答案
- 建材销售挂靠合同协议书模板
- 医疗器械投标流程
- 试卷讲评课-课件
- 有效的员工离职与替补计划
- 售后服务的重要价值
- 2024AIGC视频生成:走向AI创生时代:视频生成的技术演进、范式重塑与商业化路径探索
- 素养本位下的高中数学大单元整体教学设计实践研究
- 温泉设计方案方案
- 四年级美术 《飞天》【全国一等奖】
评论
0/150
提交评论