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文档简介

1、典型事故案例汇集一、球磨分级作业类:案例 1、某系列临时突然停电停车停产,在开车后圆筒隔渣筛溢流管 被堵,导致重新停车处理事故。原因:停车时间过短, 部分粗颗粒矿在搅拌槽进浆口附近沉积而 造成限量或堵管,造成堵管。处理措施: 如果是计划停车, 则应在保证停车后应立即在关键部 位用水冲洗或稀释一下; 如果停车时间过短, 在重新开车前应仔细检 查相关管道,避免此类堵管事故发生。案例 2、胶皮堵塞沉沙箱排矿口导致停矿 07 年 1 月某班, 8#磨岗位 工梁某发现旋流沉沙箱漫矿浆, 急忙向带班人普某反映并核实之前是 否倒开过备用泵。经证实在几分钟前的确倒开过 8#磨备用泵池。后 经 8、9#号岗位工

2、梁某和和带班人一起对 8#磨旋流沉沙箱进行检查和 处理,感觉用水冲或钢筋捅都是有异物存在。于是向组长李某反映, 组长指派检修工张某等人赶到现场并指令要求 8#磨停车处理。停车 检查处理中,从沉沙箱取出的是一块由于锈蚀铁丝而脱槽的挡板胶皮 堵塞,造成 8#磨停止供矿 95 分钟的事故停车。防范措施:1、因旋流沉沙箱的挡板胶皮都是用铁丝栓固,难免年久失修,沙浆 黏附较多造成锈蚀或磨损。2、隐患埋藏较深,点检容易出现漏洞。3、要求往后各岗位工对系列的隐患死角细心点检和落实4、建议年检抽时抽人对系列的挡板胶皮用螺栓或铁板压实、固定 案例3、07年10月某班某系列,大检修后复产开车,皿段旋流出现 拉杆和

3、堵的现象, 经过检查处理发现为废铁削和碎钢球将旋流沉砂口 堵住所致。处理措施: 检修时注意不允许废铁削等异物存在工艺管道内; 注意定 期检查和更换砂泵防护罩; 球磨排矿口或相关工艺管道、 泵池等入口 处加强防护隔离,不允许因涨肚、冲砂等引起的碎钢球进入流程,进 而引发此类堵管事故。二、浮选作业类:案例1、06年12月某中班,系列浮选粗选至精矿之间的管 道堵管,造成大两金属流失和不得不停车检查处理的事故。 经过检查为精选入口处弯头角度太小且内径太小,导致大量 沉砂、锈块等异物在该处沉积,加之期间水压太小,多次用 水冲洗效果不佳,最终引起限量和堵管。防范措施 :1 、严格执行和落实要相关整改项目,

4、保证工艺流程通畅。2、进一步加强工艺管理, 进一步加强现场管理和监督, 提高职工整体控制能力。3、粗选精矿槽至精I之间的精矿管弯头角度改大,并 在弯头前后接岔管,预防堵时可以用高压水进行冲洗管道内 部异物。4、I、H浮选冲洗水水压小,在球磨平台以下的主线水管全部改为100mm案例2、08年4月某早班,1系列 李某在接班时发现精选精山第一槽刮不出量,泡沫压板,浓度较高。李分析是夜班压着量并且压量时间过长,于是约在8: 00叫检修人员帮忙将精I第一槽 和第二槽浮选机的充气管全部打开, 精山第一槽有量刮出,且量 偏大,李太琼保持调整后的操作一直看到交班。调整操作后,班 间扫选跑黄,精H直跑槽,于是在

5、精口精矿泡沫槽处开大冲洗 水。扫选的量提不起来, 于是提高闸板多刮量, 偶有刮矿浆现象。 接班初加黄药到 55g/t ,约 8: 20 技术员抽查药剂发现用量过大, 于是要求李将药剂降到 40g/t 左右,并对刮量等做相应调整。 粗 选浓度: 52.67 ,精选浓度: 42.51 。原因:造成本次精矿品位偏低的事故主要是由于当班调整操作后 造成的。班初药量过大, 也是在班初直接造成精矿品位降低之一。 调整后原因有四: 1、粗选浓度大; 2、在调整药量后,对粗选刮 量大,扫选刮量过大,中矿泵漫矿,精选尾矿闸门关小;3、精选充气过大,造成跑槽,冲洗水开大,就直接造成品位降低; 防范措施:1、坚持不

6、懈做好相关培训教育;2、对工艺指标的控制做好宣传,不能在品位和回收率间此消 彼长,应综合考虑,追求生产利益最大化;3、做好小组的综合管理工作,包括班组长、带班长对选矿指标的理解和敏感,信息的反馈与沟通等工作;4、提高技术员和岗位操作工等的综合水平,力求做到及时发 现及时解决此类问题。案例3、07年1月夜班,皿系列细度较差,浮选镜矿品位和回收率较 低事故。当班接班不久, 给矿发生变化, 浮选流程突然不正常。 现状: 粗选很难起量,前面几槽泡末层较薄,轻度刮矿浆,后面几槽逐渐起 量,泡末灰黑;扫选跑黄,泡末较大且易破。各处泡末槽矿浆沉砂较 大,浓度偏小。原因: 1、后经证实当班供入大量外经矿,矿石

7、可选性发生改变,车 间没有得到相关通知,相关准备相应不够充分; 2、细度较差; 3、当 班当时冲砂,引起矿浆浓度偏低,引起药剂浓度相应偏低,浮选时间 缩短。防范措施: 1、相关供矿部门应对给矿做好配矿,特别是难选矿 石; 2、相关组织部门应提前或及时通知选厂; 3、对相关入选的 外经矿应提前做好相关实验指导工作, 及时为生产提供准确有效的指 导信息; 4、当矿石发生变化时更需要注意操作保证适宜的浓度和细 度,特别在生产流程不正常的时候, 尽量避免大规模冲砂或勇水打扫 卫生等。三、磁选作业类:案例 1 、某次大检修后,开车不长久某系列磁粗选机的胶皮某部 位迅速磨通, 经过分析与处理, 原来是有废

8、铁块卡在筒体与精矿卸料 口之间, 因铁块受磁系吸在筒体上但又被精矿卸料口的阻挡, 于是上不来下不去,结果就磨通了胶皮进而磨损筒体。处理措施:检修时要注意不能让检修产生的废铁块、 锈块、棉纱、 海面等异物进入工艺管道,从而引发事故发生 (共性)。案例 2、06年 11月某班,球磨磨跳闸次,球磨跳闸后磁选设备 都在运行,量减少,立式机溢流及浓密箱溢流跑清水,难调整。后来 冲砂,量又加大,班间量不稳,最终造成铁精矿品位低事故。防范措施 :1、加强设备点检及维护,尽量避免跳闸频繁之类事 故发生。此项工作需要大家共同努力,具有整体性、长期性。 2、要 求生产组在以后安排人员顶班时, 尽量安排具有一定经验

9、者, 如果是 长久没有在该岗位操作的员工还需要提前携带操作, 管理人员还是组 长都需要提前做好一些提醒和规范、监督。 3、关于冲砂的事需要分 多次冲洗,减少短时间造成流程不稳定。案例3、07年1月川系列磁选岗位工刀某在接过班后约半 小时,发现精I离心泵漫矿,精I尾矿箱也在漫矿。经检查 发现精I卸矿水喝冲散水已经关到最小,只有关了一点脱泥 槽的精矿闸门,同时将脱泥槽的上升水关到最小,为保证整 个系统运转正常的情况下,新工刀艳江只知道关水关量,造 成脱泥槽和浓密箱处跑黑,结果造成铁精矿品位和回收率都 较低的工艺质量事故(当班指标:原矿:21.37%;精 矿:58.56% ;尾矿:14.26% ;回

10、收率43.98%;细度:-270目 82.20%)。原因: 主要原因:1、岗位工刀某不能及时发现问题和不能够及时、准确地 调节。对整个系统的调节和处理能力还不够。2、岗位培训 (小组和车间 )不到位 ,组内人员紧张不得不安 排新工独立上岗。次要原因:1、岗位操作中 , 上个班留下的系统负荷压力大。2、组内人员紧缺,特别是缺少操作技能较好 , 整体控制能 力较强的人员。3、组内在该次事故中整体处理和控制能力不够。防范措施: 1、岗位人员加强学习和锻炼,班中加强巡 回检查 , 及时发现问题解决问题 , 解决不了的时候及时向相 关人员或者部门反映。2、小组加强培训和指导教育 , 生产过程中带班人做好

11、监督 管理和指导、协调工作。3、加强对重要技术岗位的把关,相应技术技能达不到要 求者不能独立上岗。4、应对系统能力和流程做一些相应改造。四、砂泵作业类:案例1、07年3月某夜班I系列4#泵132KW电机烧毁事故事故经过: 2007年 3月27日夜班 3:30分因 3#泵皮带 轮发热,砂泵工叫电工倒开 4#泵,电机对地绝缘为 1.2 兆欧, 三相电流为: A、220A, B、220A, C、220A。电机正常启动 运行,到 5: 30 分操作工反映 4#泵电机跳闸,低压室空气开 关已跳,合上空气开关后到现场电机绝缘为 1.2 兆欧。再次 启动,瞬间电机再次跳闸,要求倒开 3#泵。检查 4#泵电机 接线盒内发出异味。电机 A、C两相绝缘击穿,电机已烧毁,电机温度为42 C,对地绝缘为0.2兆欧,电缆绝缘为1.5兆 欧。检查经过:拆开电机检查没有发现有明显的擦芯现象, 电机前后轴承及润滑油质完好。没有发现轴承有跑内、外圆 现象。电机为修复电机, 2006 年 4 月份修复返回作为备用电 机,修复返回后第一次使用。防范措施:1 、 启动设备前

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