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文档简介

1、XXXXXXXX 有限责任公司初始排污权核算技术报告编制单位:XXXXXXXX 有限责任公司2015 年 10 月 16 日初始排污权核算技术报告1.企业概况1.1.企业基本信息XXXXXXXXX 有限责任公司,位于美丽富饶的鄂尔多斯西部, XXXXX 工业园区与 XXXX 接壤,和 XXXX 市 XXX 县隔河相望, XXX 镇是内蒙古自治区西部地区小金三角的核心区域,这里公路、 铁路纵横、航空通讯便捷。XXXXXXXXX 有限责任公司依托 DDDDDDD 有限公司先进的 管理优势和优质的产品,结合当地丰富的石膏资源和 XXX 县电厂优 质的粉煤灰,采用国内先进的设备和高科技技术,使公司形成

2、年产 100 万吨水泥的生产能力,公司本着: “诚信经营、稳步发展”的发 展理念,遵循“科技、人才、拼搏、创新”的企业精神,精心打造企 业的核心竞争力。XXXXXXXXX 有限责任公司主要经营:PO42.5 (普通硅酸盐水 泥),PC32.5 (复合硅酸盐水泥)生产的产品经内蒙古建材产品监督 检验的标准,设置产品经内蒙古建材产品监督检验所和 XXXX 市技 术监督部门检验, 产品全部符合国家标准, 其内控指标优于国家标准, 为生产合格的,顾客满意的产品,公司郑重承诺,出厂水泥质量合格 率和袋装重量数量合格率 100%,顾客投诉处理率 100%。XXXXXXXXX 有限责任公司法人代表 XXX

3、。XXXXXXXXX 有限责任公司于 XXXX 年 X 月挂牌成立;占地 面积300000M2。企业基本类型:有限责任公司,投入试运行日期: CCC 年 CCC 月,劳动定员:劳动定员为 XX 人,其中,生产工人 XXX 人,占总 人数的 63%,管理人员 20 人,占总人数的 36%。工作制度:水泥厂年工作制度为 360天,每日三班制作业,每班 工作 8 小时,年生产时数为 7200小时。XXXXXXXXX 有限责任公司按规定进行了环评,完工后通过了XXX 环保局的验收。并且核发了排污许可证。历年来环保部门对公司排污进行了检测。1.2.基本情况及项目组成1.2.1. 基本情况:XXXXXXX

4、XX 有限责任公司总投资为 5000万 元其中用于环保投资2000万元,公司拥有3台3.2m 13m球磨机,2条水泥粉磨生产线,年生产能力 150万吨。公司主要生产PO42.5 (普通硅酸盐水泥),PC32.5 (复合硅酸盐水泥)1.2.2. 项目组成主体工程:成品水泥储罐、原料棚、原料配料库、水泥配料站、水泥磨房、包装车间、空压机站、办公室、宿舍等,附主要设备表。辅助工程:三台 3.2mx 13m球磨机,八嘴水泥包装机一台,三 套水泥均化设施,三处汽车散装系统。公用工程:高低压配电设施,办公设施、员工宿舍楼,供水供暖 系统,消防设施,食堂等。环保工程:循环水系统,袋式除尘设备和大型防尘抑尘网

5、。附表1.主要设备一览表序 号设备名称规格型号数量单位1水泥储库 12*24M3座21#熟料棚40M*20M*10M1个32#熟料棚40M*20M*10M1个4过火煤矸石棚40M*20M*10M1个5脱硫石膏棚40M*20M*10M1个6高、低压配电室1套7熟料及原料输送设备B650*50M2台8配料秤(配料计量装置)TDG*B8003台9配料秤(配料计量装置)TDG*B5002台10链斗式提升机NE1005台11气箱脉冲收尘器PPCS64-61台12FU350拉链机350*24M3台13螺旋温流计量绞刀LDC3003台14原料配料库O6*13M4座15水泥均化设施 12*24M3台16回转式

6、8嘴水泥包机BHYW(ZN)-81台17库底汽车散装机GSQ-1503台18布袋式收尘器96-81台19布袋式收尘器64-62台20布袋式收尘器96-71台21辊压机1400 X 8002台22选粉机N-15002台附图1.厂区平面图13物耗能耗附表2.主要原料消耗(2013年)原料 名称物理特性化学特性成分年消 耗量T熟料硅酸盐水泥熟料加适量石膏共 同磨细后,即成硅酸盐水泥稳定主要由CaO.SiO2 .AI2O3和Fe2O3等组成268766煤矸 石过火煤矸石具有一定的活性,可 掺入水泥中作活性混合材,与熟 料和石膏按比例配合后入水泥 磨磨细。煤矸石的掺入量取决于 水泥的品种和标号。稳定用煤

7、矸石作混合材 料时,应控制烧失 量w 5%, SO2W3%38450脱硫 石膏脱硫石膏结晶体呈柱状,颗粒结 构紧密,使水化硬化体有较咼的 强度。表面强度比天然石膏咼 10-20%,脱硫石膏硬化体表面强 度比天然石膏咼。稳定CaSO4?2H2Q 含量 93%17390矿渣是水泥的活性填充混合材料。含 SiO2多的矿渣为酸性矿渣,含 AI2O3和CaO多的为碱性矿渣。 碱性矿渣的活性比酸性矿渣咼。矿渣由于具有一定的自身水硬 性,不宜长期存放。稳定矿渣的化学成分及含量SiO22540%、FeO0.51%、 Al2O3615%、CaO3545%。18550粉煤 灰粉煤灰外观类似水泥,颜色在乳 白色到灰

8、黑色之粉煤灰间变化。稳定化合物组成为:SiO2、AI2O3、FeO、57520粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组 织,比表面积较大,具有较高的 吸附活性,颗粒的粒径范围为 0.5300 ym并且珠壁具有多孔 结构,孔隙率高达50% 80%, 有很强的吸水性。Fe2O3、CaO、TiO2等主要原料性质如下:熟料:水泥熟料以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料,按适当 比例配制成生料,烧至部分或全部熔融,并经冷却而获得的半成品。 在水泥工业中,最常用的硅酸盐水泥熟料主要化学成分为氧化钙、二 氧化硅和少量的氧化铝和氧化铁。主要矿物组成为硅酸三钙、硅酸二 钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。硅酸盐水泥熟料加适量石膏共同磨细

9、后, 即成硅酸盐水泥。过火煤矸石:自燃矸石是指经过堆放,在一定条件下自行燃烧后 的煤矸石。自燃矸石一般呈陶红色,又称红矸。自燃矸石中碳的含量 大大减少,氧化硅和氧化铝的含量较未燃矸石明显增加,与火山渣、 浮石、粉煤灰等材料相似,也是一种火山灰质材料。自燃矸石的矿物 组成与未燃矸石相比有较大的差别, 原有高岭石、水云母等黏土类矿 物经过脱水、分解、高温熔融及重结晶而形成新的物相,尤其生成的 无定形SiO2和AI2O3,使自燃煤矸石具有一定的火山灰活性。脱硫石膏:主要成分和天然石膏一样,为二水硫酸钙CaSO42H2O,含量93%脱硫石膏是FGD过程的副产品,FGD过 程是一项采用石灰-石灰石回收燃

10、煤或油的烟气中的二氧化硫的技 术。该技术是把石灰-石灰石磨碎制成浆液,使经过除尘后的含 SO2 的烟气通过浆液洗涤器而除去 S02。石灰浆液与SO2反应生成硫酸 钙及亚硫酸钙,亚硫酸钙经氧化转化成硫酸钙,得到工业副产石膏, 称为脱硫石膏,广泛用于建材等行业。其加工利用的意义非常重大。 它不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展, 而且还大大降 低了矿石膏的开采量,保护了资源。矿渣:高炉炼铁熔融的矿渣在骤冷时,来不及结晶而形成的玻璃 态物质。呈细粒状。熔融的矿渣直接流入水池中冷却的又叫水淬矿渣,俗称水渣。矿渣经磨细后,是水泥的活性混合材料。粉煤灰:是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰, 粉煤灰

11、是燃煤 电厂排出的主要固体废物, 我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为: SiO2、AI2O3、FeO、Fe2O3 CaO、Ti02等。粉煤灰是我国当前排 量较大的工业废渣之一附表3.能源消耗 (2013 年)能源名称类别单位年用量煤一次能源吨3500电二次能源万kWh1235.46柴油一次能源吨350水一次能源吨21002. 工艺流程和产污分析2.1.工艺流程配料 水泥配合比水泥:PO42.5R熟料(%)石膏( %)水渣(%)粉煤灰(%)PO42.5水泥(%)85438100水泥:PC32.5R熟料(%)石膏( %)水渣(%)粉煤灰(%)PC32.5水泥(%)60410261002.2主要生产

12、工艺及装备原材料输送熟料由汽车运输进厂,存放在原料棚内,再由装载机喂入受料漏 斗,经给料机秤送入胶带输送机、提升机送往水泥配料站。石膏由汽车运输进厂,存放在原料棚内,炉渣由汽车运输进厂, 存放在原料棚内, 矿渣由装载机喂入受料漏斗, 经提升机送往矿渣库。 粉煤灰由专用车辆运输进厂,气力输送机送入粉煤灰库内。 石膏破碎石膏破碎设在配料站的石膏库侧, 破碎后的石膏经提升机送往石 膏库。 水泥配料站水泥配料站设有3座 20X 30m配料库,其中1座储存熟料,1 座储存石膏, 1 座储存水渣。每种物料均由引进技术生产的调速定量 给料机按一定比例从库底中卸出计量,该系统计量精度误差w士 0.5%,配合好

13、的物料经皮带输送机送至水泥磨内。 粉煤灰储存在水泥磨房附近建1座 15 x 24m粉煤灰库,经库底计量后,粉 煤灰绞刀至输送皮带直接喂入水泥磨。 水泥粉磨水泥磨选用2台 3.2x 13m球磨机,配用2台1400X 800辊压 机,2台N-1500改进型O-Sepa选粉机。当入磨物料粒度w 25mm, 水泥比表面积为360450m2/Kg时,系统生产能力为2x 75=150t/h。经胶带输送机配合好的物料送入 V 型选粉机,粗粉入稳流仓进 入辊压机挤压。细粉经旋风筒进入3.2X 13米高产筛分球磨机粉磨, V 型选粉机的尾风进入磨机系统收尘器。 出磨成品收集下的细粉, 由 FU 拉链机、提升机、

14、空气输送斜槽送入水泥库。磨机系统收尘器净 化处理后的气体通过风机排入大气。 水泥储存、散装发运水泥储存采用3座 15 x 24m的圆库,水泥总储量为3 X7000=21000t。库底设有汽车散装设施,散装头上有料位检测装置, 车满时可自动停止卸料。 水泥包装及成品发运水泥包装车间设有引进技术、 国内制造的 1 台 8嘴回转式包装机, 包装机产量 90 100t/h。成品库规格为 10x 6x 5m 一座,水泥储量为 300t。压缩空气站新购2台8m3/min的螺杆式空气压缩机及冷冻式空气干燥装置。 该压缩空气站为脉冲袋收尘器、各气动装置等设备提供气源。其他设置化验室、计量室、材料室、备品备件库

15、、机修车间等辅助生 产车间。见附图2-西蒙水泥生产工艺流程图供电系统:供电局变电站10kV专线为公司提供电力。全厂有三 台变压器,供给全厂生产生活用电。供水系统:全厂生产生活用水由XXX自来水公司供水管网提供。 生产用水主要用于二台球磨机冷却水、冷却水循环使用,不外排。生 活污水经化粪池处理后经污水管网排入厂区绿化场地。2.3.主要污染物产生和排放统计汇总见附表4污染源 类别污染源污染物 名称处理前产生浓 度及产生量处理前排放浓 度及排放量大气污染生产车间粉尘3t/a mg/mt/amg/m3办公区取暖锅炉烟尘t/amg/m3t/amg/m3SO2t/amg/m3t/amg/m3水污染物生产用

16、水循环使用不外排生活废水全部排入厂区绿化地固体 废物生活锅炉炉渣t/a全部回收利用生活办公生活垃圾t/a送往垃圾场指定 地点噪声球磨机、空压机等噪声db3. 环保措施及效果3.1.污染物防治措施XXXXXXXXX 有限责任公司高度重视环保工作,从人力、物力 和财力方面提供保证。先后采取多项措施节能减排,至今已经初见成 效。首先,采取先进的工艺技术,降低能源消耗减少污染物排放。公 司于2012年和2015年投资50万元对两台球磨机进行了节能改造, 一方面提高了磨机的产量,另一方面减少了粉尘排放。第一,改善磨机内的筛分装置,设置高效强制筛分装置,有效 将大颗粒的物料拦截下来,使合格的物料顺利进入后

17、仓,而较大颗粒 继续留在前仓进行进一步破碎或研磨;应用 小篦缝,大流量”的原理, 这样就可以实现一仓破碎的功能, 将大小颗粒的物料隔离开来,有效 提高粉磨的效率。其次,在锻仓中安装活化衬板,这样就可以加强各 锻层的运动,加强运动一定程度上可以提高磨机的工作效率。而且磨 尾出料装置具有料锻分离功能,因此,它能有效将水泥制品与小钢锻 区分开来,使水泥成品顺利出磨,而将小钢锻隔离开来,使其不会随 意漏出磨机,这样就大大节约了能源,也达到了提高工作效率的作用。 最后,调整仓长,设置合适的球锻。根据物料的特性、粒度和工艺特 点,将磨机的仓长调整到合适的长度,并配备与之相适应的球锻。在 仓尾设置大表面积的

18、小规格研磨体,这样就可以使进入锻仓的细物料 与小钢锻一起进行强化研磨。小钢锻比普通的钢锻单位表面积大,因 此可以大幅度提高工作效率,粉磨的效果大大提高了。经过改造达到如下效果:(1)产量提高5%10%,电耗下降5% 15%,吨水泥电耗下降812kWh。(2)有效提高水泥的强度,经试 验水泥强度可以提高5MPa以上。第二,公司在厂区投资90万元,新安装了防风抑尘网。第三,公司投资2万元,在粉煤灰库顶新增布袋式除尘器一台使 粉煤灰库顶除尘效果得到了明显改变。附表5防治措施及治理效果污染物类别污染源污染物名称防治措施治理效果大气污染物生产车间粉尘全部安装袋式除尘器符合生活取暖锅炉SO2选用无烟煤符合水污染球磨机冷却用水循环使用循环使用不外排生活用水COD排入绿化区绿化固体废物生活办公生活垃圾送入指疋地占八、送垃圾场处理噪声风机加装隔声

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