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文档简介
1、电厂5机igv故障事件分析报告 1、事件过程(1)9月3日7:55时,5机启机,8:07时机组升速至90.3%n,观察到igv开始动作,csgv由33.6缓慢上升。8:07:51机组升速至97.8%n时,发igv控制故障跳机、igv控制故障、igv位置故障报警,机组自动停机,转速下落。(2)停机后进行igv静态动作试验:分别给定34、57、84的igv开度时,mkvi反馈值、就地开度及测量伺服电流均对应,正常。(3)9:26时,经多次反复igv开、关动作试验正常后,机组发启动令第一次试机。9:37时机组正常升速至89.8%n,igv给定值csrgv开始由34开始增大,反馈值csgv升至35.5
2、时保持不变,查就地开度仍在34位置无变化,液压油压力为80bar,系统无渗漏。机组升速到97.5%n,igv给定值csrgv达84时,机组自动停机。(4)怀疑vh3前的液压油滤网脏,待轮间温度下降后于15:10时更换了igv的专用滤网。并再次进行igv静态试验,在igv不同角度下,其控制参数和反馈信息跟踪均正常,同时在各个角度状态下逐片检查(共64片)可转导叶,无卡涩。16:18时,发启动令第二次试机,现象同第一次试机,igv仍打不开,机组自停。(5)17:00时,模拟水洗状态第三次试机。选水洗状态,crank方式,发启动令,当14hm动作时,csgv由34升至84,就地igv开启,指示84,
3、观察相关运行参数未见异常。经对比几次试机时igv的故障现象,分析认为测量、控制系统没有问题,初步锁定故障点应在液压系统和可转导叶机械传动部分。(6)9月4日8:40时,依照上述思路,分析怀疑到20tv-1电磁阀在带电动作后,可能关闭不严,造成igv油动机推动液压油流量不够。更换该阀,并进行igv静态试验正常。11:28时,5机发启动令第四次试机,试验结果同前,igv打不开,机组自停。(7)17:30时,为进一步观察igv管路的油压变化,在igv执行油动机的进、出口液压油管路上加装了测试用常规压力表,同时,为缩小故障范围,将igv的伺服阀也进行了更换,21:30结束。(8)23:00时,机组发启
4、动令第五次试机,升速至90.3%n时igv开度由34开始开启,达55.5后保持不变,此时油缸两侧油压为76/28bar。23:18时,机组空载满速,检查机组无异常后并网带负荷。当ttxm达370,csrgv由57往上升时,csgv保持55.5不变,油缸两侧压力最终达84/0bar,csgv仍为55.5,同时机组发igv控制故障报警,即发stop停机,仍未锁定具体故障点。(9)9月5日,经过多次igv动、静态的检查和分析,故障范围逐步缩小到igv的油动机和传动机构上。由于该项检查的工作量和难度都很大,耗费的时间也长,经请示厂领导同意后,开始进行该项检查。(10)16:30时,经解体检查发现:油动
5、机输出推动连杆头并帽松动、锁片长开;96tv-1/2安装板座与油动机输出推动连杆头的电焊处脱焊开裂;打开油缸检查内缸面光滑无异常拉伤痕迹,活塞运动自如。复装后,油缸可用手轻松推拉,憋压不漏。组装油动机后,重新紧固并帽,加锁两道锁紧压边(原南汽大修返厂时锁一边),并点焊96tv-1/2安装板座与油动机输出推动连杆头。(11)22:30时,油动机部套复装完毕,对igv的静态csrgv和就地指示值、igv伺服电流和反馈值进行了检查、调整,并拆除了观察用的两只临时压力表。(12)9月6日0:00时,机组发启动令第六次试机,升速、并网直至带基本负荷igv动作正常,机组无异常,2:19时停机,备用。(13
6、)7:55时,5机按计划正常启机,7:59时点火,8:00时发现igv油动机液压油管路漏油,立即停机处理,查为油动机左侧管进口卡套松脱,右侧管有砂眼。更换卡套并对砂眼进行了补焊。9:45时处理完毕,试压无漏。10:02时机组启动,10:22时并网。2、原因分析(1)igv的油动机和传动机构松动和锁片失效原因,初步分析为:机组在运行中长期的振动或偶然的一次大振动,引发锁片张开失效和焊缝开裂。(2)igv油动机左侧管进口卡套松脱及右侧管砂眼,也同样因振动,振脱卡套及油动机进、出油液压环形减振管因相互摩擦减薄而出现砂眼。3、防范措施(1)利用每次小修机会,对全厂燃机的igv部套和系统进行一次全面、仔细的检查(重点为检查、解决高频振动问题),及时消除隐患。同时将该项检查列入各台燃机的定期工作。(2)明确规定主机设备负责人为设备发生异常时技术攻关的召集、协调及分析、解决问题的总负责人。当设备出现疑难技术问题时,及时召集相关专业技术人员,进行讨论分析、安排相关检查及处理,尽快排除异常。各专业技术人员也应打破工种、专业界限,必须听从主机设备负责人的安排、调遣,积极配合,不得推诿
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