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文档简介

1、励磁碳刷故障 一、事件经过2010年2月20日,机组“二拖一”运行,agc投入,总负荷680mw,#1燃机负荷243mw,#2燃机负荷243mw,#3汽机负荷197mw,热网流量4600t/h,热负荷1100gj/h。10时37分,主控监盘发现#1燃机mark6发报警m1 field ground fault trip(m1故障跳闸),m2 field ground fault trip(m2故障跳闸),c_abort stop trip(失磁跳闸),c_field ground fault trip(励磁磁场故障跳闸),1燃机发电机解列至燃机全速空载,agc退出,总负荷突降至433mw后缓慢

2、下降至351mw。经市调同意后#2燃机“base load”,将一拖一总负荷带至365mw,监盘人员将汽机高中压主汽调门综合阀关至80%,调整#2炉汽包水位稳定,降低3热网循泵勺管开度将热网流量由4600t/h快速减至2600t/h,热负荷由1100gj/h降至520gj/h后热网稳定,手动关闭#1机高、中、低压主汽电动关断阀同时手动开高、中、低压旁路调门维持1炉高、中、低汽包压力水位稳定,关小辅汽至采暖供汽调阀维持辅汽联箱压力稳定。11时08分#1燃机转速降至598rpm,燃机熄火,停#1增压机。二、原因分析2月20日10时37分,电气值班人员接通知后速到现场,根据报警信息对#1燃机发电机系

3、统进行检查,自励磁小室观察孔观察发现#1燃机碳刷严重烧损,通知值长停燃机做进一步检查。检查情况如下:1.mark6首发报警:m1 field ground fault trip(励磁m1控制器接地故障跳闸);m2 field ground fault trip(励磁m2接地故障跳闸)”。2.#1燃机励磁系统报警(m1、m2相同):19 alarm gen ac gnd flt alm;22 trip gen ac gnd flt trip (the generator field ground detector has identified the resistance is below th

4、e allowable limit,set by p.fgd_rtrip.发电机接地检测装置确认接地电阻已低于设定的跳闸允许值);27 diag gen neg bus ground(the generator field ground detector has located the problem on the negative bus.发电机接地检测装置定位故障于负母线);187 alarm extra alarm;110 trip abort stop trip;85 not running 52 closed。3.励磁电流、励磁电压数据:据sis上显示,励磁电流事故前均衡稳定1200

5、a上下,与#2燃机对比无明显差别,且与历史数据比较无明显上升趋势。故障前1分钟有两次幅值较大的下降恢复的波动,后直线攀升至1336a回落,15秒后开始直线下滑,又经2秒左右降至0a。励磁电压在解列灭磁前无明显异常。据故障录波器数据,励磁电流在灭磁后有向下波动恢复过程,后直线下降至0。励磁电压在解列灭磁前无明显异常。4.励磁小室空间温度测点数据:经检查故障前曲线,事故前数据一直稳定在45度左右,在故障停机前15分钟由45度缓升到60度,故障停机前30秒急速升到113度。5.燃机盘车投入,办理工作票打开检修侧盖,打开励磁小室外端盖,将正负极碳刷及刷架取下,发现有励磁碳刷环火迹象, 6组刷握烧损严重

6、,励磁碳刷碎裂脱落,部分刷辫烧断。集电环表面颜色改变,出现划痕,局部有熔点。6.经对烧损及完好的碳刷及刷握进行检查,并结合各项数据,分析本次故障的原因为部分刷握紧扣存在问题。具体分析如下:1)按照装配要求,刷握锁紧扣必须与碳刷有1mm以上间隙,以保障在碳刷受到切向力时不会紧压在缩紧扣上,碳刷在恒压弹簧的作用下可自由跟随磨损下移。在拆下的碳刷中发现有部分碳刷与锁紧扣间隙不够,接触部分有很明显的卡槽。在这种情况下,就可能在运行中碳刷受切向力与锁扣压紧,碳刷受阻力不能自由跟踪碳刷磨损下移,磨损后的碳刷不能与集电环紧密接触,接触电阻增大,导致碳刷及集电环表面过热及拉弧,造成碳刷和集电环不同程度的损坏。

7、2)#1燃机励磁发电机刷握紧扣是由ge公司生产安装的,在安装过程安装工艺不良,造成握紧扣与碳刷间隙不够。三、防范措施1.加强设备维护管理,对检修后的设备严把验收关。更换碳刷时控制握紧扣与碳刷间隙1mm以上,并且多次在滑杆上滑动,确保无卡涩后再安装到发电机上。2.加强集电环、碳刷检查和定期工作,增加定期工作项目:1)增加对集电环、碳刷区域红外成像定期检查工作。对过热碳刷及时调整更换。2)缩短碳刷长度检查定期工作周期至每周一次。3)加强碳刷、集电环的日常点检和定期工作,认真执行日、周、月的各项检查标准。3.检修期做好碳刷清洁,调整和更换工作:1)按上限执行更换碳刷长度标准。2)严格执行碳刷清洁、调整、更换的工艺标准。3)严格执行集电环检修工艺标准。4)做好每个位置只碳刷的更换记录,定期分析,总结规律,以及早发现存在的问题。5)加强小室通风系统检查,保证碳刷、集电环清洁,得到良好冷却。4.改善设备运行、监测环境,以采用更多的检测手段。燃机励磁小室空间较小,日常巡检查中仅能透过窥视窗进行检

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