炼油厂催化柴油转化装置运行方式_第1页
炼油厂催化柴油转化装置运行方式_第2页
炼油厂催化柴油转化装置运行方式_第3页
炼油厂催化柴油转化装置运行方式_第4页
炼油厂催化柴油转化装置运行方式_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、摘要炼油厂催化柴油转化装置运行方式在国五车用柴油升级后,催化柴油组分油无法全部平衡,只能外销部分催化柴油,效益损失大。为应对 2017 年国五普柴升级,新建催化柴油转化装置。本文对催化柴油转化装置与其它加氢精制装置并行运行方 式进行总结,提出未来的运行思路。关键词 催化柴油 十六烷值 辛烷值 转化 芳烃含量1.普通柴油升级进度说明按照国家规定,普通柴油从 2017 年 7 月 1 日开始执行国标准,从 2018 年 1 月 1 日开始执行国标准。按照总部规定,普通柴油的升级时间比国家要求还要提前一个季度,从 2017 年 4 月 1 日开始执行国标准,从 2017 年 10 月 1 日开始执行

2、国标准。也就是说,2017 年内,普通柴油质量在半年时间需跳跃 2 级。总部要求普柴升级规定(比国家要求提前三个月)普柴内控指标2017 年 4 月 1 日前 2017 年 4 月 1 日(国) 2017 年 10 月 1 日(国)硫含量(mg/kg) 十六烷值 十六烷指数34045.5454745.545845.545下表为外销混合催化柴油分析数据,因外销柴油没有芳含数据要求,总芳烃含量用 历史数据表示。表一:密度(kg/m3)第一批936.3第二批946.3第三批952.4第四批948.4馏程() 氮含量(ppm) 十六烷指数170-34574322.3159-35190521.1161-

3、34885720.6162-34582220.7总芳烃(%)80-85硫含量(%)0.64770.60970.62830.5201由此表可以看出催化柴油密度大、十六烷值低、芳烃含量高。富含芳烃是催化柴油 质量差的根源(80%85%芳烃),如何有效利用催化柴油是柴油质量升级必须解决的难题。2.催化柴油转化装置建设投产情况新建催化柴油加氢转化装置,以催化柴油为原料。生产硫含量等指标满足国 v 质量 标准的精制柴油和石脑油,同时副产液化气、低分气及含硫气体。该装置于 2017 开工 正常。本装置正常投产后,公司将达到国五普柴升级的要求,在 100 万加氢精制柴油部分 回催化轻油提升管回炼的条件下,远

4、期将全面消灭普柴作为更高的目标。100 万催化柴油转化装置应用的 fd2g 的技术本质还是加氢裂化过程,但在原料、产 品、反应过程和工艺实现上会与传统加氢裂化工艺过程有明显的差别。本文将 100 万催化柴油加氢转化装置开工一个月以来,按照原料变化、我公司三套 加氢运行方式转换分为三个阶段,分别比对精制柴油的收率,十六烷值;混合汽油收率, 研究法辛烷值;精制及转化反应深度,氢耗情况进行分析。第一阶段: 25%-50%-75%-100% 切换双催混合柴油,逐步提高反应温度,为达到 精确切换的目的,采取冷料泵自抽的方式。 切换 25%催柴(18 吨/时)。 切换 50% 催柴(36 吨/时)。 催柴

5、提至 54 吨/时,r1101 入口 265、r1102 入口 320恒温。 精制柴油改交产品。 100 万轻汽油改交重整料、重汽油去成品。表二:7 月1234新 鲜 柴油 量(t/h)18365460氢 气 耗 量(nm3/h)400095002100026500r1101入口温度()240-245245-255255-265275r1101总 温 升()2628-3641-5878r1102入口温度()250256-275275-325342r1102总 温 升()65 -66 -1334精 制柴 油(t/h)4636重 石脑 油(t/h)12轻 石脑 油(t/h)5此阶段属于装置运行初期

6、,采用缓和的操作条件,减少催化剂性能损失,保证长周 期运行。催化剂活性缓慢激活,一周后,精制柴油收率由最初 85%下降到 63%,混合汽 油合并收率达到 29%;随着反应深度的调整,实际氢耗由 388 nm 3 /t 上升至 441 nm 3 /t。精制柴油十六烷值最低 8.8,最高 33,平均值 24;重石脑油研究法辛烷值最低 75.4,最高 80.2,平均值 77.7;轻石脑油研究法辛烷值最低 65.9,最高 80.5,平均值 76.75;100 万催柴转化开工之前,240 万加氢与 120 万加氢并行运行,240 万加工直馏柴油 +焦化汽柴油+外进柴油,最大负荷 280 吨/时,最小负荷

7、 240 吨/时;120 万加氢加工两 套催化柴油,部分精制柴油交产品,部分精制柴油回 1#催化轻油提升管回炼,最大负荷 77 吨/时,最小负荷 57 吨/时;7 月 17 日最后一批外销催化柴油出厂,7 月 17 日罐区累积有催化柴油原料 14106 吨。100 万催柴转化装置开工后,催化柴油上涨趋势变缓,7 月 20 日达到峰值 14851 吨后开始下降,7 月 25 日催化柴油库存下降至 13129 吨。第二阶段:100 万转化原料由冷料过渡为部分热联合阶段。7 月 26 日 8:25 时 704#单独收 1#催化柴油付 100 万加氢,试运行 1#催化柴油在 100 万适应情况,进料

8、60t/h。由于 1#催化轻油提升管回炼 120 万加氢柴油,部分催化柴油 形成大循环的局面,1#催化柴油芳烃含量达到 85%。耗氢由 24000 nm3/h 升至 28000 nm3/h。 因巴陵氢瓶颈,27 日降量 49t/h 运行,31 日提至 52t/h,罐区间断收 3#催化柴油补充, 1 日-2 日-3 日进料逐步提量 56 吨/时-63 吨/时-70 吨/时。8 月 3 日 11:30 时改 3#催化 柴油热联合进 100 万,冷料泵继续运行,氢耗降至 21000 nm3/h,4 日-5 日-6 日-7 日-8 日 75 吨/时-87 吨/时-86 吨/时-83 吨/时-83 吨/

9、时,新氢量由 27000 nm3/h 升至-32000nm3/h。表三:7 月8 月26 日27 日28 日31 日3 日4 日6 日7 日新 鲜 柴油 量(t/h)6048.5495270758683氢 气 耗 量(nm3/h)2650026000255002500022500240003000032000r1101入口温度()275275275275275278278274r1101总 温 升()7571697777768892r1102入 口 温度()342341340342342348355354r1102总 温 升()3447454621315058精 制柴 油(t/h)412425

10、3264666455重 石脑 油(t/h)121713157111019轻 石脑 油(t/h)34452276此阶段 240 万加氢与 120 万加氢,100 万转化三套加氢并行运行,240 万加工直馏 柴油+焦化汽柴油+巴陵柴油。120 万加氢加工两套催化柴油,部分精制柴油交产品,部 分精制柴油回 1#催化轻油提升管回炼。100 万加工两套催化柴油,根据巴陵氢的供应情 况,进料最低 48.5 吨/时,最高 86 吨/时,至 8 月 7 日催化柴油库存下降至 4850 吨。装置将 1#催化柴油作为进料时,氢耗最高达到 536 nm3/t,精制柴油收率降低至 55%,混合汽油收率上升至 40%;

11、而将 3#催化柴油作为进料时,同比氢耗为 321 nm3/t,精制柴油收率升至 88%,轻重汽油收率 9%。原料组成中芳含变化影响转化反应的温升,精制 柴油、混合汽油的收率,随着转化反应的深度提高,柴油收率下降,混合汽油收率上升。此阶段精制柴油十六烷值,轻重石脑油的研究法辛烷值如下:精制柴油十六烷值最低 20.7,最高 32.3,平均值 28.82;重石脑油研究法辛烷值最低 74.4,最高 79.1,平均值 77.81;轻石脑油研究法辛烷值最低 80.1,最高 81.0,平均值 80.67;第三阶段:随着催化柴油库存下降,为配合国五普柴升级进度,8 月 8 日三套加氢装置做出调整:240 万加

12、氢加工直馏柴油+焦化汽油+部分焦化柴油;120 万加氢停止加 工催化柴油,改为巴陵柴油+部分焦化柴油,精制柴油停止进 1#催化轻油提升管,全部 改进柴油组分罐;10:20 时 100 万精制柴油部分(40t/h)进 1#催化轻油提升管,装置继 续提量 9 日-10 日-11 日-12 日,87 吨/时-97 吨/时-100 吨/时-102 吨/时,逐步提高转 化反应深度,新氢量 32000 nm3/h -34000 nm3/h -35000 nm3/h。表四:8 月新 鲜 柴油 量氢气耗量(nm3/h)r1101入 口 温r1101总 温 升r1102入 口 温r1102总 温 升精 柴 +回

13、炼油重 石脑 油轻 石脑 油(t/h)度()()度()()(t/h)(t/h) (t/h)8 日9 日10 日11 日12 日13 日15 日17 日19 日83879798102103102103102310003100033500340003420034500350003600036000273273272273273272273276276949510196959793938835435435635735735736036235744555451606161666822+4025+4036+4029+4526+4526+4522+4619+4515+4518152020232225253

14、0565689899至 8 月 19 日,100 万转化装置运行连续一个月,精制柴油收率降至 60%,混合汽油 收率达到 38%。实际氢耗 350 nm3/t -373 nm3/t。此阶段精制柴油十六烷值,轻重石脑油的研究法辛烷值如下:精制柴油十六烷值最低 18,最高 20.8,平均值 19.7;重石脑油研究法辛烷值最低 80.6,最高 85.0,平均值 83.72;轻石脑油研究法辛烷值最低 80.0,最高 81.9,平均值 81.12;3.结论1、 随着本装置运转周期延长,混合汽油的研究法辛烷值有所增加。2、 尽管转化反应器总温升达到 68,接近设计温升 71,但入口温度未达到设计 温度,精制柴油、混合汽油收率与设计收率相差 10%,精制柴油十六烷值、混合石脑油 研究法辛烷值依然未达到设计值,当然氢

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论