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文档简介
1、1.CK6150A数控车床,系统出现“系统没准备好”报警。发现存储卡LED红灯亮。答: 故障分析:系统再开机时先执行自检,各接插板、电缆接插件。LED红灯亮,可能是存储卡接触不良造成的。 故障定位:检查并紧固存储卡,开机,故障依旧。 备件置换的方法,将一块正常的存储卡换上,LED红灯仍然亮,说明不是存储卡故障。 故可断定,是存储卡插口电路的故障。检测插口的插脚及电路板,发现有一插孔失效。 故障排除:一是清理插口,采用锌粉刷入孔内补救。二是更换或修复电路板。2.屏幕显示“CMOS PARITY(存储器奇偶校验出错)”。答:故障分析:当数据从存储器RAM中读出时,检测到奇偶误差,会产生此报警,及说
2、明CMOS芯片中有故障。 故障定位:将相关芯片取下。将参数写入开关置到(ON)。合上机床电源的同时,按注销键DELET和RESET,将清除所有的参数、刀具偏移数据和程序区域。如屏幕“存储器奇偶校验出错”,说明不是取下芯片的问题,需继续取下芯片。再做第二项操作。报警消除说明该芯片为故障芯片。 故障排除:输入机床参数和加工程序,机床即可正常运行。3.开机后,系统处于死机状态,按任何键均无效。答:故障分析:说明机内CNC内部参数一混乱或丢失。 故障定位:卸PT主系统检查,发现CPU模块板的指示红灯已亮,说明此故障为CPU模块板故障。 卸CPU模块板检查,集成电路芯片的管脚处有较多的粉尘和油污。 进一
3、步检查存储器模块板,也是存在着上述问题。 故障排除:对CPU模块板、存储器模块板、主底板、冷却风扇进行清洗,干燥处理。对存储器模块板进行绝缘处理。对系统进行初始化处理,机床及恢复运行。4. 在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象。答:故障分析:CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动 出厂时没有初始化调整 主板和存储板有质量问题 故障排除:调整CRT的亮灰度旋钮,如果没有反应,将系统进行初始化一次,若CRT仍没正常显示,则需要更换主板或存储板。5. 数控系统运行中断且无报警故障。答:故障分析:一般是CPU控制系统异常。 故障定位:采用测温及降温法,确诊故障部位在CPU板上的ROM
4、存储器。 故障排除:更换ROM上热稳定性差的集成电路,故障排除。6. SINUMERIK 802数控系统。启动时,在显示面板上除READY灯不亮外,其余所有指示灯全亮。答:故障分析:因故障发生在启动阶段,检查开机清零信号“RESET”是否异常。又因DP6指示灯亮,因此,也需要对DP6的相关电路以及有关电源进行必要的检查。 故障定位:经检查确认是驱动DP6的双稳态触发器LA10逻辑状态不对,已经损坏。用新件跟换后,DP6已经熄灭,但故障现象还是存在,数控系统还是不能启动。进一步检查发现,该电路整流桥后有一个滤波电容,该电容的引脚焊接处电路板铜箔断裂。 故障排除:将其焊接好后,数控系统能正常启动。
5、故障排除。7. 一配置SINUMERIK 802S数控系统,系统开机后,黑屏或花屏。答:故障分析:据故障现象可推断可能是LCD故障,也可能是参数或软件的问题。 故障定位:首先检查LCD,没有发现异常。断电后红色小拨码器开关拨到的位置。上电,系统能启动,说明用户数据有问题。 故障排除:将备份的软件参数重新传入数控系统,机床正常工作。8. CKS6136,向负方向移动时无任何反应,并且还出现25060号报警。答:故障分析:查报警信息表,25060号报警的内容是坐标轴给定极限报警坐标轴给定极限报警,可能原因有:参数数据丢失或;位移传感器有误动作;有无输入使转速过大。 故障定位:降低近给编程的速度观察
6、是否还报警。增加MD32260的值,问题根本没有解决;检查滑板是否局部不平滑,在工件与刀接触时速度下降,造成报警;检查传感器没发现异常;检查MD32200,发现该数值过大。 故障排除:改正后,重新启动系统工作,故障排除。9. CRT显示器突然出现无显示故障,停机后再开,又一切正常。答:故障分析:采用直观法进行检查,每当起重机经过时,环境振动大,就会出现此故障,由此初步判断是元件连接不良。 故障定位:观察发现该管脚没有完全插如插座中。另外发现此集成块旁边的晶振有一个端子没有焊锡。 故障排除:将松动集成块插牢,晶振端子焊牢,故障消除。10. 某厂有一台CK6136车窗车削工件粗糙度总不合格。 答:
7、故障分析:车削纹路不清晰,精车后粗糙度达不到要求。怀疑是主轴机械故障导致工件粗糙度总不合格。 故障定位:将主轴档位挂到空挡,用手旋转主轴,感觉主轴较松。 故障排除:松开止退螺钉,收紧锁紧螺母,用手旋转主轴,松紧合适后,锁紧主轴止退螺钉,重新精车,粗糙度达到要求,故障排除。11. 某一有一台CK6161数控车船加工过程中出现主轴漏油现象。答:故障分析:观察油箱油标,献石油在上线位置。 故障定位:润滑油一住满了主轴箱,游标也被油浸没说明有家的过多,有弥漫。 故障排除:放掉多余的油垢,故障排除。12.某厂有一台CK6140数控车床运行在哪1200r/min时主轴噪声变大。答:故障分析:有不到位产生的
8、噪音、主轴轴承的不良引起的噪声。 故障定位:将主轴箱盖上的固定螺钉松开,发现轴承的外踝轨道上面有一个细小的凹坑碰伤。噪声的根源大概是这个凹坑。 故障排除:更换轴承,重新安装好后,噪音减小,问题解决。13.有一台数控车床在工作过程中出现主轴自动停转的现象。答:故障分析:据分析,可以断定故障在主轴机械传动系统上。 故障定位:检查后,确认主轴停转时主轴箱内的机械。 故障排除:更换心得三四通换向阀后,机床恢复正常,问题解决。14.某车床变档多次后,主轴噪声变大。答:(1)故障分析:如果变档速度太快、冲击过大都将造成齿轮表面破坏,从而使主轴箱噪声变大。(2)故障定位:检查齿轮啮合面的硬度,发现硬度过低。
9、(3)故障排除:通过提高齿轮表面硬度,调节变档速度,故障排除。15.某机床发出变档指令后,主轴处于慢速来回摆动状态,挂不上档。答:(1)故障分析:如果电磁阀发生故障,油路不能切换,液压缸不动作,或者液压缸动作,发出反馈动作的无触点开关失效,滑移齿轮变档到位后不能发出反馈信号,都会造成机床巡回动作中断。(2)故障定位:查反馈信号,发现没信号,无触点开关无开关动作。(3)故障排除:更换新的无触点开关后故障被排除。16.配置FANUC 0i TD的数控车床主轴低速段不转,高速段运转。数控系统和变频器显示工作真常,无报警信息。答:(1)故障分析:仔细观察发现,高速段内主轴的转速也与数控系统操作面板的指
10、令和反馈的显示值不符。(2)故障定位:将盖子打开,发现电路板有腐蚀断路和短路的迹象,进一步检查,发现信号处理电路异常。(3)故障排除:发生这类故障已经无法修理,只能更换变频器。17.一台数控车床主轴只能正向旋转控制不能反向旋转控制。答:(1)故障分析:故障应该在反转控制电路或参数设定,可能在反转控制端子外围电路,也可能在反转控制端子输入内部电路。(2)故障定位:根据原理图检查端子输入电路,发现输入电路限流电阻电压不正常,可能是电阻烧坏。检查下游的电路,所幸没有异常。(3)故障排除:更换了限流电阻,故障消除。18.主轴在运动过程中出现无规律性的震动或转动答:(1)故障分析:主轴速度指令信号受干扰
11、,主轴伺服系统误动作。(2)故障定位:若调整后仍不能消除故障,则多为外界干扰信号引起主轴伺服系统误动作。(3)故障排除:电源进线端加装电源净化装置,动力线和信号线分开,布线要合理,信号线和反馈线按要求屏蔽接地线要可靠。19.主轴电动机过热,CNC装置和主轴驱动装置显示过电流报警等答:(1)故障分析:主轴电动机通风系统不良,动力连线接触不良,主轴驱动系统和CNC装置通过检测,显示过载报警。(2)故障定位:根据报警信息,检查可能引起故障的各种因素。(3)故障排除:严格按照机床的操作规程,正确操作机床。20.主轴正常加工时没有问题,仅在定位时产生抖动。答:(1)故障分析:主轴定位要有一个减速过程,如
12、果减速或增益等参数设置不当,也会引起故障。(2)故障定位:根据主轴定位的方式,主要检查各定位、减速检测元件的工作状况和安装固定情况。(3)故障排除:保证定位执行元件运转灵活,检测元件稳定可靠。21.当进行螺纹切削、攻丝或要求主轴与进给有同步配合的加工时,出现进给停止,主轴仍继续运转,或加工螺纹零件出现乱牙现象。答:(1)故障分析:若脉冲编码器或连接线缆有问题,会引起故障。(2)故障定位:通过调用I/O状态数据;取消主轴与进给同步配合,可判断故障是否与编码器有关。(3)故障排除:更换维修编码器,特别注意信号线的抗干扰措施。22.实际主轴转速值超过指令给定的转速值范围。答:(1)故障分析:电动机负
13、载过大,引起转速降低;测速反馈信号变化,引起速度控制单元输入变化;主轴驱动装置故障,导致速度控制单元错误输出。(2)故障定位:空载运转主轴,检测、比较实际主轴转速值与指令值,判断故障是否由负载过大引起;用备件替换法判断驱动装置故障部位。(3)故障排除:更换维修损坏的部件,调整相关的参数。23.主轴电动机不转。答:(1)故障分析:主轴电动机不转,主轴驱动装置故障或主轴电动。(2)故障定位:驱动装置有问题,用备件替代法,把备用主轴驱动装置换到机床上,机床主轴电动机正常工作,说明驱动装置故障。(3)故障排除:更换驱动装置,把坏的驱动装置返回生产厂家维修。24.某厂CK6140数控车床加工圆弧过程中X
14、轴加工误差过大。答:(1)故障分析:可以确定该现象是由X轴间隙过大引起的。(2)故障定位:分别对电动机连接的同步带和带轮检查等检查无误后,发现有0.06mm的移动值。可以判断是X轴导轨镶条引起的间隙。(3)故障排除:调整并紧固镶条止退螺钉,重启系统,故障被排除。25.某厂CK6140数控机床运动过程中Z轴出现跟踪误差过大报警。答:(1)故障分析及定位:可以判断是由于压板压得太紧而导致摩擦力过大,使得Z轴移动受阻,导致电动机电流过大而发热,快速移动时产生丢步而造成跟踪误差过大报警(2)故障排除:松开压板,锁紧紧固螺母,重新运行,故障被排除。26.某数控车床X轴电动机过热报警。答:(1)故障分析:
15、可能是切削参数不合理,可能是传动链上有问题。(2)故障定位:由于导轨镶条与导轨间隙太小,调的太紧。(3)故障排除:松开镶条防松螺钉,然后锁紧防松螺钉,故障排除。27.一数控机床,没到极限位置就出现Z轴超程报警。答:(1)故障分析:一种是程序错误;一种为硬件错误。Z 轴不能停止移动而产生超程。(2)故障定位:由于挡铁与行程开关的压合距离未调整好所致。(3)故障排除:更换一新的行程开关,重新调整好挡铁与行程开关的压合距离。28.一台数控车床X向切削零件时尺寸出现误差,达到0.3mm/250mm。答:(1)故障分析:测量电路不良。(2)故障定位:经检查示波器检查编码器的检测信号,波形不正常。发现光电
16、盘不透光部分出现三个透明点致使检测信号出现误差。(3)故障排除:更换编码器,问题解决。29.西子6SC610,X进给轴很快从低速升到高速,产生速度失控报警。答:(1)故障分析:故障定位在位置检测装置。(2)故障定位:经检查,编码器无信号输出,数控系统位置环处于开环状态,从而引起速度失控的故障。(3)故障排除:重装紧固螺钉,并检查所有的连接件,故障消除。30.某厂家数控车床刀架电动机不启动,刀架不能动作。答:(1)故障分析:可能是刀架电动机相位接反或者电源电压偏低。(2)故障定位:拆开电动机检查发现,蜗杆轴承损坏,电动机轴与蜗杆联轴器质量差,使电动机出现阻力。(3)故障排除:更换轴承,修复离合器
17、,故障排除。31.一台数控车床刀架上刀体抬起但不转动答:(1)故障分析:不能转动可能是粗定位销在锥孔中卡死或断裂。(2)故障定位:载重新拆卸时发现在装配时,上刀体与下刀体的四边不对齐,导致齿盘无法齿合。(3)故障排除:按要求重新装订后,故障排除32.数控车床刀架定位不准答:(1)故障分析:可能原因是刀架的定位装置故障。(2)故障定位:经查定位不准的原因是刀架部分的机械磨损严重,已不能通过常规的调整,需要考虑进行整体转换。(3)故障排除:用陕西省机械研究院生产的型号WD75X6150W卧式数控电动刀架更换刀架,恢复刀架定位精度使用一年多,一切正常。33.经济型数控车床,刀架旋转不停。答:(1)故
18、障分析:刀架刀位信号未发出,应检查发讯盘弹性片触头是否磨坏,发讯盘地线是否断路。(3)故障排除:针对检查的具体原因予以解决。34.经济型数控刀架越位。答:(1)故障分析:反靠装置不起作用(2)故障定位:应检查反靠定位销是否灵活,弹簧是否疲劳;反靠棘轮与螺杆连接销是否折断;使用的刀具是否太长。(3)故障排除:针对检查的具体原因予以解决。35.经济型数控车床刀架转不到位、答:(1)故障分析及定位:发讯盘触头与弹簧片触头错位,应检查发讯盘夹紧螺母是否松动。(3)故障排除:重新调整发讯盘与弹簧片触头位置,锁紧螺母。36.XK5040数控铣床,给运动指令后,Z轴没有工作。答:(1)故障分析:A:Z轴电动机制动器没有脱开。B:Z轴电动机和中间轴的连接齿轮固定螺丝脱落。C:过渡轴上的连接半轴折断,造成动力无法传输。(2)故障定位:检查Z轴制动器已脱开;检查齿轮固定没有松动;抽出过渡轴检查发现其连接半轴折断。(3)故障排除:重新定做新轴,装上试车,Z轴工作正常。37.一台数控铣床进行框架零件强力铣削时,Y轴产生剧烈震动,向正方向运行时尤为明显,向负方向运动时抖动减小。答:(1)故障分析:A:伺服电动机电刷损坏,编码器漏油。B:丝杠轴损坏或丝杠螺母松动,间隙过大。C:丝杠丝母间隙过大(2)故障定位:检查轴承完好重新紧固螺母,故障仍存在。检查丝母座发现丝母座和结合面的定位销及紧固螺钉松动,造成单
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