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文档简介
大家好!亲爱的专家和同事们!2015年3月,荣盛建筑工程有限公司第一QC小组提高剪力墙成型质量。目录,1。项目概述2。团队介绍3。团队介绍4。现状调查。目标设定6。原因分析7。决定的理由。反措施的制定9。实施对策10。效果检查11。总结和假设。1.项目概述。该项目位于河北省固安县温泉休闲商务园刘度村。东临大广高速公路,交通便利。1-13号楼、村委会、幼儿园总建筑面积76331.52平方米;地上15栋:1#楼地上9层,地下1层,建筑高度26.60米,建筑面积6187.80;2号楼地上11层,地下1层,建筑高度32.50米,建筑面积8062.67;3号楼地上9层,地下1层,建筑高度24.25米,建筑面积3799.02平方米;4 # 5楼地上9层,地下1层,建筑高度26.70米,建筑面积6955.77;6号楼地上11层,地下1层,建筑高度33.60米,建筑面积5782.49;7号楼地上11层,地下1层,建筑高度33.60米,建筑面积6187.80;8#11#楼地上8层,地下1层,建筑高度23.70米,建筑面积3384.67 ;9 # 10楼地上8层,地下1层,建筑高度23.70米,建筑面积3980.03;12号楼地上11层,地下1层,建筑高度33.60米,建筑面积5503.53;13号楼地上五层,地下一层,建筑高度22.00米,建筑面积3902.45;幼儿园地上2层,建筑高度8.45米,建筑面积2091.24 ;村委会地上3层,建筑高度11.1米,建筑面积2180.12平方米。本工程结构选型:1-13#楼基础采用筏板基础,地下室及地上结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构;质量控制小组成立于2014年7月,由15名成员组成。团队成员由公司领导、质检人员、技术人员和施工人员组成。团队建设管理能力强,配置合理。集团成立以来,积极开展全面质量管理的QC小组活动,运用QC方法寻求提高质量、降低能耗、增加经济效益的途径。(1)剪力墙质量直接影响建筑结构的安全,影响工程的分户和竣工验收;2、剪力墙施工质量直接影响装饰效果和成本,决定了工期的长短;3.项目部要求:争创省级优质结构工程;4、确保工程质量和结构安全;2014年7月,我公司QC小组在选定项目目标后,对刘度温泉城项目的12栋单体建筑进行了详细检查。检查是根据现行施工规范进行的。现场实测表明,剪力墙混凝土具有良好的视觉效果,但存在错台、模板接口不平整、阴阳角接缝松动、接缝不平整、内壁下部漏浆等缺陷。缺陷频率统计表如下:制表人:甄,2014年7月3日,质量缺陷统计表,表2。根据质量缺陷统计表,制作了一个排列图。从布置图可以看出,影响剪力墙成型质量的主要问题是楼板错位和模板界面不平整。制图员:杨日期:2014年7月3日,具体质量问题列于1,制表时间:制表时间:2014年7月9日5。目标确定,允许偏差控制值如下表3所示,(1)目标确定,结合结构优质工程质量要求,要求剪力墙结构实测项目一次性合格率由现状的90%提高到95%。测量项目如所示表5,制表商:吴洪源日期:2014年8月3日,实施1采用标准化、模块化的薄壁钢龙骨支撑体系,代替传统的木制方形龙骨,采用墙板立体交叉施工和墙柱顶部混凝土同步浇筑的方法,安装、拆除和高度调整灵活方便,减少了浇筑顶板前浇筑墙柱的技术间隔,省时省力,大大提高了工作效率。使用模块化钢龙骨代替木方龙骨,钢龙骨可以自由伸缩,任意适应任何尺寸,施工现场不需要钉子、铁丝、木方等耗材,为国家节约了大量木材,同时周转次数为300次,大大降低了施工成本。九、实施对策(D期),新周转材料、外模示范墙、内模示范墙、楼层放线、先弹出墙柱线,再放出离岸300毫米验收控制线。施工时,根据定位线在墙根部焊接限位铁。模板就位后,模板下口与限位铁紧密贴合后,墙模板即可拉直。后楞应按常规方法初步锁定,墙体模板应小心垂直悬挂。应检查控制线相对于向外移动的准确性。上下开口应穿过生产线进行检查。最终加固工作应在检查正确后完成。质检人员可以快速检查模板位置的准确性、垂直度、平整度等。根据外部控制线显示。从而控制模板的安装质量。图中显示了双控制线和限位铁的设置。实施2墙柱弹出双控制线,提供验收依据,双控制线,限位铁,焊接限位铁模具。实施3中的模板组合预组装降低了接缝不精确性和交错高度。内墙模板根据模板周转图进行组合。模板试装配后,检查各部分模板尺寸,并用钉子固定模板和后沿,这样就消除了接缝高度,保证了几何尺寸。海绵条应附着在拼缝上,以减少泥浆泄漏。通过在对拉螺杆处向剪力墙钢筋添加成品混凝土支撑,可以有效地控制截面尺寸。外墙模板预拼装后可拆装,塔吊可升降,减轻劳动强度,提高工作效率。三层实施后,现场检查发现模板接缝高度均控制在2mm以内,混凝土墙面平整度控制在5mm以内,效果明显。内外模组合安装图如下:增加外墙大模、内墙预拼照片、外模下口和紧固围长,消除层间错台,外墙模板在楼板高度以下50mm处悬挂制作。外模的后边缘进一步向下延长100毫米。浇注墙体时,可拆卸的紧固螺钉嵌入模板的上部开口。当上部模板处于安全状态时,首先在地板接缝处粘贴一条2mm宽的压缩海绵条。墙面清理干净后,外模板就位。此时,拧紧周围的楞,然后可以锁定模板的下开口,从而消除楼板错位。该方法施工完成后,楼板接缝高度应验收2mm,最大值不超过3mm。外模根部紧固环图图三期,外模根部紧固实际操作图,外模根部紧固实际操作图,外模根部紧固实际操作图,1
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