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文档简介

滤布对比反洗试验报告压滤机工作原理和滤布使用 液体通过泵打到压滤机内(个厂家的液固比例不同),泵到压滤机的进口压力为20kg,液体进入压滤机通过滤布进行液固分离,当液体经过滤布流出后,渣子粘在滤布上,一般使用3小时卸渣,如果渣子厚而且呈饼状时,对液体的质量有很大的好处,当渣子形成饼状时也起到过滤的作用,可使部分细微的杂质留在渣饼上。在滤布使用方面,有两种材质:一种是涤纶另一种是丙纶。1、 涤纶材质滤布的优点和缺点1、 涤纶材质在织布是采用经线并股,纬线捻股制成,并且经过110-130高温定型,减少在生产当中滤布收缩。2、 优点:布软、过滤杂质量高,更换方便;3、 缺点:因滤布上有细微纤维,易挂渣,使用46小时后流量较小;2、 丙纶材质滤布的优点和缺点1、 丙纶滤布是用散丝并股织成,并经过110130高温定型,减少在生产当中滤布收缩;2、 优点:易卸渣布较干净,流量影响不大;3、 缺点:布硬,不便拆除,过滤质量较差。三、净液一车间滤布使用情况:1、 新滤布先在三净压滤机上使用2遍,拆下用废液浸泡8小时后再用洗衣机洗3遍,然后用到二净压滤机用4遍左右,洗完后再用到一净,用46遍,洗净后报废,退库。2、 一净用的滤布较差,当渣子形成滤饼时,能弥补滤布较差的问题,再有二段较好的滤布作第二道防线,阻止杂质,到三段后,用的是新滤布,阻隔杂质效果最好,减少杂质进入液体中的机会。3、 可以说净液一车间在过滤过程中有三道防线,确保液体中的杂质能够及时过滤除去,进而保证新液的质量。4、 净液二车间滤布使用情况:1、 一、二、三段间隔使用新滤布,新滤布使用3天后停用,在压滤机上用电解废液循环反洗8小时,然后用清水冲洗后使用,再使用3天后经过反洗拆除报废,退库。2、 优点:减少人工,降低劳动强度,滤布消耗量小,厂房内区域内卫生清洁。3、 缺点:滤布在压滤机上反洗时,压滤机处于压紧状态,化纤类材质经过高温,肯定会有收缩的情况,但是,滤布在压滤机压紧后,滤布的的外边没有收缩的余地,在压滤机内滤布密度发生变化,滤布有部分地方丝绒孔径变大,有部分细微杂质透过滤布进入到液体当中,在化验过程中没有反应出问题的所在,但是当电解新液罐中含杂量累计到一定的程度的时候,就会引发综合杂质烧板的情况。滤布对比反洗试验整个试验分为3组对比:试验1、试验2分别于一段、二段净化做t-126、4219新滤布对比;试验3做反洗后系统样对比,且与试验2做反洗前后对比。对比试验1:1、 试验地点:一段压滤机;2、 3#、4#压滤机上装净液一车间提供的T-126滤布,5#、6#压滤机上装净液二车间的4219滤布;3、 对比方法:同样是新滤布,一段末槽、一段压滤机、一次后液,共计3组数据做过滤系统样对比,同时对两种滤布做数据对比;4、 对比数据以Co为基准,Cd数据做辅助参考。对比平均数据及曲线图1、 对比日平均数据表表1:T-126滤布数据表 日期一段末槽一段3#/4#一段后液8月18日42.8945.5242.438月19日42.3442.5641.858月20日42.5741.4342.518月21日40.639.1440.34表2:4219滤布数据表21日、22日一段5#/6#压滤机数据表时间一段末槽一段5#/6#一段后液15:00-18:0042.8843.3844.1619:00-22:004040.5439.9523:00-3:0041.0141.1440.274:00-7:0039.6339.2541.162、 对比趋势图图1:T-126滤布Co数据趋势图图2:4219滤布Co数据趋势图试验1对比分析:从数据表1、表2,趋势图1、图2中可以说明:1、两组曲线图均能证明压滤机的过滤工作原理,渣子厚而且呈饼状时,对液体的质量有很大的好处,当渣子形成饼状时也起到过滤的作用,可使部分细微的杂质留在渣饼上;2、两组数据均以一段末槽系统样为基准,证明T-126滤布过滤杂质的性能平稳,曲线呈平滑下降趋势,中后期压滤机系统样明显低于一段末槽系统样,对杂质有较好的过滤效果,且后液贮槽样质量稳定具有同样趋势;3、由于生产时间需要,4219滤布压滤机试验周期相对较短,样虽然与一净末槽样偏离不大,但曲线反映出该滤布过滤杂质性能的局限性,中后期一次后液贮槽样高于二段末槽。结论:在一段净化,T-126滤布过滤杂质的性能优于4219滤布。对比试验2:1、试验地点:二段压滤机;2、5#压滤机上装净液一车间提供的T-126滤布,滤液进入二次后液1#贮槽,2#压滤机上装净液二车间的4219滤布,滤液进入二次后液2#贮槽;3、对比方法:同样是新滤布,二段末槽、二段2#、5#压滤机、对应二次后液1#2#贮槽,共计5组数据做过滤系统样对比,同时对两种滤布做数据对比;4、对比数据以Co为基准,Cd数据做辅助参考。对比平均数据及曲线图1、 对比日平均数据表,见表3:表3:T-126、4219新滤布数据表日期二段末槽二段2#二段5#二段后液1#二段后液2#8月18日0.730.620.69 1.121.438月19日0.570.810.81 0.590.48月20日0.831.140.52 0.6918月21日0.450.350.41 0.310.382、 对比趋势图,见图3:图3:T-126、4219新滤布Co数据趋势图试验2对比分析:从数据表3、趋势图3中可以说明:1、与实验1现象极为相似,对比效果更为明显,且与试验1结论相吻合,同样可以证明T-126滤布的过滤杂质效果优于4219滤布;2、以二段末槽Co系统样为基准,T-126滤布装于二段5#压滤机,滤液进入二次后液1#贮槽,相对应的两条曲线平滑稳定,中后期明显低于二段末槽;而装于二段5#压滤机的4219滤布,滤液进入二次后液2#贮槽,相对应的两条曲线动荡较大,中后期系统样高于二段末槽。结论:在二段净化,T-126滤布过滤杂质的性能优于4219滤布。对比试验3:1、 对比日平均数据表,见表4:表4:T-126、4219反洗后滤布平均数据表日期二段末槽二段2#二段5#二段后液8月24日0.320.290.33 0.328月25日0.50.570.32 0.428月26日0.340.350.43 0.378月27日0.510.510.44 0.492、 反洗后对比趋势图,见图4:图4:T-126、4219反洗后滤布Co对比趋势图试验3对比分析1、 从表4、图4中不难看出,反洗后的滤布,在试验的4天内系统样均在0.8mg/L的标准范围内,超过4天,均有明显上升趋势;2、 反洗后的滤布作比较,装于5#压滤机的T-126滤布过滤杂质性能仍优于装于2#压滤机的4219滤布;3、 在控制压滤周期和过滤周期的条件下,滤后系统样与二段末槽样偏离不大,均在指标范围内;4、 试验3、试验4作对比:反洗后系统曲线动荡幅度偏大,化验过程中没有反应出问题的所在,从数据表面上还不能有力明确证明与电解烧板有明确直接联系,与文章第二页红色字体分

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