上卸钢裙板控制优化01.doc_第1页
上卸钢裙板控制优化01.doc_第2页
上卸钢裙板控制优化01.doc_第3页
上卸钢裙板控制优化01.doc_第4页
上卸钢裙板控制优化01.doc_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上卸钢裙板控制优化1 立项理由棒材厂第二轧钢车间于2008年8月车间工艺技术改造成功,更换新的电气控制系统以及生产设备,使车间由原来的半连轧生产线发展成为全连轧生产线,同时产量也由原来的40万吨上升到现在的接近百万吨。但上卸钢裙板的控制造成的成品轧废仍时有发生,成了制约车间成材率定尺率等指标进一步提升的主要问题。为此,我们决定对冷床区上卸钢裙板控制进行优化。2 技术方案研究2.1存在问题及分析经过车间改造以来的观察与分析,并查看2010年的生产记录和与现场生产操作人员交流,总结出以下几个原因:1、现场裙板采用的高、中、低三个位置的接近开关控制,而且中位的控制要非常准确才能完成整个的卸钢动作,而且对液压控制的压力有很高的要求,一旦中位控制不得当,就会出现中位过高或过低的现象,造成钢堆积,影响定尺率及成材率。2、受车间场地的限制,冷床的下卸钢方向与整条轧线的方向相反,这样必然会出现倍尺的最后一支钢的尾部卸钢位置比较靠前,导致齐头时不能快速的与其它钢筋一起齐头,影响定尺率。3、上卸钢输入辊道超前量等参数设置不当,在生产过程中,产品规格经常变换频繁,轧钢操作工忘记调整相关参数设置,容易出现参数错误,导致卸钢动作错误。4、上卸钢裙板的控制继电器问题,由于电磁阀接通断开时电流较大且动作频繁,继电器在使用一段时间后,触点容易烧损或粘住,造成裙板控制线圈不得电或上升、下降线圈同时得电,制动裙板无法完成卸钢过程,造成废钢,这种情况出现时故障比较隐蔽,有时偶尔出现一次两次,不会引人注意和判断出故障原因,一般一次可产生废钢10吨左右。5、上卸钢输入辊道电机的原因,表现为电机烧损、电机轴承卡辊等现象。输入辊道大量不转使冷床产生卸钢废钢,生产小规格钢材时尤为明显,直接影响到车间成材率指标的稳定,严重影响了车间的生产节奏。2.2实施方案根据上卸钢裙板出现问题原因,采取了以下实施方案,并在实施过程中取得了良好的效果:1、在原PLC程序中,在各个位置的延时时间都是在PLC程序中已经设定好的,但这一固定延时时间并不能完全满足各种生产规格的工艺要求,每次更换规格或速度更换时,发现裙板动作异常后,在PLC内进行相应的修改,造成很多不方便,针对这一情况,在WINCC监控画面上设计相应的I/O域,将延时时间通过I/O域传送到PLC中,由轧钢操作工进行实时修改。针对于中位的控制,在原控制中使用的高、中、低三个位置都是使用接近开关控制,在实际过程中并没有得到理想的效果,将中位接近开关改为延时控制,这样针对不同的规格或不同速度时能够实时进行修正。优化前后的对比如图1所示,图1 高中低位优化前后对比其中, t1为低位延时;t2为中位延时t3低位至中位延时;为了方便在生产过程中出现问题时,能够及时的分析问题的所在,我们完成了对裙板各个位置及动作过程的监控,将各个变量在WINCC中进行归档,并做好曲线,通过这一曲线的实时监控,在以后出现问题时,都能利用这一曲线进行分析,处理问题的速度大大提高,节省了热停工时,提高了设备的作业率。如图2所示,低位高位上升下降图2 高低位及裙板动作监控2、对末支长度进行修正,由于裙板的动作计算时间是按倍尺的长度进行计算的,要想末支的尾部刚好卸到冷床的头部,需要对末支长度进行修正,采用3#飞剪的剪前热检信号作为钢筋尾支的判断,热检信号是通过TCP/IP协议由轧制区PLC传送到冷床区PLC;末支的调节采用的是:L1=L +L1调节后长度取代实际热检到冷床头的距离在PLC中进行计算,这样就保证了末支的尾部刚好卸到冷床的头部。如图3所示,图3 末支调节示意图其中,L是标准倍尺长度;L是末支长度;L1是热检到冷床的距离;L是末支调节的长度。采用同样的原理,我们可以实现所有钢在冷床区位置的调速,以保证分钢的位置以及卸钢的位置。并将修正参数设计到WINCC画面中。3、在冷床上卸钢裙板处要设置的参数很多,一不小心就会出错,而且设置错误后,查找的过程很复杂,要消耗非常多的热停工时,因此要做好各种参数的保护。对于高、中、低位、裙板调节以及各输入辊道的超前率,都在WINCC进行限幅,限幅的要求是能够满足现场生产所有规格的时间限制,同时对各个I/O域进行监控,在每一次参数变化时,记录下原参数又及变化后的参数,这样便于在出现问题时进行分析和查找故障原因,具体程序如下(以低位延时改变为例):#include apdefap.hvoid OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)#pragma code(kernel32.dll)void GetLocalTime(LPSYSTEMTIME lpSystemTime);#pragma code()SYSTEMTIME sysTime;FILE* pfile=NULL;char s30=低位延时改变为:;GetLocalTime(&sysTime);pfile=fopen(e:lgbc_zuixincanshubianhua.txt,a+);fprintf(pfile, %4d年%d月%d日%d:%02d %s%3drn, sysTime.wYear, sysTime.wMonth, sysTime.wDay, sysTime.wHour, sysTime.wMinute,s,GetTagWord(diweiyanshi);fclose(pfile);4、裙板的动作控制关系是:PLCMY2NJ 24V继电器9对阀LC1D18继电器MY2NJ 220V继电器由上述图表可以看出,控制关系不复杂,但是每一个环节都是至关重要的,缺一不可。根据现场生产的经验与上述的问题分析来看,主要的问题出现在LC1D18继电器上,因此对上卸钢LC1D18继电器采取定期进行更换,由于上升的动作是下降动作的两倍,更换周期初步定在上升20天更换,下降则30天。同时还在PLC程序中编写相应程序,当上升或下降的信号给定已经给出时,上升或下降没有动作时,在WINCC中设置相应的报警提示,以便及时更换,减少热停工时,下图4是一个裙板上升超时的报警, 图4 裙板报警设置现场电源开关的反馈,原现场控制箱内有一电源,用于给现场9对阀提供电源24V电源,检修时会判断电源,如果忘记送电,那么整个裙板不失去控制电源,不动作,会提示下降超时。现在电源的下口引一根火线来控制一个220V继电器,继电器的一个点传送给PLC的输入I19.1,并添加到WINCC画面的报警中,如果没有送电,报警中会有提示,而且冷床没有法正常启车,保证生产顺利进行。5、输入辊道烧损的主要原因就是工作环境温度高,而电机的绝缘等级较低,电机轴承也得不到有效润滑而烧损。受螺纹钢热辐射影响,输入辊道支架的温度达200摄氏度,而电机防护等级为IP44,绝缘等级为B级,承受环境温度上限为80摄氏度,电机无法适应现场高温的环境,使用周期短。对输入辊道电机进行改进,电机靠近辊子一端的轴承受热辐射量大,原设计对该部位轴承不能润滑,轴承烧损频繁。现对电机内部结构进行改进,轴承内侧加透盖,形成轴承腔,钻油孔,连接上接头、软管,实现电机轴承的在线加油润滑,电机绝缘等级亦由B级提高到H级,保证了电机的使用寿命。如图5所示,图5 电机改进前后对比图选用双线集中干油润滑系统,通过PLC控制器、换向阀、分配器对冷床输入电机进行定时加油,保证电机的润滑,提高电机使用寿命。3 应用效果通过项目的实施,上卸钢裙板稳定性得到有效提高,电机损坏率大幅度降低,满足了车间产能需要,减少了热停工时以及工人的维修工作量,取得了较好的经济效益。3.1直接效益1、在轧制生产过程中裙板高、中、低位产生的轧废时基本上已经消除,轧废按每月6根计算(每根1.7吨),合格钢材与废钢差价1600元/吨,则年经济效益:(61.7)吨1600元/吨12月=19.584万元2、由上卸钢裙板的控制继电器产生的热停工时,每个月按30分钟(一年为6小时),按每小时生产60根,吨钢利润150元计算,年产生的经济效益为:(6601.7)吨150元/吨=9.18万元3、末支调整后可以有效的提高产品的定尺率,减少通尺材的产生,按每天1吨,年作业率85%,通尺材与定尺材价格差为500元计算,年产生的经济效益为:365500元85%=15.5125万元4、项目实施前,由于输入辊道电机大量损坏,造成大量热停工时。车间生产节奏慢,轧线产能无法有效释放。通过项目实施后,输入辊道损坏率有效降低,生产节奏提高,车间产能得以充分释放。按每月3小时计算,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论