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文档简介

2011年谏壁电厂锅炉压力容器监察总结2011年,锅炉完成了#7机组中修、#10机组小修、#9机组大修及10台次机组调停消缺的工作,目前正在进行#12机组大修。现将全年锅炉技术监督工作总结如下: 一锅炉压力容器监察管理工作情况1.1 认真贯彻执行了上级部门颁发的2011年江苏省发电企业技术监督检查大纲中锅炉部分,全面完成监督的项目内容,保证了受监设备的安全运行。1.2江苏电网2011年度迎峰度夏及涉网设备技术监督工作检查结束。1.3 监督锅炉压力容器作业人员、安全阀校验人员、压力容器检验员持证上岗。1.4 迎接市质监局特种设备使用状况检查。1.5 迎接省电力系统并网电厂迎峰渡夏、迎峰渡冬技术监督检查。1.6 参加江苏电力系统技术监督年会,参加江苏电力系统锅炉压力容器技术交流会议。1.7 协助基建#14锅炉、压力容器、压力管道向质监局注册登记工作。1.8厂部8人参加压力容器管理人员培训取证。二2011年锅炉压力容器委外检验工作完成情况2.1 #7、#8、#10、#11共4台锅炉由江苏方天公司进行了锅炉外部检验。2.2 #9炉、#11炉由江苏方天公司进行了锅炉内、外部检验。2.3 #9机组压力容器:#9除氧器及水箱、6台高压加热器、3台低压加热器、5台疏水扩容器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、机侧压缩空气储罐、炉顶小型储气罐、除灰2台小型储气罐、除灰8台发送罐、4台仓泵缸体等共26台在册压力容器、3台简单压力容器、5台常压热力容器由江苏方天公司进行了全面检验。2.4 #9炉主蒸汽管道、再热蒸汽热段管道、再热蒸汽冷段管道、主给水管道由江苏方天公司进行了检验。2.5#12炉主蒸汽管道、再热蒸汽热段管道、再热蒸汽冷段管道、主给水管道由江苏方天公司进行了检验。对四大管道支吊架进行了检查、调整,并对主蒸汽管道、再热蒸汽管道管系进行了应力计算分析。2.6#12炉共63台在册压力容器由江苏方天公司进行了全面检验。三锅炉压力容器检验中发现的问题3.1 部分锅炉及管道支吊架过载或失载,及时进行了调整。3.2 部分压力容器压力表损坏或过期未校验等,各部门及时进行了整改。3.3 人员持证上岗问题:压力容器操作人员、压力容器检验员、压力容器管理人员必须持证上岗。我厂持证的压力容器检验员较少,压力容器年度检查工作开展不力;缺乏压力容器安全阀校验持证人员;需在2012年加强人员培训取证。3.4 压力容器安全监督检查:根据规程要求,压力容器单位每月应开展一次针对本厂压力容器的安全监督检查,及时发现压力容器存在的隐患,并形成记录。目前我厂此项工作未开展。3.5 锅炉压力容器日常维护检查:根据nosa要求,对锅炉压力容器日常维护检查应形成相应记录(点检表),目常我厂此项不规范。四、2011年机组检修中所做的主要工作:4.1锅炉小修前按监察规程要求对锅炉安全门进行放汽试验, #10炉纯机械弹簧汽包安全门用校验装置进行了放汽试验,对压缩空气弹簧式安全门用电控操作进行放汽试验,对安全门放汽试验不动作的都进行了解体修理,修理后再进行热态整定试验;甲炉水泵大法兰泄漏,更换垫床处理,甲、乙高过至集汽集箱导汽管(均为第3根)上取样管座裂纹,挖补处理,完成小修的金属监督项目,对具备水压试验条件的锅炉,检修结束后均进行了水压试验。#9炉大修中对所有安全门进行解体检修,修后热态按规程要求进行压力整定,全部合格,大修对高过、高再吹灰器吹损壁厚减薄超标的管子进行更换,对防磨防爆检查出来的缺陷进行处理,并且按化学、金属要求进行割管检查,锅炉进行nox降排改造,共焊水冷壁焊口553只,以上焊口全部探伤合格。并且根据任务书要求完成金属监督项目。#12炉大修目前主要工作:所有安全门解体,阀门门芯及座局部吹损,过热器、级减温器喷嘴局部堵塞严重,正在疏通,吹灰器区域局部吹损,特别是l19、r19区域(省煤器),护板局部吹通,管子局部吹损。4.2 #7、9、12炉调停消缺主要工作:#7炉对包复前墙密封盒泄漏管进行挖补处理。 #9炉乙省煤器逆止门更换,乙事故减温水三次门后泄漏管更换,焊口经热处理、探伤合格。#12炉水冷壁泄漏处进行补焊处理,对其它同位置检查,密封盒开应力释放槽。#11炉主给水门更换,焊口经热处理、探伤合格,汽包甲1安全门内漏解体处理,安全门整定压力为19.70mpa,符合要求。#13炉调停消缺主要工作:水冷壁73m层有缺陷的焊口及泄漏的管子更换,共换管228根,#2角下层燃烧器水冷壁焊口砂眼泄漏并吹损相邻管,挖补处理,所有焊口探伤合格。五、2011年锅炉承压部件异常情况处理:5.1 1月05日#12炉水冷壁甲侧6.5m人孔门右下角泄漏,带压堵漏处理,2月3日停炉后挖补处理。5.2 4月18日#7炉前墙包复上集箱密盒处泄漏,不具备带压堵漏条件,考虑到向外泄漏,泄漏量不大,观察运行。4月30日停炉后挖补处理。5.3 5月4日,#9炉省煤器出口中间偏乙侧悬管空气管三通老焊缝砂眼泄漏,带压堵漏处理好,5月12日机组停运行时换管处理。5.4 5月8日#9炉乙侧墙与前墙交界处有泄漏声(标高约6.5m),5月12日停运后发现水冷壁前墙弯头管裂纹泄漏并吹损乙侧墙水冷壁管,共换管9根处理。5.5 5月27日#11炉乙侧第2排迎火面第1根高温过热器泄漏(标高l7吹灰器喷口)并吹损第3排第1根,换管处理。5.6 7月7日,#9炉乙省煤器进口逆止门门盖泄漏,主要原因为密封件质量差,在处理过程中发生两根门盖螺栓断裂情况,经带压堵漏处理后目前轻微泄漏,暂不影响运行。10月1日调停时此门更换。 5.7 7月21日,#12炉甲侧水冷壁6.5m人孔门原补焊处泄漏,原因为焊接缺陷造成,后带压堵漏处理,目前不漏。5.8 7月30日,#9炉乙事故减温水三次门后管(32x5,20g)与支架在4楼平台处碰磨,管子减薄泄漏,带压堵漏处理,对管路其它支架位置进行检查,又发现一处碰磨减薄处,隔开处理。后对其它机组相似位置检查,未发现明显缺陷。5.9 9月1日,#13炉73m层后墙及b侧墙有泄漏声,检查发现该层水冷壁(38.1x6.8,t23)焊口裂纹泄漏并吹损相邻管子,根据裂纹情况结合同类型机组发生过的泄漏情况,决定对该层及93m前、后墙焊口进行拍片检查,对有超标缺陷的焊口进行处理,共228根(均为73m层),#2角下层燃烧器a侧顶向下第6根水冷壁(38.1x7,15crmo)制造厂焊口砂眼泄漏并吹损第5根,挖补处理,所有焊口均探伤合格。5.10 10月9日,#10炉乙1过热器减温水调门门杆漏汽,阀门压盖螺丝断裂,带压堵漏处理,目前不漏。 5.11 10月17日,#8炉省煤器出口空气管原带压堵漏处泄漏,补胶处理,目前不漏。5.12 11月02日, #13炉73m层b侧墙有冒汽现象,查为靠炉后方向一根水冷壁焊口处裂纹泄漏,带压堵漏处理,目前不漏。5.13 11月12日, #9炉乙事故减温水三次门后管(32x5,20g)与平台在6.5楼平台处碰磨,管子减薄泄漏,带压堵漏处理,目前不漏。此管在之前已漏过,当时检查该管在6.5楼与平台间有间隙未发现有碰磨现象,后进一步检查发现此减温系统调门开度在3%时(大部门时间开度均在此位置),阀门连续快速开、关,管子产生剧烈撞击、摇晃,造成管支架焊缝开裂、支架失效管子下垂,原来有间隙的地方开始碰磨,后与热工人员重新调整阀门开度处理。5.14 11月22日,#9炉过热器甲级减温器进口处减温器焊口探伤孔焊缝泄漏,带压堵漏处理,原因分析:泄漏处焊缝接头有一缩孔,造成焊缝产生裂纹而泄漏(属焊接质量造成)。5.15 12月26日,#13炉73m层前墙(距a侧墙约2米)有滴水现象,查为一根水冷壁焊口处砂眼泄漏(共两个砂眼,一个在焊缝熔合线上,一个在焊缝对接处),带压堵漏处理,目前不漏。六、 存在的问题和对策:6.1 #7-10炉包复管已运行近30年,管子性能下降,加上结构及系统原因,容易泄漏,采取的措施主要是加强防磨检查,适时换管处理。#13炉水冷壁采用t23材料的焊口条件具备时进行拍片检查,消除有超标缺陷的焊口,同时认真分析原因,从运行工况、材料、焊接工艺上进行分析裂纹产生的机理,找出真正原因,采取对策,防焊缝区域产生裂纹。6.2炉外管系及阀门薄弱较多,计划性检修时适时更换,有条件时带压堵漏。6.3#7炉高温过热器集箱、管系,主蒸汽管已到寿命末期,大修时更换,目前降温运行。七、2012年锅炉压力容器工作计划:7. 1#7、#8、#9、#12锅炉的外部检验工作。7. 2#10、#11、#13锅炉内、外部检验,其中#13锅炉内部检验根据#13机检修计划来定是否做。7.3#10机组

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