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文档简介
1、中铁二十一局集团大连铁路枢纽改造工程 SN2标段项目经理部二分部,开展QC活动,提高隧道施工中仰拱施工效率,前言,隧道施工中仰拱及仰拱填充需分层浇筑,故在施工中,需先浇筑仰拱,由于隧道整体衬砌几何形状的原因,隧底仰拱呈圆弧形,两侧边墙呈高边坡弧型,且两侧边墙与隧底仰拱需一次成型,在实际施工仰拱及边墙模板安装困难,混凝土浇筑耗时长,因此效率低且施工质量难于保证,施工中投入较大的人力物力,对工程的整体工期有较大的影响。,一、工程简介 1、工程概况 新建广宁寺隧道位于大连市保税区境内,隧道通过低山及剥蚀丘陵区,地貌 形态较复杂,沿线所 经过之处山峦叠嶂, 沟谷纵横,地形起伏 较大,部分丘前缓坡 及丘
2、间沟谷中被第四 系地层覆盖,地势总 体呈北高南低,微向 海岸倾斜。,二、小组概况,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月19日,三、小组成员,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年05月17日,四、选题理由,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年06月11日,业主目标工期要求,仰拱施工效率低,速度慢,循环周期长,选定课题,我项目部共有2座隧道,计划铺架工期为2015年5月,在此之前完成所有线下工程。,问题的症结,优化仰拱施工,控制施工质量, 提高仰拱施工效率,仰拱施工效率是关键,较高的仰拱施工效率可以保障后续施工工序的跟进,缩短工期。,边墙较高,施工缝难以达到设计
3、要求,仰拱及填充分层施工困难,施工效率低。,隧道由中铁二十一局第一工程有限公司修建,全长1165m,洞身最大埋深约23m,最小埋深一般约515m。设计纵向施工缝留置在水沟电缆槽盖板以上10cm处,且仰拱及仰拱填充需分层浇筑,故在施工中,需先浇筑仰拱,应业主丹大公司工期及质量要求,对隧道展开QC活动,目的提高仰拱施工效率。,相关资料:,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年06月11日,五、现状调查 根据丹大铁路公司要求“衬砌作业宜采用先修仰拱,后修边墙和拱圈的由下而上的修筑方法”。且仰拱一次成型至设计纵向施工缝位置,避免人为产生过多的纵向施工缝及与设计位置不符的情况,,预期目标,绘图:
4、陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年06月11日,纵向施工缝距仰拱底面落差达2.9米,在两侧形成较高且陡的边墙,其混凝土施工困难。,初期支护,防水层,二次衬砌净空,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,在以往的隧道施工中诸多采用此法,未能完全达到设计要求。,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年10月15日,新建广宁寺隧道自2013年6月进入正常施工生产状态以来,以其7月、8月采用普通仰拱模板进行的仰拱施工数据。,六、目标确定,时间缩短13小时,人员投入减少6人,并满足丹大公司对工程质量要求,保障主体结构的耐久使用性。,在丹大公司总工期的要求下,我小组决定对每
5、循环仰拱模板的安装与混凝土施工的总时间进行提升,并将目标值确定如下。,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,七、目标论证,遵照设计图纸,结合以往施工经验及隧道仰拱施工特点,主要是控制仰拱混凝土施工,特点集中在模板支架上,通过优化仰拱及边墙模板,可以达到预期目标。,未采用整体式仰拱模板进行的施工,在实际中需要投入较多的人力及时间进行模板安装,其整体稳定性差,两侧较高的边墙施工困难,往往造成其纵向施工缝不能与设计相符。,八、原因分析 结合以往隧道施工特点,小组内部讨论分析仰拱施工存在的问题集思广益,找出问题逐个剖析。小组共找出8个末端因素,并逐一进行确认,衬砌几何尺寸难以保障
6、,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认1 人工配备不合理,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认2 技术交底不彻底,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认3 施工机械较为简单,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认4 模板材料配备不合理,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认5 施工作业面狭小,人员操作困难,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认6 仰拱模板固定周期长,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认7 混
7、凝土施工困难,浇筑时间长,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,确认8 仰拱几何尺寸难以保证及混凝土振捣不充分,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月11日,通过对以上6条末端因素逐条分析确认, 最后确认出3个要因: 1、仰拱模板固定周期长 2、仰拱混凝土浇筑时间长 3、仰拱几何尺寸难以保证及混凝土振捣不充分,九、找出主因 仰拱施工时无法承受来自混凝土的压力,不能展开较大段落的仰拱施工,混凝土施工困难,振捣密实难;分析原因,其主要是受隧道衬砌几何形状影响,边墙模板及仰拱模板无稳定支点,造成模板无法承受来自混凝土施工时的自重压力,施工时易发生跑模或爆模现象,施
8、工进展缓慢;若采用小段落施工,则造成施工缝增多,且耽误时间,与现在常用的912m衬砌台车无法在环向施工缝上相对应。,十、制定对策,结合小组分析主因,一致认为通过加强仰拱曲模自身稳定性,固定底部浮型模板及边墙弧形模板,采用固定支架,使之能抵抗混凝土自身压力,从而解决仰拱混凝土与填充混凝土分层浇筑,纵向施工缝与设计相符,增大仰拱施工循环长度,避免造成过多施工缝的存在等问题。,对策表一,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年10月10日,对策表二,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年10月10日,对策表三,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年10月10日,十一、对策实施,
9、仰拱及边墙模板采用厂家定型钢模板,其几何尺寸与衬砌轮廓相符,小组内通过CAD对隧道轮廓进行构图,结合现场及以往施工经验,加工仰拱边墙模板支架,固定边墙弧形和仰拱浮型模板,固定支架采用型钢加工制作,此支架即提升了模板的自重,使之承受来自混凝土施工时的压力,又能给模板提供更多的加固点,大大提升了模板的稳定性。,整体式模板左视图,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月15日,整体式模板左视图(局部放大),绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月15日,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月15日,自行设计加工的矮边墙模板,边墙模板,仰工模板,十二、效果检查,广
10、宁寺隧道,其设计纵向施工缝位于填充层上126.8cm处,该纵向施工缝距仰拱底面高度达290.7cm,在满足设计纵向施工缝位置及仰拱、填充层混凝土分次施工的要求下,加工出该模板,仰拱一次施工循环12米。 随后对新建广宁寺隧道9月、10月隧道仰拱混凝土施工生产情况作分析。,安装就位的矮边墙模板,模板尺寸符合设计,满足纵向施工缝及仰拱与填充混凝土分层施工要求。,仰拱及边墙混凝土正在施工,仰拱混凝土施工完毕,仰拱与填充层分界线清晰可见,满足设计要求。,浇筑完毕的矮边墙,分层浇筑完毕后的仰拱与填充层,经实际施工验证:经过此方法加工后的模板可以一次进行仰拱施工循环达12米,极大地减少了施工频率,提高了施工
11、效率,又满足了设计要求。其自身重量达6吨,且可以同时固定边墙弧形模板及仰拱浮型模板,其稳定的支架在施工时又提供了更多方便的加固点,以防止在施工时发生跑模情况。,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月15日,广宁寺隧道9月、10月采用整体式模板进行仰拱施工技术数据,加工此钢模板消耗钢材(成本),制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月15日,十三、经济效益,完成产值情况对比(一个月),制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月15日,完成产值情况对比,本月产值相差26.4万元,制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月15日,2013年9月10日10
12、月26日,运用QC小组的新方案、改进操作工序以及使用新工具后,施工作业队共完成了144米仰拱施工任务。经统计实际目标值在时间上比预期值减少3个小时,总时间缩短16小时,在人员投入上共减少6人。,减少8人,节省16小时,绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月15日,1、加工此套整体式仰拱模板支架投入: a、人员:5人 b、时间:7-10天 c、钢材总计:4.88万元 d、零星小料计:200元 e、按每人工每天工费180元计,此套模板成本投入约5.8万元 2、以广宁寺隧道作分析,全长1165米,在采用整体式模板支架的情况下与采用6米普通模板相对比: a、施工作业次数为98次和195次
13、,效率提升近2倍。 b、采用整体式仰拱模板每完成12米仰拱,投入机械 人工折合成本2800元。 c、未采用整体式仰拱模板每完成12米仰拱,投入机械人工折合成本8000元。 d、每完成12米仰拱,在采用整体式模板的基础上,就人工投入一项节省5200元,则整条隧道在仰拱人工投入上可节省45万元。(扣除加工模板费用),制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年11月15日,采用整体式模板在仰拱施工上的成本投入 (已扣除整体式模板成本),制表:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年10月15日,由此可见,采用此方法不仅解决了隧道仰拱施工的诸多难题,在满足工程质量的前提下尽可能的优化施工,在实际施
14、工中减少了劳动力投入,提高了施工的稳定性,极大地减少了施工中出现的一些特殊情况,由此带来的经济效益是显而易见的,在工程建设上极大地缩短了施工周期及时间,提高了施工效率,降低了施工成本,为企业节营造了效益。,质量效益,满足丹大公司对隧道施工质量控制的要求,提高仰拱施工一次成型率。 新建广宁寺隧道,在采用整体式模板后其设计纵向施工缝位于填充层上126.8cm处,该纵向施工缝距仰拱底面高度达290.7cm,满足设计纵向施工缝位置及仰拱、填充层混凝土分次施工的要求,其对控制仰拱施工质量有重要的意义。 模板整体支撑与桁架融为一体,立模快,整体性好,彻底杜绝了模板变形、砼胀模等质量通病。,安全效益,整体式
15、模板应其稳定性强,施工速度快,在复杂的围岩情况下能够快速的进行仰拱施工,及时将已开挖完的隧底及初期支护进行封闭,降低了隧道安全风险。 该整体式模板在实际生产中减少了人员的投入,在隧道狭小有限的作业空间内,降低了人员的危险概率,其模板安装中,减少了定型钢模对人员的伤害。,社会效益,在丹大公司的工期及质量要求下,我QC小组经过努力完成了此课题的研究,受到了丹大公司及沈阳铁路局的一致好评,并在广宁寺隧道进行了隧道施工现场观摩会,在总结会议上,丹大公司对我们的探索精神进行了表扬,并将整体式模板在丹大铁路枢纽中工程中进行推广,并对我公司在东北市场的立足奠定了良好的基础, 在我国隧道建设队伍中,不乏有很多先进的生产技术,但其较高的成本投入及复杂的操作流程十分累赘,本QC中总结的成果,对隧道工程的建设有很大的意义,它将使我国隧道建设水平更上一个台阶。,十四、活动总结及下一步计划,1活动总结 A、通过这次QC小组活动,增加了大家团结协作的精神,培养了工作认真思考的习惯。 B、增加了的小组成员的创新思维。 C、解决了仰拱施工的诸多难题,对工程质量有进一步的提升和控制。 2、下一步计划 目前隧道仰拱施工质量已得到有效控制,
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