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文档简介
1、勤钻细研降超标 凝心聚力保计量 解决如何降低混凝土计量误差 2014年10月,目 录,信息化拌合站建设本着“严要求、高质量”的原则,对于混凝土生产原材料误差超标有严格要求。其要求骨料配料误差不超过2%,水、外加剂配料误差不超过1%。,目前,混凝土生产各种原材料计量超标问题始终存在,比较普遍,特别是进入冬季施工后,超标率更高。各级部门检查时,频繁发现计量超标问题。,超标原因,原材料质量控制不到位,管内气水不分离,送料口径过大,控制系统功能不强大,维护保养不到位,出料口电磁阀功率不足,粉料输送螺旋过大,外加剂计量系统单一,1.原材料质量控制不到位。粗骨料超标的原因很大一分部在于原材料本身质量控制不
2、到位,如河砂含水率过大,形成一团,极易导致计量超标,而较干的河砂则匀速滑落,相对计量准确。 2.送料口径过大。配料机下料斗向计量秤送料口径较大,极易造成送料过多导致计量超标。 3.控制系统功能不强大。原控制系统采用一个下料门控制配料,配料误差较大。 4.维护保养不到位。对于配料机的气缸润滑不足,导致料斗门开闭速度减慢。 5.管内气水不分离。冬季施工气温低,气管内水蒸气遇冷凝结,造成管路不通或者管内气压不足,导致整个系统运行缓慢。 6.粉料输送螺旋过大。粉料输送螺旋过大,无法精确控制粉料的采取量,导致粉料输送过大或过小,极易造成粉料超标,7.出料口电磁阀功率不足。电磁阀的功率不足,直接影响出料口
3、阀门张开及闭合的快慢,进而导致出料误差大。 8.外加剂计量系统单一。外加剂原计量系统单一,仅一个计量系统一次性计量,计量误差控制难度大。,确保,质量达标,计量准确,控制原材质量,缩小送料口径,更换控制系统,加强维护保养,装气水分离器,增设小螺旋,更换电磁阀,增加精计量,1.控制原材质量。加强原材进场检验,严把材料入库关,材料不经验收合格绝不进场使用。,进场原材(河砂),进场原材(碎石),2.缩小骨料送料口径。在配料机下料口向计量秤送料口处加焊两段角钢,让口径变小,经过50次下料对比,骨料超标率明显降低了20%。,下料口增加角钢,3.更换控制系统。控制系统更换为山东济南欣盟操作系统,这套系统增加
4、了点动配料和主副门切换两种模式。即当骨料按各自配比要求两个门同时上料到一定程度后,副门提前关闭,只剩主门配料,主门可将剩余骨料少量分次配完。其次,为达到双保险的功能,又增加了扣秤功能,即在骨料多投入计量秤的情况下,按配合比要求将多余的骨料剩余在计量秤中,计入下一盘骨料中,通过以上几种措施并使,极大地提高了骨料配料的准确性。,更换操作系统,更改后的主副门,新增扣秤功能控制器,4.加强维护保养。加强对气缸的充分润滑,对配料机加装两个小气缸,合理调整气压,增加润滑油瓶,要求保养人员每天对润滑油瓶加注润滑油,保证气缸充分润滑,确保整个料斗门开闭快速。,增加的小气缸,5.加装气水分离器。在气管上加装了两
5、个气水分离器,过滤空气中的水分,确保气管管路畅通,气压充足,进而保证系统运行速度正常。,加装的气水分离器,加装的气水分离器,6.加装小螺旋。在粉料的大输送螺旋尾部,焊接一个170小螺旋,如此,当机器开始配料时,大小螺旋同时工作,当大螺旋工作到还有20kg粉料时停止工作,小螺旋把大螺旋输送管中的粉料输送到计量秤中。,加装的粉料输送小螺旋,7.更换大的电磁阀。将出料口电磁阀(气动换向阀)德力西4V210-08更换为4V310-10,使得出料口门阀开闭速度提快,减少配料误差。,8.更换计量系统。外加剂用量控制增加了一个精计量装置,首先改装原来的外加剂管道,由原有的大管道改装成较小的管道,并在管道两侧加装两个阀门,可随时调整外加剂流量,使外加剂保持适量流量。其次改变原来管道的布局,原来管道出口为“U”型焊接,当外加剂泵停止工作后,管道中残留的外加剂极易回流到计量秤中,从而造成计量超标。改装后的管道为“V”型,如此,当外加剂泵停止工作后,管道中残留的外加剂不容易流到计量秤中,极大的减少了外加剂的计量超标。最后增加精计量装置,由于外加剂用量少,在改变外加剂管道的基础上,增加了一个精计量装置。当外加剂配料时,前边约4kg的外加剂会通过水平方向的管道流入计量秤中,后面不足1kg的外加剂会流到新增罐体
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