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文档简介

汽轮机安全高效变负荷运行优化报告人:单位:手机:E-mail:万杰哈尔滨工业大学先进动力技术研究hhitwanjie@126.com内容概要一、汽轮机复杂变工况运行特点二、汽轮机典型配汽故障诊断三、汽轮机滑压优化难点分析四、汽轮机喷嘴组结构改变带来的问题五、汽轮机安全高效变工况运行优化技术六、产品化技术路线1、汽轮机复杂变工况运行特点调节手段改变阀门开度喷嘴配汽节流配汽改变主蒸汽压力滑压曲线汽轮机进汽变工况运行高调阀及调节级喷嘴组增容提效技术1.1.机组增容提效及其带来的问题先进的改造技术配汽/滑压优化全新反动式通流气动设计技术新型高中低压整体内缸回热级数优化装配式动、静叶片优化连通管结构新型汽封技术喷嘴组优化改造通流结构系统运行多种措施并用,共同提升机组热电效率通流、系统、结构改造,都会导致机组配汽规律和滑压曲线偏离最优工况纯凝机组运行阀点2阀、3阀运行压力滑压曲线供热机组偏离原设计工况常运行阀点最优运行主汽压空冷供热变工况运行更加复杂300MW机组供热抽汽工况供热改造的趋势化低真空供热工况凝汽器背压:由5~7kPa左右升至30~45kPa过热器锅炉给水泵凝汽器热网水汽轮机发电机60℃高温高压蒸汽煤粉77℃110℃加热蒸汽向二级热网传热一级热网42KPa机组低真空改造背压升高,某些运行工况可能发生背压超限620mm空冷专用叶片的动应力及背压限制排汽量600t/h排汽量344.76t/h1.2.变工况运行时的背压制约问题汽轮机热网热网回水进入汽轮机凝汽器,热网回水温度对凝汽器背压影响明显,汽轮机背压与热网之间存在强烈耦合作用1.3.汽机与热网强烈耦合系统变工况运行的复杂性增加非设计工况汽轮机变负荷运行热网变负荷运行冬季出现极端温度热网失水回水超过60℃……汽机与热网耦合作用下系统变工况运行分析获取整个系统的变工况运行特性及规律系统能够正常运行的裕度如何提高系统安全运行裕度机组背压超限如何进行保护控制对汽轮机变工况运行优化技术提出实际挑战!典型配汽方式及优势比较喷嘴调节大范围变工况运行,提高低负荷经济性,适合调峰机组;目前,660MW以下几组普遍采用。2.汽轮机典型配汽故障诊断顺序阀—喷嘴配汽(#1+#4

#2

#3)混合阀(#2+#3+#4

#1)单阀—节流配汽几种常见配汽规律曲线(4调门机组)2.1.现场典型的配汽故障动叶片上的周向汽流力:产生推动转子旋转的转矩,和支撑轴承上的净力动叶片上的轴向汽流力:产生轴向推力,和支撑轴承上产生翻转力矩

600MW机组的不平衡附加力#2瓦水平方向上的附加力最大能够达到15吨左右,约为200MW的3倍而高压转子自重的增长仅约为200MW的2倍。 随着机组参数的升高,配汽不平衡汽流力的增长幅度大大超过转子自重的增长幅度600MW机组的不平衡附加力

牡二电厂由于顺序阀规律设计不合理引发了3次烧瓦事故典型故障1:投运顺序阀安全事故案例1——达拉特电厂2台600MW空冷机组#7、#8机组由于顺序阀运行时瓦温较高,较单阀上升10度;且顺序阀的EH油压波动达到1MP,无法安全投运顺序阀;

通过配汽优化解决了机组存在的瓦温较高等问题,使机组安全投运顺序阀,机组低负荷运行区域的供电煤耗下降了5g/KW.h。典型故障2:不能投运顺序阀案例2——锦界电厂4台600MW空冷机组机组由于顺序阀运行时瓦温较高,较单阀上升15度;且单顺序阀切换时的负荷波动较大,无法安全投运顺序阀;

项目优化后解决瓦温较高等问题,使机组安全投运顺序阀,机组低负荷运行区域的供电煤耗下降了5g/KW.h。案例3——沧东电厂2台超临界660MW空冷机组#3、#4机组单—順阀切换负荷扰动较大,负荷波动范围在70-80MW,影响安全切换一直运行单阀;项目优化后机组单—順阀切换负荷扰动在5-15MW安全运行顺序阀,使机组经济性有较大提升,低负荷运行区域的供电煤耗可降低4~5g/KW.h。案例1—霍林河电厂2台600MW空冷机组瓦温高原#1机组的机组调门开启顺序#1+#2

#4

#3及规律曲线存在设计不合理,经过优化后的开启顺序为#1+#3

#4

#2;优化前最大瓦温82℃,优化后降低至72℃,降幅达到10℃。典型故障3:投运顺序阀存在安全隐患案例2—通辽二电厂1台600MW空冷机组瓦温高原#1机组的机组调门开启顺序#1+#2

#4

#3及规律曲线存在设计不合理,经过优化后的开启顺序为#1+#3

#4

#2。优化前最大瓦温80℃左右,优化后降低至70℃左右,降幅达到10℃左右。案例3—通辽发电总厂4台200MW供热机组轴振大优化改造后#2瓦X轴振最大为39um,比改造前降低19um,#2瓦Y轴振最大为108um,比改造前降低32um,#3瓦X轴振最大为99um,比改造前降低15um改造后机组顺序阀调节级效率相对改造前顺序阀运行调节级效率得到了提高,在45%流量至57%流量处,调节级效率提高了5%至10%左右,在73%流量至85%流量处,调节级效率提高了30%左右。牡丹江二电厂5、6号机低频振动,振动幅值摆动案例4:轴振突增问题表现为机组的#1或#2瓦轴振突增;原因:机组配汽规律设计不当,导致机组在某些常运行阀位点存在的汽流激振现象;案例9:沧东电厂#3机组东华电厂#2机组。

案例5:阀体汽流激振问题表现为阀体振动剧烈、有气流声,严重者导致阀杆脱落。由于机组配汽规律设计不当,导致机组在某些常运行负荷点存在的汽流激振现象;是一类超(超)临界机组易存在的问题。案例9:沧东电厂#3、#4机组定州电厂#3、#4机组机组在#4阀门开度19%-27%间有剧烈的阀体汽流激振。

案例6:阀门摆动问题1)第一类:阀门综合流量特性曲线的线性度较差配汽规律设计曲线与阀门实际流量特性不匹配,导致阀门综合流量特性曲线的线性度较差,引发机组出现阀门高频摆动或者大幅摆动的问题;2)第二类:阀门重叠度设置不合理机组阀门阀门开启重叠度设置不合理,引起重叠区域在一次调频动作时,出现调门的异常摆动。阀门摆动故障——第一类临河电厂2台350MW超临界机组特点:调门、负荷等大幅或者高频摆动阀门摆动故障——第一类临河电厂2台350MW超临界机组特点:调门、负荷等大幅或者高频摆动阀门摆动故障——第一类天津电厂2台330MW亚临界机组特点:调门、负荷等大幅或者高频摆动阀门摆动故障——第一类天津电厂2台330MW亚临界机组阀门摆动故障——第二类沧东电厂2台600MW机组特点:调门动作幅度大,但负荷基本不变案例7:起机冲转转速超调问题原因:流量特性曲线与PID参数不匹配机组在冲转过程中,由于机组阀门流量特性曲线与PID调节参数不匹配而引发的转速严重超调的问题;故障实例:天津电厂#1、#2机组。案例8:单阀/顺序阀的切换扰动大问题解决机组在单阀——顺序阀切换过程中,由于配汽规律设计不合理,出现负荷大幅波动、主汽压不稳定、阀门剧烈摆动问题,切换性能较差的问题。机组在单——顺序阀切换过程中的负荷波动最大不超过20MW,最小负荷波动仅为2MW。因此,通过配汽的综合优化技术,可以使机组实现无扰切换的功能;典型电厂案例:沧东电厂、达拉特电厂。案例:沧东电厂#4机组

改造后的单顺阀切换案例:改造后沧东电厂#4机组单顺阀切换典型问题4:

低负荷运行适应性改造案例1——临河电厂#1,#2机组原配汽规律为侧缸进汽机组,进汽量不均、缸内温差较大、引起轴封漏汽,运行经济性较差;配汽优化后采用对角进汽方式,减小配汽不平衡汽流力,降低漏汽损失,在低负荷区域运行时供电煤耗可降低1g/KW·h;典型问题4:

低负荷运行适应性改造案例2——通辽电厂#1~#2机组原配汽规律为下缸进汽机组,两阀点喷嘴数目较多,低负荷运行经济性较差;配汽优化后采用对角进汽方式,不仅减小配汽不平衡汽流力,降低漏汽损失,而且在两阀点喷嘴数目减少1个,低负荷运行时供电煤耗可降低1g/KW·h左右;目前,风电等具有强随机波动不确定性的新能源电电源的规模化并网消纳成为目前电力系统面临的重大现实问题。由于我国火力发电占主导地位的电源结构性矛盾,缺乏燃机等可平抑新能源电力随机波动不确性的电源,所以,许多大功率火电机组不得不经常参与调峰而进行快速深度变负荷运行。因此,机组高调门动作频繁且幅度较大,尤其是负责调节机组负荷的第三个开启的高调门;所以,高调门驱动连接件的可靠性面临严峻考研,硬件磨损加大导致故障率增加。然而,严重的高调门硬件故障可能会引发机组的负荷突变问题,严重影响机组的安全高效运行;典型故障案例:包头东华电厂、吉林江南电厂典型问题5:

负荷突变问题单阀方式下出现负荷突变现象顺序阀方式下出现负荷突变现象GV2出现10%的无流量故障间隙GV3出现10%的无流量故障间隙GV4出现10%的无流量故障间隙GV1正常的无故障阀门流量特性优化后的流量特性曲线的线性度优化前的流量特性曲线的线性度优化前优化后典型问题6:AGC的顺利投运及改善优化后,由原来每月罚款数万元的现状,变成奖励数万元的状态。优化前的调节速率和精度优化后的调节速率和精度案例:达拉特电厂#4机组不能顺利投运AGC。2025/1/27432.1.抽汽对机组变工况运行经济性的影响

抽汽机组(抽汽用于居民供热或者用于工业生产,在我国北方以供热抽汽为主,南方主要以工业抽汽)工作在抽汽和非抽汽模式时,级组和回热加热器的变工况特性将会存在较大差异。因此,按照非抽汽模式确定的机组滑压运行曲线在抽汽模式下必定不是最优的,从而会影响机组的运行经济性。所以,抽汽供热机组的最优滑压运行曲线是必要综合考虑供热抽汽量变化的影响。2.2.背压变化对机组变工况运行经济性的影响

对于湿冷机组背压也是有一定变化的,冬季与夏季、白天与晚上的背压是不一样的。因此,按照背压不变的工况确定的机组滑压运行曲线(以负荷为横坐标)在背压大范围变化模式下必定不是最优的,从而会影响机组的运行经济性,所以,机组最优的滑压运行曲线需考虑背压变化的影响。2.汽轮机滑压优化难点分析滑压运行需要重点考虑的因素对非抽汽机组,主要考虑背压对机组负荷的影响对抽汽机组,不仅要考虑背压对机组负荷的影响,还要考虑抽汽量的影响2025/1/2745最优主汽压=F(负荷,背压,抽汽量,抽汽位置)抽汽机组的滑压曲线是四维问题滑压运行需要重点考虑的因素主要设备需要进行汽水隔离特定参数需要高精度专用测量设备运行处于准稳态考虑系统修正和参数修正条件热耗是衡量机组经济性的重要指标锅炉吸热抽汽供热汽轮机做功目前经济性评价背景机组出厂热力性能考核大修前后热力性能考核评价机组设计工况经济性(热耗)绝对值滑压运行需要重点考虑的因素不进行汽水隔离DCS系统参数测量设备运行处于准稳态考虑系统参数修正条件热耗依然是评价机组经济性的重要指标锅炉吸热抽汽供热汽轮机做功运行优化经济性评价需求实际运行操作方式下的经济性不同运行方式的经济性差异评价机组经济性(热耗)变化相对值滑压运行需要重点考虑的因素汽轮机实际运行热耗计算的难点在汽轮机在实际运行中,由于工况变化的影响,造成设备在运行过程中存在蓄质储能的动态特性,使得实际运行经济性的计算存在一定的困难难点一:蓄质储能的动态特性蓄质储能动态运行操作条件影响变工况会使实际运行热耗的计算产生很大偏差负荷上升和下降对经济性的影响不同负荷变化速率对经济性的影响也不同实际运行的汽轮机热耗计算不准确机组的各个设备均处在不断变化的动态过程中,运行参数很难平稳运行。需要恒定的额定参数也随机组运行波动,难以稳定,如主蒸汽压力、温度、再热蒸汽温度、背压等难点二:运行参数偏离目前修正方法难以提高准确性目前热力性能考核试验中,针对额定参数偏离的问题,主要采取通过查汽轮机出厂提供的热力性能修正曲线对热耗、功率等进行修正。理论修正曲线不能实现对参数偏离的准确修正机组运行现状普遍参与电网调峰运行,在55%~90%负荷之间作大幅度的变工况运行采用滑压运行方式:经济效益可观,可节煤1~2g/kW·h,低负荷时可节煤2.5g/kW·h。最优主蒸汽压力影响因素给水泵功耗循环效率调节级节流损失供热期间最优运行主汽压的影响因素更多三维滑压运行曲线的一种二维实现方法综合优化策略一常运行的热负荷点比较固定抽汽量为200t/h时主蒸汽流量与机组负荷关系最优滑压运行曲线非抽汽时主蒸汽流量与机组负荷关系非抽时目前滑压运行曲线热耗曲线主蒸汽流量(t/h)抽汽量(t/h)机组负荷(MW)1406.5200424.5855自变量主蒸汽压力(MPa)热耗值(KJ/kw·h)机组负荷14.18507.9232e+003主蒸汽流量14.63387.8121e+003按照新的滑压运行方法:在1406t/h流量时,降低热耗111.1KJ/KW.h综合优化策略二改造实例及效果验证哈三电厂200MW机组滑压综合优化改造应用证明哈三电厂600MW机组滑压综合优化改造应用证明4、汽轮机喷嘴组结构改变带来的问题机组不同调门开启顺序所产生的配汽不平衡汽流力是不同的,所以应该选择合理的配汽方式才不会影响机组的安全运行;4个高调门的阀门开启顺序设计方案是有限的几种,上缸进汽(2种)、下缸进汽(2种)、侧缸进汽(4种)以及对角进汽(4种);喷嘴结构变化带来的问题:异数目喷嘴组机组,在对角进汽顺序下也会产生配汽不平衡汽流力,配汽规律设计更佳复杂;6个高调门的阀门开启顺序设计方案多达几百种的,通过试验来进行一一验证具有一定的局限性。4.1.喷嘴组数目不同(自身设计或者后期喷嘴组优化)(1)典型200MW机组

(2)典型215MW机组

(3)典型300MW机组(4)典型330MW机组 (5)典型350MW机组(6)典型600MW机组(7)典型660W机组国内200MW~600MW级别典型异喷嘴数目机组的喷嘴布置图4.2.调门喷嘴组数目增加(自身设计或者后期喷嘴组优化)典型6高调门330MW机组配汽设计规律带来的优势:调门流量减小,节流损失减小;面临的问题:1、作用在调节级上的汽流力增加,配汽不平衡汽流力的组合方式增加,最优规律的选择工作难度增加;2、最后开启的调门,开启过程陡变程度更严重,阀门动作幅度增加;3、单个调门分配流量减小,相同负荷调节亮瞎的开度变化更大,磨损率增加;因此,6调门配汽规律设计的需要更加严谨。下缸进汽方案(18) #5+#3-#6---6种 #6+#3-#5---6种 #5+#6-#3---6种上缸进汽方案(18) #1+#2-#4---6种 #1+#4-#2---6种 #2+#4-#1---6种对角进汽(24) #5+#4---8种 #2+#3---8种 #1+#6---8种其他非对称进汽方式(300)6喷嘴组的高调门试验法的局限性:1、将所有可能的360种方案都进行一一验证,需要大量的试验时间;2、对于本身自身稳定性较差的机组,只可能存在几种最优的进汽顺序,如果将所有进汽顺序进行一一验证,某种顺序可能会引发机组的轴系失稳故障。

典型6调门机组理论上存在的进汽顺序方案机组出厂时常配备的配汽规律上缸进汽规律下缸进汽规律4.3.典型6调门机组喷嘴配汽故障示例A电厂#1机组A电厂#2机组B电厂#7机组B电厂#8机组C电厂#1机组C厂#2机组6调门机组的进汽顺序优化验证实例16调门机组的进汽顺序优化验证实例24喷嘴组的高调门机组滑压运行曲线6调门机组的最优滑压运行曲线与4调门差别很大!6喷嘴组高调门进滑压运行曲线8喷嘴组的高调门8调门机组的配汽优化设计更加复杂!8喷嘴组的高调门进汽规律示意图首次发现阀门组合开启对汽轮机轴系安全的影响现象提出阀门组合开启优化的解决方法,采用机械凸轮优化设计解决现场难题:烧瓦、瓦温高、振动大问题第一阶段(1995-2000)系统地研究,机理和试验揭示阀门组合开启对汽轮机轴系安全的影响规律综合考虑安全性、经济性的阀门组合优化方法机理、实验数据相结合的阀门流量特性准确辨识方法技术推广应用系列化解决应用中碰到新问题:发现并解决阀体激振问题发现并解决阀体脱落问题在线无扰切换问题变负荷运行压力寻优……技术产业化,更大范围应用第二阶段(2000-2008)第三阶段(2008年-至今)5.安全高效变工况运行优化技术目前,660MW以下汽轮机配汽、滑压优化运行已经积累了丰富优化改造经验,特别是在我国火电机组普遍参与深度快速调峰的形式下,意义更加重大。工程化--开发的专业分析软件

汽轮机阀门管理综合优化集成软件的平台主界面调节级变工况计算软件平台阀门流量特性计算辨识软件平台喷嘴组组合及阀门开启顺序的综合优化阀门开启重叠度优化基于专业化平台,可设计复杂配汽规律,如非同步开启、组合开启等滑压综合优化的工程化软件平台技术成果——部分文章

文章名称杂志作者1汽轮机配汽设计的优化动力工程学报于达仁,刘占生,李强等2汽轮机油系统故障监测与诊断综述中国电力张志强,于达仁,徐基豫.4基于智能信息处理的电厂优化运行技术节能技术于达仁,李晓栋,胡清华等5降低阀门节流损失的阀门管理新策略汽轮机技术于达仁,刘金福,徐基豫等6提高空冷机组效率的阀门管理汽轮机技术段岩峰,刘金福,于达仁等7国产引进型600MW汽轮机顺序阀投运情况调查汽轮机技术徐志强,宋英东,范轶等8基于遗传算法的抽汽供热机组热电负荷分配优化节能技术柏春光,万杰,刘娇等9热电联产机组抽汽供热期的汽轮机滑压运行优化节能技术万杰,许天宁,李泽等10TurbineHP-Valve’sExcitationFaultCausedbySteam’sUnsteadyFlowanditsEconomicSolutionAMM万杰,谷军生,任国瑞等11ExperimentalStudyonFaultCausedbyPartialArcSteamForcesandItsEconomicSolutionASME于达仁,段岩峰,刘金福等12汽轮机高调门硬件问题引发的负荷突变故障及其诊断测试方法汽轮机技术万杰,张宏学,邹铁军等13基于背压实时修正的汽轮机滑压运行优化方法汽轮机技术万杰,孙建国,任国瑞等14高参数汽轮机高调门内流动失稳故障的一种经济性解决方法节能技术万杰,唐海峰,邢阁玉等15由高调门特性问题引发的汽轮机负荷失控故障诊断汽轮机技术赵婷,万杰,等16StudyonSimulationandexperimentalofTurbineLoadoscillationFaultIEEE国际会议李兴朔,万杰,等17TurbineLoadoscillationFaultCausedbyitsHP-Valveproblem能源国际会议李兴朔,徐卓,万杰,等18大功率汽轮机高压缸内部流场流动特性分析汽轮机技术刘世雄,万杰,等技术成果——部分专利

专利名称受理授权号发明人1汽轮机配汽规律的一种流量线性变化的无扰切换方法201310015948X刘金福、万杰;等2汽轮机单阀或多阀的一种非线性自动无扰切换方法201210539660.8刘金福、万杰;等3考虑汽轮机实际运行约束的各喷嘴组的喷嘴数目优化设计201210168056.9刘金福、万杰;等4基于改进遗传算法的汽轮机调节级喷嘴数目设计优化方法201210149399.0刘金福、李飞、万杰;等5一种提高空冷汽轮机组效率的喷嘴装置200910071437.3于达仁、段岩峰、刘金福;等6一种考虑背压影响的汽轮机配汽最佳方式的优化实现方法201310264053X万杰、刘金福;等7一种确定抽汽供热机组实际热耗的方法201210122463.6刘金福、胡宝权;等8基于高调门开关试验的汽轮机负荷突变故障诊断方法2014105536759万杰、孙建国;等9一种调门进汽顺序优化的通用测试方法201510267316.1万杰、马国林;等10一种以主蒸汽流量作为调度变量获取汽轮机滑压曲线方法201210180860.9刘金福、万杰;等11基于空冷机组三维滑压曲线二维设计的DCS方法201511022188.0万杰、孙建国;等12基于抽汽点和抽汽量变化的供热机组滑压曲线DCS设计201610052466.6万杰、李兴朔;等13基于配汽规律切换的200MW供热机组运行方式优化201610108192.7李兴朔、万杰;等14一种基于热管的间接空冷机组的间冷系统201610266699.5万杰、李兴朔;等15间接空冷机组高背压供热宽适应性控制机构及控制方法201610263569.6万杰、李永生;等16一种基于排汽分流的宽适应性空冷系统201610265040.8于达仁、刘金福、万杰;等17一种基于蓄水池储冷的间接空冷系统201610265051.6刘金福、万杰;等18一种组网运行的空冷系统201610265110.X刘金福、万杰;等19一种六调门配置汽轮机的顺序阀规律曲线设计及实现方法申请受理中万杰;李兴朔;等20考虑调门动态节流损失的汽轮机滑压运行优化方法申请受理中万杰;李兴朔;等技术成果——书籍及高水平论文汽轮机专业书籍ASME国际高水平论文

独立以或者与电厂等单位合作撰写并发表的国家级核心期刊论文30篇左右,如《节能技术》、《动力工程》、《汽轮机技术》以及《电机工程学报》等;同时,撰写并出版汽轮机专业专著一本,还有一本正在撰写出版中;此外,还有EI检索论文10篇左右,以及国际高水平SCI检索ASME杂志论文2篇。技术成果——获奖/软著目前推广应用情况

(近百个电厂、2个汽轮机厂、4个电科院)21德州电厂(2台)300MW2001年22哈尔滨第三发电厂(2台)200MW2009年23哈尔滨第三发电厂(2台)600MW(亚临界空冷)2003年24国华沧东电厂(2台)600MW(亚临界空冷)2006年25陕西国华锦界电厂(1台)600MW(亚临界空冷)2008年

26陕西国华锦界电厂(3台)600MW(亚临界空冷)2009年27国华沧东电厂2台660MW(超临界机组)2009年28牡丹江第二发电厂(1台)215M2010年29霍林河电坑口电厂2台600MW(亚临界空冷机组)2011年30通辽发电总厂(4台)200M2011年31通辽第二发电厂(1台)600M(亚临界空冷机组)2011年32内蒙古达拉特电厂(2台)600M(亚临界空冷机组)2011年33天津东北郊电厂(2台)330M(亚临界供热机组)2011年34牡丹江第二发电厂(1台)215M(供热机组)2012年35国华沧东电厂(2台)660MW(超临界机组)2012年36宁夏临河电厂(2台)350MW(超临界空冷机组)2013年37包头东华电厂(1台)300M(亚临界供热机组)2013年38国华定州电厂(1台)660MW(超临界机组)2013年39神华锦界电厂(1台)600M(亚临界空冷机组)2013年40国华沧东电厂(1台)660MW(超临界机组)2013年41霍煤鸿骏铝业A厂(2台)100MW2013年42霍煤鸿骏铝业A厂(2台)150MW2013年序号应用改造电厂机组类型配汽优化时间在国内电厂开展的机组改造项目1吉林长山热电厂(2台)200MW1995年,1996年2吉林热电厂(1台)200MW1996年3锦州电厂(2台)200MW1997年4锦州电厂(2台)200MW1998年5锦州电厂(2台)200MW1999年6富拉尔基电厂(3台)200MW1997年,2001年7长春第二热电厂(1台)200MW1999年8清河发电厂(2台)210MW1999年,2000年9牡丹江第二发电厂(3台)100MW1999年~2001年10牡丹江第二发电厂(4台)210MW1999年~2001年11淮北电厂(1台)210MW2002年12珲春发电厂(2台)100MW1999年,2000年13北安发电厂(2台)50MW1999年,2000年14佳木斯发电厂(4台)100MW1999年,2001年15双鸭山发电厂(1台)210MW2001年16浑江发电厂(2台)100MW1998年,1999年17长春第一热电厂(1台)50MW1998年18三门峡电厂(2台)300MW2000年,2001年19信阳电厂(2台)300MW2001年,2002年20龙岗电厂(2台)300MW2001年、2002年43霍煤鸿骏铝业B厂(2台)300MW(亚临界空冷机组)2013年44上安电厂(1台)660MW(超临界机组)2014年45国华宁东电厂(2台)330MW(亚临界空冷机组)2014年46国华沧东电厂(1台)600MW(亚临界机组)2014年47内蒙达拉特电厂(1台)330MW(亚临界供热机组)2014年48吉林辽源电厂(1台)330MW(亚临界)2014年49长春三热电厂(1台)300MW(亚临界供热)2014年50吉林江南电厂(1台)300MW(亚临界)2014年51大唐野马寨电厂(1台)200MW2014年52青铝自备电厂(1台)330MW(亚临界空冷机组)2014年53临河热电厂(1台)300MW(亚临界供热机组)2014年54包头东华电厂(1台)300M(亚临界供热机组)2014年55河北清苑电厂(1台)330MW(亚临界空冷机组)2014年56国华沧东电厂(1台)660MW(超临界机组)2014年57营口鲅鱼圈电厂(1台)600MW(超临界机组)2014年58大唐发耳电厂(1台)600MW(亚临界机组)2015年59包头东华电厂(1台)300M(亚临界供热机组)2015年60神华亿利电厂(1台)200MW2015年61华电卓资电厂(2台)200MW(空冷机组)2015年62吉林江南电厂(1台)300MW(亚临界)2015年63内蒙古蒙达电厂(1台)330MW(亚临界供热机组)2015年64包头金桥电厂(1台)300M(亚临界供热机组)2015年65大唐双鸭山发电厂(2台)210MW2015年66国华沧东电厂(1台)660MW(超临界机组)2015年67青铝自备电厂(1台)330MW(亚临界空冷)2015年68河北清苑电厂(1台)330MW(亚临界空冷)2015年69国华呼伦贝尔电厂(2台)150MW(供热机组)2015年70内蒙古京科热电厂(2台)300MW(供热机组)2015年71粤电黄埔电厂(1台)300MW(供热机组)2015年72福建鸿山电厂(2台)660MW(超临界抽汽)2015年73大武口电厂(1台)330MW(亚临界空冷)2016年74国华定洲电厂(2台)600MW(亚临界空冷)2016年75华电卓伊电厂(3台)200MW(亚临界机组)2016年76包头东华电厂(1台)300MW(亚临界供热)2016年77霍煤鸿俊电厂(1台)300MW(亚临界空冷)2016年与国内大型汽轮机厂开展的相关合作78哈尔滨汽轮机厂300MW新机

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