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文档简介
北京协合运维风电技术有限公司风电厂事故汇编北京协合运维风电技术有限公司2011年11月1日前言风力发电厂是世界性的清洁能源产地,目前中国境内大部分风电厂都是在2005年以后投入建设的。这次事故汇编以实事求是的原则,按照事故经过、事故分析、事故损失、事故对策为骨架。国家在风力发电方面的规章制度和事故案例都比较奇缺的情况下,为了保证风电厂人员和设备的安全,我们不得已展开事故汇编工作,在工作中得到了运维公司领导层廖卫东总经理、盛九庆副总经理、李斌总工程师、武彪副总经理的大力支持,得到了北京协合运维风电技术有限公司全体运行、检修人员的大力支持。在此,一并感谢工作在各个风电战线的同仁,希望我们的风电事业越来越好,还子孙一片蓝天,造福子孙后代!由于本人能力有限,整理不全面,分析不到位之处,请大家提出宝贵意见,争取风电事故汇编能够由国家主持出版一本更加权威的著作。北京协合运维风电技术服务有限公司安全生产部范成良2011年11月1日于北京华锐风电科技集团公司在张家口尚义县安装调试风机时发生触电事故3人死亡事故经过2011年1月5日18时30分,华锐风电科技集团股份有限公司在张家口市尚义县南壕欠镇大坝沟村施工工地进行安装调试风机时,发生触电事故,造成1人当场死亡,2人重伤,伤者立即被送往医院抢救。2名伤者经抢救无效相继死亡。事故是由于吊物绳被大风刮到距离风机15米的35KV高压电线上,吊物绳内部有一根钢丝,瞬间击穿高压电送到风机上面,起火造成发电机着火,死亡三人。事故分析风大超过20米/秒,人员安全意识不强,不了解线路已经送电。事故损失事故造成3人死亡,整个机舱和桨叶全部烧毁。事故对策严格执行国家风力发电检修规程,风速超过标准不登机作业,使用提升机时偏航到远离高压线侧进行;新员工一定要经过培训,考试、考核合格上岗;建立师带徒制度,老员工带新员工参加工作;持证上岗。(协合运维安全生产部范成良供稿)太仆寺旗风电厂5.29设备事故事故经过2010年5月29日,太仆寺旗风电厂主变低压侧35KV穿墙套管短路,造成主变出口短路,当时风速17.7米/秒,负荷42.73MW。事故发生后风机接触器、压敏电阻大量烧毁,多点发生放电痕迹。主变强送成功,直流电阻一直不合格,主变需要大修。事故分析这次事故主要是由于35KV穿墙套管质量不合格引起,风电厂没有对其进行预防性试验造成。事故损失主变需要大修,台变烧毁一台,风机配件大量更换。事故对策对设备严格执行实验规程;员工技术培训;更换合格穿墙套管。(协合运维安全生产部范成良供稿)扎旗风电厂12.14主变烧毁设备事故事故经过2010年12月14日,扎旗风电厂发生运行副值长擅自解除五防,带电合主变接地刀闸,主变跳闸后,分开接地刀闸,在强送过程中没有合主变高压侧中性点,造成主变低压35KV侧A、B相匝间短路故障,主变返厂。事故分析整个过程都没有操作票,无票操作,一错再错。现场运行人员技术水平低下。事故损失主变返厂家维修。事故对策加强员工技术培训;加强员工安全规程学习;对员工展开五防专题培训;健全干部、熟练技术人员配置。(协合运维安全生产部范成良供稿)大唐左云项目风机倒塌图片及事故原因分析一、事故经过2010年1月20日,常轨维护人员进行“风机叶片主梁加强”工作。期间因风大不能正常进入轮毂工作,直到2010年1月27日工作结束。28日10:20分,常轨维护人员就地启动风机,到1月31日43#风机发出“桨叶1快速收桨太慢”等多个报警,02:27分发“振动频带11的振动值高”报警,并快速停机。8:00风电缺陷管理人员金武新通知常轨维护负责人郜渭川,18:00常轨维护人员处理缺陷完毕后就地复位并启机。直到2月1日3:18分,之前43#风机无任何报警信息,发生了倒塌事件(具体见图2,图3)。图243#风机从2010年1月31日00:00到平均有功功率曲线图3报警信息432010-01-2821:39:32.187WarningT74开PitchFollowingError1(浆叶跟随错误)432010-01-3102:27:52.937报警2T833开PCHband11vibrationtoohigh(振动频带11的振动值高)432010-01-3118:31:46.100WarningS230开复位请求yao.cpcreset风机倒塌现场情况为:43#塔筒从中、下段法兰连接处折断倒塌,主机随同塔筒上段和中段朝着主导风向北偏西60度方向,扭曲旋转约180度后倒在大致为北偏西15度方向,法兰盘脖颈距端部12mm处撕裂近三分之二(连接螺栓83孔),三分之一螺栓断裂(42条),中塔筒下法兰约三分之一撕裂随中塔筒倒下。塔筒中段、上段、风机机舱、轮毂顺势平铺在地面上,塔筒上段在中间部分发生扭曲变形。风力发电机摔落在地,且全部摔碎,齿轮箱与轮毂主轴轴套连接处断裂,齿轮箱连轴器破碎,叶片从边缘破裂大量填充物散落在地面上。(见图4、5、6、7)图4机组倒塌全景机组倒塌全景图5中塔筒下法兰与焊口间撕裂中塔筒下法兰与焊口间撕裂图6轮毂主轴轴套断裂处轮毂主轴轴套断裂处图7损坏的齿轮箱、发电机损坏的齿轮箱、发电机事故发生后将二期风机全停,并进行外观、内部的全面检查。3月4日,左云风电公司检查发现二期61号风机中下塔筒法兰连接螺栓断裂48根(共125根),在螺栓未断裂面的法兰与焊缝间有长度为1.67米的裂缝,其异常现象与倒塌的43号塔筒情况基本一致,见下图。断裂的螺栓法兰与焊口间的裂缝二、事故分析事故主要由于塔筒法兰焊接质量引起。维护人员对振动原因没有认真检查。三、事故损失一台风机报废。一台风机大修。四、事故对策1、加强维护人员技能水平;2、增加对振动的敏感性;3、加强产品质量检查,尤其是塔筒焊接缝隙部位的检查。(协合运维技术部孙占庚供稿)一起电焊机触电事故的剖析电焊机是现代工业生产中最常见的施工设备之一,广泛应用于造船、设备检修、安装、建筑施工等行业,但是由于电焊机是带电设备,在实际使用过程中发生触电事故是很频繁的,尤其是二次线触电事故,原因在于二次线电压较低,空载电压一般在50~90V,加之人们对触电的成因认识不足,往往忽视它的危险性,有些人往往错误地认为电焊机二次线是“安全”的。下面通过对一起电焊机二次线致人死亡的真实案例进行剖析,来探讨电焊机二次线的安全使用问题。一、事故经过2002年6月,山西河津市某安装公司对某氧化铝厂3号熟料烧成窑进行大修,6月17日17:00,临时工何某在窑尾焊接钩钉,不慎触电,送医院抢救无效死亡。事后调查确认,事发时窑内温度在40℃以上;何某手戴帆布手套,脚穿回力牌球鞋,手套、鞋、衣服已经湿透,无焊工证。电焊机为BX3-300-1型交流焊机,性能正常;一次线、二次线、焊钳经外观检查无漏电现象,测量绝缘电阻均超过1M。二、事故分析2.1管理因素施工单位安全管理存在漏洞,管理不严。临时工何某被施工单位雇佣后一直未接受正规的三级安全教育,安全意识和安全技能较差,何某无证施焊,不具备最基本的焊接知识和技能,很易发生事故。2.2技术因素窑体系Q235-A钢材制作,导电性能良好。经事后调查分析,何某在焊接时,左手持钩钉,右手握焊把,在焊接过程中,如果钩钉和窑体接触良好,则电流会通过二次线把线、焊条进入窑体,流到二次线地线,回到焊机。由于人体电阻远远大于金属电阻,通过人体的电流很小,可以忽略,不至于对人体造成大的伤害。但是,在不懂得焊接技术和安全知识的情况下,由于误操作,钩钉未接触到窑体,而焊条和钩钉接触,这样电流就通过人体形成一条电流回路,路径如下:电焊机→把线→焊钳→焊条→钩钉→左手→人体→臀部、双脚→扬料板、窑体→地线→电焊机,这样就会使人触电。电流经过了心脏和内脏器官,是一个非常危险的途径。但是,最主要的问题在于这样低的电压会不会致人死亡?事实上,人体被电击之后,受伤害程度与电压无直接关系,而是取决于通过人体电流的大小、电流持续时间的长短、电流通过人体的途径、人的身体状况和电流的频率5个方面。研究证明,通过人体的电流达到或超过摆脱电流(一般男为16mA,女为10mA),人体就不能自主摆脱带电体,会感到异常痛苦,身体难以忍受,如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡;30mA的电流是一个危险电流,通过人体的电流达到或超过30mA时,数秒至数分钟就会使人心脏跳动不规则,昏迷,血压升高,强烈痉挛,可能引起心脏跳动异常,致人死亡;50mA为室颤电流(或致命电流)下限,即通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流,50mA的电流通过人体的时间达1s,就可能发生室颤,使人死亡。室颤电流I和电流持续时间t的关系可用下式表达:当1s<t≤5s时,I=50(mA);0.01s≤t≤1s时,I=50/t(mA)(公式1)频率为30~300Hz的交流电是对人体伤害最为严重的区间,50Hz的工频交流电恰好位于区间内,故50Hz的工频电流对人体的伤害非常严重;分析事发时焊机的状态,应是处于空载,其空载电压U为65~75V;而人体电阻是一个与性别、年龄、体质、有病与否、出汗程度等有关的变量,其参考值如表1所示。表1不同条件下的人体电阻接触电皮肤干燥皮肤潮皮肤湿皮肤浸入压/V(1)(2)(3)水中(4)107000350012006002550002500100050050400020008754401003000150077037525015001000650325注:(1)相当于在干燥场所的皮肤,通电途径为单手--双脚;(2)相当于在潮湿场所的皮肤,通电途径为单手--双脚;(3)相当于在有水蒸气等特别潮湿场所的皮肤,通电途径为双手--双脚;(4)相当于在游泳池中的情况,基本上为体内电阻。事发时,何某手戴帆布手套,未戴焊工绝缘手套,脚穿回力球鞋,未穿绝缘鞋;施工时正值夏季,天气十分炎热,窑体内温度达40℃以上,由于长时间作业,身体十分疲劳,且出汗严重,手套、鞋子、衣服已经湿透,可以说手套、鞋子已基本失去绝缘能力,尽管并无水蒸汽,但身体外表水分含量很大,故人体电阻实质上相当于水蒸汽或很潮湿情况下的电阻即相当于(3)或(2)的情况,或界于(2)和(3)之间的情形,故人体电阻Rb的区间为770~2000欧姆。根据上述所说的触电的情况,电流通过人体形成一个闭合回路,回路中的电缆、窑体、鞋子、手套等的电阻可忽略,视为0;空载电压U的区间为65~75V,根据欧姆定律,则It=U/Rb,通过人体的电流It应大于65V/2000=0.0325A=32.5mA,小于75V/770=0.0974A=97.4mA,即It的区间为32.5~97.4mA,在此区间的电流都可能使人死亡;同时人体疲劳,电阻降低,体表水分含量很大,电阻更接近于表1中(3)中的情形,若人体电阻Rb按(3)估算即770~875的区间为74.3~97.4mA,如此高的电流将其击倒,触电者很难摆脱,据公式1知这个区间的电流会使人发生室颤,所需的电流持续时间为0.513~0.673s,即不到1s的时间就可能使触电者心室颤动、死亡。事实上,触电者从触电到被脱离电源的时间远远超过了1s,甚至达到1min,发生死亡的概率就特别大。2.3事后抢救不及时人触电以后,会出现神经麻痹、呼吸困难、血压升高、昏迷、痉挛,甚至呼吸中断,心脏停跳等险象,呈现昏迷不醒的状态。通常称是假死,万万不可轻率地认定触电者真的已经死亡。我们通常所说的30mA以上的电流通过人体可能使人死亡,指的是30mA乃至50mA以上的电流通过人体一定时间具有致人死亡的能力,并不必然导致人的死亡。其最终死亡与否还与事后抢救是否及时、方法是否得当等有很大关系。何某触电后,没有就地抢救,首先发现的2个人让何某脱离电源后,和其他几个人一起将何某从窑体内抬至窑外(距离约100m),途中很多施工设备和"米"字形支撑架的阻碍延误了行进速度,耽误了10min左右。到窑外才进行人工呼吸和胸外心脏挤压法的抢救并联系车辆送医院,且抢救人员的抢救方法不得要领,在送医院途中又中断抢救,致使到医院后虽全力救治但无效死亡。可以说抢救时间的延误和方法的不妥是导致触电者最终死亡的又一重要因素。三、事故损失触电死亡一人四、事故对策一般情况下,电焊机空载电压在50~90V左右,而安全电压最高等级为42V,空载电压高于安全电压,这是二次线最主要的不安全因素;另外,一般电焊机电弧引燃后,要维持电弧所需的工作电压为16~35V,虽然在安全电压范围内,但在不良的焊接环境下如在金属结构上、金属容器、管道内或水下、潮湿地点进行焊接,若焊工身体状况较差,人体电阻较低,也可能造成触电,安全电压并不是绝对安全的。而电焊机二次线触电对人的伤害程度与通过人体电流的大小、持续时间的长短、电流通过人体的途径、电流的种类(直流或交流)和频率、人的身体状况有关。最终伤害结果还与事后的急救有关。为了防止电焊机二次线触电事故,避免抢救不及时造成不必要的严重伤害,必须在管理、技术和急救方面采取切实可行的预防措施。(1)必须严格电焊工资质的管理。电焊工属特殊工种之一,其培训、考核、取证、复审和人员的使用管理必须严格执行国家规定,杜绝无证施焊现象。(2)电焊工劳保用品如工作服、绝缘鞋、绝缘手套、防护面罩等必须穿戴齐全。这是防止触电事故最基本和最有效的措施。(3)电焊机一次线和二次线的接线柱端口都必须有良好的防护罩,防止人体意外触及带电体。如果防护罩是金属材料,必须防止防护罩和接线端口的接线柱、金属导线碰触或连接,以免防护罩带电。(4)焊钳和二次电缆线必须绝缘良好,不能有裸露或漏电现象。(5)电焊机的使用坚持"一机一闸一漏一箱"的原则。即每台电焊机必须配备一个独立的电源控制箱,控制箱内有容量符合要求的铁壳开关(或自动空气开关)和漏电保护器。(6)安装电焊机空载自动断电装置。一般电焊电弧电压为16~35V(低于安全电压),也就是引弧后电源输出电压即二次线电压自动下降到工作电压才能稳定地继续施焊,此时,二次线电压安全程度是较高的,但是停焊时二次线电压即变为空载电压50~90V,比较危险,如果此刻能够切断电焊机电源,就可以从根本上消除二次线乃至一次线的安全隐患,电焊机空载自动断电装置就具有在设定时间内自动切断电焊机电源的功能。国家规定,在特别危险如在金属容器、管道内,在金属结构上、潮湿地点以及水下、高空等处进行焊接作业,电焊机必须配装空载自动断电保护装置。可以说电焊机配备空载自动断电装置是在技术上防止二次线触电事故极为有效的办法。(7)在不良的环境下施焊,使用"一垫一套"防止触电。在金属容器、管道、金属结构及潮湿地点进行焊接时,触电的危险性很大,除采取安装电焊机自动断电保护装置的措施外,还可以采用加"一垫一套"的办法来预防触电,即在焊工脚下加绝缘垫,停止焊接时,取下焊条,在焊钳上套上"绝缘套"。(8)严禁使用厂房构件、金属结构、轨道、管道、或其他金属物搭接起来代替焊接电缆使用。使用这些金属物作为焊接电缆,很容易引起触电,同时会因接触不好,产生火花,引起火灾。(9)由电工进行电焊设备的安装、维修和检查。(10)电焊机使用过程中不允许超载。超载指2个方面:一是指焊接电流超过了额定电流值,另一方面是指使用的时间超过了额定暂载率。按国家规定,工作周期为5min,并且规定额定暂载率为60%,即在5min之内只允许通电工作3min。(11)工作结束时,要立即切断电源,盘好电缆线,清扫场地,经确认无安全隐患后,方可离开。(12)做好触电急救。要点是救治及时和采取正确的救护方法,而最为关键的是"快"。据统计,触电后不超过1min开始救治者,90%有良好效果;触电后6min开始救治则10%有良好效果;12min才开始救治则救活率很小。所以及时抢救至关重要。发生触电事故时,应该迅速使触电者脱离电源,并立即在现场进行人工呼吸和胸外心脏挤压。千万不能消极地等待医生的到来。在现场施行正确急救的同时,派人通知救护车和医务人员到现场,还可以联系其他车辆将触电者送往医院。抢救应坚持不断,切不可轻率停止,运送途中也不能终止抢救,更不能轻率地断定触电者已经死亡,实际抢救中有抢救5h还救活的实例,因此只有医生才可以确诊触电者是否已经死亡。(白城基地安全工程师王利广供稿)关于红旗路变电站1号主变事故分析摘要:阐述了天津市红旗路变电站1号主变差动、重瓦斯保护动作、三侧开关掉闸,主变压力释放阀动作的事故过程。分析了由于变压器制造问题的隐患,不能承受近区故障电流冲击。使变压器Bm、Em相绕组严重变形.纵绝缘损坏放电事故发生。并对变压器纵绝缘机理进行了详细的分析,找出导致事故的内在因素。关键词:变压器;纵绝缘;事故分析一、事故经过2000年8月8日22:50,天津市红旗路变电站1号主变差动、重瓦斯保护动作,2201、301、201开关掉闸,245自投成功。1号主变压力释放阀动作。35kV。5母差动作,302开关掉闸:1-0避雷器动作一次。23:20合302,0:5535kV线路恢复正常。(通过故障录波图进行事故追忆显示1号主变301掉闸时间为22:52'22"755,5母差切302时间为22:52'23"525)。1现场检查(1)1号主变压力释放阀喷油,瓦斯继电器有气体,进行油色谱分析:瓦斯继电器处取油样乙炔值为1784ppm;下部放油阀取油样乙炔值为92ppm,分析结论:总烃、乙炔超过注意值,为高能量放电性事故;电气试验直阻、绝阻、空载不合格,判断为C相绕组短路;变形试验确定为中压侧Cm相绕组有变形,判断为中压侧Cm相绕组有故障;(2)检查346-4刀闸发现动静触头相间放电、动触头与网门三相放电,刀闸损坏。(3)35kV母线刀闸瓷瓶无放电痕迹,当天无工作,无操作。值班人员在22:00巡视未见异常。(4)35kV避雷器本年度预防性试验合格。(5)35kV接地信号装置检查正常,接地延时1",但接地消失,接地信号不保持。(6)当天在故障前后出现持续雷雨天气:天津地区的相对湿度为95%,降水量7.3毫米,西南风3级。1.1主变吊检发现损坏情况1)C相绕组上部压板及对应的铁轭上部有大量的铜沫及烧黑的电磁线绝缘纸片。2)高压调压绕组线段有多处轻微的变形,个别线段有压塌现象,部分线段幅向松动。3)中、低压绕组的压板比高压绕组的压板凸起15-20mm。(A相15mm、B相15mm、C相20mm)4)35kV侧Cm相绕组{中部出线}首端(下部绕组)1--2段靠近出线部位段间短路产生电弧,部分电磁线(组合导线)烧断、对应的内侧绝缘纸板{2层3mm纸板}及35kV调压绕组被电弧烧伤。上部、下部绕组首端1-4段共8段绕组变形严重且多处绝缘破裂露铜。5)35kV侧Bm相上部、下部绕组(中部出线)首端1-4段共8段绕组变形严重且多处绝缘破裂露铜,无放电痕迹。6)35kV绕组段间油道(绕组中部)不一致,Am相5mm油道3个,Bm、Cm相10mm油道3个,局部区域电抗高度相差10×3-5×3=15毫米,属绕组制造质量问题。1.2主变运行状况1)红旗路1号变压器,型号:SFPZ7-120000/220,西安变压器厂1994年11月产品。1996年12月26日启动,第一次冲击合闸时重瓦斯、差动保护动作掉闸:压力释放阀喷油,对变压器油进行色谱分析,分析结论为乙炔、总烃均超标,变压器内部有高能量放电现象。吊罩检查为10kV引线铜排b、c相由于安装主绝缘距离不够造成相间短路放电。修复后变压器进行了相关的绝缘试验和绕组变形测量,试验结论合格。故障后对变压器油进行真空脱气处理。变压器于1997年3月14日再次启动投入运行,此时变压器油中乙炔含量15.4PPm,属故障残留气体,运行后跟踪色谱分析,乙炔含量逐步下降且无明显变化。2)1999年8月9日.35kV出线323出口电缆三相短路故障.变压器压力释放阀动作喷油(少量),变压器重瓦斯保护及差动保护没动作,变压器也未掉闸。对变压器油进行色谱分析与历次数据比较无明显变化,99年9月19日进行电气试验检查及有载开关吊检试验结论合格,进行绕组变形测量,通过试验数据分析,该变压器中压侧c相绕组存在轻度变形,不影响变压器的运行。二、事故分析2.1变压器制造中存在的问题经过故障吊检发现,该变压器在生产制造过程中存在许多问题。2.1.1设计上存在的问题1)该制造厂没有1800A的无载分接开关,用两台1000A的开关代替。故将35kV绕组设计成完全一致的两个上下并联绕组,从中部出线,在中性点处抽头作分接,由于是降压变。从里到外是低、中、高压排列,不得不在35kV绕组中采用23根换位组合导线,总截面几何尺寸过大,使绕组整体机械强度达不到要求。2)在换位"S"弯处放置孤立很小填充垫块,并没有任何专项固定措施,在电动力作用和绕组整体机械力的作用下,这些填充小垫块如同虚设,不起作用,当震动脱落后,此处支撑点消失,增大振荡空间或导线位移空间造成绕组导线在电动力作用下失稳。3)采用23根换位组合导线,从整体看绝缘过薄,2层电缆纸,1层高密度纸,它的电气强度完全可以满足要求,由于导线平整度较差在电动力作用下,产生摩擦力和剪切力,从而造成导线绝缘破损,降低机械强度和电气强度。2.1.2工艺要求上存在的不足1)35kVAmBmCm三相绕组中部首端出线饼间油道绝缘垫块存在严重工艺上的差异:a:Am相饼间油道垫块放置5min×3,而BmCm两相饼间油道垫块放置10mm×3(据厂家设计人员介绍图纸应该是5mm为正确)这就使得设计电磁计算时安匝平衡产生了极大误差,从而也增大了绕组在此区域的安匝不平衡度,造成故障时的电动力加大,这也是本次事故的主要原因。b:厂家生产人员为了满足35kV绕组Am、Bm、Cm三相总体电抗高度相一致,由于首端垫块之差,而在绕组其它饼间,增加(或减少)了饼间油道垫块片数。2)绕组"S"弯处的填充垫块,本应竖置摆放,这样机械强度和稳定性较好,而实际上填充垫块既有竖置摆放,也有水平摆放,而Bm、Cm相大部分散落垫块都是水平摆放的填充垫块。3)BmCm两相故障源点都是在绕组首端上、下包"S"弯处,共有6处,从此证明在对"S"弯工艺处理上还存在着绝缘薄弱和机械强度问题,以及制造加工上对换位组合导线的机械伤害问题。综上所述,在制造过程中存在这样那样一些问题为变压器在电网上的安全运行埋下了事故隐患。2.2红旗路站地区电容电流测试情况为进一步分析过电压原因,8月26日对红旗路站35kV电容电流补偿情况进行实测分析。结果如下:1号变单元,电容电流的计算值为138.7安培.消弧电抗器补偿电流为147.7安培;电容电流实测值为110.2安培,过补偿电流达到37.5安培,因此,过补偿值太大,对电弧熄灭不利,容易产生过电压。2.3纵绝缘损坏原因的综合分析2.3.1变压器过电压导致内部匝间或层间首端绝缘薄弱点发生放电由于线路产生的短路间歇放电和346-4刀闸相间及相间对地放电短路造成变压器过电压,导致内部匝间或层间首端绝缘薄弱点处发生放电。变压器故障过电压一般是由不对称短路和间歇电流放电而引起的,为了更好分析在过渡期间变压器内部端电压的变化,要从三种形式的过电压波进行分析,即:非周期波、周期波以及合成波。它们波的时间以微秒计算,波的幅值以千伏计算:1)周期波:一般是由于操作原因引起的。2)非周期全波:是由于大气过电压而产生的。3)非周期截波:是在变压器附近发生闪络或间歇放电短路时便出现非周期截波;这种非周期截波的危险性极大,这是因为它的幅值常常超过变压器额定相电压的10-15倍,且有陡度很大的波头,即电压增长速度很快,在其他条件相同的情况下,波头越陡,过电压波的危险性就越大,这是因为陡度大的波沿变压器绕组所产生的电压梯度也越大的缘故。在这种情况下,非周期波过程被截断并转为逐渐衰减的振荡波。此时变压器绝缘除了承受快速增长的波头电压作用之外,还要承受在波截断时所出现的急剧电压变化的作用。在这种外加电压的作用下,变压器产生复杂的电磁过程,这个过程将在变压器绕组匝间、线饼间以及绕组对地部件间等引起过电压。通过复杂电容、电感、电阻的等值电路分析,当波作用于绕组开始瞬间时,电压大部分降落到首端附近,使这一部分的梯度很大,从公式u(x)=uoe-ax可以求出当x=0时,梯度G=du/dx∣x=0=[uoe-ax]'x=0=-uoa=-u0/L*aL。式中:u0/L=∣Ecp∣是平均电位梯度。上式说明在冲击波刚开始作用绕组瞬间时,绕组首端梯度比平均梯度大aL倍:由于电位梯度与电场强度成正比,则当此处电场强度达到此处油纸绝缘的临界击穿场强时,开始放电致使绝缘击穿:变压器绝缘击穿部位绝大多数是在靠近首端(起头)的地方,这正是本次事故发生在绕组首端绝缘的原因所在[1]。2.3.2变压器在故障电流的作用下绕组产生电动力促使纵绝缘损坏而发生放电事故变压器绕组的截流导体处在漏磁场中,在这些导体上作用着电动力。电动力在变压器绕组的材料中产生机械应力,并部分传到变压器结构的其他元件上:在额定电流下,电动力并不大。但在短路时,电动力将剧增,甚至可以使变压器发生故障,而变压器绕组是由绝缘垫块隔开的铜线段所构成的,这种系统的动特性在短路过程中是变化的。因为绝缘垫块的弹性与压紧程度有关,即与作用力有关。绕组具有几个固有振荡频率。如果电动力的一个频率与固有振荡频率相重合,便产生共振,或如果由于绕组压紧程度出现问题,某一个固有振荡频率接近50赫兹或100赫兹,也可能出现共振现象。从而使压强增高,超过静压强。造成绕组失稳出现变形故障。所以,绕组中的不稳定过程是由电磁场和机械力两个过渡过程的综合叠加。而变压器绕组中的漏磁场可划分为轴向磁场和纵向磁场,其对绕组分别产生径向力和轴向力,而轴向内力绕组的线匝向竖直方向弯曲并压缩线段间的垫块。一般最大的弯曲力产生在位于绕组端部的线段中,因为力与磁感应强度成正比,但是最大的压缩力则出现在位于绕组高度中心的垫块上,因为在这些垫块上承受着绕组各线段上所有作用力的总和,这种力不仅与各种绝缘材料的机械性能有关,也与惯性力、弹力和绕组各部件位移时作用其上的摩擦力有关[2](本次事故点所在之处),当绕组不等高时,或磁势分布不均匀时(即安匝平衡度不好),在绕组中才出现轴向外力,这些力的方向总是使产生这些力的不对称性增大,轴向外力较之其他的力更能成为产生事故的原因。所以,在设计变压器时总是力求减小绕组中磁势分布的不对称性。轴向外力和轴向内力一样,使线匝向竖直方向弯曲,并压缩线段间的垫块;除此之外,这些力还部分地或全部地传到铁轭上,力求使其离开芯柱(正是三相绕组事故后高压绕组与中低压绕组电抗高度不同产生的原因)。而径向力沿着线匝整个圆周分布并压缩线匝,力求使导线长度缩短。因此,在绕组的铜导线中出现压缩应力。为了提高绕组对径向力的钢度,将绕组绕在由绝缘筒或绝缘纸板支撑的撑条上,由于撑条的存在而出现局部弯曲。因此,在内绕组除压缩应力外,还出现了弯曲应力。当绕组中的应力超过屈服点后,则出现永久变形。因此,绕组呈现出典型的星花状。有时永久变形具有另一种形状,即在一个撑条间距内绕组向内部弯曲,而在相邻撑条间距内绕组向外部弯曲,这种变形称之为稳定性丧失[3]。综上所述,当变压器出口短路时,短路电流急剧增加,由于内部漏磁场的增大而产生电动力,造成绕组的位移和变形,导线绝缘在电动力的作用下产生摩擦或拉伸造成纵绝缘损坏,在故障电压、电流的作用下,发生纵绝缘击穿放电事故或放电短路事故。3事故分析总结8月8日22:00~24:00由于雷雨天气、高温高湿,而发生的35kV线路因雷电间歇性放电接地故障。(该站35kV全部是电缆出线,外出为架空线)是由于35kV消弧电抗器的补偿不合理,造成补偿过大,不能有效息弧,产生过电压,导致346-4刀闸的B、C相间刀闸口和刀闸对网门相继击穿。1号主变向故障点输送短路电流,而变压器在设计和制造工艺上存在问题较多不能再承受近区域故障电流的冲击,使Cm相、Bm相绕组严重变形,造成Cm相匝间纵绝缘放电短路。加之本次事故前期两次出口短路事故而造成变压器绕组内部变形损伤的积累效应,为此主变抗短路能力减弱,导致段间绝缘损坏放电短路,变压器的重瓦斯、差动保护动作掉闸,切断三侧开关,从而造成本次事故发生。三、事故损失主变返厂大修四、事故对策1、建立设备台帐,及时记录设备寿命期内一切事件;2、定期检查主变保护投入情况;3、主变出口短路要做绕组变形试验,了解内部情况;4、定期学习变压器原理,了解它的特性。(协合运维技术部王冠宇供稿)一起非同期并列事故的分析一、事故经过2003-03-28,某发电厂处理系统事故时,在倒厂用电时造成非同期,致使事故扩大,1台2500kVA的厂用高压变压器烧毁,系统大面积停电,厂用电失去。1事故前的运行方式1~5号发电机运行,2,4,5炉运行,10,35kV整段运行,热西1号联络线385(双侧电源线)、热西2号联络线386(双侧电源线)、热化线387(单侧负荷线),110kV出线与城西变电站并网。2事故过程2003-03-28日,09:24:00系统故障,造成某发电厂热西1号联络线385、热西2号联络线386跳闸,“功率方向电压闭锁过电流”保护动作,4号发变组出口303开关跳闸,“复合电压闭锁过流”保护动作,1~5号机“强行励磁”动作。由于大量甩负荷1,3号机停机,2,3炉灭火,部分厂用电失去。为了保证厂用电,值长下令将市电开关1018合上(市电开关是某发电厂的备用电源)。此时,由于电网故障造成城区变电站110kV母联开关150跳闸,2号主变高压侧开关102跳闸。城西变电站1,2号主变35kV侧开关跳闸,35kV电压等级母线上电源开关都跳闸。为了恢复送电,地区调度要求110kV整段运行,合上150开关。因150开关是非同期开关,因此需将该发电厂的1314开关解列,但地调下令将5号发电机解列。当值值长为了保证6kVV段带电正常(5号炉运行),令电气人员将6kVV段电源由发电机自带倒至备用变压器25B带,然后再停5号发电机。电气人员合1028、6502(6502是一个非同期开关)。在合6502时,发生冲击,致使2号机出口开关跳闸。市电开关1018跳闸,全厂失去厂用电,5号炉灭火,5号机停机。运行人员到现场检查,25B大量冒油;测绝缘,绝缘值为0。二、事故分析(1)系统故障是由于城西变电站35kV电压等级的“西卡”线之间的2个电杆上各有1组瓷瓶因污闪放电,使输电线烧断,造成系统冲击,也使该发电厂与城西变电站的2路联络线385及386跳闸,4号机出口开关跳闸。(2)城西变电站110kV电压等级是单母线分段,母联开关150是一个非同期开关,110kV要整段运行,必须使一侧无压,即地调要求该发电厂1314开关解列。(3)该发电厂1314开关既是一个发电机出口开关也是西西线的线路开关。地区调度下令5号发电机解列,而发电厂值长却认为是将机组解列,因此下令电气倒厂用电,准备停5号发电机。实际上只需将1314解列,即西西线解列,5号发电机即可自带厂用电(6kVV段)。(4)电气班长在不了解系统的情况下,即开始倒厂用电,合1028、6502。在合6502时,造成非同期。从发电厂方面看,当时110kV等级与系统是环网,但由于系统故障,已将城西变电站110kV母联开关150、2号主变高压侧开关102跳闸,因此已不在一个电网内。而当时值长、班长都没有询问系统的运行方式,地调也不清楚该发电厂需要倒厂用电一事,因此造成非同期并列事故,致使事故再次扩大。暴露问题(1)值长与电气班长的安全意识薄弱,对电网系统运行方式不了解,特别是在事故情况下盲目指挥操作,是造成事故扩大的主要原因。(2)指挥人员对主接线情况不十分清楚,特别是对事故情况下的运行方式倒换不熟悉,命令不清楚,下令时用词不准确,造成误解。(3)该电网、发电厂的保护定值配置不当,发电厂的4号发电机“复合电压闭锁过电流”保护属误动,城西变电站110kV母联开关150跳闸,城西变电站2号主变高压侧开关102跳闸都属误动。(4)培训工作开展不够。在系统冲击时,机、炉人员处理不到位,电气人员对系统不清楚,特别是在事故情况下,新扩建设备与老设备倒换运行方式时可能出现的非同期问题认识不足,平时没有做过类似事故预想方案。三、事故损失烧毁一台2500KV厂用变,停一台发电机和灭一台炉,损失巨大。四、事故对策(1)组织开展安全、技术学习,深刻反思,杜绝习惯性违章、盲目指挥,要使安全管理和技术管理相结合。(2)加大各级人员的岗位培训力度,特别要加大事故情况下的应变能力和处理问题能力的培训力度。(3)加强岗位练兵,提高运行人员素质,从基础做起,熟悉设备和系统,有针对性进行专业培训。(4)做好事故预想,举一反三,避免可能出现的不安全和技术死角。(5)要重新校验电网、发电厂的保护定值,确保保护装置能正确动作。(6)在日常工作和事故情况下,各级人员都要准确使用标准、规范的术语。下令要清楚,受令人要详细问清操作任务的目的,以防误解。(协合运维技术部王冠宇供稿)忻州供电分公司“3.14”人身事故一、事故经过3月14日12时55分,山西省电力公司所属忻州供电分公司发生一起运行人员误登带电设备触电死亡事故,现将有关事故调查、事故处理以及所采取的防范措施初步汇报如下:1、事故有关情况110kV砂河变电站于1988年投产,隶属忻州供电分公司繁峙供电支公司管辖,全站工作人员7名。事故当天,110kV砂河站110kV、35kV、10kV正常方式运行,站内包括站长康XX本人共4人从事工作。2、事故过程3月14日交接班后,9时30分,站长康XX安排一名主值在值班室值班,安排另两人与自己一道进行室内外卫生清扫维护工作。中午时,清扫工作将近结束,一名值班员在1#主变渗油池做清扫工作,康XX与另一值班员在35KV设备区在做清扫工作。约12时50分,由于快到13时整点,与康XX一道做清扫工作的值班员返回值班室进行抄表工作。12时55分(根据枣林站掉闸时间),在1#主变底部做清扫工作的值班员听到111开关(1#主变110kV侧开关,SW6-110,西安电力机械制造公司高压开关厂产品)方向有很大的放电声,便向111开关方向跑去。在跑出十几米后发现111开关下方起火(由于站内绿化影响,并不知何物在燃烧),随即折回忙喊值班室的主值出来灭火。主值手提一干式灭火器,跑到111开关间隔后,发现康XX趴在地上,身上衣服着火,迅速用灭火器灭火。灭火后,值班员们迅速将康XX就近送至繁峙县第二人民医院,经抢救无效于13时30分左右死亡。事故期间,110kV枣林站枣砂线183开关12时55分零序II段(0.5秒)动作掉闸,重合成功。二、事故分析经现场调查,111开关B相三叉口下法兰和开关支架处有明显放电痕迹,这是康XX发生触电事故时的放电通道。111开关B相三叉口下部椭园堵板处有轻微油污痕迹。康XX脱离电源后即坠落至地面(111开关架构距地面高度约1.76米),趴在地上,右手拿着棉纱,身上衣服着火。经医院初步检查:康XX左耳、右手、胸部、右腿等处有明显放电烧伤痕迹。根据上述现场情况以及对运行人员的调查了解、分析,认为康XX在事故前发现111开关B相三叉口处有油污,可能是注意力不集中,超范围工作,擅自一人从111开关机构箱平台跨到111开关架构上,穿越C相开关到B相开关处后,抬起身体准备擦拭三叉口下部椭园堵板处油污时发生触电。暴露出的问题:这起人身死亡事故是一起典型的习惯性违章造成的事故,也是一起省公司系统近年来重复性发生的事故,暴露出以下主要问题:1、康XX违章作业是造成本次事故发生的主要原因。康XX作为基层管理者和运行人员,工作热情很高,但安全意识淡薄,违反安规有关规定,擅自超越工作范围从事工作,导致了此次事故的发生。2、安全教育培训不力也是导致本次事故发生的主要原因之一。类似本次事故省公司系统及兄弟单位近年来已发生过多次,省公司都以安全快报或通报下发各单位,要求贯彻落实防范措施。本次事故反映出个别单位、个别部门贯彻落实相关措施不力,安全学习、安全培训不够,吸取别人血的经验教训能力差等问题。同时,本次事故也暴露出培训工作有差距、有漏洞,个别运行人员至现在仍然不清楚或工作忙时忽视SW6开关三角叉区是110KV带电部位。3、未严格执行监护制度也是导致本次事故发生的原因之一。安规中第55条明确规定:“所有工作人员(包括工作负责人),不允许单独留在高压室内和室外变电所设备区内”。但本次事故暴露出工作期间多次出现无人监护的情况,说明本站遵章守纪的执行力度差,习惯性违章现象严重,反违章工作抓的不严不细。4、近年来类似人身触电伤害事故暴露出部分班组长和管理人员安全意识淡薄,执行规章制度要求别人严,要求自己差。作为基层管理者,本应带头模范遵章守纪,恰恰自己安全意识差,执行有关安全工作规定随意性大,最终成为违章的牺牲品。同时,本次事故也反映出变电运行人员自认为对站内状况熟悉,忽视安全规定,擅自在站内单人从事工作的现象普遍存在。5、本次事故同时暴露出省公司系统安全管理有漏洞、有死角,反违章工作开展的不深、不严、不细,与先进兄弟单位相比有差距,安全生产责任制的落实有待进一步加强。三、事故损失死亡一名变电站站长。四、事故对策1、忻州供电分公司立即在分公司内部开展一次安全生产专题活动,查管理、查思想、查隐患、查措施,做好职工队伍思想稳定工作,思想到位,措施到位,管理到位,杜绝人身事故的再次发生,确保本单位安全生产。2、省公司系统立即开展一次以反人身事故为专题的“安全反思周”活动,深刻吸取忻州供电分公司“3.14”人身事故教训,认真学习省公司下发的“电力生产事故汇编”,举一反三,落实安全措施,防止类似事故的发生。面对各种情况,要踏踏实实做事,认认真真落实各项安全工作,夯实安全生产基础。3、当前,各单位正在紧张而有序地进行春检工作。各单位、各部门要全力以赴狠抓春检工作的安全管理。要严格执行省公司文件“关于开展春检工作的通知”和“关于进一步加强春检安全工作的通知”要求,结合本单位实际,按照统一部署,严格执行各项规章制度,认真落实各项安全措施,加强安全管理,强化安全监督,确保春检工作的顺利进行。4、加强安全教育培训,提高全体职工的安全素质。正确识别危险因素、并充分估计其危险度是搞好安全生产的基础。各单位要加强培训工作,尤其是对设备带电部位的认识培训;要针对性地并举一反三地开展有关安全教育培训,提高全体职工的安全素质,消除安全生产工作中的漏洞和死角,杜绝类似事故的再次发生。5、严格执行各项规章制度,确保安全生产。严格执行各项规章制度是安全生产的根本保证,任何单位、任何个人必须不折不扣地执行。在这里再次明确:除经领导批准后允许单独巡视的工作外,所有工作人员不得单独在高压设备区从事任何工作。各单位要进一步深入开展反违章活动,严格执行省公司的《反违章工作规定》。要努力筹措安全奖励基金,加强安全生产激励机制,大力弘扬安全生产工作行为。同时,要加大反违章工作力度,严格执行违章者下岗的规定。生产现场工作人员要严格按照岗位职责履行自己的工作职责,不得超范围工作。有权制止违章行为,有权拒绝违章指挥。6、加大安全宣传教育力度,大力营造安全文化氛围,努力提高全体职工的安全意识。各单位要按照省公司的部署,认真开展以“关爱生命、珍惜健康”为主题反人身事故的活动,进一步提高全体职工的安全意识。变要我安全成为我要安全,安全生产工作成为自觉的工作行为。(协合运维总工李斌供稿)一起发电厂220kV母线全停事故分析发电厂母线全停是电力系统中的严重事故,其后果包括发电机组掉闸、直配负荷停电、电网频率、电压下降等,在某些情况下将导致大面积拉闸限电、电网振荡或解列。下面介绍一起因处置不当导致发电厂母线全停的案例,以资参考。一、事故前运行方式某发电厂为220kV电压等级,双母线带旁路接线方式,从结构上又分为I站和II站两部分,之间没有电气联系。事故前该厂处于正常运行方式。二、事故经过2002-11-01T11:35,220kVII站母差保护动作,母联2245乙开关及220kV4号乙母线上所有运行元件跳闸(包括3条220kV环网线路和2台200MW汽轮发电机组,另有1路备用的厂高变开关)。网控发“母差保护动作”、“录波器动作”、“机组跳闸”等光字。事故发生后,现场运行人员一面调整跳闸机组的参数,一面对220kV4号乙母线及设备进行检查。11:39,现场报中调220kV4号乙母线及设备外观检查无问题,同时申请将跳闸的机组改由220kV5号母线并网,中调予以同意。11:47,现场自行恢复II站厂用电方式过程中,拉开厂高变2200乙-4隔离开关,在合上厂高变2200乙-5隔离开关时,220kVII站母差再次动作,该厂220kV乙母线全停。11:50,现场运行人员拉开2200乙-5隔离开关,检查发现隔离开关A相有烧蚀现象。12:01开始,现场运行人员根据中调指令,用220kV环网线路开关分别给II站2条母线充电正常,之后逐步合上各路跳闸的线路开关,并将跳闸机组并入电网,220kVII站恢复正常运行方式。三、事故原因分析(1)直接原因。事故发生后,根据事故现象和报警信号分析,判断为2200乙开关A相内部故障,并对开关进行了检查试验。A相在交流51kV时放电击穿。11月2日,对2200(2)间接原因。事故发生后,作为判断故障点重要依据的“高厂变差动保护动作”信号没有装设在网控室,而是装设在单元控制室,使现场负责事故处理的网控人员得不到这一重要信息,在未判明并隔离故障点的情况下进行倒闸操作,使事故扩大。四、暴露的问题这次事故不但暴露了设备的缺陷,也暴露了运行和管理上的一些问题:(1)开关制造工艺不良,绝缘子存在先天质量性缺陷;(2)保护报警信号设置不合理。此次事故的故障点位于220kV母差保护和高厂变差动保护的双重保护范围之内。但“高厂变差动保护动作”的报警信号装设在该厂单元控制室,网控室仅有高厂变开关掉闸信号。这直接导致了在事故发生后中调及网控运行人员无法尽快判断故障点位置;(3)现场运行人员在事故处理中也存在问题。220kV4号乙母线跳闸后,网控值班人员积极按现场规程及反事故预案要求对4号乙母线及所属开关、隔离开关、支持瓷瓶等进行了核查,对网控二次设备的信号进行了核查,但对始终处于备用状态的2200乙开关没有给以充分注意;另一方面,单元控制室的运行人员没有主动与网控室沟通情况,通报“高厂变差动保护动作”信号指示灯亮的情况,导致网控人员在故障点不明的情况下,为保II站机组的厂用电,将故障点合到运行母线上,致使220kVII站母线全停。五、防范措施(1)2200乙开关A相罐体整体更换,对原A相套管、CT彻底清洗。(2)对2200乙开关B、C相进行交流耐压试验。(3)针对网控室没有2200乙厂高变保护信号的问题,制订措施进行整改,同时检查其它重要电气设备是否存在类似问题。(4)加强各相关岗位间联系汇报制度,发生异常时各岗位应及时沟通设备的运行情况及相关保护、装置动作信号。(5)加强运行人员的培训工作,提高运行人员对异常情况的分析能力和事故处理能力,保证运行人员对规程、规定充分理解,在事故情况下能够做到全面分析,冷静处理。(协合运维总工李斌供稿)一起发电机短路事故分析一、事故经过某厂1号发电机为上海电机厂生产QFS-125-2型产品。2003-09-19夜班,1号机组并网后按启动曲线带负荷。05:00,1号发电机定子线圈温度为62℃。05:30,发电机定子线圈温度达85℃(负荷55.9MW),发出“发电机定子线圈温度高”报警信号。05:33,汽机运行人员确认报警信号;由于运行人员误认为是测温系统的模块问题,判断装置为误发信号,没有引起重视,继续按中调负荷曲线运行。07:55,负荷102MW,主控室1号主变低压侧“95%接地”光字排闪亮,电气运行人员立即切换发电机定子三相电压,检查正常,随即到发电机本体及刀闸等处检查,未发现异常,即刻通知检修继保班。08:10,电气运行人员会同继保班人员检查1号主变低压侧PT二次保险正常。08:23,交接班时,接班司机提出,检查发现1号发电机定子冷却水出水管温度偏高(手感),交班司机随即启动另一台水冷泵。08:24,主控室出现“1号发电机50%定子接地”信号牌闪亮,警铃响,汇报值长,值长令将1号发电机有功、无功负荷降至零,做好停机准备。08:25,主控室又发生“1号发电机85%定子接地”信号牌闪亮,并警铃响。08:26,集控室发出1号发电机漏水报警,且汽机运行告机头冒烟,值长令紧急停机,电气运行人员正欲手动拉开1号发电机出口开关。08:27,主控室事故警铃响,出口开关跳闸,“1号发电机差动保护”动作光字牌亮,1号发电机组与系统解列。二、事故原因分析(1)电气检修在停机对发电机定子线圈进行反冲洗后,甲侧反冲洗阀门手动操作没有完全恢复到位(事后检查发现,该阀门尚有15%的开度),致使发电机冷却水部分被旁路。(2)汽机运行人员在开机前未认真检查发电机定子冷却水系统运行状态是否正常;机组并网运行后对出现的“发电机定子线圈温度高”报警未引起高度重视,没有作出正确的判断和检查处理。(3)热工部分数据不准确,在一定程度上影响了运行人员的判断思路。(4)由于进入发电机定子线圈冷却水量减小,致使线圈温度升高,最高到达146℃,绝缘引水管受热膨胀,有一根纵向破裂,使线棒绝缘下降,发出接地信号,进而相间短路,“差动保护”动作跳机。三、暴露问题(1)生产安全、技术管理不严格,各项考核没落实,安全意识淡薄。(2)运行管理松懈,制度执行不严,运行人员责任心不强,专业素质差,开机前检查不到位,对线圈温度数据异常没能正确对待,未及时采取相应处理措施,也未及时上报。(3)检修管理不严,人员素质差,检修时没有规范履行工作联系手续,没能严格执行工作票制度。(4)热工设备管理与监督不到位,部分电测数据不准确给运行人员造成误判断。四、防范措施(1)认真吸取这次事故教训,不断提高认识,加强职工思想政治方面的教育,强化职工工作责任心。(2)加强运行管理和检修管理,落实各项管理制度,严格执行两票三制和运行规程。(3)出现数据异常时,首先要检查设备运行是否正常,之后对数据异常要认真分析和慎重对待。(4)对所有热工、电气仪表和二次回路进行普,消除设备缺陷,使表计、保护准确可靠。(5)理顺机、电运行在设备管理上的界限和责任。树立电力生产危险处处存在,事故可以预防的观念,建立完善的安全生产监督体系,对有关法规、标准、规程、制度的执行情况进行有效监督,对危及人身和设备安全隐患的跟踪检查,按四不放过的原则加强事故管理。加强电厂运行、检修人员专业素质培养,提高全体工作人员的高度责任心,杜绝类似事故的发生。(协合运维技术部潘栋供稿)王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告一、事故前运行方式#2机组运行,负荷300MW;#1机组备用。#2机组6KV厂用A、B段由#2高厂变带,公用6KVB段由#2高公变带,公用6KVA段由公用6KV母线联络开关带;化学水6KVB段母线由公用6KVB段带,化学水6KVA段母线由母联开关LOBCE03带,6KVA段公用母线至化学水6KVA段母线电源开关LOBCE05在间隔外,开关下口接地刀在合位。化学水6KVA段进线刀闸LOBCE01在间隔外。二、事故经过2006年6月10日,前夜班接班班前会上,运行丙值值长周××根据发电部布置,安排#1机组人员本班恢复化学水6KVA段为正常运行方式,即将化学水6KV母线A、B段分别由公用6KVA、B段带。接班后,#1机组长侯××分配副值李金从电脑中调取发电部传给的操作票,做操作准备,但未找到对应操作的“标准”操作票,侯又查找,也没查到,调出了几张相关的系统图并进行打印。19:40,侯××带着李××与值长报告后便带着化学水6KV系统图前往现场操作,值长同意(没有签发操作票)。侯××、李××二人首先到公用6KV配电间检查公用6KVA段至化学水6KVA段LOBCA05开关在间隔外,从电源柜后用手电窥视接地刀闸,认为在断开位(实际接地刀闸在合位,前侧接地刀机械位置指示器指示在合位,二人均未到前侧检查)。随后,侯××、李××二人到化学水6KV配电间,经对6KVA段工作电源进线刀闸车外观进行检查后,由侯××将刀闸车推入试验位置,关上柜门,手摇刀闸车至工作位置,摇动过程中进线刀闸发生“放炮”。三、造成的后果刀闸放炮后,引起厂前区变、输煤变、卸煤变、输煤除尘变低压开关跳闸,但未对运行机组造成不良影响。至22:10,运行人员将掉闸的变压器和化学水6KVB段母线恢复送电,系统恢复运行。化学6KVA段工作电源进线刀闸因“放炮”造成损坏,观察孔玻璃破碎,风扇打出,解体检查发现刀闸小车插头及插座严重烧损。刀闸放炮弧光从窥视孔喷出,造成操作人候××背部及右手、大臂外侧被电弧烧伤,烧伤面积12%,其中3度烧伤约4%,住院进行治疗。本次已构成恶性电气误操作事故,打断185天的安全生产记录,同时造成一起人身轻伤事故。四、原因分析1、执行本次电气操作中没有使用电气操作票。候××、李×二人执行本次电气操作,因没有从电脑中查到相应的“标准”操作票(发电部以前下发的),也没有填写手写操作票,临出去操作前仅打印了几张相关的电气系统图,在图纸背面写了几步操作程序,事后检查发现,计划操作步骤非常不完善,且有次序错误。实际执行操作时,也没有执行自己草拟的操作步骤。候××、李×二人去执行电气操作任务,操作人和监护人分工不明确,执行过程中对各操作步骤未执行唱票、复讼、操作、回令的步骤,未能发挥操作人、监护人的作用;自行草拟的操作步骤次序混乱,不符合基本操作原则。因此,运行人员未使用操作票进行电气操作是本次事故的主要原因。2、候××、李×二人执行本次电气操作任务前,不仅没有编写操作票,也未进行模拟预演;在检查LOBCA05开关接地刀的位置时从盘后窥视孔进行窥视不易看清,柜前的位置指示器有明显的指示没查看,检查设备不认真;设备系统长时间停运,恢复前未进行绝缘测量,严重违反电气操作的基本秩序。化学6kVA段母线通过联络开关处于带电状态,其进口电源开关和刀闸断开,电源开关接地刀在合位(检修状态),在恢复系统的过程中,因操作次序错误,在操作LOBCE01从试验位置推入到工作位置的过程中,发生短路放炮。因此,操作人员未对所操作的系统状态不清、操作次序错误是事故的直接原因。3、运行岗位安全生产责任制落实严重不到位。机组长执行电气操作不开票、不进行危险点分析,严重违反《电业安全作业规程》和公司“两票”规定,值长做为当值安全生产第一责任者,对本值操作监管不到位,自己安排的电气操作,没有签发操作票便同意到现场执行操作,因认为候××是本值电气运行资历最深的人员,用“信任”代替了规章制度和工作标准,安全意识淡泊,未发挥相应的作用,使无票操作行为得以延续。值长对电气操作使用操作票认识不足,对操作前没有进行模拟预演未引起重视,未起到有效的保证作用,也是造成本次事故的主要原因之一。4、辅控系统五防闭锁装置不完善,刀闸没有机械防误闭锁装置,拟改进的辅控微机五防装置尚未实施,不能达到本质安全的条件,不满足公司有关五防要求,未实现系统性防止误操作。五、暴露的问题1、公司由基建到生产的转型、规范过程中,安全生产管理不扎实,尤其是两票三制执行上效果不佳,只注重了制度和标准体系的建立,贯彻和落实效果差,措施不力、管理手段不足,有断档、脱节现象。各级安全生产责任制落实严重不到位,未能真正实现安全生产责任制“横到边、纵到底”,与集团公司和大唐国际的要求存在较大差距。公司对屡次发生的两票问题以及执行岗位职责不到位的事件重视不够,处理力度不足。2、发电部运行管理存在严重的不到位现象,做为运行管理的主管部门,对执行公司规章制度和有关两票三制缺乏有针对性的手段和措施,对月度安全生产分析会提出的问题和安全检查问题整改行动迟缓。3、值长安全生产意识差,运行操作把关不严,现场管理不到位,本值生产工作中存在严重的随意性行为,违反了操作票管理制度和安全生产“五同时”原则。4、运行人员安全作业意识不强,对执行操作票制度认识不高,存在“无票作业”的严重违章现象。运行人员技术水平低,对系统的状态掌握不清,缺乏基本的送电操作常识,同时暴露出运行培训存在的不足。5、发电部运行规程不完善,对辅控6KV系统电气倒闸操作规范不足,技术支持不到位,技术管理不完善。6、LOBCA05开关接地刀在合上位置是#2机组小修中“6.3KV公用母线停电小修及高压试验”工作安全措施之一,5月16日运行人员收票时没有恢复系统备用,没有恢复全部安全措施,在工作票备注栏注明“因有其他工作,接地刀未拉开,系统未恢复”,违反电气工作票使用规定,运行日志没有进行记录。再次暴露出运行管理中的随意性和管理缺陷,给本次事故的发生埋下了祸根。发电部了解到化学水6KVA段未恢复的情况后,于5月21日要求运行值班人员恢复系统到正常运行方式,同时写了一份操作票传给运行值长,经多日各值都没有执行,运行指挥、执行中断,监督督办不到位。7、事故调查分析过程中,检查化学6kVA段母线联络开关LOBCE过流保护未投,且保护定值与定值单不符,致使B段电源开关越级跳闸。反映出技术监控管理不到位和设备点检不到位的问题,同时也暴露出化学系统设备移交生产存在的漏洞。六、防范措施和应汲取的教训1、6月14日,全公司召开安全生产特别会议,通报“610事故”的初步调查分析情况,提出安全生产的措施和要求,王滩发电公司生产、安监全体人员,各管理部室高级主管以上人员,各生产外协承包单位班长以上人员参加会议。深刻剖析本次事故发生的根源,认真吸取事故教训,狠抓安全生产责任制的落实,解决管理松懈、要求不严、执行力差、标准不高等问题,坚决刹住无票作业和违章作业的不良行为。会后,全公司范围安排安全活动日专项活动,展开深入讨论,人人谈体会、定措施。2、开展一次安全生产规章制度宣惯活动,认真学习和领会集团公司和大唐国际有关安全生产的制度体系,提高生产人员对制度的了解和理解,提高执行章制的自觉性。结合章制宣惯,全公司开展一次“两票三制”专项整治行动,再次对照集团公司、大唐国际安全生产一号文,结合安全生产会议精神和安总提出的重点工作要求,结合安全生产月各项活动安排和集团公司“安全质量专项治理”活动,以“三对”的方式全面查找王滩发电公司安全生产各环节、各层次存在的不足,提高整治力度,提高全员安全生产意识和责任感,掌握安全生产管理的要领,努力在短时间内消灭各种违章行为。3、加强运行人员技术培训,提高运行人员技术素质。开展一次针对辅控系统电气操作的全员实际演练考核。充分利用学习班时间有计划地安排培训内容,尽快使全体运行人员能够适应岗位技术要求。4、加强运行技术支持能力的提高,抓紧系统图和运行规程的修编完善工作,规范各种运行操作,减少由值班人员自行安排操作程序所带来的意外事件的发生。5、加快辅机系统微机“五防”闭锁装置的改造,从本质上解决安全生产的物质条件,实现本质安全。6、采取管理责任上挂的考核机制,将安全生产责任部门负责人考核提到公司直接考核。安全生产监督考核实行即时考核公示制,对发生的各种违章现象和不安全事件进行即时考核和公示,增强警示效果。7、对全厂保护进行一次普查,进一步完善二次系统防“三误”措施,保证全厂保护装置正确投入。8、加快运行管理支持系统的投用,完善两票管理手段。七、责任分析1、#1机组长候××负责执行本次电气操作任务,不使用操作票进行电气操作,严重违反安全作业规程和两票管理有关规定;在无票操作中,操作程序错误、检查设备不认真,缺少必要的绝缘测量步骤,未能正确判断设备系统的真实情况,执行操作不认真;安全意识淡泊、随意性大,无票操作的同时,也没有进行危险点分析;进行现场操作时,侯、李二人分工不明确,侯本应是监护人,但在操作过程中又干了操作人的工作。因此,#1机组长候××是本次事故的直接和主要责任者。2、李×是替班副职,在本次操作中应是操作人角色,在与机组长一起进行电气操作操作过程中,没有起到应有的作用,对执行的任务心中没数;操作过程中,对违反相关制度现象认识不足,只按机组长的指令盲目执行。做为操作人员,李×对本次事故负有次要责任。3、值长周××做为当值的安全生产第一责任者,承担着当值的安全发供电的领导职责,安排运行操作任务时,违反了安全生产“五同时”原则,没有及时发现和制止电气操作无票作业;安全意识差,思想存在随意性,凭感觉做事,认为本值“最高水平”的电气专业出身的机组长可以无票作业、不会发生意外,存在严重的失职现象。因此,周××也是本次事故的主要责任者之一,并负直接领导责任。4、运行人员工作存在很大的随意性,本次发生的事故,暴露出运行管理多层次的缺陷和不足,暴露出发电部管理不到位、措施不得力的问题,未能将公司各项规章制度进行有效的宣惯;从机组长候印平和副值李金的表现发现,运行人员的技术业务素质存在严重不足,暴露出生产准备、运行岗位技术培训存在不足,对运行人员学技术激励不够。发电部做为运行管理的主管部门,对本次事故负有不可推卸的责任,部长赵玉龙、副部长均负有直接管理责任。5、5月16日,运行人员收回检修电气第一种工作票时,运行当班机组长孟××违反电气工作票管理规定,在没有拆除接地线的情况下终结了工作票,也没有将详细情况在运行日志中进行记录,留下了事故的隐患,调查过程中说不出适当理由;运行高级主管吕××发现系统工作票终结而开关未恢复正常方式后,于5月21日要求前夜班运行值恢复系统,但运行人员并未执行,到6月10日,再次要求运行人员恢复系统,期间系统长时间处于不正常的运行状态,专业督办力度不足,管控不利。因此,孟××、吕××对本次事故负有一定责任。6、本次恶性电气误操作事故的发生,问题发生在基层,根源在公司管理。本次恶性电气误操作事故发生,暴露出王滩电厂安全生产责任制没有得到有效落实;暴露出安全生产基本管理制度不能可靠执行;暴露出安全管理工作缺乏横到边、纵到底的管理手段;也暴露出员工培训工作中现场操作技能培训缺位的问题,公司领导对本次事故的发生负有相应的领导责任。八、对事故责任者的初步处理意见对事故责任者按本公司安全生产奖惩规定公司进行处理,公司领导按干部管理权限请大唐国际进行处理。王滩发电公司2006年6月14日(协合运维阜新基地张德海供稿)曲江变电站“3.1”电网事故分析2003-03-01,广东韶关500kV曲江变电站(以下简称“曲江站”)发生一起违章操作导致带电合母线接地刀闸,母差保护动作,220kV线路跳闸,局部220kV系统停电的电网事故,造成220kV松山站减供负荷约40MW,时间约44min。韶关电厂10号机组解列。一、事故经过事故前韶关地区系统总负荷约350MW。曲江站1号主变压器运行,高压侧一回500kV曲(江)-北(郊)线与广东500kV北郊站连接,中压侧220kV为标准双母线加旁路结构。事故当天220kVⅠ号母线单母运行,Ⅱ号母线停电,7条220kV出线(韶曲甲线、韶曲乙线、韶曲丙线、曲芙甲线、曲芙乙线、曲马线、曲松线)和1号主变全部接于Ⅰ号母线运行,旁路母线及工关热备用。当天,曲江站扩建项目2号变施工,220kVⅡ号母线停电配合。工作结束后,省中调下综合令“220kVⅡ号母线由检修状态转为运行状态”。曲江站辅监护人某甲、辅操作人某乙到220kV场地检查设备的状态。途经221丁00接地刀闸时,发现221丁00五防锁的卡销未进入槽内,没有完全固定锁住;221丁00地刀三相均上翘,且A相地刀又较其它相地刀翘得稍偏高。某乙擅自拿来地刀摇把,把221丁00地刀摇下来调平,由于用力过大,造成A相地刀单相对母线A相静触头放电短路,220kV母差保护动作。事后检查221丁00地刀A相动、静触头有明显的电弧烧伤痕迹,母线托架、支柱瓷瓶薰黑。经模拟事故前的操作,摇柄转动1/4周,地刀A相动、静触头的距离不足,可造成母线对地放电。经进一步调查,曲江站220kVⅠ号母线上一次停电接地恢复送电时,操作人员操作后没有认真对设备进行检查,没有发现221丁00地刀卡销没有完全进到闭锁卡槽,失去了五防闭锁功能,为此次事故留下了隐患。二、保护动作分析(1)曲江站保护动作分析由于故障点在220kVⅠ号母线上,属母线差动保护范围,母差保护动作跳开运行设备是正确的,但其中曲松线开关未能跳开。事故后,继保人员检查母差保护动作逻辑正确,至曲松线的跳闸回路完好,进行传动试验正常。根据保护跳闸报告显示,发生故障时曲松线的刀闸位置接点接触不良,未正确输入母差保护装置,影响对曲松线运动方式的判别,从而导致无法跳开曲松线开关。(2)芙蓉站、马坝站保护动作分析曲江站的母线故障,对芙蓉站的曲芙甲线、曲芙乙线保护,马坝站的曲马线保护而言是正方向故障,高频保护不会发闭锁信号,对曲江站的曲芙甲线、曲芙乙线、曲马线保护而言是反方向故障,高频保护闭锁,当曲江站220kV母差保护动作后将曲芙甲线、曲芙乙线、曲马线开关跳开,此时开关的跳闸位置接点闭合,使高频保护停止发闭锁信号,从而开放了芙蓉站、马坝站的高频保护,导致芙蓉站的曲芙甲线、曲芙乙线保护,马坝站的曲马线保护动作。(3)松山站保护动作分析曲松线的主保护是光纤纵差保护,由于故障点不在线路上,主保护没有动作,从事故录波图上判断,当曲江站母线接地时松山站曲松线保护还没动作,曲江站母差保护动作并跳开Ⅰ号母线上各运行设备时,母线电压急剧下降,而曲松线还有一些电流,此时松山站曲松线保护装置的测量阻抗非常小,已达到了距离保护Ⅰ段的动作阻抗,因此距离保护动作并跳开曲松线开关。(4)韶关电厂线路保护不动作分析韶曲甲、乙、丙线因故障点不在线路上,光纤保护不动作属正常逻辑。三、暴露问题及教训3.1违章操作,擅自处理运行设备缺陷事故直接责任人某乙违反《电业安全工作规程》和设备缺陷管理制度,是造成这起事故的直接原因。事故前曲江站220kVⅠ号母线送电操作时,操作人的工作质量不良,是这起事故的间接原因。进一步分析可知,人的失误是事故的主要诱因,必须“以人为本”来防范。因此应狠抓在岗人员的安全和专业技术培训,加强生产人员的安全意识与遵章守纪的观念,确保检修与运行操作等电力生产工作制度化、规范化、标准化。3.2对电网特殊运行方式的维护管理不完善运行部门要加强对电网特殊运行方式的维护管理,做好安全措施和事故预想。要对重要及特殊用户做好相应的技术交底及事故应急准备,避免系统事故引起用户较大损失。3.3电网的管理和调度存在问题电网统一管理,统一调度是电网安全稳定运行的组织保证。应严肃调度纪律,严格执行《电网调度管理条例》。在电力体制改革的形势下,电网企业与用户加强沟通协调更显重要,供电企业要完善与大用户之间的协议,明确管辖
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