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文档简介

广州发展电力集团不安全事

广州进展电力集团有限公司

不安全事件典型案例汇编

广州进展电力集团有限公司

二O一三年十一月十一日

目录

案例一:运行操作分心,误停循泵跳机......................2

案例二:系统不熟无票动火,烧坏电缆保护跳机..............3

案例三:年久失修爬梯腐蚀,疏于检查人员坠落..............5

案例四:漏氨处理不及时,事态扩大人疏散..................7

案例五:设备轮换操作不当,阴沟翻船机组跳闸..............9

案例六:工作票管理混乱,汽带水外泄烫人.................11

案例七:擅自扩大作业范围,误改逻辑导致跳机.............14

案例八:无票消缺误发信号,干扰调节排放超标.............16

案例九:基建期技术监督缺位,大范围金属材料错用..............18

案例十:违规作业吊重物,粉管坠落酿险情.................20

案例十一:野蛮施工监管不力,挖断光缆通讯中断............22

案例十二:画面参数存歧义,懂得不清误操作................24

案例十三:操纵逻辑不完善,规定不明险伤人................27

案例十四:制造质量存隐患,检修漏项断叶片................29

案例十五:燃料沟通机制不畅,来煤过湿频繁堵磨............31

案例一:运行操作分心,误停循泵跳机

一、事件通过及处理过程

2009年9月1日16:35,某发电厂运行人员陶X做#1机组

定期工作,分别投入#1、#2循环水泵入口旋转滤网运行,16:59

陶X在DCS上分别停运#1、#2循环水泵入口旋转滤网时,点错

设备,误停#1、#2循环水泵,造成#1机真空低保护动作跳机。

二、原因分析

直接原因:机组正常运行中,运行人员点错设备,误操作将

#1、#2循环水泵停运,造成#1机真空低保护动作跳机。也是此

次事件发生的要紧原因。

三、总结

带格式的:缩进:首行缩进:2字符

本次不安全事件暴露出该发电厂个别人员操作时精神不够.

集中、思想松懈、操作随意等问题,运行操作的一个小小错误会

酿成严重的后果,它警示我们,很多良好的运行操作习惯需要继

承,比如:单人操作时的手指口述法,操作前的“四参照”(设

备名称、编号、位置、拉合/启停方向),操作中的“三核对”(设

备名称、编号与位置),完成一项操作,确认监视参数正常再执

行下一个操作,等等;若条件同意,应尽量采取监护操作方式;

此外,优化DCS操作画面,视觉上突出重要设备亦十分必要。

案例二:系统不熟无票动火,烧坏电缆保护跳机

一、事件通过及处理过程

2009年9月3日,某发电厂检修部门收到一张“#2炉烟囱

烟气挡板连杆受阻修整”工作任务单,要求割除与#2炉烟囱烟

气挡板执行机构连杆与限位装置有碰撞的一块槽钢,并有关于工

作时做好防火花飞溅措施的内容。

9月4日9:30,检修负责人吴X等4人在没有办理工作票

与做好有关防范措施的情步下,对碰撞限位装置的槽钢进行动火

割除,10:02由于温度过高,造成位于割除点旁边约25nmi处的

烟囱烟气挡板操纵电缆受热熔化,短路引起保护动作,造成#2

机组跳机。

二、原因分析

1.直接原因:动火作业未做好有关安全防护措施,造成重要

保护操纵电缆受热熔化短路,导致保护动作跳机。

2.间接原因:a)作业人员、工作任务单审核人员对现场设

备情况不熟悉;b)工作票制度执行不够严格,运行设备动火作

业未办理工作票与动火票,未明确工作负责人与动火监护人。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的要紧因素,直

接原由于次要因素。

三、总结

本次不安全事件暴露出该发电厂生产人员对设备情况不够

熟悉、作业人员安全意识淡薄、工作票制度执行不够严格等问题。

警示我们决不能放松对日常消缺工作与工作票的管理,时刻注意

对员工安全意识的培养与引导;同时,再一次提醒各厂应做好隐

蔽工程竣工后的建档工作;此外,养成作业前认真做好现场环境

检查与风险评估亦十分重要。建议各厂按照安规的有关要求,整

理与公布务必使用工作票进行检修工作的设备清单作为工作指

引。

四、附件(照片)

#2炉烟囱烟气挡板执行机构连杆与限位装置有碰撞,需要

割除一部分槽钢。

案例三:年久失修爬梯腐蚀,疏于检查人员坠落

一、事件通过及处理过程

2010年2月11日11:20左右,某厂终沉池潜水排污泵管道

加装阀门施工现场,检修人员陈X从竖井工作爬梯自上而下,当

下行至爬梯第五级,双手抓爬梯第一个梯级时,第一、二级梯级

两侧直管距第二级梯级约120mm处突然断裂,陈X由工作爬梯上

坠落受轻伤。

二、原因分析

1.直接原因:工作爬梯第一、二级梯级两侧直管锈蚀严重,

开工前未对工作爬梯进行认真检查,受力后断裂,是导致检修人

员坠落井中受伤的直接原因。

2.间接(管理)原因:企业对附属设施检查保护不到位,存

在管理死角。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的要紧因素,直

接原由于次要因素。

三、总结

此次事件警示我们,应把附属设施的检查、保护工作纳入日

常管理,使之制度化;同时,加强人员安全意识培养,上下爬梯

避免双手同时抓—梯级,作业前务必根据工作现场的工作

条件、工作环境进行危险点风险分析,认真检查并采取相应的防

范措施。

四、附件(现场图片)

案例四:漏氨处理不及时,事态扩大人疏散

一、事件通过及处理过程

2011年9月5日,6:08与6:14某发电厂氨站气化器区氨泄

漏测点分别发出了2次报警,运行值班员正在二期抄写定期运行

日志数据表,没有听到报警声(在一期监视屏)。约6:33,氨站

值班保安员闻到氨站周边有较大的氨味,向保安班长报告,保安

班长约6:40电话向发电厂值长报告情况,值长对此信息未引起

重视,未安排外置。7:46相邻某公司运行人员向发电J值长报

告氨站邻近闻到浓烈氨味,7:47值长将情况告知环保运行值班

员,但未按《液氨泄漏应急处置方案》要求向值班领导汇报。运

行值班员得知信息后立即安排巡检员到氨站检查。约7:50巡检

员到现场查实后向环保运行值班员确认泄漏信息,值班员立即联

系检修人员到现场协助处理。约8:10,现场确认泄漏点,约8:15

泄漏点隔绝。在此期间,相邻某公司因受浓烈氨味影啊,安排人

员撤离。因现场处置不及时,液氨泄漏后一个多小时才得到操纵,

扩大了事件的影响。

二、原因分析

1厂直接原因:氨站缓冲罐A压力表管法兰密封胶垫安装时

剪裁不当,开口孔径偏小并严重偏斜造成局部受压不均,存运行

中胶垫薄弱部分受压损坏脱落,是造成氨气泄漏的直接原因。

2-间接(管理)原因:a)氨站液氨泄漏报警系统存在报

警声音小的缺陷,设备管理部门管理不到位,该缺陷长期未得到

解决,对运行值班人员及时发现报警有一定影响;b)环保运行

值班人员在当班值班中未认真履行职责,未认真监视设备系统运

行参数,未能及时发现氨泄漏报警。

扩大原因。值长安全意识淡薄,在接到保安员报警电话

后约一个小时没有按《液氨泄漏应急处置方案》及时安排处理,

也未向有关领导汇报,错过了液氨泄漏处理时机,是造成事态扩

大的原因。

此次事件中,间接(管理)原因与扩大原因是导致此次事件

的要紧因素,直接原由于次要因素。

三、总结

此次事件反映该电厂应急体系的管理存在漏洞、重要生产岗

位人员的安全意识淡薄,未能在第一时间按照突发事件处置程序

采取措施而导致事态扩大2L为此,各企业应吸取教训,强化对

员工安全意识的培养与引导,特别是可能影响到周边社区、单位

的危险源要给予高度重视工L同时工『切实做好应急预案的学习与

演练。

案例五:设备轮换操作不当,阴沟翻船机组跳闸

一、事件通过及处理过程

2011年11月110,某发电厂运行人员李X指挥操作轴加

风机(离心式风机)定期切换工作,由A轴加风机切换至B轴加

风机运行。8:34:21运行人员切除B轴加风机入口门联锁,手动

操作打开B轴加风机入口门,切除B轴加风机联锁,启动B轴加

风机,两台轴加风机并列运行;8:39:24手动操作停止A轴加

风机,8:40:06B轴加风机跳闸,A轴加风机联锁启动,联开A

轴加风机入口门;8:42:33A轴加风机跳闸(如今B轴加风机

联锁未投),8:42:46手动启动B轴加风机,8:43:13B轴加风机

跳闸;8:44:12启动A轴加风机成功,8:44:29A轴加风机跳闸,

两台轴加风机均停运。

8:46:05#2机组“#1瓦相对振动高高”报警发出、8:46:07

“#1瓦Y方向振动高高”跳机信号发出,8:46:08#1瓦绝对振动

跳机信号发出,#2机组主机”轴承振动大”保护动作跳闸。

二、原因分析

1.直接原因:运行人员李X操作切除B轴加风机入口门联

锁,手动操作打开R轴加风机入口门,出口门未开,在没有确认

入口门处存水进入罩壳后是否排净的情况下,启动B轴加风机属

于运行操作不当,造成风机过负荷,热偶保护动作跳B轴加风

机。随后的操作,分析为由于蒸汽自循环造成A轴加风机过负荷

跳闸,与短时间内多次启动两台风机,热偶保护动作复归时间限

制,造成两风机均不能投运。

2.扩大原因:由于热偶复归时间限制,两台风机均无法迅

速启动,导致#1、#2瓦轴封漏汽,主汽轮机#1瓦振动大跳机,

原因分析可能有两方面:一是轴封漏汽造成#1瓦测振探头工作

温度过高超过探头线性测量范围,信号失真;二是漏气导致金属

膨胀不均,动静部分碰磨。

3.其他原因:热力系统存在疏水系统布置不合理、疏水不

畅。

此次事件中,直接原因是导致事件的要紧因素,扩大原因、

其他原由于次要因素。

三、总结

本次事件暴露出该发电厂个别运行操作人员技术水平还不

能满足安全生产要求,运行多年的热力系统、保护系统设置仍然

存在隐患。又一次提醒我们基础管理工作不容忽视,要切实加强

对生产人员的技术培训,提高技术水平;同时,建议各厂积极主

动地组织对生产系统存在的设备隐患开展排查、治理,增强系统

及不一致专业系统之间配合的合理性。

案例六:工作票管理混乱,汽带水外泄烫人

一、事件通过及处理过程

2012年1月19日,某发电厂#1机组春节前调峰停机备用,

其间安排B汽泵逆止门内漏消缺。运行单元长签发工作票,安排

运行人员谢X等三人与检修人员黄义、程X一起到现场检查安全

措施落实情况。检查后,工作负责人黄X委托程X到运行值班室

代办确认签字手续。同时,因谢X忙其它情况,运行单元长安排

朱X办理了工作票许可手续。运行人员许可后,消缺工作开始,

1B汽泵逆止门解体后无汽水流出,约十分钟后,一股汽水喷出,

工作人员江义躲避不及,造成烫伤(轻伤)。

二、原因分析

1.直接原因:工作票安全措施不到位,如图所示,票内只

有关闭1B汽泵出口电动门与打开1B汽泵出口逆止门后疏水门的

措施,而缺少了将同属于作业范围内的1B汽泵出口电动前门疏

水门与放水总门(排地沟门)打开,出口电动门后疏水门关闭等

措施;此外,由于1B汽泵出水电动门不严,从主给水侧(12米

平台)倒流的热水经汽化后,汽水混合物返至解体的逆止门处并

外泄,造成工作人员烫伤。

#1机B翎给水泵系统简图

管邮躺SO.22MPa

#3高加入口处水温约110。

A至主给水

B汽泵出口逆止门后电动门

逆止门后琳一次门

v

逆止门后流水二次门

八一一建地沟门

2.间接(管理)原因:a)运行单元长在安排谢X等三人进

行安全措施检查时,没有明确责任人,在办理工作许可手续时,

安排未参与现场措施检查的朱X办理工作票许可手续,由于工作

安排责任不清晰,造成现场措施检查确认不到位,给事件的发生

埋下了隐患;b)朱X接到运行单元长安排后,没有认真履行现

场措施确认的职责,工作负责人黄X没有履行工作票负责人职

责,找人代办工作票,两人的失职导致现场措施确认工作未得到

有效落实。

此次事件中,直接原因是导致事件的要紧因素,间接(管理)

原由于次要因因素,工作时间临近节日,人员存在赶工心理,对

事件发生有一定的影响。

三、总结

带格式的:缩进:苜行缩进:2痂

此次事件暴露出该发电厂在工作票管理,特别是措施制定与.

审核、现场措施确认、工作许可等环节存在诸多不规范问题,安

规与有关制度没有得到严格执行,造成人身伤害,教训值得各企

业吸取,同时,充分掌握与调整节假日期间作业人员的心理状态,

避免工作忙中出错,亦应引起管理者的高度重视。

案例七:擅自扩大作业范围,误改逻辑导致跳机

一、事件通过及处理过程

2012年4月16日下午,某发电厂热工人员开工作票更换#1

炉负压取样装置破旧的过滤器,13:39#1机组负荷为81M肌热

工人员将炉膛压力高二值、低二值MFT保护分别从组态中切除,

但画面显示仍为保护投入状态,运行人员提出质疑,热工人员打

开逻辑组态对保护已退出信号进行解释,过程中,炉膛压力高二

值动作信号发出。机组光字牌报警,锅炉MFT动作,机

组跳闸。

二、原因分析

1.直接原因:热工人员向运行人员解释炉膛压力保护切除后

画面上仍显示保护投入状态原因过程中,误接回路而将炉膛压力

高二值动作信号发出,造成锅炉MFT动作。

2.间接(管理)原因:a)该热工人员由其他电厂调入,接

手工作不久,对系统还不熟悉即独立工作;b)“MFT保护投入

与切除情况”监控画面显示与组态不对应。

此次事件中,直接原因是导致事件的要紧因素,间接(管理)

原由于次要因素。

三、总结

带格式的:缩进:百行缩进:2存

本次不安全事件反映出该发电厂人员培训存在漏词,具有一・

定工作经验的员工转岗后未按规定同意充分的培训熟悉系统特

点,犯经验主义错误;同时,暴露出该发电厂热工系统中存在监

控画面显示与组态不对应的隐患。这些问题提醒我们,务必严格

按安规要求,除对新员工进行培训外,对具有一定工作经验的转

岗员工亦应进行必要的培训;此外,建议各厂积极主动地组织对

生产系统存在的设备隐患干展排查、治理。

案例八:无票消缺误发信号,干扰调节排放超标

一、事件通过及处理过程

2012年8月28日10:30,某发电厂外委单位热工人员李X

与班构成员张X到脱硫运行室熟悉#2热解反应器尿素溶液流量

计波动大缺陷情况,与运行人员熟悉后到现场检查,发现#2热

解反应器尿素溶液调节阀的阀杆上有尿素结晶,李义用螺丝刀进

行清理,过程中触动调节展定位器的反馈连接杆,导致反馈信号

由50犷60席上升到73.8M定位器压电阀动作,调节阀逐步关闭,

尿素溶液停供,#1塔NOx排放超标。

二、原因分析

1.直接原因:热工人员不熟悉设备特性,无票作业导致误发

信号是本次事件发生的直接原因。

2.间接(管理)原因:该发电厂对外委单位管理存在漏洞,

人员培训、交底不到位。

此次事件中,直接原因是导致事件的要紧因素,间接(管理)

原由于次要因素。

三、总结

本次不安全事件原因十分简单,但是却反映出该发电厂对外

委单何管理存存的漏洞,作业人员执行制度的意识不强、对设备

特性不熟悉、对工作可能带来的风险不清晰。这样的外委队伍状

况令人担忧,因此,各厂都应引以为戒,将外委管理工作做实做

细,切实做好对外委人员的安全培训与技术交底工作,与提高严

格执行制度的意识;建议各厂按照安规的有关要求,整理与公布

务必使用工作票进行检修工作的设备清单作为工作指引。

案例九:基蹒技术监督缺位,大范围金属楙I错用

一、事件通过及处理过程

2012年8月30日13:03,某发电厂#1机组负荷300MW,

机房内突然传来剧烈漏汽声,运行人员初步推断为主汽门邻近漏

汽,立刻切除CCS-BF操纵,逐步减负荷,13:27负荷减至36MW

后打闸停机,漏汽声音逐步消失。

停机后检查,发现B侧主汽门下部疏水管道弯头发生爆裂

(如附件所示)。随后组织对全/类似部位的合金管道、管件扩

大检查,发现金属材料大范围错用为C钢。

二、原因分析

1.直接原因:通过对爆管段各部位进行的光谱分析,管子材

质为12CrlMoV,弯头的材质为C钢(管子、弯头设计均为

12CrlMoV),弯头实际与设计不符,是导致本次事件发生的直接

原因。

2.间接(管理)原因:a)施工单位管理混乱,使用前未对

该批弯头作光谱检查,监理单位监督、把关不力;b)质量监检过

程存在漏洞,未能及时发现弯头错用问题;c)基建期间金属监

督专业人员到位较晚。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的要紧因素,直

接原由于次要因素,春节期间施工存在人员流淌与赶工情况对事

件发生有一定的影响。

三、总结

此次事件警示我们,基建期间应高度重视金属技术监督工

作,全面、严格地落实金属技术监督规程的有关要求;重要技术

监督人员按进度同步到位;对外委队伍选择应优先考虑经验丰

富、技术过硬、管理规范的施工队伍。

四、附件

案例十:违规作业吊重物,粉管坠落酿险情

一、事件通过及处理过程

2012年10月17日上午,某发电厂在#2炉12米平台拆除#2

炉#1磨煤机煤粉管道。施工人员用2只2吨手拉葫芦分两侧吊

住长度为12米的煤粉管道进行拆除,煤粉管道切割后用手拉葫

芦下放至距地面约2米高时,其中一侧手拉葫芦挂钩断裂,煤粉

管道一侧滑落地面,险些砸伤旁边的施工人员。

二、原因分析

1.直接原因:a)施工人员安全意识淡薄,没有严格执行施

工方案中“粉管切割拆除的长度不能超过6米”的要求,切割后

煤粉管道长度达12米,重量超过2吨,增加了手拉葫芦负重;b)

手拉葫芦在存在隐患情况下继续使用,同时,施工人员在拆卸过

程中使用不当,造成手拉葫芦受力不正确而产生憋力,致使手拉

葫芦挂钩断裂。

2.间接(管理)原因:a)施工方案交底不到位;b)监督

人员没有及时发现并制止施工人员的违章作业行为。

此次事件中,直接原因是导致事件的要紧因素,间接(管理)

原由于次要因素。

三、总结

此次事件提醒我们,吊装作业务必严格按照施工方案的有关

要求开展;施工作业中务必保证合理的安全投入;起吊工器具在

使用前与作业过程中应认真检查,时刻掌握起吊工器具的状态;

监督人员应认真履行职责,及时发现与制止作业人员在作业过程

中为图省事、心存侥幸、户面追求进度的违章行为。

案例十一:野蛮施工监管不力,挖断光缆通讯中断

一、事件通过及处理过程

某发电厂与某公司一墙之隔,共用部分道路,发电厂的重要

信息通信光缆沿共用道路地下埋设,现场标识不够明显。该公司

进行建设施工,须对共用道路开挖,发电厂与该公司办理了隔离

审批手续并进行了现场交底。2013年1月1日,该公司施工作

业未对埋地管线采取保护措施,拉断发电厂传送环保数据的通信

光缆,导致通信中断。2013年1月3日,该公司施工作业未来

取任何保护措施,又一次挖断发电厂传送视频监控信号光缆。类

似事件再次在3月27日与7月30日接连发生。

二、原因分析

1.直接原因:施工单位不清晰现场地下设施情况、未采取

保护措施,野蛮施工,是迨成事件的直接原因。

2.间接(管理)原因:a)施工单位内部管理混乱,在同意

发电厂交底后,对现场作业人员的二次交底不到位;现场监

管不力。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的要紧因素,直

接原由于次要因素。

三、总结

此次事件中,尽管业主单位对施工单位进行了交底,但施工

单位未能做好对现场作业人员的二次交底,野蛮施工导致多次破

坏地下设施,因此,为确保安全文明施工,如何将交底工作层层

落实,真正让现场作业人员清晰作业环境与风险,值得管理者认

真思考;关于业主单位,应做好隐蔽工程竣工后的建档与现场标

识警示工作,建立健全涉及隐蔽工程的施工审批制度;涉及隐蔽

工程的施工方案应包含保护措施、合适的开挖方式与必要时采取

探测手段确认走向等要求。

四、附件(图片)

案例十二:画面参数存歧义,懂得不清误操作

一、事件通过及处理过程

2013年2月28日12:10左右,某发电厂二值#1机主值班

员毕X告知副值班员何X后,去休息室吃午饭,何X负责汽水系

统监控调整,监盘中何X发现主汽压力16.36MPa,相对偏高,

12:21打开锅炉主控画面锅炉主控手操器“输出”面板,输入

“16.34”(原值为“77”,为锅炉燃料操纵总指令的百分比设定

值)后按“确认”按钮。锅炉总燃料量在25秒内由154t/h降

至56t/h,同时炉膛压力由-60Pa快速下降至-1960Pa,12:21:29

锅炉MFT保护动作,汽机跳闸、发电机解列。

二、原因分析

1.直接原因:运行人员何义误将锅炉燃料操纵总指令的百分

比值懂得成压力值,在手操器“输出”面板上输入“16.34”指

令,致使锅炉操纵总指令从77%立即下降到16.34%,锅炉燃料迅

速减少,炉膛燃烧恶化,炉膛负压快速增大至MFT动作值,是导

致本次事件发生的直接原因。

2.间接(管理)原因:a)部分运行人员不熟悉手操器的输入、

输出参数,反映出运行人员的培训不到位;b)画面设计不够人性

化,未显示参数单俗,容易引起歧义。

此次事件中,直接原因是导致事件的要紧因素,间接(管理)

原由于次要因素。

三、总结

本次事件暴露出该发电厂进入运营期后存在的人员培训、规

范操作与系统优化的问题,应加大技能培训力度,充分发挥骨干

人员的传、帮、带作用,尽快完成人、机、系统的磨合;培养良

好的运行操作习惯,若条件同意,应尽量采取监护操作方式;同

时热工专业对机组操作界面进行优化,对可能造成机组工况大幅

度变化的操作增加二次确认或者警示功能。

四、附件

1.手操器画面

二次确认画面(整改后)

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案例十三:操纵逻辑不完善,规定不明险伤人

一、事件通过及处理过程

2013年3月15日21:53:12,某厂新投产的#6蒸压釜在恒

压过程中(压力为L2Mpa),釜门关闭到位检测装置特殊,发出

开、关釜门的错误信号并出现多次闪动,DCS推断为釜门开后又

关,发出自动切换为外部气源顶釜体与釜门闭合处的密封圈指令

(下称顶釜圈);同时操纵室收到釜门打开信号显示#6蒸压釜"禁

止进汽”,当班操作工李X发现特殊后,于21:53:57到#6蒸压

釜前检查釜门情况,随后离开,21:54:21起#6蒸压釜釜体与釜

门闭合处的密封圈因切换气源引发顶釜圈压力消失,失去密封,

釜门处大量蒸汽泄漏,险些造成人员严重烫伤。

二、原因分析

1.直接原因:#6蒸压釜的釜门关闭到位检测装置工作不正

常,在恒压过程釜门实际为关闭状态下,发出釜门打开信号,随

后又发出釜门关闭到位信号,导致DCS错误发出切换气源指令是

本次不安全事件发生的直接原因。

2.间接(管理)原因:a)DCS操纵逻辑有缺陷,仅根据釜

门由开到关作为进汽起始阶段(釜内无压力)切换到外部气源顶

釜圈的推断条件,没有考虑釜内压力状态:b)企业本操作人员

现场检查未公布明确的要求。

此次事件中,间接(管理)原因是导致事件的要紧因素,直

接原由于次要因素。

三、总结

此次事件暴露出该厂DCS系统逻辑设计不合理、消缺不及时

与现场巡检安全要求不明确等问题,提醒我们在项目设计阶段应

组织专业力量认真评审与优化操纵、保护系统;投产初期应针对

基建遗留问题有计划地安排消除与改造;按照安规要求,各厂应

在现场巡检注意事项中应明确:避免靠近与长时间停留在可能受

到烫伤的地方与如因工作需要务必长时间停留时应做好安全措

施的要求。

四、附件

监控录像视频。

案例十四:制造质量存隐患,检修漏项断叶片

一、事件通过及处理过程

2013年4月18日2:32,某发电厂#2增压风机振动突然增

大,电流增加,增压风机跳闸,#2锅炉MFT动作,发电机解列。

机组跳闸后检查发现MFT首出

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