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文档简介

第9页共9页2024年车间个人工作总结经典版一、实现生产人员事故零发生此外,车间组织创新性地利用闲置焊机,改造成专用于焊接____产品静触头的专用设备。此举有效规避了以往____与____产品在特定焊接工序上的人员与设备冲突问题,使两种产品能够在不同的设备上,由不同人员同步进行加工,生产效率显著提升。二、深化5S现场管理我们通过对相关资料的深入研究,进一步细化和完善了原有的5S管理规定、工位器具管理规定及周转搬运管理规定。针对车间现场的原料部件、合格品、返修品、废品、工量具、工位器具、生活用品及生产垃圾等,均制定了详尽的管理细则。同时,组织班组长及其成员进行系统学习,确保5S管理理念深入人心。为明确责任,我们以车间班组为单位,划分5S管理区域,并指定责任人。每台设备、每个工作台均设有专人负责日常清扫、周整理及月整顿工作。此外,我们还完善了考核监督制度,坚持对各班组的5S执行情况进行定期与不定期的检查,并根据检查结果进行汇总分析。对于多次检查不合格的班组和个人,将依据相关规定进行处理。同时,我们依据个人品德(敬业精神、责任感及道德行为规范)、勤奋程度(工作态度)、能力水平(技术能力、任务完成效率与质量、差错率)及工作业绩(工作成果、创新能力)等标准,评选出优秀员工并上报公司给予奖励。三、制定并落实车间工作流程年初,我们根据公司要求,制定了包括零件班、预装配班、装配班、成品班及维修班在内的各班组工作流程,以及退回产品处理、不合格品处理、废品处理和外购整机产品检测等专项工作流程。这些流程已下发至各班组进行学习与实施,逐步成为员工的日常工作习惯。在实际运行过程中,我们不断总结经验教训,对工作流程进行持续优化,以提升其适用性和有效性。经过近一年的实践检验,这些工作流程在生产管理、效率提升及质量控制等方面均发挥了积极作用。四、优化返修工序,控制返修工时我们修订了工资管理规定,明确每批次零部件、产品完成后,由班长负责收集并核实班组成员的工作量及完成情况。确认无误后,在工票上签字盖章,并与相关单据一同交至车间统计处进行上账处理。新规定取消了与返修相关的计件工序,工票上仅反映返修工作及数量,返修工时则由车间统一核定。此外,我们根据车间实际情况提高了计件工资基数,并对加班情况给予额外补偿。此举有效减少了不必要的返修工时,提高了员工收入水平,充分体现了多劳多得的原则,进一步激发了员工的工作积极性与稳定性。五、存在问题与改进措施尽管在过去的一年里,生产部门在公司领导的正确指导下取得了一定的成绩,但仍存在诸多不足之处。主要包括一线工人短缺、新员工培训不足、外购部件供应不稳定以及部件入厂检测标准缺失等问题。针对这些问题,我们将采取以下措施加以改进:一是加快补充一线工人队伍;二是加强新员工及老员工的岗位培训;三是积极协调解决外购部件供应问题;四是完善部件入厂检测标准并加强检验工作力度。同时,我们还将继续深化5S管理、优化工作流程并强化安全生产意识,为公司的发展做出更大贡献。展望新的一年,生产部全体员工将以更加饱满的热情迎接新的挑战与任务。我们将团结协作、再接再厉、克服不足、提升质量,确保安全生产工作的顺利进行,为公司的持续健康发展贡献我们的力量!2024年车间个人工作总结经典版(二)质量工作的提升并非单一班组所能独立承担,它依赖于各部门间的紧密协作与共同努力。我坚信,唯有严格按照既定目标,紧抓生产流程中的每一环节、每一道工序,方能确保质量的稳步提升。三、关于班组管理的反思与展望回顾过去一年,班组管理水平虽有所提升,但仍存诸多不足。具体而言,员工标准化作业执行不力、专业技能有待加强、工作积极性未充分激发等问题亟待解决。管理水平的滞后,直接制约了员工素质与产品质量的提升。因此,我将在未来工作中,进一步强化班组管理,细化考核标准,激发员工学习热情,全面提升其综合素质。____年,对于钢铁行业而言,是充满挑战与考验的一年。据钢铁网报道,该年度钢铁产能过剩,原材料价格大幅上涨,对我厂这一新兴转型企业构成了巨大压力。面对巨额亏损与舆论重压,我们依然坚韧不拔,稳步前行。这一年的奋斗历程,让我深刻认识到,加强班组管理对于保障企业安全生产、提升产品质量、促进节能降耗、提高经济效益等方面具有不可估量的价值。展望____年,我们将继承并发扬____年的优良作风,汲取过往经验,以班组基础工作为重心,明确以下工作目标:1.____提升自我素养____:作为班组长,我深知自身责任重大。我将以高度的责任感,对班组成员、产品质量及上级指标负责;同时,不断提升自身管理水平与业务能力,熟练掌握生产流程与设备操作,发挥党员先锋模范作用,引领班组向更高目标迈进。2.____强化班组管理____:建立健全规章制度与考核细则,明确分工与职责,将工作绩效与奖金挂钩,实现奖惩分明。通过严格管理与有效激励,营造积极向上的工作氛围,确保班组工作有序进行。3.____提高班前会质量____:每日召开班前会,明确生产计划、作业任务及安全注意事项;总结昨日工作,表彰先进;传达企业文化与管理政策,增强团队凝聚力。4.____加强沟通与交流____:密切关注班组成员思想动态,针对不同情况采取个性化沟通策略。通过“以老带新”、“一帮一结对子”等活动,促进新员工快速成长;针对老员工“耍滑”现象,采取轮岗作业等方式激发其工作热情与责任感。新的一年,我们将以更加饱满的热情与坚定的信念,迎接新的挑战与机遇。我们将不断提升自身业务能力与管理水平,为公司与车间的发展贡献自己的力量。同时,我们也期待各位领导能够继续给予我们支持与鼓励,让我们携手共创更加辉煌的明天!2024年车间个人工作总结经典版(三)在近期的工作中,我始终严谨地履行着自己的职责,力求不断进步。我感到欣慰的是,这段时间以来,我取得了显著的成长,这正是我所期待的结果。在车间工作中,我始终保持专注,对工作的认真态度不容置疑,这是作为员工我应当履行的职责。同时,我也认识到自己在工作中应保持谦逊,以积极的态度面对每一项任务,对于近期的工作,我进行了细致的反思与总结。总体而言,我对工作的投入是不遗余力的,我深刻理解到这种敬业精神的重要性。在工作中,我不断地学习,清晰地意识到这个过程对我的能力提升大有裨益。尽管车间的工作确实繁忙,但我始终保持专注,对自身各方面的提升感到充实。尽管已取得一些成绩,但我明白还需进一步调整自我,确保每天都能完成高质量的产量,严格遵守车间规定,细心处理好每一个细节。除了日常任务,我也注重心态的调整,深感这是提升工作效率的关键。我努力学习更多业务知识,始终保持谨慎和专注,因为我知道只有这样,才能在面对挑战时做好充分的准备。我认识到,明确自身的发展方向,对于在车间工作的我至关重要,这需要我在接下来的时间里,更加努力地提升自我,坚守岗位,充分发挥我的职责。回顾过去一段时间,我的进步明显,但我也明白,本职工作仍有提升空间。在接下来的工作中,我将更深入地调整自己,全力以赴地履行职责。尽管工作中有时会遇到困难,但我坚信,通过不断努力,我将能够更好地应对挑战,坚守岗位,发挥我的职责。同时,我也认识到在思想和工作技能上,我还需要进一步提升,因此我将持续加强学习,以保持最佳的工作状态。2024年车间个人工作总结经典版(四)一、工作环境的卫生清洁时间已从常规的每班____分钟缩短至____分钟,前工段原料损耗率从____%降低至____%左右,车间空气、设备及中间产品的微生物指标保持在低位且稳定性良好。二、采用微波串联沸腾床干燥技术处理药丸。微波技术具备快速加热和杀菌效果,但其在降速干燥阶段的微波利用率低、物料温升较大,以及对小径物料边缘干燥不足的问题。而传统的热风沸腾床则以温度稳定和干燥均匀性著称,但升温过程较慢。因此,我们选择在丸剂生产中采用微波串联沸腾床干燥工艺,首先将含水量约____%的湿丸送入微波设备进行初步干燥,药丸内外同步升温,迅速进入恒速干燥阶段。此时,丸内的自由水充足,传质稳定,丸表蒸发均衡,丸体温度维持在90℃以下。经过____分钟,即将进入降速干燥阶段的药丸(含水量____%左右)从微波通道输出,然后进入连续式热风负压沸腾干燥床进行后续干燥,丸体在85℃的负压热风下缓缓前行,约____分钟后完成沸腾床干燥,最终含水量降至____%以下。此复合干燥方式确保壮骨关节丸在干燥过程中保持适宜温度,挥发油成分得到有效保护,干丸水分含量均匀稳定,溶出时间短且稳定,整体能耗较低。三、赋形用纯化水改用控温系统。通常,水丸生产中的纯化水直接使用,但壮骨关节丸药粉的成分和细度使得其对纯化水温度敏感。实验表明,纯化水在特定的窄温域内参与混合,能获得更高的混合均匀度和适宜的软材黏度,从而提高制丸机的制条性能,降低断条率。因此,我们对纯化水进行加热并实施温度控制,断条率从原来的平均1~____次/分钟降低至0.2~____次/分钟,减轻了员工劳动强度,减少了局部返工率,确保了产品质量。四、改进制丸机制条筒,增设水冷装置。由于壮骨关节丸软材摩擦系数高,制丸机连续工作时,推进器、制条筒及物料会因摩擦生热,散热速度低于产热速度,导致软材温度升高、黏度增大,影响出条速度和产量,甚至可能影响质量。因此,我们对制丸机制条筒进行了改造,加装了冷却夹套,通过冷却水来中和摩擦产生的热量。改造后,小时产能从42KG左右提高到53KG左右,同时保证了产品质量。五、微波承料带改为网格带并增设边缘导板。原微波承料带透气性差,导致干燥过程中药丸贴带和干燥不均,增加了能耗。我们改用网格带,改善了底部药丸的通风条件,降低了丸周蒸汽分压,促进扩散,解决了干燥不均和无效能耗问题。对于壮骨关节丸这类小径物料,我们还增设了边缘导板,调整物料边缘角度,确保边缘物料获得充足的微波能量,避免了约____%的局部返工。六、外包装组合式生产线增加联动和自控设备。原有的外包装生产线由不同供应商提供,设备间缺乏信息和控制联动,生产过程中常因换料、故障等原因导致产品堵塞或机器空闲,增加了操作人员的工作压力。我们通过安装光电感应和逻辑联动控制装置,实现了部分自动化功能,减少了产品堵塞或机器空闲的情况,每班可减少约15~____次,使整个后工段生产流程更加流畅稳定。七、重要工艺点实施实时自动监控。为了进一步确保产品质量的稳定,丸剂车间对混合时间、炼药负荷、干燥时间、干燥温度等关键工艺参数进行实时

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