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PAGE1PAGE钢铁企业死亡事故反省案例目录一、死亡事故一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落…………………1二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡………………2三、高工作业不系安全带皮带连锁不清出事故¨…………6四、皮带机头下钻过被皮带伤害身亡………10五、驾驶操作不精心撞倒同行出矿工………13六、图方便存侥幸跨越皮带跌倒……………18七、高空作业不戴安全带防护意识差坠落身亡……………26八、质检员擅迸作业区取样操作工安检不细致事故………29九、撤离检修现场违章卷入了皮带密封罩…………………34十、交接班打扫皮带机撞上托辊被挤致死…………………38十一、放炮点火要互保监护不力出事故……42十二、技术交底不明确人员监护不到位……47十三、吊索强度不够断裂吊物坠落倾翻压人………………52十四、监督施工单位作业不慎坠入煤气管道………………56十五、检查煤气区域漏点不戴空气呼吸器中毒……………59十六、压力管道爆炸多人伤亡…………………64十七、按钮误操作习惯违章机械伤害事故常发生…………68十八、停用油过滤器淬火油喷溅伤人…………71十九、起重机下挂稻壳袋龙门钩坠落砸伤人………………74二十、危险辨识不严密误听电话误操作……77二十一、安全确认不到位盲目移车酿事故…………………80二十二、更换料斗护皮皮带突启伤人………82二、重伤事故一、安全确认不到位左腿带大运输链………83二、吊卸油桶挤落地面检修人员受撞重伤…………………90三、非正常登行车左脚受挤断裂……………92四、超负荷使用钢丝绳垃圾斗坠落砸双脚…………………94五、指挥清理球团除尘管道砸人……………97六、横穿铁路火车碾伤………98七、窑情变化末应对违章操作酿事故………99八、热风炉爆炸路过被烫伤…………………101九、补炉操作不当喷渣炉工避让不及烫伤…………………104十、大包窜钢事故突发应急撤退不当坠落…………………107十一、上下作业未联系炉渣掉下砸伤人……110十二、安全认妇虽有限规程完善要及时……112十三、突现高负压右手吸人阀………………115十四、末按规程放置止轮器右手被碾压造成重伤…………117十五、装车作业管理不完善推动车组溜行碾伤人…………119十六、危险因素估计不足积料落下砸人骨折………………122十七、列车运行上车踩空小腿轧伤…………124死亡事故案例一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落2007年1月18日上午9时左右,福建三钢炼铁厂2#高炉炉长王xx在清理设备检修废弃物时,从2#高炉风口平台坠落至厂内铁路3#线上。经抢救无效,于当日中午13:30分死亡。事故经过:2007年1月18日上午,炼铁厂高炉车间年终检修迸人扫尾阶段,车间安排清理2#炉风口平台上检修遗留下的废弃垃圾。清理过程中,炉长王xx欲将两根皮管(报废风口小套出水管)抛掷到铁路扦线上的车皮内,不慎越过风口平台的栏杆坠落,经市第一医院抢救无效,于当日13时30分不幸身亡。(死者王xx,男,40岁)。事故原因分析经调查组调查分析,认为该起事故的原因有以下几方面:1、炼铁厂高炉车间炉长王XX在清理风口平台上检修遗留下的废弃垃圾时,违章在安全过道上开口,致使自己抛掷废弃皮管时,站立位置不当,是造成谅起事故发生的直接原因。2、炼铁厂组织这次高炉老系统停炉检修过程中,监督检查不到位,对职工的安全教育不够,是该起事故发生的间接原因。二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡2007年1月28日3点45分左右,唐山钢铁股份有限公司二钢轧厂二高线丙班,在进行8mm罗纹钢轧制过程中,发生一起死亡事故,造成1人死亡。事故单位概况唐山钢铁股份有限公司二钢轧厂隶属于唐山钢铁集团有限责任公司,位于唐山市路北区滨河路9号院内,年产钢材400多万吨。下设炼钢车间、棒材车间、线材车间、型材车间、检修车间等单位,现有职工6000人左右,唐山钢铁集团有限责任公司和唐山钢铁股份有限公司及二钢轧厂均设有安全管理机构,二钢轧厂现有安全专业人员21人。事故经过2007年1月28日唐钢二钢轧厂二高线丙班上零点班。27日23点30分左右,班长王xx在调度室组织各组组长召开班前会,精轧组组长刘xx回到本组召开本组的班前会。大约0点接班后停车进行检查,换精轧机导卫。停车约15分钟启车过钢。过钢后刘xx在精轧工具箱台面上,上导卫,检修操作台修理换下来的17#、19#、21#、23#进口滚动导卫。2点20分,刘xx到风冷辊道切尾平台的成品质量检验处与张xx换小班,继续监督检查成品质量。2点40分,二线加热炉停煤气,接调度通知换精轧机21#、22#辊(成品辊),换辊过程大约20分钟左右。开车过钢后废品箱堆钢,处理完废品箱堆钢后再过钢连续发生废品箱堆钢3次,随后对水冷段、废品箱检查未发现异常,大约3点44分第5次要钢,在第5次过钢时,张xx站在精轧机地面站前观察2#卡断剪运行情况。刘xx站在距精轧机北侧6米处工具箱东数第一个门处。轧机过钢后,从吐丝机吐出若干圈后废品箱堆钢,张xx按卡地面站面板上的2#卡断剪按钮卡钢,看到大约3米左右8mm螺纹钢从25*精轧机北侧的挡板处撞开飞出,同时飞出两个红色的钢头,随即看到刘延全瘫坐在地上。约3点55分,张xx跑到刘xx身旁,见刘xx右侧颈部与嘴部往外冒血,将刘xx抱起,张xx与其他同事共同将刘xx经5m平台往下运送,同时给”120”打电话要救护车,将刘xx运到车间外,由于救护车未到,用当班班长王xx的车,将刘xx(男,33岁)送往工人医院抢救,经医院全力抢救无效,于28日4点40分死亡。事故性质及原因(一)事故性质事故调查组通过现场勘察,调查取证,查明了事故原因,认定该事故是一起生产责任事故。(二)事故原因1、直接原因在轧钢生产过程中,由于废品箱堆钢造成钢尾从导卫与导管间隙处跑出,将护板打飞,钢尾断头打在刘三、颈部右侧主动脉处,导致失血过多死亡,是造成该事故的直接原因。2、间接原因(1)在安装护板时,焊点少,焊接不牢,抗冲击力不够,是造成事故的主要原因之一;(2)设备在使用过程中,检查维护工作不到位,对护板大的隐患没有及时发现和排除;(3)机修车间在安全管理中,监督检查不力,规章制度落实不够,安全管理不严格;(4)二钢轧厂和车间对职工安全教育不够,职工安全意识差,安全技术素质低。责任认定及处理意见(一)二钢轧厂轧区检修二车间轧机二组组长杨xx检查维护不到位,负有一定责任,建议给杨xx行政记过处分。(二)高线二车间轧钢丙班对精轧机安全护板日常检查不细,班长王XX负有直接管理责任,建议给王XX行政记过处分。(三)轧区检修二车间车间主任冯XX负责高线二车间轧钢设备等安全设施的日检查,因检查不到致使事故隐患未能及时发现排除,负有管理责任,建议给冯XX行政警告处分。(四)唐山钢铁股份有限公司二钢轧厂主管高线区域安全生产副厂长刘XX,在此次事故中应负主要领导责任,建议写出书面检查,在公司范围内通报批评。(五)唐山钢铁股份有限公司二钢轧厂主管安全生产副厂长许xX,在此次事故中应负领导责任,建议写出书面检查,在公司范围内通报批评。(六)唐山钢铁股份有限公司二钢轧厂厂长王XX,在此次事故中应负领导责任,建议写出书面检查,并对有关责任人员按唐钢安全生产经济责任制进行考核。防范措施及建议(一)唐山钢铁股份有限公司要加强职工的安全教育培训,严格执行本岗位安全操作规程,并认真进行考核,不合格者不许上岗。(二)从工艺技术上开展技术攻关,研究解决轧制过程中的堆钢问题。(三)加大现场安全管理力度,落实好安全生产逐级负责制。举一反三,对轧机的安全防护设施进行安全技术改造,确保轧机设备运行安全。(四)汲取事故教训,在全公司立即开展全面安全生产大检查,及时消除现场的事故隐患,杜绝各类事故的发生。三、高工作业不系安全带皮带连锁不清出事故事故经过:2007年3月8日9时30分,安钢集团永通铸管公司球团车间原料工段7#上料皮带导向轮突发设备事故,需要抢修处理。球团车间组织维修工进行抢修,10时左右停车后,维修工段工段长黄xx、副组长郭xx带领人员到现场。黄xx,郭xx带领维修工乔XX、曹XX、李XX、赵x、袁XX在皮带廊土边更换导向轮,维修工李XX、贾XX、王xx3人在7#皮带下边坠砣处配合检修,车间主任助理贺xx在现场协调,期间因坠砣提升需要,割掉了坠砣支架上的一根槽钢。10时28分,导向轮更换好后,坠砣下落复位。黄xx对原料工段工段长刘XX说:“上边的活已经干好了,准备开车吧。“随后黄XX往下走去查看坠砣处理情况。此时,李XX、贾XX和王XX正在恢复焊接坠砣支架上的槽钢。刘XX接到黄XX的指令后,来到7#皮带机尾对7#皮带运行工张XX说:“准备开车吧“,于是张XX就到8#皮带l#料仓处喊8#皮带运行王XX说:“准备开车了啊”。然后返回7#皮带,王XX听到张XX的喊叫后,就走向皮带控制开关箱启动8#皮带(因7#、8#皮带控制开关处于自动状态,上下道工序联锁,启动8#皮带7#皮带自动运行)。此时,张XX走到7#皮带机头处看到郭XX在收拾工具就问郭“能开车不能?”,郭答“不能”。与此同时,7#皮带突然动作,走到7#皮带操作箱处的张XX赶紧关掉皮带,7#皮带行走约1米,将站在坠砣轮上准备焊坠砣支架槽钢的李xx卷人坠砣轮与皮带之间。现场人员用倒链吊起坠砣,将7#皮带割断,把李xx(男,51岁)救出后送往永通公司职工医院,经全力抢救,李xx于当日13时10分抢救无效死亡。事故类别:机械伤害事故直接经济损失:16万元事故原因分析:通过现场勘查、分析,发生此次事故的原因如下:1、受害人李xx安全意识差,高空作业末系安全带,冒险站在坠砣轮上焊坠砣支架槽钢,是造成本次事故的直接原因。2、现场职工对各皮带间的连锁控制情况不清楚,运行工在启动8#皮带时引起处于自动连锁状态的7#皮带突然动作,造成伤害,是这次事故的又一直接原因。3、球团车间维修工段工段长黄xx、原料工段工段长刘xx和7#皮带运行工张xx、8#皮带运行工王xx末进行安全确认,黄xx、郭xx末尽到安全监护职责,是造成本次事故的主要原因。4、临时检修没有落实安全措施。皮带机停车后没有切断电源、挂警示牌和安排专人监护,车间安全管理存在漏洞,是造成本次事故的管理原因。事故性质认定:联合调查组通过对事故的调查、分析,认为这是一起安全制度不落实、违章冒险作业造成的责任事故。事故责任分析和对事故责任者的处理意见:1、死者李xx安全意识差,高空作业末系安全带,冒险站在坠砣轮上焊坠砣支架槽钢,对此次事故负直接责任,但本人已在事故中遇难,不再追究。2、永通铸管公司球团车间7#皮带运行工张xx在联系下道工序开车前末进行安全确认,对事故负有直接责任,予以辞退。3、永通铸管公司球团车间8#皮带运行工王xx在开车前末进行安全确认,对事故负有直接责任,予以辞退。4、永通铸管公司球团车间维修一组副组长郭xx,作为本次检修工作的班组安全负责人和安全监护人,违反检修安全规定,在作业过程中末落实安全措施,对事故负有直接管理责任,给予行政记过处分。5、永通铸管公司球团车间维修工段工段长黄xx,作为工段安全负责人和本次检修工作的安全责任人,未组织落实检修安全措施,在检修过程中和传递指令时未进行安全确认,对事故负有主要管理责任,给予行政记过处分,同时免去工段长职务。6、永通铸管公司球团车间原料工段工段长刘xx,作为工段安全负责人,在恢复开车前未进行安全确认,末尽到安全管理职责,对事故负有管理责任,给予行政记过处分,同时免去工段长职务。7、永通铸管公司球团车间主任助理贺xx,负责车间安全生产工作,安全基础管理不到位,各项安全管理制度执行落实不力,对本次检修工作组织安排不到位,对事故负有直接管理责任,给予行政记过处分,同时免去车间主任助理职务。8、永通铸管公司球团车间主任助理史xx,负责车间设备管理工作,对皮带设备之间联锁控制管理不到位,负有管理责任,给予行政警告处分。9、永通铸管公司球团车间安全员张xx,对习惯性违章行为监管不到位,负有管理责任,给予行政记过处分。10、永通铸管公司球团车间主任秦xx,对职工安全教育和安全规章制度的落实及车间安全管理负有全面责任,给予行政降级处分。11、永通铸管公司安全环保部主任李XX,对职工安全教育和安全规章制度的落实负有管理责任,给予行政警告处分。12、永通铸管公司主管安全生产的副经理李xx,对职工安全教育和安全规章制度的落实负有主管领导责任,给予行政警告处分。13、永通铸管公司经理叶xx,是永通铸管公司安全生产第一责任人,对安全生产责任制的落实和职工安全教育、安全管理负有主要领导责任,给予行政警告处分。14、其他有关责任者,责成永通铸管公司根据安钢集团公司及本公司有关规定分别给予处理,并报集团公司安全环保部备案。预防事故重复发生的措施1、针对“3·8”工亡事故,立即召开生产骨干和中层干部会,通报事故经过和原因,迅速将本次事故及教训传达至全体职工,立即进行全面彻底的隐患排查整改和危险因素辨识控制,在全体职工中开展大讨论,对事故进行深刻反思,认真汲取教训。2、狠抓制度落实,强化检修、临时性工作的安全管理,严格落实停电、挂牌、监护和“工作票“制度,加强安全确认,落实“九不检修”和检修作业“六严禁”、“六必须”,加强检修现场管理,切实抓好过程控制。3、加强本质化安全整改,对皮带运输机及其控制系统进行全面检查,完善安全联锁和警示报警装置,检修时由维修人员对开关按钮进行一上锁,提高技防水平和安全保障力。4、落实“以人为本”的安全方针,抓安全文化和职工素养,强化职工“有规定必须按规定办“的规则意识,把安全制度变为职工的自觉行为。四、皮带机头下钻过被皮带伤害身亡事故经过2007年3月16日,安钢集团永通铸管公司炼铁车间小高炉高料仓组徐xx、杨xx、孙xx、高xx、杨XX、翟xx6人上中班。徐xx是组长,负责全组工作。根据班前会安排,杨xx、孙xx负责在平台值班室内联系上下道工序并开停皮带,同时分管2#、3#皮带,高xx、杨xx负责4#、6#皮带,翟xx负责5#、7#皮带。接班后15时40分,徐XX带孙XX、杨XX、翟XX去5#皮带砸皮带扣,杨XX在平台值班室值班,16时40分徐XX等人砸完皮带扣后,徐XX通知杨XX开5#皮带2#高炉送焦炭。之后徐XX到33#皮带值班室要烧结矿,17时05分,孙xx和杨xx向杨xx打过招呼后去食堂吃饭。17时10分,徐xx返回高料仓经过平台值班室时看到杨XX在椅子上坐着,就对杨xx说:“一会儿准备往1#高炉球团矿”。之后徐xx来到5#皮带处,移动料车后打铃通知在平台值班室的杨xx开启了5#皮带。17时12分球团矿上到5#皮带上,7-8分钟后,徐xx见5#皮带没料了,又过了2-3分钟,还不见5#皮带上有料,5#皮带也不停。徐xx就回到平台看怎么回事,到平台后发现没有人,且向5#皮带输送球团矿的3#皮带也在空转。这时徐xx看到3#皮带机尾有几个人,就立即赶过去发现杨xx已出事故。据球团车间西上料皮带运行工杨xx讲,当日17时20分,杨看到西上料皮带突然停车,就顺着皮带从东往西检查,在酉上料皮带机头处发现有人躺在地上,就立即喊人,赶过来的炼铁和团车间人员辨认是炼铁车间高料仓组的杨xx受伤躺在地上,现场人员一起割断皮带,救出杨xx,送永通公司职工医院,经抢救杨XX(男,33岁)于2007年3月17日15时05分救治无效死亡。事故类别:机械伤害事故直接经济损失:19万元事故原因分析通过现场勘查、分析,发生此次事故的原因是:1、受害人杨xx违反岗位纪律和安全规程,在3#皮带正常上料期间,开平台值班室岗位,且违反“设备在运转中非本岗位操作人员严禁靠近“和“严禁横跨皮带和钻皮带”的规定,从球团车间西上料皮带机头下钻过,被皮带伤害,是造成本次事故的直接原因和主要原因。2、球团西上料皮带机头下空档处无安全防护设施和警示标志,是造成本事故的物质原因。3、炼铁车间职工安全教育和现场安全管理、劳动纪律管理不到位,职工存在习惯性违章,是造成本次事故的管理原因。事故性质认定联合调查组通过对事故的调查、分析,认为这是一起安全管理不到位,职工习惯性违间造成的责任事故。事故责任分析和对事故责任者的处理意见1、受害人杨xx违反岗位纪律和安全规程,在3#皮带正常上料期间,开平台值班室岗位,且违反“设备在运转中非本岗位操作人员严禁靠近“的安全规定,从球团车间西上料皮带机头下钻过,对此次事故负直接责任,但本人已在事故中遇难,不再追究。2、永通铸管公司炼铁车间主任助理徐xx,负责车间安全生产工作,安全基础管理不到位,各项安全制度落实、执行不力,对事故负有直接管理责任,给予行政记过处分。3、永通铸管公司炼铁车间主任张xx,对职工安全教育和安全规章制度的落实及车间安全管理负有全面责任,给予行政记过处分。4、永通铸管公司安全环保部主任李xx,对职工安全教育、安全规章制度落实和现场安全管理负有监督管理责任,给予行政警告处分。5、永通铸管公司主管安全生产的副经理李xx,对职工安全教育、安全规章制度的落实和现场管理负有主管领导责任,给予行政警告处分。6、永通铸管公司经理叶xx,是永通铸管公司安全生产第一责任人,对安全生产责任制的落实和职工安全教育、现场安全管理负有主要领导责任,给予行政警告处分。7、其他有关责任者,责成永通铸管公司根据安钢集团公司及本公司有关规定分别给予处理,处理结果以文字形式报安阳市安监局和安钢集团公司安全环保部备案。预防事故重复发生的措施1、针对“3·17”工亡事故,深刻汲取教训,永通铸管公司要立即开展全面彻底的隐患排查治理和反违章活动,完善安全防护设施和警示标志,急刹事故车。2、加强管理人员和职工安全教育,提高全员安全意识。重新开展全员“学规程、考规程、用规程”活动,规范职工行为,提高执行力。3、加强危险因素、危害后果的辨识和应用,提高预防能力。对各岗位、各环节存在的危险因素、危害后果重新进行辨识和梳理,整改隐患,制定控制措施,对各类风险要严格监控,并责任到人。4、加强现场管理和监督监护。在全体职工中签订安全互保协议书,实行在岗职工安全互保联保,加强基层基础管理,确保各项制度有效落实。五、驾驶操作不精心撞倒同行出矿工事故经过2007年4月12日,上海梅山矿业有限公司采矿场回采车间出矿七班职工仰xx、王xx两人根据工作安排上中班。两人于当天15时40分左右到车间,约17时10分到达该班出矿作业区域-273米水平6联北(该班次需利用4-6溜井,出北5、北6、北7三条迸路矿)。在作业现场,两人先对6联北5西的5个物料存放进行了检查确认,接着到6联北5西设备停机处,持检查确认表对TORO400E3#电动铲运机进行确认,确认完后两人对作业面顶、帮进行撬查,在对北5、北6、北7进行了撬查后,两人认为北7的矿石品位较高,不易配矿,而北5、北6进路矿石品位在40%左右,决定只出北5、北6、迸路矿石,同时发现北5进路的大块较多。接着,仰xx到北5西给电动铲运机送电(IOOOV),而王xx在电铲得电后发现铲运机的左前、右后各一盏大灯不亮,便更换了大灯灯泡。17时30分左右,王xx启动电动铲运机准备出矿,仰xx则前往北8处监护观望。从4-6溜井卸完矿王xx驾驶铲运机到6联北5东出矿,受北5迎头大块影响铲斗中装有大块矿石,于是王xx便驾驶铲运机将大块运送到北6西大块存放处,并将铲斗内剩余的矿石再次倒卸在4-6溜井。接着,王xx再去北5东出矿,将迎头大矿块铲运至北6西存放点。在其运送过程中,当行驶到6联联络通道与北6西迸路拐弯口时,感觉铲运机前轮颠了一下,紧接着后轮也颠了一下王xx以为是铲运机轮胎轧上矿石了,便从驾驶室回头张望,发现铲运机行走过的拐弯处躺了一个人,此时铲运机铲斗约有前部顶在北6巷道北帮处停下。王xx立即从驾驶室出来,走到近前发现是同班作业人员仰xx,被铲运机碾压仰面倒在地上,并已经没有气息,王xx立即电话向当班调度员报告事故发生情况。采矿场调度室接报后,立即向场有关领导和科室报告,因当天采矿场安委会成员组织中井下安全检查,检查组接报后紧急赶到事故现场,将仰xx(男,30岁)紧急送至上海梅山第二医院,经医院确认仰xx已经死亡。事故类别:车辆伤害。直接经济损失:1、丧葬费:2464元x6个月=l.48万元2、抚恤费:女儿1080元xl92个月=20.74万元3、一次性工亡补助金:2464元x50个月=12.32万元4、其它费用:3.11万元直接经济损失合计:37.65万元事故原因分析直接原因:出矿工仰xx在-273米水平6联北6号西巷道南帮口,被驶人的电动铲运机碾压,其遭巨大钝性外力作用致严重创伤而死亡,是造成这起事故的直接原因。间接原因:出矿工王xx在驾驶电动铲运机运送大块矿石时,未认真观察,做到精心操作,拐弯半径较小,将出矿工仰xx撞倒,是造成这起事故的直接原因。(2)出矿工仰xx思想麻痹,违反相关规定,是造成被电动铲运机碾压事故的直接原因之一。(3)现场作业人员执行“区域安全负责制”不到位,缺乏联保、互保安全意识,是造成这起事故的主要原因。(4)回采车间安全教育工作不到位,对作业现场危险源虽然进行了辨识,并制定了车间安全管理规定,但对职工现场遵守情况督促不力,对职工违反安全规程,违反“区域安全负责制”确认程序等行为没有及时发现和纠正,是造成这起事故的管理原因。(5)上海梅山矿业有限公司及其采矿场安全教育和安全管理工作不到位,对职工遵守《安全操作规程》、执行“岗位作业标准”、履行“区域安全负责制“以及对现场安全警示标志管理等工作监管不到位,也是造成这起事矿的管理原因之一。事故整改及防范措施事故发生后,矿业公司立即对事故情况进行了通报,要求各单位认真吸取教训,强化安全管理,加大防范措施,以提高对事故的预防控制能力。1、从本次事故中吸取教训,举一反三,深层次地认识及分析事故发生原因及应采取的预防措施,组织全体员工深刻反思,正确认清当前的安全形势,克服麻痹松懈思想,提高做好安全工作的危机意识和责任意识。2、立即组织对井下所有采掘作业面进行全面的安全生产大检查,认真排查事故隐患和不安全因素,对查出的问题制订整改措施并认真组织落实整改,加强安全检查,加大安全整改力度。3、组织开展“反违章”专项活动。加大对违章行为的排查力度,提高员工识别违章、执行规章的技能;加大对违章行为的检查力度,规范员工的操作规程;加大对违章行为的处罚力度,严格对违章行为的责任追究。4、采矿场进一步落实“区域安全负责制”,严格“岗位安全检查确认表“检查程序和填写要求;进一步规范作业现场的警示标志或标识,确保完备醒目;进一步完善各种安全管理规定和操作规程,认真执行联保、互保制度,建立监护人与被监护人之间的沟通、联络机制,确保联络信息的畅通,杜绝类似事故的发生。5、认真贯彻执行安全生产责任制,落实企业责任主体和企业负责人是第一责任人制度,矿业公司和采矿场将安全责任和月标层层分解落实到部门、班组和个人,并认真进行考核与奖惩。事故的责任分析及处理意见1、出矿工王xx缺乏联保、互保意识,作业前未正确履行“区域安全负责制“持表检查程序,在驾驶电动铲运机运送大块矿石时,不认真观察,做到精心操作,拐弯半径较小,将出矿工仰xx撞倒,对这起事故的发生负有直接责任,建议留场察看一年,调离该岗位,并予以行政罚款处罚。2、采矿场回采车间对职工安全教育工作不到位,对职工违反安全规程、违反“区域安全负责制”确认程序的行为管理不严、纠正不力,对这起事故的发生负有领导责任,建议给予回采车间主任兼党支部书记王xx免去职务的处分;给予回采车间副主任徐x行政记大过的处分;给予回采车间副主任李xx行政警告处分。3、采矿场在安全管理上,特别在对职工遵守《安全操作规程》、执行“岗位作业标准”、履行“区域安全负责制”以及对现场安全警示标志管理等工作监管不到位,管理不严格,对此事故的发生负有管理责任,分别给予采矿场场厂王x、场党委书记陈xx、场长助理肖xx行政记过的处分。4、上海梅山矿业有限公司对采矿场安全管理和安全教育工作不到位,对这起事故的发生负有管理责任,建议予以行政罚款处罚。这起事故中的其他相关责任单位、责任人、按照梅山矿业公司内部的有关规定予以经济处罚。5、出矿工xx思想麻痹,联保、互保意识缺乏,对这起事故的发生负有一定的责任,由于其在事故中死亡,故不予以追究责任。六、图方便存侥幸跨越皮带跌倒2007年5月13日22时20分左右,韶钢原料厂受料工段一班堆料机工张xx(女、1966年1月22日生,41岁)在球4皮带2#堆料机下方打扫卫生的过程中,由于存在贪图方便、侥幸冒险的心理状态,违反集团公司及原料厂的有关安全规章制度,跨越正在运行着的皮带机,因踩垮皮带机下回程托辊的档雨护板,身体失衡后右脚踏空而侧身跌倒在回程皮带上,被运行的回程皮带拖人与上层皮带支架(垂直距离仅有180mm、)之间挤压过去,导致头、脑部、内脏和右腿等多处严重受伤,送医院经过约2个小时的奋力抢救后无效,于5月14日零时20分左右死亡。事故详细经过2007年5月13日中班,原料厂受料工段一班上中班,15时30分该班准时召开班前会,班长布置当班的生产任务并进行安全交底,提出相关的安全要求和注意事项,至15时50分左右班前会结束。班前会结束后,全班人员依照各自的分工,各就各位上岗进行交接班,由于当班球矿不停机交接班,堆料机操作工张xx(死者)到岗位接班后,一直在岗位堆球矿至17时30分左右,由在受料槽岗位顶岗的副班长刘xx到2#堆料机顶替张xx看机,替换张回派班房吃饭,至18时20分左右张再回到堆料机岗位,替换刘回派班房吃饭。至19时30分左右,受料槽的矿仓基本放空,暂时停止堆料。等到21时30分左右,受料槽矿仓存料快满,刘又通知相关岗位重新开机。尔后刘回派班房休息了一阵子,随之又出去对其所辖范围内的岗位进行巡岗,至22时20分左右,刘巡查至球4皮带机机尾处,发现2#堆料机球4皮带停机,因为刘了解受料仓的存料情况,心想在正常堆料的情况下,这个时候应该尚未堆完料,为什么球4皮带就停机呢?况且皮带上面还存有矿料,即猜测2#堆料机可能出了设备故障,便从球4皮带尾部急忙往2#堆料机的方向走去,而且边走边打堆料机的岗位电话,但无人接听。因为球4皮带全长约350米,当时2#堆料机大概固定在靠皮带头约150米处,当刘走到离2#堆料机将近100米处时,发现2#堆料机的悬臂皮带仍在运行当中。就在刘急忙走到2#堆料机所处位置的下方时,即发现开2#堆料机的堆料工张xx背靠在球4皮带南面的支架旁且弯腰低头坐在地面上,刘便焦急地间张xx怎么回事?张说:“好难受,别问了,脚断了,快点“。刘即掏出手机打厂调度的电话,但由于厂调度的电话正在通话当中而未能打通。此时,直拨料工段一班看取-1皮带岗位的饶XX也从取一1皮带头处往取料机的方向走过来,准备打扫取-1皮带的卫生,当饶即将走到取料机时(球4皮带与取-1皮带并排相距5米左右),看见2#堆料机下球4皮带支架旁的地面上坐着一人,而且旁边又站着一人(刘xx),就以为是抓到了偷废钢的外来人员,当饶再往前走近的时候才认出在旁边站着的人是刘xx,而坐在球4皮带支架旁地面上的人是张XX,饶即急忙走过去问张XX是怎么搞的?伤到哪里没有?张xx对饶说“我的右脚断了,很想睡觉”,饶说“你不能睡”,张又说“很难受,要死了“,饶蹲在张的背后说“你感到太辛苦就靠住我吧”。然后饶就问刘有没有打电话叫救护车?刘说:“调度电话正忙音”,饶即拿出手机拨打正在厂调度室汇报生产情况的直拨料工段一班班长陈XX,告诉陈XX说:“张XX出事了,快叫救护车”。大概22时28分左右,在家接到事故报告的受料工段长移xx也赶到了事故现场,并急忙间在场人员是怎么回事?回答说“张XX摔断腿了”,移便蹲在张的旁边对张说“能不能动一下你的脚?”张就本能地动了一下右脚掌。移又问张是不是摔的?张回答“是摔的”,移又问张是怎么摔的?张说:“移工,不要讲了“。紧接着,在火车料场作业的当班副班长邓XX也赶到了事故现场,而且走到张xx的后面,协助饶xx一起扶着张的头部并问张“你怎么啦“,张说“不要问了。”约22时50分左右,救护车赶到现场,医务人员立即就地实施抢救工作。由于现场比较狭窄,不便医务人员开展施救,所以现场人员又将张xx抬到球4皮带机尾较为宽敞处让张x躺下来再行施救,张几次想坐起来均未果,于是邓xx扶着张的头部并建议张“不要乱动”,张说“想喝水”,医生说“不能喝水”,张很烦躁地说“把我的脚砍断了放血“,随后张xx渐渐进入昏迷状态,连针都打不进,医生感到现场抢救有困难,所以决定立即送医院。此时,接到事故报告的受料工段一班班长吴xx、工段长移xx、厂安全员陈xx、厂领导吴xx、石xx以及当班调度员等有关人员也纷纷赶到事故现场,并由在场的该班长吴xx等数人用担架将张xx抬上救护车随同护送至医院,随车医务人员在途中坚持抢救,送到医院后立即进入急诊室进行救治。大约至23时35分左右,张xx瞳孔散大、固定,对光反应消失,大动脉博动和心音消失,意识丧失。但经过医院近2个小时的奋力抢救,张xx终因头部左颗骨、胸部右侧肋骨、左锁骨、右股骨以及内脏和右腿等部位多处严重挫伤而抢救无效,于14日零时20分死亡。事故原因分析经过“5·13”工亡事故调查组的有关人员对事故现场进行认真、深入、细致的勘察和分析认为,尽管张xx在受伤之后的神志依然清醒之时,一概回避所有人员对事故发生过程真实情况的提问,但依据发生事故的张xx所处的位置是2#堆料机球4皮带的南面支架旁,以及打扫卫生用的竹扫答也交叉搭放在南面2#堆料机的轨道上,而且该处皮带的上托辊支架下沿有明显的擦痕;前一个托滚支架的北面西向有一点明显的撞击痕迹,(张所戴的安全帽脑门正中处也有一点冲击凹陷的痕迹),而且南边(张受伤后所坐的方向)皮带支架上面留有明显的脚印,北边皮带支架的上面有大量的擦痕,因为北边皮带的支架旁沿线设有安全拉绳开关,推测是张xx在侧身倒下皮带时拼命挣扎去拉安全开关所致,所以副班长刘xx在现场看到的是球4皮带已停机,而堆料机的悬臂皮带仍在运行中;而张xx受伤后所处的位置旁有打扫卫生用的竹扫智和皮带下方的地面两边均有当班新打扫过的痕迹。经过对事故现场一系列痕迹的辨认和分析,可以推断认定“5·13”工亡事故发生的过程为:张xx在打扫球4皮带下地面卫生的过程中,当她将球4皮带北边掉落的矿粉、球团等全部扫人皮带下的中间位置归堆后,还要过南边去打扫。但是,如果按照安全规定过去南边的话,就要从2#堆料机的北边机头或机尾的楼梯绕个大弯才能过去,正好张xx所处地段的上层皮带是2#堆料机上坡的位置,(而回程皮带支架的上方)有一个呈45°直角三角形的巨大空间,为了不去爬楼梯而图省事,所以张xx就违反有关安全规定,从运行中的回程皮带支架上方由北边往南面跨越,当她蹬上球4皮带北边支架用力往南面皮带支架跨越时,因为往前跨越的右脚正好踩在回程皮带托辊的挡雨护板上(最小跨越距离),由于挡雨护板不能经受如此重力的冲击而脱焊,以致张踏空后身体失衡而侧身往东北方向倒下,张在倾倒的过程中,头部正面撞击到北边的前一个上托辊支架的端部(安全帽有新的撞击痕迹),下肢及上身被回程皮带(时速为1.6m/S)由东向西带进上托辊支架的下方,(据现场勘察,该支架下沿东向中间有400mm长的明显痕迹,且该支架呈稍微向上弯曲状态,支架底面与回程皮带之间的最大空间为180mm)由此推断张是由北边往南面跨越皮带的(因为打扫卫生的竹扫帚在南边),而且张侧身倒下时头部朝东北方向呈扒下状,左手搭在皮带北边支架处(因为北边皮带支架的上面有大面积的擦痕,且由东北向往西北向磨擦),说明张xx在跌落后的状态是头朝东北向,脚朝西南向侧身斜横着被回程皮带先脚后身地拉扯迸入上层皮带支架下的,而且在受挤压的过程中尚能清醒地意识到必须拨到安全绳才能停机,所以张拼命地挣扎后才抓到安全绳使之停机。由于右脚踩空卡在皮带机南边支架下,而且又是侧着上身被挤压过去的,所以张的右脚被卡至骨折,胸骨被全部挤断,致使内脏严重受伤。当张xx从回程皮带上面与上托辊支架之间强行挣脱后,自行从皮带机南边的支架上爬下而跌坐在皮带机的支架旁,由于张的胪脑被撞击创伤,右脚股骨骨折、胸骨全部骨折、内脏严重挤压致伤,从而导致胸腔内大面积出血而抢救无效致死亡。根据上述事故发生过程的现场详细勘察和对相关知情者询问调查认定,导致本起工亡事故发生的主要原因有如下方面:(1)直接原因①人为原因(人的不安全行为)堆料工张XX(死者)安全意识不强,安全观念淡薄,存在贪图方便的心理和侥幸冒险的行为,在皮带机末停止运转的情况下,冒险跨越皮带机,严重违反了集团公司《劳动安全卫生管理规则》(集团制度[1998]第34号)第五章“行为安全规范”中第五十五条和第六章“安全确认”中第八十八条“不准跨越设备,不准翻越栏杆,不准在吊车、吊物下行走”等相关安全规定以及原料厂关于“严禁跨越皮带机及一切机械设备”和“必须行走安全道”的规定,是导致本起事故发生的直接原因和主要原因。②物质原因(物的不安全状态)球4皮带机进出口处及其2#堆料机下部缺少上层皮带(只有下层回程皮带)的地段没有悬挂“严禁跨越皮带机”或“严禁跨越机械设备”的安全警示标志牌,以随时随地提醒作业人员注意自身的安全,再加上2#堆料机下方由于缺少上层皮带(只有下层回程皮带)所留下的空缺近50m长,而没有设置隔离护栏,这就给违规作业人员跨越皮带机形成了便利条件,这也是诱发本起事故的直接原因之一。(2)间接原因(管理原因或管理缺陷)原料厂及其受料工段和班组的安全管理和安全教育工作存在不深入、不严密、不到位的漏洞或死角,所以对职工中存在的不安全行为或习惯性违章行为未能及时发现和及时纠正、及时消除,以致仍有少数职工的安全意识不强、安全观念淡薄,存在习以为常的违章作业行为;其次是对作业现场存在相关的不安全因素缺乏足够的认识或者辨识不充分,以致本能引起足够的重视和及时的改进,从而给违规作业人员形成了可乘之机,这是导致本起事故发生的管理缺陷所在。事故责任分析和对责任者处理意见(1)事故责任分析①堆料机工张xx在打扫卫生作业过程中违章跨越皮带机,从而导致自身发生事故,所以对本起事故的发生负有直接的和主要的责任。②受料工段及班组安全管理不严格、不到位,从而致使安全规章制度末能在生产作业过程中真正落到实处;对现场的安全监督、检查不深入,安全交底欠认真,安全考核不严厉,致使职工队伍中存在违章作业行为而导致事故的发生,所以对本起事故的发生负有直接管理责任。③原料厂各级安全生产责任制落实不力,安全管理存在不同程度的漏洞和死角,致使下属工段、班组的安全管理不严、不实,从而对职工的违章作业行为未能及时、有效地发现和制止。所以应对本起事故的发生负有全面的管理责任。(2)对责任者的处理意见:根据上述事故责任分析认定,对本起事故发生负有责任的相关单位(部门)及人员,按照集团公司《安全生产奖惩制度(集团制度[2000]第9号)第八条以及《安全环保管理考核办法》的相关规定,给予处理如下:①扣罚事故责任单位原料厂全体在岗员工当月效益工资各300元。②加扣原料厂受料工段全体在岗员工当月效益工资各300元。③加扣原料厂厂长石xx和副厂长吴xx当月效益工资各1500元,并分别给予行政警告处分。④撤销原料厂受料工段工段长移xx的工长职务,并加扣效益工资500元。⑤撤销原料厂受料工段一班班长吴xx的班长职务,并加扣效益工资500元。⑥扣罚公司安全生产委员会正副主任委员当月效益工资各1000元;其他安委会成员各500元;安全环保部安全管理人员各200元。⑦撤销原料厂精神文明先进单位称号和取消一年内的任何评先资格。⑧给予原料厂挂“工亡事故”牌一年(从2007年5月14日起至2008年5月14日止);并将本起工亡事故在全公司范围内通报。⑨鉴于张春香已死亡,不予追究责任。⑩同意原料厂对其他责任人员的处理意见。预防事故重复发生的措施:(1)责令原料厂从5月14日起,在全厂范围内立即掀起“反违章、保安全、促生产“的高潮,结合“5·13”工亡事故案例,组织全体员工认真深入地学习各项安全生产管理制度和各岗位(工种)的安全操作规程,促使全体员工进一步提高自我安全的防护意识和安全操作技能,促进各级安全生产职责的落实,全面杜绝一切违章作业行为,确保做到依法管理、按章操作。(2)发动全体员工从各级安全管理、安全检查、安全教育和员工遵守安全规章制度等方面人手,全面深人地剖析“5·13”工亡事故的相关原因,认真查找本厂及其工段、班组在安全管理等各个方面存在的漏洞和死角,进一步夯实安全管理的各项基础工作,健全和完善皮带机清扫卫生过程的相关安全措施,严格落实作业安全规范。(3)针对堆料机地段由于皮带爬坡所形成下方支架面无皮带而出现大空间的实际问题,采取在皮带机进出口处和堆料机地段设置安全警告标志以及增设随机护栏的措施,以随时随地警示职工,杜绝违章作业行为,促使职工形成一种关注安全关爱生命的良好习惯和氛围。(4)针对“5·13”工亡事故在全公司范围内开展一次全员性的典型事故案例教育,做到举一反三,吸取教训,迸一步增强全体员工的安全意识和严格按章操作的观念。(5)结合第十七次“安全生产月”活动的相关要求,进一步加大各个层次对作业现场、岗位的安全监督、检查和考核的力度,一旦发现违章作业行为,必须按照公司的相关安全规定做到从重处罚;对严重违章作业者,一经发现查实,即依照待岗或下岗的规定进行处罚,对各级职能(专业)管理部门和人员不按照相关规定实施安全监督、检查或考核不力的行为,实行加倍处罚直至调离职能(专业)管理岗位。七、高空作业不戴安全带防护意识差坠落身亡事故经过2007年4月23日9时30分左右,炼钢分厂行车作业区作业长陈xx打电话通知设备一车间点检作业长陈xx:“渣跨2号行车主钩闸架需更换“;陈xx接通知后,将书面检修任务单交给点检员丁X后,来到检修作业长马XX(准备作业长)办公室,口头告诉马XX:“做好检修的备件准备工作,具体检修时间等通知“;之后,陈XX以电话形式向车间生管组唐XX、陈XX汇报了渣跨2号行车需检修情况;马XX安排潘XX(准备作业长)负责该项检修任务。13时左右,陈XX与程XX协商好15时左右检修2号行车,协商后陈xx通知点检员丁X、马xxl5时到检修现场。14时50分左右,潘xx带领3名起重工,何xx、李x、周xx和2名钳工李XX、仇xx来到渣跨2号行车检修现场;潘XX与正在行驶的2号行车的行车工吴秀明取得联系,让他把行车停到检修的指定位置(24柱处),同时,潘xx安排周XX、李x在行车下方地面负责卷扬和备件的调运;李xx、仇XX负责旧闸架的拆卸和新闸架的安装;何XX在行车上负责行车定位及行车上旧闸架的更换吊运;潘XX布置完成任务后,交代了安全注意事项随何XX、李XX、仇XX一同爬上走梯,三人在行车平台走道上再次与行车工吴XX取得联系,让他将行车停稳,待行车停稳后,4人登上行车,并从行车工吴秀明手上接过操作牌;4人站在行车的东端梁上,等待起重工李x指挥行车将新的闸架从叉车上吊下。新闸架从叉车上吊下后,行车的指挥权由李x转交给行车上的何xx指挥,何XX站在行车小车的东南角指挥行车定位,定位后,何xx喊了一起“好”(停在24柱处)后,潘XX、李x、仇XX从端梁上下到北侧桥梁上,潘劲松在北侧桥梁上将吊具放下准备进行吊运辅助工具;李xx,仇xx准备从北侧桥梁上到行车小车上折卸旧闸架;就在此时,三人突然听到一声响,李xx看见何春江从行车的电阻箱处坠落下去(高约10米);何xx摔在地面堆放的推渣器上,在场人员赶紧将何xx(男,35岁)从推渣器上抬下,送往市中心医院进行抢救,终因抢救无效于当日16时左右死亡。经市公安局法医鉴定,何xx系颅脑损伤死亡。事故类别:高处坠落事故的原因及性质(一)直接原因何xx在做行车检修准备作业过程中,从行车电阻箱处坠落是这起事故的直接原因。(二)间接原因I、行车检修作业管理制度不完整。2、少数职工高空作业自我防护意识差,安全意识不强;3、检修现场安全监护不力,安全交底不细,现场检查确认不够。(三)事故性质这是一起责任事故。I、起重工何xx自我防护不强,高空作业末戴安全带,对这起事故负有直接责任。2、设备一车间检修作业区作业长潘xx(准备作业长)现场安全监督不力,安全交底不细,对这起事故负有重要责任,建议给予行政记过处分。3、第二钢轧总厂设备一车间对职工的安全教育不够,检修现场安全检查不力,对这起事故负有管理责任,建议第二钢轧总厂给予设备一车间主任政警告处分。4、第二钢轧总厂对现场监督检查不力,职工安全教育不够,对这起事故负有领导责任,建议马钢股份公司责成第二钢轧总厂向马钢股份公司作出深刻检查,马钢股份公司给予其通报批评。5、对这起事故的其他相关责任人,建议第二钢轧总厂给予相应的处理。防范措施1、针对这起事故,认真吸取经验教训,举一反三,深入开展“反违章、反违纪、反事故“活动,强化职工安全意识,增强职工的自我防范能力;2、进一步规范岗位标准,强化标准化作业,教育职工严格执行安全操作规程,做到标准化作业;3、加强危险区域检修作业现场的安全管理,完善危险作业区域管理制度,在检修前制定检修方案,方案由专业人员进行交底,检修作业过程加强人员监护;4、加强危险区域检修作业现场的安全检查和巡查,对现场发现的不安全因素,要及时进行纠正;并对纠正情况进行跟踪验证;5、按照体系运行的要求,加强对检修现场的危险源辨识和确认工作,同时做好检修现场中、高度危险源的防范工作,确保作业现场的人身安全。八、质检员擅进作业区取样操作工安检不细致事故事故详细经过及抢救情况2007年6月8日23时20分,济钢冷轧厂平整作业区乙班与甲班进行了交班,23时30分迸人生产状态,乙班平整机架操作工王xx(男,21岁,大专学历)与同班组的主操作手丁xx一起更换工作辊后,开始进入轧制过程。在第一卷分卷轧制完毕后,主操手丁xx将平整机由自动模式转变为手动模式,王xx来到操作面板东侧,左手按出涂油机按钮和导板台升起按钮,右手按防缠和防皱导板复位按钮,准备升起导板台取样。等防缠和防皱导板复位后,王xx转头发现质检员曲xx在带钢下面,此时导板台已经升起至一半左右的位置,王xx立即用右手拍向快速停止按钮,但为时已晚,曲xx被导板台挤住,王长友立即用对讲机通知丁xx和班长王xx。大约23时45分,王xx和丁xx迅速赶到事故地点,发现质检员曲XX被挤在导板台之间,王XX让王XX和丁XX扶好曲XX,自己按下导板台下落按钮,王XX和丁XX把曲XX(男,20岁)抬出,放在操作面板东侧平台上,然后王XX打电话通知调度员塞XX,说伤人了,请他抓紧时间拨打“120”叫救护车,9日0时10分左右,市立三院的救护车来到了现场,0时20分将曲xx送至市立三院,随即对曲xx进行了抢救,1时45分抢救无效死亡。事故原因分析及性质认定(一)事故原因分析1、直接原因(1)质检员曲xx严重违反《质检岗位安全操作规程》6.31.4“需进入轧制线内检查产品实物时,必须通知作业区操作人员,确认停车检查,方可进入“、6.31.7“需要检查钢卷下表面,必须通知生产操作人员配合,检查完毕后,立即通知作业区操作人员“的规定,没有按规定的程序和要求进行操作,在没有与操作工王xx进行协调沟通的情况下,进入带钢下进行下表面质量检测,是导致其死亡的直接原因。(2)平整机机架间操作工王xx安全意识不强,违反了冷轧厂《安全生产确认制度》中“在做任何一项工作前,首先要上、下、左、右、前、后全面查看一遍是否有危及自身安全和他人安全的危害存在……“的规定,在升起导板台时没有对导板台周边情况仔细观察,是导致事故发生的主要原因。2、间接原因(1)平整作业区、班组、质检站安全管理不严不细,存在职工安全教育、安全互联保等不到位的问题。(2)质检站质检人员岗位职责不完善,对产品质量检查过程中如何与操作人员联系、安全确认等无明确规定。(3)平整工(主操工、机架间)安全预案预控卡中,未涉及产品质量检查时质检人员与操作人员联系不到位而存在的危害,同时产品质检人员无岗位安全预案预控卡。(4)冷轧厂岗位人员配置不合理,存在外协工在关键岗位顶岗作业、操作关键设备的问题。(5)平整机机架间与操作区域缺少安全封闭措施,导板台活动区域防机械伤害快速切断装置的有效性有待于完善。(6)冷轧厂对生产、质检等部门协调管理不力。(二)事故性质认定经过调查分析,该事故是由于有关人员安全意识不强,违犯操作规程导致的生产安全责任事故。预防事故重复发生的措施(一)将此事故情况通报全公司各单位,共同吸取教训。各单位要将此事故的教训传达到全体职工,结合本单位实际对职工进行安全教育。(二)加强从业人员的安全教育与培训。各单位要针对实际情况,有针对性的加强从业人员的安全知识和相关专业操作规程的学习与培训,打牢人员的安全意识,熟练掌握操作规程。同时要进一步明确各级各类人员职责,加大奖惩处罚力度,确保生产安全。(三)冷轧厂要深刻吸取此事故教训,加强制度建设,根据工艺技术规程,在定员、定岗、定责的基础上,重新审查、修改质检员与操作工等工种的安全操作规程和有关管理制度,进一步明确各级各类人员的职责,加强现场安全管理,严肃工艺纪律,健全岗位值班、巡检、记录等程序,确保安全生产。一是鉴于平整机操作平台操作面板东侧与带钢北侧油泥较多,地表光滑的情况,在导板台北侧,增加一道可活动的防护网,预防人员违章进入。同时要举一反三,查找同类问题,进行整改;二是对本单位的《工艺技术操作规程》《预案预控卡》等制度进行修订,完善质检站岗位责任制,对轧制线内质量检验过程中质检工与机架操作人员联系确认、安全确认等方面要做出明确、具体的规定,在平整机(主操作工、机架工)安全操作规程中增加防他人伤害的内容;三是对生产线所有质量检验布点的合理性进行评价,对现行的质量检查作业方式进行整改;四是加强外协工的管理,要对外协工的岗位适应性进行评价,杜绝外协工在关键岗位顶岗、操作关键设备并作出禁止性规定;五是严查违章违规行为,严格执行《总公司违章人员下岗处理规定》,发现一起下岗一起。同时进一步加强职工安全教育培训力度,强化职工安全意识,提高自我防护能力,杜绝类似事故重复发生。(四)各单位要举一反三吸取此事故教训,结合本单位实际制订和落实防范措施,并将措施的落实情况向本单位安委会汇报。事故责任分析和对责任者处理意见根据济南市安全生产监督管理局《济钢集团冷轧厂“6·8”事故调查处理报告》、《济钢集团事故处罚规定》等有关制度的规定,经研究,提出如下处理意见:(一)曲xx,冷轧厂质检站质检员,安全意识不强,违章作业,对事故负有直接责任,鉴于已在事故中死亡,不予追究责任。(二)王xx(冷轧厂平整车间操作工),安全意识不强,在操作导板台时没有对导板台周边情况认真观察,对事故负有主要责任,给予开除处分。(三)王xx(冷轧厂平整车间乙班班长),对班组安全管理不严不细,对新工人的安全教育管理不到位,对事故负有主要管理责任,给予行政记过处分。(四)程xx(冷轧厂平整作业区作业长),对作业区的安全管理不到位,对新工人上岗要求不严格,对事故负有一定管理责任,给予行政记大过处分。(五)陈x(冷轧厂平整作业区安全员),对本作业区新工人上岗安全教育不到位,没有对新工人上岗情况进行跟踪管理,对新工人的安全教育负有主要责任,给予行政记过处分。(六)孙xx(冷轧厂质检站站长),对本站职工安全管理教育不到位,对事故负有一定领导责任,给予撤职处分。(七)高xx(冷轧厂分管副厂长),负责全厂的安全生产工作,对生产、质检等部门协调管理不力,对事故负有一定领导责任,给予行政警告处分。(八)刘x(冷轧厂厂长),对本单位安全生产工作负全面领导责任,给予行政警告处分。(九)扣罚冷轧厂当月设计收入的15%。九、撤离检修现场违章卷入了皮带密封罩2007年6月14日15:40左右,酒泉钢铁(集团)有限责任公司检修公司在炼铁工序I#高炉地沟更换8-2#矿筛过程中,发生一起机械伤害事故,死亡1人。事故单位概述酒钢检修公司于2003年5月18日由原冶建安装公司和修建部合并成立,现有职工1043人。下设检修部、综合部、安全部3个职能部门和检修一作业区至检修五作业区,承担酒钢(集团)公司各工序及厂矿的设备检修任务。事故类别:机械伤害本次事故直接经济损失:20万元事故详细经过2007年6月14日8:30上班以后,酒钢检修公司检修一区一班班长邱xx在班前会上按照定修计划,安排组长常x负责整体更换炼铁一工序1#高炉地沟8-2#矿筛。接到任务,常x制定了检修安全措施,并依据此区域危险源辩识的控制措施,对参加检修的组员范x、廖xx、范x进行了安全技术交底,确定了各项安全措施的责任人,而且由本人签字确认(当天的检修安全措施第5条“作业严禁跨越皮带”由廖xx负责),同时指定了安全互保对子:常x和范x为互保对子,范x和廖xx为互保对子,交底后在任务单上进行签字确认。工作安排好后开始进行检修作业,常x带领范x、廖XX、范x携带工具前往检修现场。到达检修现场,组长常x去l#高炉地沟操作室找点检员联系办理8一2#矿筛停送电手续。10:10分办理完停电手续,并与岗位工交换操作牌、检修牌,依照危险源辨识对现场环境进行安全确认后,开始对8-2#矿筛进行矿筛整体更换作业。上述四人中午未休息,一直工作到15:30分左右,将8-2#矿筛整体更换完毕,常x安排范x和范x在矿筛东侧回装安全罩子、清理工作现场,自己带领廖xx到矿筛西侧拆除倒链,常x将倒链拆下后放在地上,安排廖xx把倒链拿到矿筛东侧的架子车上带回作业区,自己去操作室办理送电手续。当常x走到操作室时,听到操作工在打电话联系检修人员说南上料皮带出现异常,监控显示器显示不能启动,皮带停转了。常x怀疑在检修过程中将东西掉人了矿筛,导致南上料皮带停转,所以立即赶回检修现场查看。走到8-2#矿筛西侧时发现廖xx已被卷入了皮带密封罩,上身在皮带密封罩里,头朝东,面部朝南,侧卧在皮带上,左腿露在皮带密封罩外,右肩膀卡在矿筛接料板上,倒链上的小链条穿过身下,缠绕在右手上,倒链链盒在密封罩外的皮带上。常x立即叫在矿筛东侧回装安全罩子、清理现场的范x、范xx过来一起进行抢救,同时打电话向作业区报告了事故情况,这时在附近作业的其他人员闻讯也都赶了过来,大家一起将寥XX(男,38岁)从皮带密封罩下抬出来,送往酒钢医院救治,由于廖xx伤势严重,经抢救无效死亡。事故原因分析事故调查组在现场勘查、调查取证的基础上,经过认真分析讨论认为:廖xx在检修任务完成后,撤离检修现场的过程中,违反《检修公司职工通则》第1.2.4条“严禁跨越皮带、辊道、栅栏及机电设备”、《危险场所控制管理制度》第6.12条“严禁跨越皮带、辊道、栅栏及机电设备“和当天检修小组制定的《检修安全措施》第5条“作业严禁跨越皮带“之规定,翻越皮带是导致本次事故的直接原因。2、检修公司检修一区一班第三作业组在检修过程中没有认真落实安全互保措施,末发挥安全互保作用是导致本次事故的间接原因。事故责任划分及处理意见:1、廖xx,酒钢(集团)公司检修公司检修一区一班硫化工,违反《检修公司职工通则》第1.2.4条“严禁跨越皮带、辊道、栅栏及机电设备“、《危险场所控制管理制度》第6.12条“严禁跨越皮带、辊道、栅栏及机电设备“和当天检修小组制定的《检修安全措施》第5条“作业严禁跨越皮带“之规定,翻越皮带是造成本起事故的直接责任人。因本人在事故中已死亡,故不予追究责任。2、检修公司检修一区一班第三作业组组长常x在检修过程中没有认真落实安全互保措施,使安全互保措施末起到应有的作用,对本次事故的发生负有次要责任。建议市政府责成酒钢(集团)公司依据《企业职工奖惩条例》或酒钢(集团)公司相关安全生产管理规定做出处理,并将处理结果报嘉峪关市安全生产监督管理局备案。3、对其他相关事故责任人,建议市政府责成酒钢(集团)公司依据《企业职工奖惩条例》或酒钢(集团)公司相关安全生产管理规定做出处理,并将处理结果报嘉峪关市安全生产监督管理局备案。4、建议酒钢(集团)公司将此起事故在全公司范围内进行通报,认真吸取事故教训,引以为戒。防范措施:酒钢公司要在全公司范围内通报此起事故,组织全体职工认真进行事故反思活动,各作业区要结合实际,做到举一反三,认真吸取事故教训,提高全员的安全意识和遵章守纪的自觉性,避免此类事故重复发生。(二)要进一步加大对职工的安全教育力度,注重教育实效,提高职工安全素质,强化职工对岗位危险因素的学习和培训,做好岗位危险因素安全交底,增强职工危害辨识和防范危险能力,杜绝违章冒险作业。(三)加强安全基础管理工作,加强作业过程的安全监护和现场安全监督、检查工作,作业过程中严格遵循公司各项《安全管理制度》和《安全操作规程》,规范作业行为,杜绝违章作业。(四)酒钢(集团)公司要继续开展反违章,查隐患活动,对全公司各岗位安全设施,警示标志进行一次全面普查,不留死角;要加强管理、落实责任,完善防范措施,防止同类事故再次发生。十、交接班打扫皮带机撞上托辊被挤致死事故发生单位概况安钢烧结厂是安阳钢铁股份有限公司主体生产厂之一,辖第一烧结车间、第二烧结车间、第三烧结车间、第一原料车间、第二原料车间、第一机修车间、第二机修车间、电尘车间、成品车间和9个科室,现有职工1818人。主要生产工艺是:各种原、燃料(混匀矿、溶剂、燃料)通过带式输送机输送、配料、布料、烧结、破碎、筛分,生产出成品烧结矿,为炼铁高炉提供原料。烧结厂发生事故的第一原料车间矿1#带式输送机主要任务是接受G103#皮带式机输送的混匀料,向矿2#皮带机转运。矿1#皮带机长125米,皮带宽度1.2米,皮带运行速度2.5米/秒,电机功率132KW,日输送混匀料约1.1万吨。事故经过及救援情况2007年6月16日,安钢烧结厂第一原料车间丁班上晚19:30分至17日早7:30分班,6月16日19:30时,第一原料车间丁班工段长侯xx召开本班班前会,安排生产任务并强调安全注意事项。大约19时45分,矿1#皮带运行工管xx到矿1#皮带机岗位接班,开始当班的正常生产。17日凌晨2时叨分,工段长侯xx到矿1#皮带机岗位巡查,对矿1#皮带机尾撒料,安排交班后停机时集中人员清理。17日早交班前,管xx末等矿1#皮带机停机,独自一人到矿1#皮带机尾下用铁锨清理卫生,右手和锨把不慎被皮带和托辊夹挤部位咬人,头部被托辊和皮带撞挤致伤。早7时30分,临岗职工段xx接段长候xx通知来到矿1#皮带机尾,准备帮助清扫矿1#机尾撒料,发现管xx被皮带挤住,当时皮带机已经停止运行,为防止皮带机开启,段xx立即拉断紧急开关,通知工段长侯xx,侯xx立即通知安钢急救中心,并立即组织段xx、吕xx、郭x等人赶到现场施救,用撬杠将管xx(男,53岁,皮带工,本工种工龄3年)从皮带和托辊之间救出,抬至地面,由救护车将管xx送至安钢职工总医院,经抢救无效死亡。事故类别:机械伤害事故直接经济损失:16万元事故原因1、管xx违章冒险迸人危险区,在皮带机运转时,进人皮带机下打扫卫生,是造成本次事故的直接原因。2、矿1#皮带机尾托辊部位无防护,现场无警示标志,皮带运行工岗位安全规程不严谨,是造成本次事故的主要原因。3、烧结厂未能深刻吸取永通铸管公司工亡事故教训,隐患排查整改工作不深人,职工冒险作业方式和现场隐患末能纠正和整改,是本次事故的间接原因。事故性质联合调查组通过对事故的调查、分析,认为这是一起安全管理不到位,职工违章冒险作业造成的责任事故。事故责任的认定以及对责任者的处理建议受害人管xx违章冒险进入危险区,在皮带机运转时,进人皮带机下打扫卫生,对此次事故负直接责任,但本人已在事故中遇难,不再追究。2、烧结厂第一原料车间供料组组长吕xx,对本班组的危险源辨识、职工安全教育和职工违章冒险行为的检查纠正负有管理责任,建议免去组长职务。3、烧结厂第一原料车间丁班工段长侯xx,对本工段现场隐患检查整改、职工安全教育和职工违章冒险行为的检查纠正负有管理责任,建议免去工段长职务。4、烧结厂第一原料车间副主任赵xx,对矿1#皮带机尾托辊部位存在的隐患检查整改不力,对职工安全教育和职工违章冒险行为的检查考核不到位,对事故的发生负有直接管理责任,给予行政记大过处分。5、烧结厂第一原料车间主任周xx,是本车间安全生产第一责任人,对本车间安全防护设施存在问题的检查整改、对职工安全教育和对习惯性违章的检查考核负有管理责任,给予行政记过处分。6、烧结厂厂长助理李xx,作为烧结厂安全生产主管领导,对本单位职工安全教育不到位、对隐患排查整改工作的不深人、对规程修订的不具体负有主管领导责任,给予行政警告处分。7、烧结厂厂长程xx,作为烧结厂安全生产第一责任人,未能深刻吸取永通铸管公司工亡事故教训,对公司布置的反违章和隐患排查整改工作落实不深入,对职工违章冒险作业和皮带机安全防护存在的问题负有领导责任,给予行政警告处分。事故防范和整改措施针对“6·17”事故,集中开展职工安全风险意识教育,对作业过程进行风险评估,制定“严、细”措施,加强控制,提高职工的安全技能和安全防范意识。2、对皮带机进行安全防护专项整治,对传动部位等危险点加设防护装置。3、发动职工查找设备、生产工艺、岗位、作业过程中存在的隐患,进行危险再辨识,再评价,对控制措施再确认、再落实。4、细化规程和安全措施,对不连续作业的岗位,在停电、挂牌、确认停机的情况下,停机时打扫卫生;对连续作业岗位,皮带机下卫生不再交接班打扫,具备停机条件时由车间和工段安排打扫;人行通道处的卫生实行人员合并,一人打扫一人监护。十一、放炮点火要互保监护不力出事故事故经过:2007年6月18日,上海梅山矿业有限公司采矿场采准车间台车一班爆破工陈xx(副班长)、徐x、杨x和朱xx等人根据当班工作安排,要对-303米水平5联南正巷5联北14号、15号、21号东和16号、20号、21号西掘进工作面进行掘进爆破和巷道处理爆破。上午9时进班翻牌后(翻下井牌),在排班房由副班长陈xx主持召开班前会,布置当班工作任务,交代安全注意事项,会后分别下井。杨x与朱xx前往-330米水平炸药库领取并加工当班火工材料,陈xx与徐x到-303米水平5联作业区对巷道顶、帮进行执行撬查。中午,四人在-303米水平东区餐厅吃完午饭后,4人分别将火工材料运至-303米水平5联各施爆作业面。根据陈xx的工作安排,杨x和朱xx一组负责对5联南正巷及北14号东巷装药和连线;陈xx和徐x从北21号东、西巷向20号、16号西进行装药和连线。陈xx完成后又与杨x将15号东巷装好药,朱xx进行连线。约15时30分,七个掘进工作面都装好药、连好线后,徐x一人先行上井,其余三人回到北22号巷斜坡道口避炮处休息,等待放炮时间(统一放炮时间规定为16时30分)。等炮期间陈xx安排监炮人同将炸药包带上井,朱xx表示点炮时将炸炮点火任务,由于陈xx的镀灯亮度不足,便担任警戒任务,并交代杨x与朱xx两人,从南到北由两人依次交替点火和监护。朱XX提出他点南正巷和14号,杨x点15号、16号,杨x表示同意。16时30分两人进人作业区域后,朱xx从南正巷开始点火,点好南正巷出来又点14号东,杨x则一直站在14号巷口附近监护。当看见朱xx点好14专转身出来后,杨x便进入15号东,朱xx在5一5溜井处监护,在与朱xx监护应答后开始点火,点好后便前往16号西。当点完16号西出来时杨x没有看见朱xx,就喊了朱xx,听到回答并看见14号处有灯光闪动,于是杨x往20号巷边走边喊,朱xx仍答应:出来了,出来了,去点20号。杨x准备去20号点火,当约走到18号处时,遇到闻声进来的陈xx两人就一块喊:朱xx出来,快点!仍听见朱xx应答并看见灯光,这时陈xx想进去看,但被杨x制止。呼喊约1分钟后,朱xx始终没有出来,接着炮响了。等四个工作面都响完后,两人进去发现炮烟太大,又撤了出来。陈xx立即打电话给场调度告诉出事了,杨x则跑到-288米水平找到杨xx来帮忙。等炮烟稍散后,三人进入巷道,见朱xx卧倒在北14号东巷道内(头朝南、脚朝北、面朝下),背部有起伏,身边放着炸药包、炮棍和扒子。便找来一块木板(长约2米,宽约0.4米)将朱xx(男,36岁)放在木板上抬出。抬至-288米水平等了一会场里派来的车到了,便一同运至西区电梯井,经-330米水平至副井上井,送往上海梅山第二医院抢救。但由于伤势过重,经抢救无效,于19日4时30分死亡。事故类别:放炮直接经济损失:1、丧葬费:1.48万元2、抚恤费:12.19万元3、一次性工亡补助金:12.32万元4、其它费用:7.55万元直接经济损失合计:33.54万元事故原因分析直接原因:爆破工朱xx在放炮点火担任监护过程中,违反相关管理规定,受爆破冲击和飞石伤害导致颅脑损伤合并闭合性胸腹部损伤而死亡,这是造成事故的直接原因。间接原因:1、爆破工朱xx没有严格执行“掘进爆破作业指导书”工作流程图的要求,没有严格招待点火与监护“双人”互保的要求,在杨x点16号西时,擅离监护岗位,返回已经点火的巷道(北14号东)拿取爆破工具,是造成这起事故的主要原因。2、爆破工杨x没有严格执行“掘进爆破作业指导书”工作流程图的要求,没有严格招待点火与监护“双人”互保的要求,在监护朱xx点火时,对14号东巷道内的装药包、炮棍等物末提出带走的提示,是造成这起事故的重要原因。3、副班长陈xx对工作布置不严格,在15时30分装药结束休息期间得知装药包未拿出,只是随意听从朱xx意见,没有严格要求将现场清理完毕后再点火,也是造成这起事故的重要原因。4、采准车间对班组劳动组织管理不严,对随意迸班现象制止不力,专项教育形式单一,在执行上缺乏督促,致使职工对规程、制度、作业标准执行走样;采矿场在安全教育管理上不严谨,对职工执行规章制度、缺少检查与督、对场对车间的劳动组织管理不受控,造成起事故的管理原因。5、矿业公司在发动全贯学规程、执行“标准化作业”工作上缺乏力度,对基层单位劳动纪律检查不细,也是造成这起事故的管理原因。事故的责任分析及处理意见1、爆破人员没有严格执行点火与监护“双人”互保的要求,杨x在监护朱xx点火时,对14号东巷道内的装药包、炮棍等物未提出带走的提示,对这起事故负有一定责任。建议给予爆破工杨x下岗三个月,经安全教育培训合格后方准重返岗位。2、班组劳动组织不规范,迸班及下班人员工作随意,副班长陈xx对工作布置不严格,在装药结束休息期间得知装药包末拿出,只是随意听从朱xx意见,没有严格要求将现场清理完毕后再点火,对这起事故负有领导责任。建议免去陈xx副班长职务,并下岗三个月,经安全教育培训合格后方准重返岗位。3、采准车间对班组劳动组织管理不严,对随意迸班现象制止不力,专项教育形式单一,在执行上缺乏督促,对职工执行规程、制度、作业标准走样负有管理责任;采矿场在安全教育管理上不严谨,对职工执行规章制度缺少检查与督促、对场对车间的劳动组织管理不受控负有管理责任。建议上海梅山矿业有限公司对负有事故责任的相关单位和人员进行处理,并报市安监局备案。4、上海梅山矿业有限公司在发动全员学规程、执行“标准化作业”工作上缺乏力度,对基层单位劳动纪律检查不细,对下属单位的教育、培训和安全管理不到位负有管理责任,建议予以行政罚款处罚。5、爆破工朱xx在放炮点火担任监护过程中,违反《爆破作业安全操作规程》关于“点火后,必须立即撤离现场”的安全管理规定,违反“掘进爆破岗位作业指导书“作业指导流程科规定“联线前必须对铁梯、炮棍放安全处“的要求,认真执行点火与监护“双人”互保的规定,在杨x点16号西时,擅离监护岗位,返回已经点火的巷道(北14号东)拿取爆破工具,受爆破冲击和尺石伤害导致死亡,应对此事故负主要责任,鉴于朱xx已经死亡,不再追究其责任。事故整改及防范措施从6月21日到23日公司停产三天(采矿场6月19日停一天。采矿场和选矿厂停产三天,其它单位停两天)进行安全整顿教育。公司及机关部门领导分组到车间、班组参加学习,6月22日公司召开班组长以上骨干安全生产大会,正确引导职工认识事故,稳定职工情绪,号召全员行动起来,树立“一切事故皆可预防”的信心。坚定“反违

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