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文档简介

一、事件分析机组编号2号停机时间2019年05月03日17:10设备简况:电厂机组为两台200MW机组,发电机型号为QFSN2-200-2汽轮发电机,生产厂家:哈尔滨电机厂;汽轮机型号为C150/N200-12.75/535/535,生产厂家:哈尔滨汽轮机厂;锅炉型号为:DG670/13.7-20,生产厂家:东方锅炉厂。事前工况:#1机组停运,C级检修,高备变20B带#1机组6KV厂用电系统运行。#2机组运行,#2高厂变21B带#2机组6KV厂用及脱硫厂用电运行,220KV双母线并列运行,升压站标准运行方式。#2机组有功138MW,无功29MVAR,主汽流量457T/h,主汽压力10.91/10.91Mpa,主汽温度525/530℃,再热蒸汽压力1.39/1.38Mpa,再热汽温529/524℃。汽机侧的#1给水泵、#1凝结泵、#4循环泵运行;锅炉侧的#1、#2引风机、#1、#2送风机、#1、#2排粉机运行,#1、#2磨煤机停运;脱硫、脱硝系统运行。事件经过:2019年5月3日17:08,#2机事故音响报警,#2机主汽门关闭、#2发变组出口202开关断开,#2机组跳闸。#2机6KV厂用快切动作,高备变20B联投接带#2机组6KV厂用电系统运行正常。电气倒脱硫厂用由20B接带正常。查汽机侧保护无首出,#2发电机保护有“程序逆功率保护”动作。17:09

#2炉灭火保护MFT动作,#2炉灭火,首出为“汽包水位低”。17:19

#2炉调整水位正常,炉膛吹扫完毕,点火维持燃烧。17:38

检查各系统正常,值长令#2汽轮机挂闸,升速;17:41

#2机轴振大保护动作跳闸,主汽门、调速器门关闭,机组投盘车。值长令电气运行人员拉开#2发变组出口202开关上220KVⅡ母2022刀闸。19:10

#2机组再次挂闸,开主汽门,因抗燃油压低跳闸,主汽门关闭。汽机人员检查原因。20:53因#2机中压缸上下缸温度差超50℃,超限,令炉熄火,机组转备用。汇报中调和北方公司生产指挥中心。原因分析:(一)#2机组跳闸原因:1、直接原因:查DCS系统历史曲线:17:08:42,#2机主汽门、调速汽门关闭,17:08:45,#2发电机“程序逆功率保护”动作,#2发变组出口202开关断开,#2机组跳闸。同时17:08:42,热工DCS告警发“ETS柜220VDC电源报警”和“DEH220V电源报警”信号,热工#2机直流电源消失,热工AST-A和AST-B继电器失电,AST1、AST2、AST3、AST4电磁阀线圈失电,电磁阀打开,将AST油压泄掉,主汽门和调速汽门关闭,造成#2机组跳闸。综上所述,热工#2机直流电源消失,AST1、AST2、AST3、AST4电磁阀线圈失电,电磁阀复位打开是造成#2机组跳闸的直接原因。2、间接原因热工#2机直流电源消失原因分析:(1)热工#2机直流电源接线和#2机动力220V母线运行方式:a、热工#2机直流电源开关电源侧从#2机直流动力屏引来。b、当时#1、#2机直流动力系统运行方式为:#1机动力直流充馈电母线联络刀闸1QK2在“馈线Ⅱ-馈线Ⅰ”位,#1机动力硅整流出口刀闸1QK1在断位,#1机动力直流馈电母线由#2机动力直流馈电母线接带。(因#1机组停机C修,进行#1机动力蓄电池充放电工作要求,于4月30日17:40操作切换。)(2)经查历史曲线和进行模拟试验:17:08:42,热工#2机直流电源消失,#2机组跳闸;17:08:46,#2机动力220V直流Ⅱ母母线电压由231V变为坏点。此时,电气运行人员在直流配电室执行电气操作票:48353号,操作任务:“#1机直流动力馈电母线倒为自带”。在操作中,没有严格检查#2机动力硅整流出口刀闸1QK3的实际位置,没有发现1QK3实际在“充电Ⅱ-电池Ⅱ”位,当操作#2机动力直流充馈电母线联络刀闸1QK4由“电池Ⅱ-馈线Ⅱ”至“馈线Ⅰ-馈线Ⅱ”时,造成#1、#2机动力直流馈电母线失电,继而造成#2机直流动力屏失电,热工#2机直流电源失电,最终热工的AST1、AST2、AST3、AST4电磁阀线圈失电,电磁阀复位打开,#2机组跳闸。综上所述,电气运行人员进行“#1机直流动力馈电母线倒为自带”的操作中发生误操作是造成#2机组跳闸的间接原因,也是主要原因。(二)扩大原因:1、#2汽轮机挂闸不成功的原因:检查#2机OPC阀节流孔存在杂质堵塞现象,建立不起OPC油压,导致挂闸不成功。2、#2炉灭火的原因:#2机组跳闸后,主汽门关闭,主汽压力由10.91MPa升至13.5MPa,发生汽包压水现象,水位由136mm降至-335mm,灭火保护动作,#2炉灭火。3、#2发电机程序逆功率保护动作原因17:08:42,#2机主汽门关闭后,#2发电机变为电动机运行,发生逆功率,17:08:45,#2发电机程序逆功率保护动作,#2发变组跳闸。暴露问题:1、电气运行人员操作不认真,发生误操作,暴露出责任心不强,技术业务水平低的问题。2、电气操作前没有进行模拟操作,暴露出运行部电气专业安全管理不到位,日常操作票管理不严格的问题。3、热工直流电源都引自#2机直流动力屏,单电源接带,存在安全隐患,需进行技术改造。防范措施:1、运行部加强电气人员技术培训,强化安全责任落实,确保安全操作。2、运行部加强电气操作票管理,规范操作票填写和操作管理,规范操作票危险点预控票管理,应具体到操作的具体步骤中,操作前必须进行模拟操作,提前发现问题,防范操作风险。3、生产部研究进行热工直流电源改造,确保直流电源安全,在目前#2机组仅有一路220VDC直流电源的情况下,自220VAC引一路电源,经AC/DC转换装置后的220VDC电源,给AST电磁阀1、3供电;直流动力屏的220VDC电源给AST电磁阀2、4供电。4、运行部加强#2汽轮机油质技

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