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文档简介

邯钢、马钢、梅钢烧结烟气脱硫考察报告2009年10月27—30日,规划设计组会同安保部、炼铁部相关人员对邯钢400m2烧结机、马钢300m2烧结机、梅钢400m2烧结机半干法烟气脱硫工程进行了一、邯钢400m2邯钢400m2烧结机采用气固悬浮吸收(GSCA)半干法工艺对半烟气量进行脱硫,由大连绿诺公司总承包,总投资额为4876万元,先期建设由大连绿诺承担所有费用,后因大连绿诺资金紧张,邯钢投入了一部分,系统于09年3月份建成,经过几个月的调试,从9月份开始,大连绿诺包运行五年,每年由邯钢向大连绿诺支付750万元。邯钢负责提供水、电;大连绿诺负责提供石灰原料、系统运行、检修、人工及副产物的回收等。另外双方还约定脱硫系统与烧结机同步运行率100%,处理后烟气含SO2含量小于100mg/Nm3。与烧结机同步运行率每低1%,邯钢罚大连绿诺2000元,SO2含量大于100mg/Nm3一次工艺流程:如下图所示,100-150℃烟气通过引风机所产生的负压,被引入吸收塔底部,与石灰浆液(含氢氧化钙20%)、水、压缩空气、循环的脱硫灰相混合,通过文氏管进入吸收塔上部,脱硫后的大于700C烟气经旋风分离器循环及布袋除尘器除尘后,由引风机排入原烟囱。主要工艺参数:入口烟气SO2浓度为600-900mg/Nm3,烟温100-150℃,出口SO2浓度为50-100mg/Nm3,烟温约75℃,平均脱硫效率约为90%。通过查询历史数据,发现有时SO2排放浓度可达到50mg/Nm3以下,排尘浓度小于50mg/Nm3。每天消耗100-200目石灰25-26吨(450元/吨),系统耗水25t/h,耗电3000kWh/h,产灰量40t/d,运行成本约9元/吨矿。据邯钢有关技术人员介绍,该系统二氧化硫排放浓度可以达到50mg/Nm3以下,但要达到这样的效率,石灰消耗量每天需增加系统存在的不足:有粘料、结垢的现象,每月需清理一次,由吸收塔底部排出。布袋除尘器的滤袋底部有磨损。副产物是含有亚硫酸钙、硫酸钙、氢氧化钙等的混合物,暂时由大连绿诺填埋处理,目前正在与河北科技大学合作开发利用渠道。 二、马钢300m2烧结机烟气脱硫工程马钢300m2烧结机采用MEROS半干法烟气脱硫工艺进行半烟气脱硫,由西门子奥钢联总承包建设,总投资额14000万元,由马钢分期付款,09年8月份建成并开始试运行工艺流程为:140-180℃烟气通过引风机所产生的负压,被引入吸收塔顶部,与消化好的新鲜的石灰、水相混合,进入吸收塔底部,脱硫后的大于90℃烟气,与循环灰再度混合经布袋除尘器除尘后,由引风机引至原烟囱 主要工艺参数:处理烟气量52万Nm3/h,原烟气含SO2约1000-1200mg/Nm3,处理后烟气含SO2为300-400mg/Nm3。设计排放SO2浓度200mg/Nm3。因系统停运,该厂没有让我们去控制室了解历史数据。 据马钢有关技术人员介绍,每天消耗100-200目石灰炼铁部安钢

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