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关于对我厂75KW风机进行节能改造的可行性报告尊敬的厂领导:作为中国的首都及世界关注的焦点,北京市一直非常重视节能减排工作,把节能减排与可持续发展提高到了较高的战略高度。我厂在市各级政府的大力支持下,历经十年超常规的发展,已具有全国最大的多功能##的生产基地规模。为有效的提高生产效率、工艺、节能降耗从而降低生产成本,我们针对厂内目前风机运行状况进行了综合分析,现将有关情况归纳报告如下:一、设备配置1、 风机共有二组四台,容量75KW,—般运行是二用二备。2、 每天工作24小时,全年工作运行(除检修),电力电价0.78元/KW.h。二、存在的问题风机在工作运行时,自身存在着以下几个缺点:1、 自动化程度低,不能根据负荷的变化而变化,始终保持恒速运行,严重浪费能源。2、 异步电动机易频繁的启动、停止,影响电动机的使用寿命。3、 工作条件恶劣,噪声大。4、 风机工频启动电流大,特别是对电网冲击较大,电动机轴承磨损大,设备维护量大。三、节能改造前运行现状风机的用电现状能源是国家重要的物质,能源的供需矛盾已成为制约我国社会主义经济建设的主要因素之一。在能源问题上国务院提出“节约与开发并重”的方针,就是依靠技术进步,把节约能源以解决能源问题作为我国重要的技术经济政策。据不完全统计,全国风机、水泵、压缩机就有1500万台电动机,用电量占全国总发电量的40〜50%,这些电动机大多在低的电能利用率下运行,只要将这些电动机电能利用率提高10〜15%,全年可节电300亿KW以上。根据火电设计规程SDJ-79规定,燃煤锅炉的送、引风机的风量裕度分别为5%和5%〜10%,风压裕度分别为10%和10%〜15%。设计过程中很难计算管网的阻力、并考虑到长期运行过程中发生的各种问题,通常总是把系统的最大风量和风压裕度作为选型的依据,但风机的型号和系列是有限的,往往选取不到合适的风机型号时就往上靠,裕度大于20〜30%比较常见。因此这些风机运行时,只有靠调节风门或风道挡板的开度来满足生产工艺对风量的要求。风机机械特性为平方转矩特性,风机运行时,靠调节风门或者风道档板的开度来调节风机风量的方法,称为节流调节。在节流调节过程中,风机固有特性不变,仅仅靠关小风门或挡板的开度,人为地增加管路的阻力,由此增大管路系统的损失,不利于风机的节能运行。采用调速控制装置,通过改变风机的转速,从而改变风机风量以适应生产工艺的需要,这种调节方式称为风机的调速控制。风机以调速控制方式运行能耗最省,综合效益最高。交流电机的调速方式有多种、变频调速是高效的最佳调速方案,它可以实现风机的无级调速,并可方便地组成闭环控制系统、实现恒压或恒流量的控制。四、节能改造可行性分析目前我厂风机的应用都为工频工作运行。将变频调速技术引入风机领域,具有很大的节能空间,应予进行变频技术改造。1、在管道供气系统中,最基本的控制对象是流量,供气系统的基本任务就是要满足用户对流量的需求。即通过改变风机的转速来调节流量,而阀门的开度保持不变(一般保持最大开度)。当风机转速改变时,供气系统的扬程特性随之改变,而管阻特性不变在这种控制方式下,通过变频调速技术改变风机电机的转速,风机的供气流量可随着用气流量的改变而改变,达到真正的供需平衡,在节能的同时,也可使整个系统达到最佳工作效率。节能设备可根据控制对象的需要,通过改变风机电动机的输出频率,可方便改变风机的转速。电动机转速与频率成正比,因此,达到较明显的节能效果。2、由于风机可以在保证生产所需要的最低压力下运行,电机输入功率大大下降,辅以压力闭环控制,实现风机的供气压力—转速的动态匹配,减少了电机的实际输入功率,达到节能目的。即电机的转速由供气压力来控制,压缩机需要多大的功率,电机就输出多大的功率,而不必做无用功,从而取得良好的节能效果,节能的第二方面是风机停止了空转,电机不存在轻载运行,节能效果更显著。整个控制过程如下:用气需求f——管路气压/——压力设定值与返馈值的差值f——PID输出t——节能设备输出频率f——风机电机转速f——供气流量f——管路气压趋于稳定。相应带来的其它好处是:供气压力稳定,通过压力调节器,可使风机保持在设定的压力值下工作,压力稳定可靠性高,而且压力可以无级设定,随时可调。电机实现软启动,风机的使用寿命及检修周期都将得到大大延长。风机排气量由风机的转速来控制,气缸内气阀片不再反复地开启和关闭,阀座、弹簧等工作条件大大改善,避免了高温、高压气体急剧的流动与冲击,维修工作量减小。五、风机电效改造方案根据风机配置特作如下变频改造方案:1) 风机上装设变频系统(如图一);2) 设置远程控制和就地控制两种方式;3) 保留原工频系统及其联动方式,且和变频器系统互为备用。变频节能系统特点1、采用CHF100变频器,调速范围宽,变频器调速范围能适应各种调速设备的要求,频率范围0.00-600.00Hz可调;2、 控制精度高,变频器的数字设定分辨率为±0.01%,模拟设定分辨率为±0.1%;3、 动态特性好,变频器采用自关断器件IGBT速度快,且采用SPWM控制模式,负载电压和频率受控变频器的CPU,故调节速度快,系统的动态性能好;4、 控制功能强,能满足各种不同的控制系统,通过端子可与各种频率设定信号连接,如:0〜10V,4〜20mA。可通过端子控制正反转等多种操作;5、 通过合理调整转矩提升,转矩限定功能,电流限幅功能参数,可满足大起动转矩,运行中负载突化也不会引起跳闸等事故;6、 CHF100变频器可与上位计算机或者可编程控制器(PLC)通信,实现远程设定或修改变频器参数,监控变频器的运行状态等信息,从而组成工业以太网,实现集中控制;7、 保护功能齐全,变频器有25种保护功能,对过压、欠压、过流、过载、过热均能通过计算机高速计算并给予保护,且能对发生故障的原因给予纪录;8、 变频器内部有电机防噪装置,在线调节载波频率,实时改变电机的运行噪声。六、节能改造经济效益分析根据市场调研和考察,我厂4台75KW风机节能改造需投资万元左右,年节电135570KW.h。投资效益分析如下:计算数据:实测功率92.3KW电力电价0.78元/KW.h每天24小时每月30天每年12个月则:改造前年耗电量约=92.3KWX24小时X30天X12个月=797472.00KW.h改造前年耗电费约=797472.00KW.hX0.78元/KW.h=622028.16元改造后年节电量约=797472.00KW.hX17%=135570.24KW.h改造后年节电费约=135570.24KW.hX0.78元/KW.h=105744.78元投资成本:224700元投资回报周期:(投资成本224700元三年节电费105744元)=2.1年投资总回报额二105744.78元/年X(15年一2年)二1374682元(RMB)该项目可为我厂创造137.46万元的经济效益。七、建议我们对全国多家节能公司作过实地调研和考察,现有国际知名节能企业深圳市英威腾电气股份有限公司的代理商##公司其专业性强,在全国有中联重科、深圳机场、南车集团、沃尔玛集团、泰格林纸集团、中石化长岭炼油有限公司等企业风机节能改造的成功案例。我们认真审阅了该企业及节电设备的相关证照,主要有质量管理体系认证证书、IS014000认证证书、CE认证证书、高新技术产业认证证书、省著名商标证书、节能工程重点推荐单位、中国节能工程建设信息库特约会员证书。且属国家知名节能企业。####具备对风机做整体、系统化的节能改造的
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