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文档简介
建设项目环境影响报告表(试行)1////期为加快推动能源生产和消费革命,进一步提升煤电高效清洁发展水平,国家提2[2015]164号文件《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》明确提出在确4×600MW等级机组(即2×600MW+2×660国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司编制了环境影响报告表,并于2016根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016工程”,需编制报告表。受广东红海湾发电有限公司委托,中国能源建设集团广东省3之间的区域内安装气流均布装置,使吸收塔入口、喷淋层下方41机机2机3器器4塔机器5理56器786序号10203液04置5(2层)(2层)0本工程主要产品为电力,副产品为脱硫石膏及灰、1230序号107序号一1t2件13套1二1套1造2套13个4个5套16套17项18台49台1套1台3三四五六套1序号1套123套44套15套6套7套18套19套1套18Nm3/h℃5%%2Nm³/h9--电除尘器,两台机组耗水量共增加29.92×104t经石灰乳调整pH后,加有机硫及絮凝剂进行絮凝、澄清,澄应设置电除尘PC段,为新增静电除尘器供电。新增低号境保护验收意见的函生产设备主机设备汽轮机发电机锅炉输煤系统灰渣系统个22——供水),系统4×600MW机——公辅工程环保设施废气治理湿法石灰石—石膏脱硫系统2套套低氮氧化物燃烧器2套脱硝系统2套废水治理%%——%Vdaf%——%%3.62%9.50Nar%0.70%0.62 ——h/dh/a 项目名称单位参数值设计煤种校核煤种最大连续蒸发量(BMCR)t/h20602060再热蒸发量(BMCR)t/h1669.211669.21过热器出口压力(BMCR)MPa26.2526.25过热器出口温度(BMCR)℃605605给水温度(BMCR)℃292292再热蒸汽压力(进/出口)(BMCR)MPa5.39/5.195.39/5.19再热蒸汽温度(进/出口)(BMCR)℃349/603349/603计算燃料消耗量(BMCR)t/h259.26264.26锅炉保证效率(BRL)%93.7-锅炉计算效率(BMCR)%93.9193.87每台锅炉配备两台福建龙净环保股份有限公司设计生台2台2℃℃台2台1℃台1℃台4台44台212℃34%%%56%789个4号机组A1A2B1B2除尘效率(%)99.6999.7599.6899.72平均除尘效率(%)99.71标态干烟气流量(Nm3/h)502010497495504929488219锅炉总干烟气量(Nm3/h)1992654出口烟尘浓度(mg/Nm3,6%O2)26.522.328.224.4平均出口烟尘浓度(mg/Nm3,6%O2)25.3本体漏风率(%)0.65平均漏风率(%)本体压力降(Pa)本体平均压力降(Pa)电除尘器出口烟尘浓度能够达到原设计保证值(≤120mg/Nm³)。单位数值保证脱硫效率%≥96mg/Nm3出口粉尘浓度mg/Nm3≤30出口雾滴浓度mg/Nm3≤75除雾器型式/屋脊式除雾器层数层2单位数值FGD装置烟气处理量(BMCR)m3/h(湿基)2877007设计燃料硫含量%FGD装置进口烟气SO2浓度(设计煤种)mg/Nm3(干态,实际氧)3910FGD装置出口烟气SO2浓度(设计煤种)mg/Nm3(干态,实际氧)≤160FGD装置进口烟气粉尘浓度mg/Nm3(干态,实际氧)<150FGD装置进口烟气温度℃FGD装置出口烟气温度℃≥80FGD装置设计钙硫比FGD装置石灰石消耗量t/h2×14FGD装置工艺水消耗量t/h2×75.7石膏量(表面含水率10%)t/h2×24.8FGD装置废水量t/h设计脱硫效率%96二水石膏产量t/h22.4×2序号Nm3/h12NOx3烟尘12NOx统等统统1234根据前述的有关《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-20平均气温22.3℃;气候温暖雨量充沛,年雨量分配很不均匀,多年年平均雨量期3.6s;海水表层多年平均水温22.3℃,极端最高水温为32.7℃,出现于1986年91234否5否6否7否8否9否除广州、佛山两市外、其余各城市均达到国家一级标准;各城市pH铜铅镉汞砷),南环境质量标准12NO23PM104污染物排放标准3总量控制指标氨稀释蒸发喷氨装置噪声氧化风机噪声、固废、废水注:虚线氨稀释蒸发喷氨装置噪声氧化风机噪声、固废、废水注:虚线本工程技改前后主要生产工艺流程无差异,产污环节也基本相同(原有污染详见“与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”内容);此处仅简述涉及本次环保改SCR反应器联合风机噪声、废水机组烟气依次脱硝系统、低低温电除尘器、脱硫系统、湿式点除尘器处理后,由4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O2NO+4NH3+O2→3N2+6H2O),1NOx排放浓度(炉膛出口)2NOx排放浓度(脱硝出口)3%4本次技改前,现有项目静电除尘采用传统双室四电场电除尘工艺,即电除尘器电根据本次改造设计煤质,除尘器入口浓度为22.61g温电除尘进口的烟气温度为85℃~95℃左右。①低低温电除尘在原静电除尘器入口增设烟气余热回收装②由于烟气温度降低,原常规静电除尘器灰斗需增加加热量③低低温电除尘器内一些存在漏风的局部低温区域会结露,1Nm3/h2℃3℃412%3小4%256小78/好9//本次改造方案不对脱硫塔的除雾器进行升级改造,在布置条件,湿式静电除尘器布置在脱硫塔出口,经湿式静电在吸收塔最下层喷淋层至入口烟道顶面之间的区域内安装塔入口、喷淋层下方烟气均流并同时产生可控湍流,增加烟升吸收塔整体脱硫效率,避免烟气偏流短路现象。利用吸收考虑到脱硫系统的稳定性,本次改造新增一层喷淋层,在增加气流均布装置提高脱硫效率的基础上,本次改造增1mΦ16/19mΦ16/19m2m34台455678层459mNm3/h套现有技术的脱硫吸收塔效率难以满足超低排放要求。因此,超低排放必须考虑对原脱段,吸收塔与烟囱之间加装烟气升温段,加装布置烟气换热装置的原则为烟道直段充尘器出口至吸收塔入口烟道进行玻璃鳞片防腐处理,同时引风机叶片也需进行防腐处施工期施工主要内容是拆除部分设备以及少量土建施工。工序较为简单,污染较),本技改项目运营后废气主要为SO2、NOx、烟尘。技改项目完成后,脱硝效率由由99.61%提升至99.91%,增设湿式除尘器(除尘效率83.4%Nm3/h0//NOx/本工程实施后,固体废物主要为除尘器收集的除尘灰技改项目噪声源主要为改造的、新增的泵类、风机等123大气污染物气Nm3/h)NOx水污染物//////固体废物///27.79×104////27.61×104/噪声其他技改前工程淡水耗水量为565.82m3/h(式电除尘器,两台机组耗水耗水量共增加29.9),湿式电除尘器设置于脱硫设施与烟囱之间,用于去除32X根据建设单位提供的资料,本工程技改单项生产工艺2‘、环境管理与监测1023040-“以新带老”Nm3/a00Nm3/a000NOx00000000000大气污染物≤10mg/m3层NOx水污染物————————固体废物用噪声类其他无mg/Nm3下一级环境保护行政主管部门审查意见:建设项目环境保护审批登记表建设项目建设单位6建设项目所污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)
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