一次风机变频改造设计的问题分析_第1页
一次风机变频改造设计的问题分析_第2页
一次风机变频改造设计的问题分析_第3页
一次风机变频改造设计的问题分析_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

一次风机变频改造设计的问题分析

节能是国家实施可持续发展战略的重要课题,也是电气行业永恒主题。在能源生产系统中,不同的设备需要根据最大生产能力进行配置,而不是根据平均能源消耗。一般来说,工厂的主机和辅助设备在设计过程中也考虑了一定的冗余,因此实际上是需要调整许多风扇和泵的流量。因此,在实际运行过程中,必须调整大多数风扇和泵的流量。通过调整隔离开口,控制频率低、能源消耗大的后向方法,设备损坏快、维护困难、运营成本高。相当多的功率消耗在租户的高压下,导致能源浪费。而高压变频因其调节性能优良、节能效果好等因素,正逐渐被广泛应用在电厂中风机、水泵等的流量调节中。1次风压波动大,一设备多目前,多家电厂在已建机组和新建机组离心式一次风机上应用变频调速器。风机变速调节后,风机耗功降低、运行效率提高、厂用电率降低,节能效果显著,但有些改造项目出现新的问题:变频切换过程中一次风压发生大幅度的波动,威胁机组安全;变频切工频过程中变频调节和挡板调节的切换问题;一次风机电机前侧轴承过热、损坏;一次风机RB时造成变频器过负荷保护动作继而导致机组MFT动作,严重影响了风机及锅炉的安全、经济运行。为此在一次风机变频改造设计时,必须充分考虑变频切工频、一次风机RB及MFT等一系列问题。1.1存在一定的扰动在变频器切工频后,因为切工频的风机出力突然增加,会造成一次风压突然增大,引起风压波动,同时还会使进入炉膛的燃料量就会有一个比较大的扰动,有可能造成机组过热器超温、超压,甚至由于风压增大导致送入炉膛的燃料增加,破坏风煤比的配置,造成燃烧不完全而威胁机组安全。切换过程中,存在着变频器调节和挡板调节的配合问题,以及变频器和挡板的动作特性差异,变频器在调节速度上没有挡板快,在快速动作中容易造成变频器过流跳闸,从而威胁机组的安全,这一点要充分考虑。1.2交流切换失败情况下正常触发rb变频器在故障情况下将自动切为工频运行,RB逻辑设计时需要考虑几种情况:在变频切工频成功情况下,不能因为切换过程中变频信号消失、工频信号未回误发RB;在切换失败情况下,能够正常触发RB;另外,在风机运行过程中一次风机其他保护动作跳闸一次风机时,必须马上触发RB,而不能有延时。1.3kv工频开关外来电路开关运行时动态控制电机变频改造后,增加了变频器输入输出开关和旁路开关,判断风机不运行时除了6kV工频开关外,还需要判断变频器和旁路开关的状态,以防止工频开关在合闸位而变频器不运行或者旁路开关没有合闸,导致风机实际没有运行。逻辑设计中,还要充分考虑变频切工频过程中状态信号的延时时间,不能因为延时设计错误而导致信号误发。1.4交流风机倒风带载关闭在许多电厂中,一次风机的入口导叶和出口门设计为电动门,挡板关闭时间过长,为了防止一台风机跳闸后运行风机倒风,加大变频器的负载,保证一次风压在MFT动作值之上,需要将出口门快速关闭,变频切工频时一次风机电机在进、出口门有较大开度情况下带载启动不允许。因此,在事故工况下,变频切工频要等入口门全关,需要较长时间,无法保证一次风压在MFT动作定值之上,无法确保锅炉的安全运行。1.5投油助燃有利于防止炉硫燃烧变频切工频时,主要对一次风压扰动较大,进而对进入炉膛的燃料量有较大的扰动,影响锅炉燃烧稳定,此时投油助燃能有效防止炉膛燃烧的恶化,有利于机组的稳定。2气动门的设计思想某厂在变频改造中设计了旁路开关,当变频器本身故障时,可自动切换到旁路运行,当切换旁路不成功时,跳闸工频开关,并且为了防止一次风机跳闸后一次风从跳闸的风机中倒风,保证一次风压稳定,将一次风机出口门由原来的电动门改为能快速关闭的气动门,这样可以有效避免一次风压降低,保证机组继续安全运行。这种设计对机组安全非常有利,但在设计时会面临一些问题:一是逻辑设计复杂,二是工况复杂。为了解决上面的问题,我们定了如下的原则:电机电源回路的判断和切换都由PLC完成,DCS只控制风压和判断电机相关开关的状态,进行RB和MFT逻辑的判断,同时变频切工频时要投油。这样设计的好处在于:电气PLC完成开关的自动切换可以有效简化DCS的控制逻辑,同时由于没有与DCS的通讯,可以使切换更安全、迅速。风压控制由DCS完成,是由于切换过程中不仅要协调两台变频器的出力,同时还要配合一次风机入口挡板开度的调整,切换过程动作的设备较多,由DCS完成功能实现起来比较容易。投油是为了防止一次风压波动造成炉膛燃烧不稳,提高炉膛的抗干扰能力。3交流交流风压机控制方案设计2007年,某厂对1号机组进行了一次风机的变频改造,在设计控制策略的过程中,主要考虑了上述几点问题,采取了完全不同的控制方式。变频切工频,要根据切换成功和不成功两种情况考虑控制策略,试验及实践证明,该控制方案能满足风机变频切工频成功和不成功时的控制需求。以下描述以A风机为例。3.1入口区域控制投油动作(1)变切工成功时,一次风压变化为先降后升,然后再是振荡调整的过程。变频器跳闸后,一次风压马上有一定幅度的下降,故障风机变频信号消失,A一次风机变频器跳闸后,PLC联跳变频器进口、出口开关,确认变频器进口、出口开关断开后合工频旁路开关;DCS收到这些信号的状态反馈后发一脉冲超驰关A一次风机入口导叶至40%,该脉冲时间的设定要根据现场入口挡板执行器动作时间设定,既能确保满足挡板从100%关至40%的时间,又能及时释放控制权,使运行能及时干预风机的控制。(2)变频切工频成功时,负荷高于最小投油稳燃负荷且无MFT且B层有火时允许投B层小油枪;负荷高于最小投油稳燃负荷且无MFT且A层或B层有火时允许投AB层大油枪。投油枪的顺序为先投B层四只小油枪,延时后投AB层#1、#3角油枪,再延时后投AB层#2、#4角;此时投油枪的触发与CRT遥控投油操作相同,投油动作结果与正常投油操作结果一样。(3)合A工频旁路开关反馈到来后,A工频基本上还是在全速运行,A一次风机入口导叶仍在超驰关至40%过程中,当达到40%之后处于手动;B变频器自动调节一次风压,此时A一次风机的变频调节指令还必须保持,不能降为零,因为在大多控制策略中,对并列调节的对象为了满足调节的平衡,在算法块中都设置了平衡调节特性,自动平衡两侧控制指令,此时如果将A风机的指令降为零,会使B变频器指令全速增加一倍,在A变频器旁路开关反馈到后,会使一次风压升高很多,很有可能导致设定值与实际值的偏差大于定值,致使一次风压调节切为手动,不利于之后的风压控制。3.2工频开关浮叶保护A工频旁路开关合闸反馈经延时判断还没有到来,或者A工频运行中工频旁路开关跳闸时,PLC联跳6kV工频开关。DCS接收到6kV工频开关分闸反馈后:超驰关A一次风机入口导叶,延时后超驰关A一次风机出口气动门。当其它RB条件同时满足时,RB发生。A变频指令进行50s的超驰关闭,50s后释放控制权,50s的关闭指令通过平衡算法叠加到B变频器转速指令中。3.3a工频开关非合位一次风机变频改造后MFT的触发条件由工频开关非合位反馈改为以下几点。(1)A工频开关非合位。(2)A工频旁路开关非合位和变频器不运行延时相与。上述二者相或后输出用于A一次风机跳闸MFT的触发条件。此条件中的延时时间要经过变频切工频试验来确定,在满足变频器切换时间的前提下,考虑DCS扫描时间确定。4次风母管控制结果2007年11月25号,1号机组在290MW负荷下进行了一次风机变频切工频试验,将A一次风机变频器打闸,变频器旁路开关自动合闸,A一次风机自动切换为工频运行,在A一次风机变频器切工频前,一次风母管压力定值4.45kPa,两台一次风机均变频自动运行。变频器打闸后,A一次风机入口挡板由100%开度关至40%,延时后,A一次风机变频器旁路开关合闸成功,变频切换为工频运行,同时B一次风机变频器根据风压和设定值的偏差自动调节。B层小油枪和AB层大油枪按程序设定自动投入稳燃。在整个过程中,B一次风机变频器转速指令最高至1068转,实际转速最高到1013转,一次风压最低降至4.02kPa(一次风与炉膛差压低保护定值为2.5kPa),最高升至5.30kPa,最大动态偏差为0.85kPa,在允许范围内,风压波动较小。5机组运行安全一次风机变频改造结束后,通过

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论