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文档简介

二氧化氯法氧化处理工厂废水实验报告邵赞华时间:2012-6-10至2012-6-12方法:二氧化氯氧化法实验材料:工厂调节池废水,饮用水专用二氧化氯消毒A剂和B剂(湘潭市普兰德环境生物科技有限公司),CODcr专用D剂和E剂(自配),电动搅拌器,CODcr快速检测仪实验一(2012-6-10)称取适量二氧化氯A剂和B剂,配制二氧化氯氧化溶液1600mg/L,持续反应20min将二氧化氯溶液等分成两份,并往其中加等量的调节池现取污水,调节混合液二氧化氯的浓度至800mg/L,往其中一份溶液滴加稀硫酸,调PH值为2,另一份保持废水自然PH值(4-5),完毕,搅拌反应40min3CODcr检测4检测结果实验批次CODcr值(mg/L)CODcr清除率(%)废水原样5160/批次1(PH=2)4227.518.07批次2(PH=4-5)4037.521.75

5部分实验图片批次1(PH=25部分实验图片批次1(PH=2)实验现象二氧化氯溶液为黄绿色,废水原样橙黄色,将废水倒入二氧化氯溶液时,混合溶液立即变清,搅拌反应完毕,清澈度更好,并且批次一的烧杯底部有少量的机械杂质沉淀析出。实验二(2012-6-11)根据实验一的结果,设计增加二氧化氯的反应浓度,按照产品包装袋上说明,以产品:水=1:20的比例配制二氧化氯氧化溶液,往A溶液添加B的过程中,因反应剧烈,烧杯炸裂,实验终中止。实验三(2012-6-12)1根据实验一和实验二所发生的现象及其结果,设计实验批次1:二氧化氯浓度:800mg/L, PH=8批次2:二氧化氯浓度:1067mg/L, PH=52实验过程和CODcr检测同实验一检测结果实验批次CODcr值(mg/L)CODcr清除率(%)废水原样3237.5/批次12807.513.28批次24211.25/实验现象二氧化氯溶液黄绿色,废水原样淡黄色(因生产减量和雨水流入导致污染物含量降低),当二者混合,混合溶液立即变成亮黄色,且批次1在调节PH值时随PH值的升高溶液的颜色依次为亮黄色、砖红色、墨绿色。与实验一相比较,其可能的原因:1)因废水原样的污染物浓度降低,导致二氧化氯过量;2)废水中可能含有锌的杂质离子,产生颜色反应3)二氧化氯A剂和B剂拆封过久,产品失效本实验所出现的问题及进一步实验建议问题:从实验结果可知,该法对我公司废水COD的去除效果欠佳,且结果不够稳定,其处理工艺需进一步探讨。在配制二氧化氯溶液的过程中,反应比较剧烈,容易出现安全事故,且散发出大量的刺激性气味,如大量应用,需进一步探索其溶液的配制方法及安全防范措施。另外,CODcr检测实验步骤繁琐,耗费时间长,处理速度较慢。进一步实验建议:因各种原因,本次实验仅从二氧化氯的浓度、反应时间及PH等方面做简易的定性测试,实验粗糙,未能得出最佳的实验工艺,如需进一步实验,建议从二氧化氯的浓度、废水的初始浓度、二氧化氯和废水中污染物总量、反应过程中PH值、反应温度、及反应时间等因素进行正交优化实验。参考文献:催化二氧化氯氧化处理难降解废水特性研究,方华贺启环等,东南大学环境工程系,南京理工大学环境科学与工程系ClO2催化氧化含酚废水的实验研究,齐凯等,南京大学环境学院二氧化氯催化氧化在处

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