下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
重介旋流器工艺调试过程中的问题及对策
资矿集团徐厂煤矿选煤厂于1999年成立。为了洗脱低碳和优质精煤,扩大生产,提高经济效益,将原来的开采工艺升级为控制旋转流处理器技术。生产6级精煤碎片小8%,处理能力从150万吨/a提高到210万吨/a。所采用的设备先进,如国外进口的香蕉振动筛、渣浆泵、大直径(⌀1000mm)两产品重介旋流器,国产的快速高效隔膜压滤机等,为达到最佳运行状态、充分发挥各设备潜能,积极进行调试,针对存在的问题,采取相应有效措施,实现了调试预期目标。1粗煤泥的回收原料煤(50mm~0mm)经双层香蕉脱泥筛分级,一层筛上物(大于2.5mm)与高密度合格介质以泵送方式混合进入主洗旋流器,底流和溢流分别经相应脱介筛脱介后,形成矸石和轻产物,矸石经胶带转载运至矸石仓。轻产物和脱泥筛二层筛上物(2.5mm~0.63mm)及低密度合格介质以泵送方式混合进入再洗旋流器,底流和溢流分别经相应脱介筛脱介、离心机脱水后,形成最终产品即中煤和精煤,所有脱介筛的稀介段进入磁选机回收精矿,尾矿和脱泥筛的筛下物(小于0.63mm)以泵送方式混合进入煤泥旋流器浓缩脱水,底流进入高频筛回收粗煤泥,溢流及高频筛的筛下水进入煤泥水处理系统,最终回收粗煤泥,浓缩机的溢流和压滤机的滤液水作为生产系统用循环水。重介旋流器工艺流程如图1所示。2问题和原因分析2.1高频煤泥筛的缺陷高、低密度合介桶液位上升、难控制,即使增大分流量也难改变,有时合介桶甚至出现大量溢流或向外喷溅的现象,同时,旋流器分选效果差、精度低,出现矸石带煤,有时带煤量高达5%,中煤灰分低至31%。经分析确认,主要是脱泥筛脱泥效果较差所致,因入料煤中细粒煤含量高,加之泥化现象严重,形成了体积不同、结合力很强的一些煤团,直接影响细粒煤的透筛率。仅用现有的筛上喷水难以将煤团彻底分散,致使高、低密度合格悬浮液中煤泥含量分别高达38%、61%,造成了合介桶液位难以控制(因为连续不断的大量煤泥通过固定筛下、脱介筛的一段进入合介桶使液位持续上升),并造成悬浮液流变性黏度增加,分选精度变差,分选效果降低。煤泥旋流器浓缩效果不佳,底流浓度低(230g/L),因其入料压力较低(0.1MPa),主要是入料泵扬程低、排料压力不足。高频煤泥筛入料量大、浓度低,筛面经常发生泛水现象,排出的筛上物不是煤泥,而是煤泥水,因为具有一定切向速度的水在筛面形成了一层水膜,水及细粒煤透筛阻力骤增,筛面基本上变成了溜槽。精煤离心机频繁发生过载停车现象,致使功率为45kW原配电机出现故障,为继续调试,更新1台规格型号相同的电机,同时,产品水分偏高,有时高达12%。经分析确认滤液管排液不畅,细粒在管内不断沉淀累积,造成离心机排液管端口堵塞,使脱水效果降低、产品水分大,也使筛篮转动阻力增加、电机超载运行。2.2入料及物料粒度偏粗高、低密度稀介泵流量较大,使磁选机超负荷运行,稀介泵开、停频繁使磁选机入料不稳定、不均匀,同时,尾矿的溢流量小,不到尾矿总量的25%,造成了尾矿中磁性物含量大,有时高达1.5g/L(磁尾中磁性物含量应小于0.264g/L),既造成了严重跑介,又直接造成耙式浓缩机的“压耙”弊端。高密度稀介磁选机的入料管易堵,经分析表明,入料中含有大颗粒,个别高达25mm,与轻产物脱介筛的稀介段筛下物料有直接关系,按设计该物料的粒度应均小于0.63mm,但该段最后一排的筛板筛孔却为25mm,说明稀介段排料溜槽沿顺煤流方向有些靠前,而将脱介筛的排料端筛孔25mm的筛下物纳入其中,故稀介段物料粒度偏粗。精煤脱介筛、轻产物脱介筛的喷水沿顺煤流方向靠前,造成跑介,因介质由喷水从煤表面上脱落后,无足够长的时间透筛成为筛下物,且各脱介筛喷水浓度偏大,喷嘴易堵,脱介效果差。2.3煤泥水系统细泥含量因原煤质量变差,灰分偏高、发热量降低,泥化现象严重,原生煤泥量较大,加之两产品重介旋流器工艺中入料经泵输送,次生煤泥量增加,造成煤泥水处理系统的煤泥量大(高达20%),灰分高、粒度细,原跳汰选工艺所用絮凝剂已难以满足要求,致使耙式浓缩机煤泥沉降速度极慢,溢流的循环水浓度高达50g/L左右,直接影响了脱介效果,且细泥在系统中恶性循环、积聚,降低了分选效果。3解决措施3.1槽内流系统设计就脱泥筛脱泥效果差,相继采取了措施,以实现在煤入筛前,用冲水将煤团打散、达到煤和水以固液混合物的形式进入脱泥筛的目的。最初,在图2中所示的斜溜槽上端增设一路加液管,因不能解决细泥在系统中恶性循环,该加液管停止使用。然后,在直溜槽中部加了一路整个内流系统所用循环水的冲水管,以达到将煤湿润、煤团打散的目的,产生了一定效果,继续斜溜槽的上端增设了内流整个系统所用循环水的三路喷水管,与直溜槽喷水管配合使用,煤在直溜槽内垂直洒落过程中,在喷水作用下,大部分煤湿润、煤团分散,继而落到斜溜槽底板上的水面上,进行充分混合、翻动、搅拌,在重力作用下共同注入脱泥筛。结果表明,脱泥筛的筛分效率明显提高,后续环节的高密度、低密度合格悬浮液中煤泥含量低至合理范围,分别为30%、50%,满足了分选要求。为提高煤泥旋流器浓缩脱水效果,提高入料泵转速以增大出口压力、扬程。采取更换泵的胶带轮,将直径由⌀650mm减至⌀615mm,使入料泵的扬程由35m增至39m,煤泥旋流器的入口压力达到0.15MPa,底流浓度提高到390g/L,该值在合理范围之内,即300g/L~1000g/L。对高频煤泥筛,降低入料的含水量,采取将磁选机尾矿不直接排入筛子,而排入煤泥桶,再经煤泥旋流器的浓缩后间接排入筛子,筛上泛水现象消除,筛面上形成一定厚度物料层,达到了应有的煤泥回收效果。对精煤离心机过载、产品水分大等问题,在排液管上加了一道辅助冲水而将滤液及时冲走,离心机开始正常运转,水分指标相应满足了产品质量要求,降至8.5%以下。3.2磁选机入料偏粗为解决稀介泵流量大的问题,更换泵的胶带轮,直径由⌀520mm增至⌀559mm,流量由380m3/h减至353m3/h,同时,增设了尾矿底流圆孔形截流板,而使尾矿的溢流量增大,约占尾矿总量的30%。关于高密度磁选机入料偏粗问题,解决措施是将轻产物脱介筛稀介段末端的筛板筛孔由25mm变为0.63mm,从而使稀介段排料溜槽的固体物料粒度均小于0.63mm,解决了磁选机入料偏粗问题。自循环水基本变清后,脱介筛的喷水浓度满足了脱介要求;另外,将精煤脱介筛、轻产物脱介筛的喷水管顺着煤流方向前移,喷在挡水坝后的100mm处,该处为喷水易穿透的最薄物料层。3.3沉降对比试验为解决煤泥水难题,做了煤泥水沉降对比试验,所用3种药剂分别为1号、2号、3号,煤泥水浓度为80g/L,药剂用量均为9g/m3。沉降对比试验结果见表1。试验结果表明,2号药剂效果最好,初始沉降速度快,清液浓度低,于是,确定将该种药剂投产应用。实践表明,取得了很好效果,浓缩池内的煤泥水沉降速度快,溢流浓度小于5g/L,满足了分选系统用水的需要,介耗降低,整个系统的吨煤介耗由3kg/t降至2k
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度物流服务合同标的为货物运输与仓储
- 2024年度企业研发合作与技术转让合同
- 调压阀市场需求与消费特点分析
- 玻璃盒市场需求与消费特点分析
- 搓衣板市场发展现状调查及供需格局分析预测报告
- 2024年度新能源技术研发与推广合同
- 2024年度云计算资源租赁与服务合同
- 2024年度东莞市房产买卖合同
- 2024年度企业咨询服务合同标的及服务内容
- 2024年度安徽省统计局统计专业技术人员聘用合同
- 员工赔偿金保密协议书(2篇)
- 责任险发展空间
- DB41T 2280-2022 路桥用泡沫轻质土应用技术规程
- 公共卫生主题培训
- 建筑行业施工安全教育培训手册
- 黑龙江省哈尔滨市第一中学校2024-2025学年高二上学期期中考试数学试卷
- 2024年学校卫生健康教育工作计划范例(二篇)
- 5.3 歌曲 《送别》课件(11张)
- 机房网络改造升级方案
- 2023年合肥市轨道交通集团有限公司招聘笔试真题
- 地磅施工技术交底
评论
0/150
提交评论