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文档简介
优选原油泄漏事故案例分享优选原油泄漏事故案例分享2
一、事件经过
2015年3月26日6时许,X厂X作业区吴X转岗位人员杨某、李某进行班产计算。经计算,4:00至6:00收发液量差5m3,杨某电话立即报吴X转值班副站长阳兴。阳某判断起X增来油管道可能发生泄漏,立即通知起X增当班员工陈茵停泵,并报告作业区副经理。6时5分起二增停止外输。7时41分,阳某在距起X增6公里处发现原油泄漏点,将情况汇报作业区。作业区随即启动管线泄漏应急预案。8时24分,作业区向当地县环保局电话汇报发生原油泄漏情况。陆续组织70余人投入抢险。8时35分,抢险人员发现泄漏原油在X县薛岔乡王园子村山坡沟底,顺干沟流淌约200米,便立即组织打坝拦截。9时30分,当地县环保局安排工作人员到达现场,协调抢险。10时许,找到管线漏点,位于管线本体底部,孔径约2毫米,进行了临时堵漏,泄漏完全控制。当地村民阻挠,抢险清理油污工作进展缓慢。17时许,油田公司、集团公司在网上获知X厂管线泄漏事件信息,向该厂核实情况。17时42分,X厂启动厂级突发事件应急预案,总工程师杨某到现场组织应急抢险。3月27日8时,完成现场清理。
“3·26”原油泄漏事件2一、事件经过“3·26”原油泄漏事件3二、事件调查分析:
1、此前同类事件的发生,X厂没有采取有效措施。调查发现,该管线2015年3月3日曾发生一次泄漏事件。当地县环保局下达《违法行为限期整改通知书》、《行政处罚事先告知书》,并处以5万元经济处罚。事后,X厂只是在吴X转安装起X增来油流量计,加密起X增与吴X转流量计数据对比,安排专人每天进行徒步巡线,委托专业机构进行管线腐蚀检测。没有针对管线腐蚀破损发生原油泄漏采取有效措施整改。2、管线路由变更未履行相关程序,存在安全风险。通过调阅设计图纸,起X增压点站址原设计位于X乡杏树梁,处理长8含水原油。由于产能建设调整等原因,X厂将起X增压点站址调整至X乡沙集,处理层位调整为侏罗系延9、延10,外输至吴X接转站。产能建设过程中路由调整未按规定履行建设变更程序,路由选择存在较大安全环保风险,管线紧邻坡度较大的季节性干沟,一旦发生泄漏,原油直接冲入沟中,造成事故影响扩大。
3二、事件调查分析:43、输送介质的腐蚀性与管线防腐蚀工艺缺乏评价资料。调查过程中没有找到介质腐蚀性和管材耐腐蚀性评价资料。从管线腐蚀位置看和腐蚀特征看,调查初步认为,该管线腐蚀属于采出水多种电化学腐蚀综合形成,坑点状腐蚀判断为游离氧腐蚀,黑色沉积物为硫酸还原菌腐蚀,同时存在Cl-、HCO3-腐蚀。4、目前管线监控措施难以及时发现泄漏。调查认为,管线监控不完善,存在缺陷。作业区没有充分认识到吴X转站内起X增来油流量计对于管线运行监控的重要性,安装的同时未将该流量计接入吴X转数字化站控系统,无法对起X增来油瞬时流量进行实时监控,加之SCADA系统建设滞后,造成管线破漏未能及时发现。
43、输送介质的腐蚀性与管线防腐蚀工艺缺乏评价资料5
5、油气现场应急措施不完善,存在重大安全风险3月26日7时41分发现泄漏点后,作业区由于应急人员不足,在发现原油泄漏第一时间仅组织了12人赶到现场进行应急抢险。应急抢险存在隐患。由于未对事发地第一时间进行现场警戒,个别记者、村民等非应急人员进入事发现场拍照和阻挠抢险,不仅增加火灾、爆炸等次生安全事故风险,而且延误抢险快速处置时机,进而引发后续舆论失控,造成小事件大影响。抢险应急器械不能及时到位。抢险中许可作业执行不严格,现场开挖、动火没有找到相关资料,存在安全事故隐患。6、信息报送不规范,延误抢险时机。事件发生后,作业区在3月26日7时41分发现管线泄漏,8时24分,向当地县环保局进行了电话报告。未按照规定向厂业务主管部门报告。X厂未能及时获知和掌握基层单位生产动态和事件信息,未能按照规定1小时上报油田公司,直到26日17时许,油田公司相关部门通过网络媒体获知事件信息,至此距事发已过去9小时,使集团公司、油田公司在事件处理时陷入被动局面。55、油气现场应急措施不完善,存在重大安全风险67、舆情控制未能积极主动有效的方式应对,使得事件影响快速发酵,舆情进一步升级,给集团公司、油田公司较大的负面影响。三、事件原因
(一)直接原因管线内腐蚀穿孔是导致原油泄漏的直接原因。
(二)间接原因管线路由选择不合理,造成事件污染区域扩大。管线运行监控不完善,造成泄漏未能及时发现。现场应急组织和舆论控制不得力,造成事件影响升级。
67、舆情控制未能积极主动有效的方式应对,使得事7一、事件经过1、时间:X年10月6日早7:00时2、地点:华X站3、事件简要经过:X作业区X站书记曹X,接到当地老乡告知山下(X县X乡X沟)输油管破裂(华X站至X站1200m处),立即带领大班人员下山查看,同时通知站员工停止外输并报告作业区调控中心,作业区指示X站关闭来油阀门停止外输,作业区随即组织抢焊沟底管线焊口破裂处(裂口宽度为14mm,长度为162mm),13点30分生产恢复正常,泄漏液量约Xm3,油量Xm3
,约500平方米,原油顺河沟流至下游约X公里。“10·6”管线泄漏事件7一、事件经过“10·6”管线泄漏事件8
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二、原因分析(一)直接原因由于管线焊口地处位约40米深沟底,在输油过程中热油给管线产生的内应力及伸缩力均集中在焊口处,致使管线爆裂,造成外输原油大量泄漏。(二)间接原因施工单位X公司安装队在施工过程中,未按照施工现场交底单(37)第七条要求规定“管线下沟,必须由作业区监督员、监理公司等相关单位验收合格后进行回填”,但交底单上没有作业区监督人员验收签字,仅有监理和本单位人员验收;隐蔽工程检查记录(0.3.4.1)、管道组队检查记录、管道焊接检查记录、管道清管记录中检查意见栏均未填写,存在施工质量管理问题。9二、原因分析10
3、作业区管理不到位,责任不落实是造成事态扩大的主要原因。(1)岗位员工责任心差,泵压发生变化时未及时处置。华X三个站均出现输油泵压力在10月5日13-23时期间出现变化,当班员工对泵压变化未及时发现处置,华X站当班员工彭X、晋X5日23时外输原油时发现泵压下降,报告技术员胡X,胡X也并未做出其他处理措施,继续外输,是造成事态扩大的主要原因之一。各站点10月6日的输油报表在19:00-23:00期间存在输差。XX联、调度室均没有对输差增大的原因进行及时分析,未采取任何措施,继续连续输油,造成事态进一步扩大。103、作业区管理不到位,责任不落实是造成事态扩11(2)管线巡护不落实。事发当晚华X站未按规定安排并落实人员对外输管线进行巡护,未能及时发现管线破裂原油泄漏,是事态扩大的又一原因。(3)报表存在虚假现象。如华X站零点班外输量为76.1m3,报表反映输油时间为4小时,而该站外输泵最大排量为11m3/h,折算外输时间应为7小时以上,(在与当班员工调查时,当班员工反映在6日早3:00左右,外输压力降至0.9Mpa,而综合报表仍然反映为1.2Mpa),导致岗位员工不能及时发现压力变化值,是事态扩大的又一原因。(4)X作业区岗位员工培训不到位。华X三个站岗位员工发现泵压发生下降后不知如何处置,是事态扩大的又一原因。11(2)管线巡护不落实。事发当晚华X站未按规定安排并落实人12三、汲取的教训1、对X站外输上山下沟管线加装推力支墩;对其它各上高山下深沟管线进行检查,根据规范加装推力支墩;2、严格落实定期(每小时)统计一次流量,查看一次压力并落实专人负责制度,发现异常立即处置,防止泄漏、打眼造成类似事故扩大;3、严格落实巡检、巡线制度,杜绝不巡或漏巡现象发生,发现问题及时汇报及时处置;4、严格落实厂部、作业区、班站逐级跟班查、值班查、夜查制度,确保岗位员工责任制度落实到位;12三、汲取的教训13
5、加强员工岗位培训和应急演练,提高员工基本素质和应急能力;
6、严格施工组织管理,落实工序检验,确保施工质量合格率达到100%,杜绝类似事故的发生;
7、相关部门根据职责分工,系统研究制定完善输油站管线安全运行保障措施和应急处置预案,确保问题早发现、早处置,将损失降到最低限度;
8、进一步查实各级管理人员工作职责履行是否到位,严格按规定进行责任追究,教育广大员工严格认真履行职责,深入开展岗位和作业过程风险识别及削减控制措施的落实,确保生产安全平稳运行,绝杜类似问题再发生。135、加强员工岗位培训和应急演练,提高员工基本素质和应急14一、事件经过1、时间:X年11月27日12时2、地点:X站3、事件经过:X年11月27日12时左右,作业区X站3#300方沉降罐罐底人孔钢板焊缝开焊,罐内X方原油、X方污水泄漏,浸泡土筑防火堤,造成防火堤穿孔垮塌,致使站内地面及站外Xkm河沟污染。“11·27”沉降罐泄漏事件14一、事件经过“11·27”沉降罐泄漏事件15
二、原因分析(一)直接原因3#沉降罐建罐时在罐底开了一个人孔,完工时直接将原开孔钢板在原孔位一面焊接,焊缝焊接不牢靠,也未采用加强板加固,工艺方法上存在缺陷。在长期承压和腐蚀的作使焊缝开裂。(二)间接原因1、土筑防火堤不牢固,经油水浸泡后两处穿孔垮塌,油水从两处暗洞处泄漏站门口排水渠和罐区下面区域,使防火堤起不到封堵泄漏污油污水的作用。一是靠近山墙处罐区排水阀未修建阀室,排水阀直接与土筑防火堤相连,油水浸泡后渗漏穿孔,二是防火堤正对值班室安装的排水管渗漏,油水浸泡后穿孔垮塌。15二、原因分析16
防火堤垮塌渗漏罐区排洪阀处穿孔泄漏16防火堤垮塌渗漏罐区排洪阀处穿孔泄漏17库房背后雨水口泄漏2、站
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