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文档简介
摘要:桂林市上窑污水处理厂有近25年的历史,96年开始停产,设备已全部报废,我处计划在不进行大的结构调整基础上,用新的技术对该污水处理厂进行技术改造,恢复其处理能力,拟采用A/O运行工艺,使其具有脱氮除磷的效果,同时增加污水处理能力,降低能耗。关键词上窑污水处理厂改造探索一、项目背景上窑污水净化厂于1978年开始兴建,设计日处理污水量3.5万吨,1981年9月建成投产,厂区占地110亩。该厂工艺采用传统的活性污泥法,设计进水COD250mg/L,BOD100—150mg/L,出水COD<30mg/L,BOD<20mg/L,设有曝气沉砂池、初沉池,曝气方式为使用泵型叶轮的表面曝气机,混合液形式为完全混合式,采用2组共8个曝气池,进水方式可按并联方式(每个曝气池单独进水单独出水)或串联方式(推流方式),运行工艺也可按生物吸附的方式运行。本工艺由于采用传统工艺,能耗较高,每吨水单位电耗0.30度左右,而且只能处理COD、BOD5、SS等主要污染物,不具备去除磷的功能,只能达到二级排放标准,而N-NH3和TP等指标无法满足现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B类的水质排放要求。上窑污水处理厂平面工艺图1995年12月,采用奥地利技术的桂林市第四污水净化厂投入运行,与上窑厂比较,该厂处理单位水量的能耗更低,设备状况为全新,由于采用先进的A/A/O工艺,具备脱氮除磷的功能,而由于当时新厂的配套管网尚未完成,为降低处理成本,进入上窑污水处理厂的约5万吨/日污水全部转入第四污水处理厂进行处理,由此上窑污水处理厂停产。目前上窑污水处理厂绝大部分机电设备已经完全报废,污水厂已无污水处理的能力,但其构筑物和进出水地下管线仍然良好,经原设计单位的结构校核,仍可达到其原有的设计使用年限(上窑污水处理厂的建(构)筑物设计使用年限为50年)随着桂林市南区污水的增加恢复上窑污水处理厂的运行势在必行,因此我们拟在不进行大的结构调整基础上,进行技术改造,最大限度提高污水处理能力,改善处理水质,降低能耗。二、方案选择1、方案概述本工程改造的目标是最大限度地利用该厂原有的构筑物和地下管线,同时在原有工艺基础上增加处理深度,提高处理水质和水量(计划将原3.5万吨/日污水处理能力提高到4.5万吨/日),以尽可能短的时间和少的投资实现恢复运行的目的,改造完成后,COD、BOD、SS、NH3-N等主要污染指标均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B类的要求。根据现有构筑物的实际情况,推荐有两个改造方案可选择,现简述如下:a.SBR工艺法工作方式为序批式反应,SBR工艺将污水的厌氧、缺氧、好氧、混合液沉淀、出水全部集中在一个池子内完成,是目前较为流行的处理工艺,具有脱氮除磷功能。b.A/O法为防止水体的富营养化,需在污水处理中增加除磷功能。其主要形式是将生物处理构筑物按功能分为厌氧区和好氧区。污水流经不同功能分区的过程中,在不同菌群作用下将污水中的有机物、磷等进行降解,本工艺在国内90年代较为流行。2、方案比较采用SBR法和A/O法,主要污染物指标均可达到处理效果。本项目将SBR法为第一方案,A/O法为第二方案。方案一SBR工艺配将赵原有的沉砂池白和初沉池保留裂,负将丙8茶个曝气池幼和筒8再个二沉池改乖为脉SB鱼R绣反应池,另外伴新摘建帅4伏个洗SB矩R返反应池,尺寸死与二沉池相同珠,共已计制2理0赛个反应池,每庭个反应池配置倘搅拌偷器若2之台,滗水粗器例1写台,剩余污泥意泵查1职台,电动进水摸闸三门素1最台,曝气方式夸为微孔鼓风曝兼气,原有的回爆流泵房改为鼓璃风机房和配电今房。灾厂区改造方案瞒一邮聚术平面示意图辩方案二窃:牧A筋/胁O的工艺障将原有的两个如初沉淀池一个益改为厌氧池,杠安装两台搅拌避器,参一个改为曝气狼池,全部曝气袄池的曝气方式特改为微孔鼓风营曝气,回流泵鸦房改造为鼓风轧房和潜水污泥总回流泵房合建魔形式,二楼为电配电房。挨厂区改造方案叙二雾正信平面示意图壶根据工艺方案尽的比较原则,退经过计算,对巩两种方案的比稳较表如下:纪技术经济比较沙表摔项恰臭话目摸方案一波(消SB发R灭法)命方案二首(忍A裳/拉O涛运行)璃建设规模(万亭吨饱/饥日)释4.5丑4.5棚工程直接费(仆万元)吸900搅1068.4哭构筑物及主要插污水处理设备耗主要构筑物(洗相同者略)洁厌氧池摄无伟2拆座僚初沉池萄4竹座辛无馒曝气池凑无赞2米座(初沉池改泥)求喉8监座(原有曝气怖池)岛SB蛛R锣池箱8开座(原有曝气关池改)柔8拴座(原有二沉蜡池改)惰4质座(新建)怨妖划兔无刑鼓风机房者1嫂座款1土座(与回流泵蛙房合建)惑尾水消毒池厘(御10*2.5萝*1.例5所)病1侮座胸1由座顷主要污水处理汤设备径4但台赔1.4K腰w恼吸砂泵秆2甜台闹0.37K腹w脉砂水分离器降3悲台腿110k携w董罗茨鼓风机遗4遗0仪台朽4k打w满水下搅拌器色2结0贩台桥2妹k信w竖剩余污泥泵涛2惭台星11k锅w刷剩余污泥泵背2蒙0唯台定3k晕w仅滗水器溉2顿0及台凤2恩k碧w策电动闸门捉1蚊台呼30k弱w膀紫外消毒器甘4退台周1.4K恒w影吸砂泵横2尸台能0.37K依w昏砂水分离器尤4意台叠4k膨w笼水下搅拌器兴3勺台安110k缎w级罗茨鼓风机孙4腥台库30k宴w驰污泥回流泵珍2惜台湖11k缸w视剩余污泥泵疤1杨台禽30k牌w像紫外消毒器坛用电情况茎装机容量厅(浊K复w伶)米688.34荣529.54矛计算有功功率吐(航K访w楼)蚕370.34逢385.74性单位电耗(非度响/申吨)制0.20评0.21浙电费(万虏元俭/但年)溜164.3语172.5莲处理成本(元魄/吨)书0.39滥0.34竹处理厂定员陶25侨25缩工艺运行的优储缺点尚优点王可以不建回流摇泵房,省掉了戴回流过程,因悔此电耗略低。救可以较好地适宗应水质和水量形的变化。返1使、安装和土建条的费用节省、捏工程时间短昆出水水质稳定矛可靠。殃管理和维护成法本低泻缺点报一次性的投资零大尖自动控制稳定绵性要求非常高醉。雄设备和监测仪共器较多,维护键成本高情由于每添个眨SB削R评反应池均独立喘运行,出水的暗水质容易不均兵匀。鲁5象、改造施工的基工期较长。四1态、要求进水的垒水质和水量较知为稳定。骂通过以上的方峰案论证和技术的经济比较,本唇项目将方案二傅作为推荐方案氏,该方案能较周好的适应该工毅程的实际情况天,除了运行和楼管理成本低外照、出水水质的洲稳定也优于方惠案一。程3误、交设计参数验证伸改造后沉砂池窝停留时间仍为比4.窜3策分钟,厌氧池涂停留时间悉为以1.2蜘5皂小时,曝气池蜓停留时间烟为约5.3到6妹小时,污泥负内荷为俩0.24唉2劫公斤以BOD料/绢公捞斤愉MLVSS.堆d留,二沉池水力颜停留时间词为唤2.8厕3诚小时,水力表朴面负荷为殊0.96m方3恒/m味2鹰.屈h蜂。对照中国建兵筑工业出版社钓出版的《给水仙排水工程快速枝设计手册》第于二册中采用的件规范:沉砂池酷停留时间险为家3废分钟,曝气池荒停留时间掠为粮5让小时,污泥负昏荷为纽0.征4净公斤扎BOD身/萝公摧斤代MLSS.岂d每,二沉池水力近停留时间稿为顽2.蛋5亿小时,水力表猴面负荷为钥1.0m充3侮/m直2荐.镇h斗,均能满足规摩范要求。故现槐在按撑照拥4.路5股万谋吨晕/掉日的处理量改禾造是可行的伐。三、项目实施蝶我处根据以上貌构想完成岛了改造工程的屯立项、可研、妨初设和施工图指设计和审查,悄获得了自治区驼评审拥专家的更高度裳认可,目前正梢在筹措资金饥(计划投编资枣145虾0
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