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文档简介
1.问:CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源),应该如何解决?答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。2.问:“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量?答:泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的,在SVI相对稳定的情况下,也可用SV30来参考。3.问:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水TP2.5mg/L左右,出水只有0.2左右,曝气机3台满负荷运行。一直查不出什么原因,这是怎么回事?,答:只能根据你提供的情况来初步分析,可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途径去除的效果。4.问:在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约1mm左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除。周而复始,请问其成因和控制措施。答:说明污泥已失去活性,使ESS增加。有二种可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下比耗氧速率,即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定,针对性采取措施。5.问:AB法A段如何控制?是从一沉池以等同的流量给A段连续回流吗?SV30应控制在多少?是5%-10%吗?答:A段的回流比应该大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然A段主要是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将吸附在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。应该用MLSS来控制,在污泥沉降性能稳定时也可用SV30,要根据实际情况定,沉降比5%-10%太低。6.问:如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌(换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢?答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能维持一段时间,重要的是控制好运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。7.问:我调试的是工业废水。工艺为水解+厌氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径1m左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达3cm,能给我解示一下吗?答:你所说的情况不能说是曝气不均,是正常现象。还有你说生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达3cm就是严重结球了,要采取措施,如用大气量冲刷和厌氧脱膜等措施。8.问:请问有关接触氧化池的下例问题。(1)接触氧化池在放空时,填料上污泥能存活多少时间?(2)当接触氧化池处理能力下降时,要不要投加营养?(3)对于泡沫,加煤油消泡你认为有效吗,若有效通常要加多少?答:三个问题回答如下:功(赌1陆)接触氧化池旧放空后并不是欠生物膜污泥能禽存活多长的问欣题,而是要避贺免软性填料晒如干而板结,板裁结后再浸放水姓中就很难再伸唇展开,要防止垒这样的情况出味现;考(厉2酷)接触氧化池锁处理能力的下就降应从多因素炊考虑,其中生晋物膜的厚度控妈制很重要,膜使太厚会严重影中响处理能力,凭还要注意池放糕空时只能缓缓役放,否则挂有声大量生物膜的纵软性填料架会阅倒塌或变形;叔(削3书)化学性泡沫孔用水喷淋较有抹效(不能直接堤用水冲),我熄不赞同用煤油涨之类的方法消研泡。享9趟.艺问个:本厂近一周畅的进水、出水缴及生化池各数说据平均如下:摇进水:少BOD腹:造253CO胳D其:靠810PH盆:贱7.9SS幻锡:出286祥色度:槽32挤倍岸氨氮:纹28凤总氮:浅64挤总磷:文6.0常出水:林BOD抗:甲4.8CO躬D埋:狠74PH括:栗8.1SS隙拐:酷12庭色度:者8伶倍氨氮:物7.6承总氮:洽22.8榜总磷:谋1.02吵生化池:格MLSS惯:中4200M牧LVSS录:栗2340S辆V%妖:疲47.2眨污泥指数:幼118.9站泥龄是究35沸天巨采用的是改良撞型活性污泥法宾处理工艺,目兽前的进水大约雹只有直2.5它万吨有/写天(设计是跟5避万吨),嫂80%字以上是工业废额水,另有少量中高浓度的垃圾谎渗滤液。工艺胸流程是曝气沉胞砂池摸-辩后生化池凑-劈后二沉池,没浆有设置接触池坝与水解池。生铺化池是鼓风机搂供气,深水转脊碟曝气,连续桑进水时溶解氧该达不到派1mg/L喘,停止进水后巡溶解氧缓慢上撇升至董4-5mg/鸡L笔左右。进水的小严重超标及构睬筑物的缺陷,旬导致了生化池拔的负荷很高,卫且污泥浓缩池面很小退(州180想立方紫)悔,有相当部分港剩余污泥重回裤到进水泵房去饮。现在碰到的坊问题是:(侮1佣)二沉池在进律水后经常发现朝有活性污泥悬述浮颗粒,是静骆沉时间不足还课是难以沉淀?秧(化2涛)三个二沉池执均发现聚集的虑红虫(水蚤)润,水蚤好像是双处理水质好的屡表现,是不是疼因为污泥浓度缎高导致大量繁蜓殖?(遣3友)二沉池有时魂发现有薄薄的口一层飘泥,是加不是污泥的沉咬降性能很差,狡生化池曝气不驱足?还是污泥导回流不及时?锯(房4答)二沉池三角沃堰板上容易青蛛苔或是藻类滋子生,有什么方守法克服?(榆5风)我认为污泥垦已老化严重,航要将礼MLSS选控低为贝3000-3衔500交之间或更低些练,增加剩余污俘泥排放量,降默低泥龄,这样蒜生化池的耐冲金击会不会下降混?出水水质会进不会上扬?块答:污泥是有幻些老化,但不逗算很严重,泥丧龄已达荷35岗天,按此推算吴,污泥负荷不扇到残0.03手。控制目前污痒泥浓度的莲2/3孩就足够了,应兼该逐渐减少污繁泥浓度,水蚤毁对出水没影响迅,分析取样时似不要取到水蚤塘。还要注意沉掘淀池泥层控制戚,二沉池三角订堰板上青苔和轿藻类只能人工工清除。慢10职.娇问玉:我们是石油谨化工废水两级陈生化处理,一捎级是圆形完全沃混合式曝气池姐,二级是推流舞曝侮气池,一级级DO0.2碌mg/L功,二级闸DO5.0逆mg/L拦。这段时间一柜级生化进水蒙PH8.0附,出水揉6.5督,二级生化后源PH5.7嫩8程,超出指标喊6-9肤的范围,这是猎怎么回事?涂答:一级下DO资低很正常,因概为污泥负荷高他,一级舞pH懒下降的原因可腾能是负荷太高较发生酸化,二振级出水作pH握下降可能是硝湖化反应消耗碱浇度造成的。因学为你介绍得太菊简单,我也只垂能简单分析和泡推断。稠11饭.取问捷:氨氮的去除午,除了要有充膛足的碳原和足鼓够长的污泥龄青和保证足够的邮回流,回流是拖回流好氧池出团水还是二沉池泰底部回流?我盛现在调试氨纶毒废水,原来设待计回流好氧池傻出水,可实际溪上是,若回流晓量达一倍时,微就不能保证前欢边缺氧池的厌间氧环境,我师班傅说好氧池溶崭解氧控制在具1mg/L改左右会好些,携这样说是否对谊?质答:根据你介灵绍的应该是前瞎置反硝化,需授回流好氧池的饮出水和二沉池逃污泥。你说若角回流量达一倍罩时,就不能保搬证前边的缺氧翻池的厌氧环境辣的话不妥,缺址氧区不等于厌工氧,军DO轰小于内0.5mg/灵L劝就可。你师傅创说好氧池溶解指氧控制在坊1mg/L友左右也是有道壶理的,这样可测防止缺氧区种DO笔大于啄0.5mg/重L磁。如果好氧区词DO挽在什1艰左右,出水回并流量在一倍时烘,缺氧区顶DO楼仍大于井0.5mg/姜L羊时,不能再降吉低好氧区的溶读解氧,也不要仔随意减少出水牧回流量(进入到缺氧区的硝酸连氮会少),此付时可在不影响牲二沉池泥水分广离效果的前提成下,减少二沉拳池出泥量,将坐池内污泥层升稼高,使污泥在掉二沉池内的停春留时间增加,扎使之处于缺陷俯氧或无氧状态焦,这样也有利悬于避免缺氧区蜓DO黄上升。二沉池饲出泥量减少不客会影响回流至播反应池的污泥呼量,因为在二忘沉池内泥层升故高的情况下,仪污泥在泥层中掉的浓缩时间长呼了,这种情况各下出泥量减少缩了但出泥的浓其度提高了。如西果是接触氧化共工艺,出水要烫回流,污泥就为不回流了。我阳不赞成用前置叔反硝化。因为收出水回流的能怪耗大,回流量府大要求反应池像容积也大。关研于去除硝化菌县的说法不妥,熄但明白你的意抵思。剩12丧.她问坊:(长1括)最近车间试株车,造成进水礼很不正常。昨贡天妄COD相有默6000痛,而设计只有船600厚。应该采取那广些措施,使出预水尽快恢复正挺常?(书2辈)最近空压机堡房的风压有婆8星公斤,而又没棕装减压阀,他疯们解释曝气管抛的流量阀一样斩可控制压力。菊请问一下,是裳不是风压过高岗造成的曝气不别均?哑答:进水泳COD贸大于设计值的否十倍是无法达漫标的,应增加夸供氧量,减少桥排泥量或不排词泥,目的就是衣控制好污泥负殿荷和供氧量。必但要注意:减策少排泥量或不水排泥是暂时的本,当经过一个颗反应时断后(势至少半天)就亚应该加大排泥箱量。上述措施筑的目的是先让秋污泥与高浓度虑污水混合、吸玻附,经过一段敞时间后,部分羽有机物降解,矛但仍有大部分皆有机物吸附在总污泥上,让其沾随污泥而排出善系统,这样可集使系统尽快恢橡复正常,因为季这样高浓度的呜废水一般不会讽特续很长时间劈的。风压达浩8库公斤是肯定不恭行的。低13挂.伟问滥:活性污泥法减处理鱼类加工影废水,生化部茶分分三个格池缓串联进行,现首在第二、第三跃生化池出现了般大量的泡沫,啊而第一生化池涝中没有泡沫;命起初以为是洗鞭涤剂泡沫,但惜是最近在洗涤浮剂高峰时,将风水外排,已经同有四五天了,久依旧没有好转搁而且有增多的瓜迹象,这是什绸么原因,怎么哪解决?矛答:可能是若宇卡氏菌引起的偷生物泡沫,在凑进水含油脂、召负荷低的后段僻易繁殖。这类爸泡沫很难用水萝喷淋消除,只罪能人工清除或剃让部分原水直饰接超越至后面腊生化池,可在洪一定程度上压脊抑若卡氏菌繁从殖。脸14港.垃问披:老装置改造哲用来处理氨氮球废水。采用水怠解厨+付厌氧缺+遣两级好氧(接陶触氧化工艺)壶。污水回流到告水解池,污泥脱回流到厌氧池禽(缺氧池),沈如果加大回流房,水解池污泥鉴流失很快(水冰解池由楚黑变清),并敬且后面的厌氧枝池溶解氧可达家0.7短。为此尝试沉邀淀池底部回流狠(通过放空管资回流),由于含回流量限制,菜氨氮的去除率辽不理想。请问抢:前置反硝化低工艺,通常是苍回流的是好氧借池出水还是沉侦淀池出水?溜答:应该是二价级好氧池的出漂水回流至缺氧瞧区,而不是回水流至水解池和崖厌氧池。可能节是你没完全介竹绍清楚,总感部觉这工艺有问给题,水解池就渠是酸化池,主砖要是通过水解躲酸化提高废水沾的可生化性,逼应该先了解一周下硝化效果是眯否好,再考虑百反硝化问题,他还有你说的沉政淀池是否是最棉后的沉淀池(撑沉淀好氧池脱蓝落的生物膜用办)?厌氧池后紫是否有沉淀池洽?我感觉除了债设计问题,还零有运行管理问咬题。促15障.跌问拨:现在用均SBR扮工艺处理医院原污水,目前已收经投放生活污裳水和回流污泥赶(经过带式污脚泥机出来的污吼泥珠1000柔斤),在鼓风马的时候就在十葛分钟左右出现虹大量的白泡沫忘,水量大概有婶120环立方,是不是歉进水量大和浓诊度高呢?下步累工作需要什么树准备?微生物白怎样培养得更集好?如何去控葱制鼓风时间?荒出现这样的问参题如何去解决喂?灾答:如用脱水绣污泥作污泥培鸣养接种用,投幅加量至少要有参效池容的首3%础,还有营养方戚面的要求,接幸种污泥投加量词太少了,至于像出现泡沫很正果常的,污泥形凉成后会大大减丸少或消失的。戴后面的问题是父具体的运行控救制问题,这里巩不展开介绍了锄。华16展.取问睬:我们厂采用育厌氧暴-验水解欢-爬一级好氧接触搭氧化复-医二级好氧接触书氧化工艺。进军水过COD蛙在赔1000mg宰/L斑以下;进水氨紧氮络50mg/L蒸;杜BOD锣5茂/COD帮在培0.35肃以上。出水氨思氮无法达标,菌如何解决?朝答:你们的工速艺应改变,这乓样是无法达标加的,进水氨氮盖50mg/L虫(总氮还要高爽),络BOD5/C眉OD柿在内0.35减以上就不必水渐解酸化,系COD纹在总1000mg闯/L巩以下也不必用粗厌氧,可将厌还氧池和水解池废都改成好氧池辉(数接触氧化读)派,反硝化池不忧必另设,只要晴将目前的第一葵级好氧接触氧棒化池的溶解氧半控制在笨0.5伶以下就可(是挂假设水解池和贫厌氧池都改成叉好氧池的情况坝下),因为还须不了解各方面浙的具体情况,蓬只是初步的想定法。恢17邀.章问该:为什么你说肥“泳BOD5/C眠OD霜在狗0.35闻以上就不必水喉解酸化密”淘?辉答:因为这样晕的漏B/C贴比的污水可生浩化性还可以,丸污水中不可生驱化物质在此比胆值下不算很高建,大部分可以陡被活性污泥吸烦附而通过剩余号污泥排放而去抛除并使出水达除标。还要说明利的是所谓不可报生化的有机物晚,其中一部分凉还是可以降解渠的,只是生化福过程需较长。膨我说不必酸化背并不是酸化效竟果不好,而是预从投资、占地锹等经济角度考删虑。匠18旋.封问倍:类CAST谅工艺处理城市严污水,霸BOD惰在维80亭左右,搭MLSS富在余4000mg热/L分左右,目前头DO水在反应时控制掀在产1.0~3.粉0才,有时竖DO期会超过没3.0亡。现在污泥灰哈份较高,在恢迟复时应具体注纹意那些方面,国大致控制参数碰是多少?以上甜的参数有什么客不妥?恼答:根据所介握绍的情况,可舞能是污泥负荷店过低引起污泥灿老化,应该增蛾加排泥量,减许少至选择池的绍回流量,减少桑曝气时间。醉19林.帖问持:废水硫化物垦高若用湿式氧篮化法,要是生舱成硫酸怎么办招?这样对管壁联有腐蚀作用,诵可能造成管壁亦塌陷,是否让驱硫化物沉淀较豪好?钥答:不存在你答说的问题。用左湿式氧化法硫驴化物被氧化成疯硫酸盐,当然汉也会有一部分孙未完全氧化的葡硫代硫酸盐。伐20秒.婆问劈:所加的干污零泥量与什么有麻直接的关系,板初次培养应该谁加多少?远答:接种培养滑法要多少泥只局能是大概的范秋围,关键还是消要经验,否则浩接种的泥最多御也没用。搏我曾在这里看号到一个贴子,越这个单位直接搂将附近同类厂瓣的化工废水装浸置的活性污泥悉进行移植培养喘和驯化,移入佩的污泥量很大露,花了很大的厉污泥运输费用昼,可培养驯化爪近一个月仍失滩败,这就是培块养和驯化过程忧的控制不当造桥成的。丘21劳.音问辫:我们采用撕A2O涝工艺,现在总窗磷去除还可以崭,但是氨氮一逼直没降低,调猪试已经有三个集月了,我曾经厌看到过一篇文获章说不用内回锅流也可以降氨描氮,而我们的挣内回流不好控颠制,几乎没有身,不知道要怎匀么做才能降低稻氨氮?辰答:根据你说起的情况出水氨吹氮高于进水与洽没有回流无关蛛的,主要还是盐反应时间不够方,估计这类废胀水有机氮较高修,由于硝化时们间不够,有机旷氮的氨化速率扑大于氨氮的硝易化速率,出水松氨氮上升也是毙很正常的,还演要确认硝化的插基本条件是否伞控制好。稿22扇.址问厕:接触氧化装痒置生物膜培养境过程中发现生顶物膜形成后又衫会脱落,如何特解决和避免呢夹?坝答:生物膜形难成而大部分又练脱落是很正常高的现象,一般看脱落后第二次骆或第三次重新秩形成后才算是禾挂膜成功,也高就是说第一次谅生物膜形成不加能算挂膜成功宅,如果第一次堆挂膜后不大量攀脱落是偶然的浓,经一、二次吼脱落后才形成山才是必然的,铜大多数情况下布是这样的。俯23受.惊问侧:腈纶废水较郑难处理,用什忍么处理工艺合截适?纠答:腈纶废水壶的可生化性较亭差,含有大量匠低聚物和矩SCN爬等无机性肌COD让,所以先要预菠处理,如中和执,混凝,然后别用生化处理,纪生化处理建议蓝用生物膜法,缓前面要有酸化剧工序。渣24摊.躁问欠:接触氧化池恩是否用按填料粱空隙率计算水列力停留时间?奋如何计算?杰答:按填料空陷隙率计算水力浴停留时间是没谎意义的,也算灌不准,应该是调容积负荷和污际水在生化池的状停留时间。伐25初.吓问民:水解酸化阶兔段会不会出现食COD庙升高现象呢?贸我的意思是,房大分子水解为缠小分子,原来苗水中有些大分滑子无法被重铬拥酸钾氧化,而遭水解后却可以雹。我做的是垃每圾渗滤液。压答:确实有可得能原来不能被殃重铬酸钾氧化矩的大分子有机流物通过水解酸仙化后能被氧化贱了,但水解酸劳化池出水亡COD闷还是不会升高告的,理由是:晓(余1杏)重铬酸钾法片测定促COD荣时,有硫酸银慢作催化剂,可扫氧化桥95%誉以上的有机物恶;(子2筝)水解酸化过徐程中茄COD吃也会去除一部眨分的,去除率身肯定高于前面篇说的不能被重暑铬酸钾氧化的疲那些物质。荐26初.轮问百:(球1尺)我们用蒸馏繁滴定法测氨氮少时,馏出液呈蕉现黄色,影响独滴定终点,不念知道是为什么骄,怎么避免或尤者排除干扰。摔(节2解)好氧污泥浓六度的测定时,栋是取肥10ml温沉淀了半小时丈的污泥,还是惨取焦10ml胞水和污泥的混证合物沉淀后测洲定。好氧污泥记浓度一般控制碑在多少是正常泻的。(萍3稿)水解酸化池呼的污泥浓度一脉般是多少为正山常的。毒答:浓度高要阶稀释后用比色常法测定。如果浩加入显色剂后把仍有黄色,说位明氨氮浓度很殃低(只是猜测婆)。污泥浓度妨测定要用馅100ml巩混合液在量筒争沉降后的污泥丘来测定,污泥绳浓度控制的范辩围要根据装置款的实际污泥负轧荷来定,不能煎一概而论的。置27佩.渠问荐:在春节期间篮,卡鲁塞尔蕉2000凝怎么运行(春抛节一些人回家酒,没有倒班)逝?施答:只要污水伐不断人就不能件休息,所谓的鹊周末运行模式勾靠不住的。钉28灵.雄问粮:我厂的赔UNITAN究K虹系统其主体为徐三格池结构(隆三个池可分为记左边池、中池局、右边池),胶三池之间为连昏通形式,每池管设有曝气系统饥,采用机械表泉面曝气,并配狂有搅拌,外侧型两边池设出水伤堰以及污泥排抱放装置,两池制交替作为曝气青和沉淀池,污粗水可进人三池盈中的任何一个蔬。现工艺运行蒙分两个主体运示行阶段,第一潮主体阶段运行健步骤如下:(东1街)污水先进入揪左边池,同时罪左边池进行厌醉氧搅拌,搅拌浙时间为系1爹小时。中池好街氧曝气,右边自池做沉淀池出强水。(戴2付)污水继续进猜入左边池,左者边池停止搅拌掩,进行好氧曝繁气,曝气时间互为庄3.5援小时。中池始温终好氧曝气,止右边池还做沉缘淀池出水。(陕3馒)左边池停止态曝气,静沉,屡静沉时间为熊1武小时。污水由鲁进左边池改进念中间池。中池如始终好氧曝气踢,右边池还出肚水。第一个主骤体运行阶段(采共摘6倚小时)结束后录,通过一个短半暂的过渡段(鄙0.5茅小时反冲洗)妖,即进入第二沃个主体运行阶索段。第二个主钉体运行阶段过圈程改为污水从优右边池进入系排统,混合液通睛过中间池再进搅入作为沉淀池里的左边池,水身流方向相反,赚操作过程相同腿。以上工艺在正我厂已运行两戏年,我认为该堆工艺在脱磷除便氮方面存在着侦一些漏洞,即谋在各个主体阶吃段沉淀池排出稿的水没有经过扫一个完整的厌草氧驶—辰好氧过程,排喂出的水其实以像好氧水为主。土另一方面我觉孩的现工艺在厌绪氧系—挠好氧段时间分梢配不合理,好鸽氧段时间过长包。对此,我提匀出了一些建议必,以第一主体降阶段为例:污偶水先进入左边紧池进行厌氧搅仗拌,厌氧搅拌迎一段时间后污聪水改进入中间游池,左边池停狼止厌氧搅拌改农好氧曝气,这术样左边池就好嗓象被肺“砍锁定迫”票一样,能尽可客能完成硝化反蚕应。其后左侧引池停止曝气,法作为沉淀池。杰然后进入第二检个主体运行阶描段,污水流动线方向由右向左随,运行过程相援同。建议提出吓以后我们也实偏践了一段时间且,在实践过程粮中我们碰到了孕这样一个问题篇,就是其中一撕边池被哥“曲锁定暖”术曝气、而中池诊改进水以后,梨中池的污泥就女始终推流到另烂一做沉淀池的裂边池,结果中共池的污泥浓度遭极低,而沉淀苏池的边池污泥阅浓度很高,造斯成救“咽泛泥味”杯和磷的二次释剩放。对于上述接描述的一些情反况,想请教下疾面问题:嘱(巨1浸)我的建议对乌我厂现行的工饲艺合理吗?(寻2祥)建议中能解基决中池大量推丈泥的弊端吗?坟(味3融)我厂现行的决工艺厌氧住—劝好氧段时间分杠配合理吗?泪答:三个问题剑回答如下:(删1嘴)你的建议比扣现在的运行模石式合理。但要雾作些调整,即撒在锁定左池的唐前提下,延长唱左池进水的时壤间,相应减少城中间池进水的筒时间,这样更隆合理,理由从恨下条可知。(串2绞)左池进水的欲时间增加后,争左池更多的污场泥推至中池,说使中池的泥比脸调整前的多,授可以使中池进宽水时间结束时斜的污泥浓度比怕现在的运行模真式多。(地3手)至于厌氧好危氧的时间是要加根据脱氮除磷黑效果要通过试坏凑来定的。牛无论左池和中掀池进水时间如壁何调节,二池熟总的进水时间亩是不变的,中驻池进水时间增烫加而左池进水态时间减少,推境到右池的流量嗓是一样的,但愤流过去的污泥极绝对量会减少拐。当然各池的亦污泥浓度不可肿能平衡,这是惕交替式曝气池穷的特点。至于胖要缩短周期的秀时间是不对的瓜,对于设有厌洞氧段的工艺,沫如果缩短周期短时间,由于边裁池出水前的预早沉淀时间不能删缩短,所以每台周期中的好氧赌和厌氧时间就曾不够了,即使临不考虑除磷,选要缩短周期,统也要在污泥的查沉降性能好的秋情况下,这样剧才能减少预沉纽淀的时间,而柳保证生化应该编阶段的时间。咽还要说明的是写UNITAN逐K抓工艺对脱氮除策磷有一定的局诊限性,除磷会怀制约脱氮效果环。负29秋.僚问蛇:微生物镜检盈时怎样计数?醒我用的是瑞10×俭的物镜,掠16×泡的目镜,即总拜放大倍数为度160爷倍,在总放大存倍数昏160省倍下的一个视尘野看到消3框个钟虫,那在妨1钢平方厘米中有同多少钟虫?伴答:应该用蹄100扁倍,即目镜和随物镜都是卵10泡倍,来观察原妖生动物和后生档动物,并计数休,丝状菌的丰宴度待100胁倍也可大致看坦清,污泥结构刊和游离细菌的污密度观察裂400榨倍较合适。计铃数方法是:先凉确定每毫升曝僚气池混合液共橡有几滴(假定贿每毫升有肢20知滴),取一滴扫混合液于载玻暂片上,小心盖次上盖玻片,然壤后在授100团倍下将所有泥贴样都看一边,柔记好各类原生称动物和后生动脖物的数量,然声后再观察其它内容。滥30廉.即问仇:处理的是造购纸废水(麦草够制浆),采用翼卡鲁塞尔氧化夹沟,但现在氧啦化沟的污泥沉抱淀性很不好,涌SV令30额很差,这是何荷原因造成的?怖答:造成原因禽可能是因为为物了满足供氧量奖,不得不使曝煮气机高速运行菌,把污泥打碎主而使沉降性能糠更差。这类废然水适宜鼓风曝为气法,采用推把流式,目前的油办法是尽可能任避免曝气机长繁时间高速运行眼,控制污泥浓久度,回流比尽饥可能小,以避榜免沉淀池上升从流速过快。什31渐.危问半:我认为三槽蹈式氧化沟侧沟窜排泥有它的优婆点,但同时又负由它的致命缺香点,即像伸SBR授工艺一样会形佛成排泥漏斗,岸造成初期排泥歪的浓度高而后专期排泥的浓度破非常低。从而石造成对后续的仓污泥处理工艺史的不利,而且套造成控制系统橡复杂,要借助祝不可靠的仪表墨或增加工人的侍劳动强度来完矿成。臭答:这是完全卖可避免的,边库沟排泥并不是组任何时间都可衬排的,如果在悉A砌阶段从曝气边烈沟排泥也不可妈能出现这情况牌。污泥沉降性四能好的也不一慢定要则沟排泥健,应该根据各视装置的具体情帆况来定,至于季运行管理要方失便,当然要有炼可靠的控制系陡统,目前的控鼠制系统应该算投是简单、成熟嚼的,当然自控扰系统出问题,抛用人工控制是挥很不方便,这峰也是三槽式氧柜化沟的弱点之湖一。携32晌.思问私:三槽式氧化刑沟是如何交替剑排泥的?是实址测曝气池污泥防浓度进行切换步还是根据进水限浓度预测切换避?价答:可在巨A酬、歇D取的起始阶段从纷曝气侧沟排泥树,此时曝气沟励内的污泥浓度货也较高,在排督泥过程中,一蜜部分被污泥吸卫附的物质可随池污泥一起排出敌,也可减轻此乖后反应该阶段挪的处理负荷,窃总之,排泥方畅式和排泥时间己需根据运行周乏期的时间、污孝泥沉降性能等择综合考虑,不专能一成不变,执交替排泥模式杂需由单独的控乔制系统来控制移,现有三槽式畏氧化沟的控制呈程序无法满足厅这方面要求的彼。久33赢.齿问名:三槽式氧化毒沟运行模式如杏何编程?如何述确定各阶段的尖运行时间?蹲答:由于一个泊运行周期内的惕前疏3翻个运行阶段与砍后瞎3报个运行阶段的涝运行状态相同甜,设定时仅考荒虑前三个阶段乐就可。如:或A拢、歉B洁、载C稻三阶段的总时朴间为蛮4制小时,应先确介定委C箭阶段的时间,陆这个阶段以沉蜘淀为主,假如赴停止曝气后将展作沉淀用的侧掘沟的混合液在芒1拌小时内能使泥煌水分离完全,箱则帮C钻阶段的时间就餐定为轰1阁小时;魄A押阶段是生化反谜应的主要时段肆,其运行时间哀应大大长于冷B锈阶段,经观A钟阶段运行后,叨大部分生化作叶用已大部分完映成;号B陡阶段是惠A隆阶段向算C晕阶段的过渡阶所段,此时,废匆水进入中沟,刮经生化处理后弊流向另一沉淀棵沟,曝气侧沟唱在不进废水的卡情况下继续曝舟气,使沟内尚鹰未降解的物质体进一步转化,君所以蛮B炎阶段的时间较己短。要根据不大同的情况来采酒用相应的运行狮模式,如当污蔽泥沉降性能差桥时,应该适当牢增加粉C惨阶段的时间,引相应减少屑A裙、声B彼阶段的时间,斑必要时可在良C坦和乔D但之间设一个过你渡阶段。查34馒.磨问敏:我单位采用厘卡鲁塞尔氧化趴沟秧2000挣型工艺的城市感污水处理厂,句规模忧8牛万吨集/题天。运行中潮NH3-N军去除不理想,膊2罚月份进水尝NH3-N墙平均为疏32.35m滥g/L艳,出水为拳25.99m泳g/L厦,是否提高好踢氧区的报DO躲值,就能降低景NH3-N拜值?联答:可提高好陵氧区的溶解氧送,同时将内回渠流闸门开大,秘这样使反硝化庸区的缺氧部分坚容积减少,可友在一定程度上蛾提高硝化效果丹,此外还要考僻虑碱度是否够技等因素。撞35浆.挡问桨:卡鲁塞尔氧谁化沟的水力设营计目前在国内抱还是一个尚未虽充分探讨的课积题。我想主要挺原因是其中涉遮及到方方面面饲的因素:如机悬械设备(特别委是表曝机)的瘦机械和水力性酱能(如曝气叶艺轮形状、转速角、浸没深度等五)及其运转中断输入水中的能次量(该能量在黑充氧、推动和钳搅拌上还存在阵着页一个分配关系托)跑;还有氧化沟册具体的布置形炭式和沟体设计垄如渠长、宽和烈水深、导流墙床的位置、形状班、是否偏心设辟置等。将所有野这些因素(可菌能还有上面没衔有提到的)综识合起来,才能鹅得出卡鲁塞尔寒氧化沟中的具冤体水流形态和拍有关参数(如倾流线、湍流程贸度、断面流速石分布及平均流或速等)。由于李此问题非常复樱杂,不知对卡滥鲁塞尔水力设铁计方面有何建详议?恩答:其实也没羊这么复杂,氧赔化沟内的流速啊与水力停留时皂间或是氧化沟左的容积没有什生么定性关系,墓氧化沟内的流蓄速是控制沟内院不沉淀为准,紫不宜过大,流拆速太小会使污芒泥下沉,是通有过水下推进器颈或表曝机来完勤成的,只是完醒成流速的设备谜要根据与池深贞、池长等来定与,不同厂家的湿设备选型也不诞尽相同。圾36平.具问国:能否告知三蛾沟式氧化沟运猪行管理中的注僵意事项以及他土的局限性。青答:需注意的共事项很多,首辟先要根据实际取情况确定好运物行周期的时间丛,然后确定周傻期内各运行阶拒段的时间。运昌行阶段应先确君定督C愁阶段段时间,捧因为亡C遗阶段是泥水分砍离时间。还要狗调整好转刷的黑浸没深度,使妙其具有很好的点充氧能力和混柱合推动力,池哈内的所有转刷疯的浸没深度要棉一致。转刷的架浸没深度应在扯静止状态下通袜过出水堰门来贯调节,即在氧找化沟进水而不还曝气的状态下莫用出水堰门的填升降来调节,革当转刷处于合呜适的浸没深度内时,出水堰门趁的开度即为转赶刷运行时的开骗启限位。二条愧侧沟的所有出钉水堰门开启状赏态下的限位应嘱该基本相同。慰应该根据废水铜的特性和本装傅置的实际情况候,通过试运行漂来确定日常运感行的最佳模式笔并输入可控编莲程器,进行运项行控制。当出亡现异常情况时益应该及时调整肆运行模式,如商:因污泥沉降肯性能差而造成痰沉淀沟泥水分昨离困难使出水齐带泥时,应该纪增加转C堵阶段的时间,爷相应减少其它拉阶段的时间。个二条侧沟出水掠堰的开闭状态盾是根据设定的借工艺要求自控蜂的,半个周期性二条侧沟的切仍换中,在预设道定时,原出水集沟的堰门应在醋另一预沉沟的押出水堰门全部迅都开启后再关温闭,以防原预泽沉沟在出水的何初始时间漂泥庸。自控系统出诞现问题时,可么通过手动控制边来运行。手动受控制时,各设耗备的开闭时间翅和顺序应该严浓格按运行模式震进行,并与自碌动控制程序相蔽同。污泥负荷交和泥龄的计算积中的生化部分堵容积可将氧化浮沟总容积纪*出总生化时间与网总水力停留时幅间之比。捏37说.三问矮:我公司污水弃处理站已经运避行了近六年,素近两个月发生捏的污泥膨胀一无直无法有效的懂控制,工艺为它ICEAS柳,沉降比为少60蕉到抱90俭多,但是丝状钞菌一般,曝气讽时间一般根据屯水中溶解氧量示来控制,达到盒5.0如到衣5.6制停止曝气;我好公司的主要污经染物为乙醇,量时常会造成瞬卷时冲击,请给骨予意见?狡答:这类水很扒容易引起膨胀醒,因为可溶解杀有机物高,饱N置、芽P疏不足要投加。溉38蔑.牢问伍:我厂有两条蛛卡鲁塞尔氧化睬沟,设计日处林理量吓8耕万吨,现在只梨运行了一组系督统,日处理量穴4愉万吨,年后将御启用第二组系踩统,用一号系筒统的污泥对二倘号系统进行污犯泥培养,请说军说具体如何操和作?嗓答:现在已有脆一组在运行就皱不用培养了,钓可在另一组投拔运前多积累一网些污泥引入就等可乞39希.读问封:请从实用性私角度谈谈对污首水处理行业的担自控技术的看蜓法,比如说是年卡鲁塞尔工艺愉呢?果答:生化处理狱工艺方式很多限的,要看什么鞠工艺,如果是泛传统鼓风曝气广活性污泥法,冲就没必要自控早,只要有液位淡保护控制和泵笋等设备的手动违遥控控制就可叔。妖卡鲁塞尔氧化培沟用自控制当壁然好,如果有帅水下推进器,汗用保护控制就瞧可,如果没有毫水下推进器,歇最好用运行控折制。我这里说聋的保护控制就杠是控制系统(引如跟PLC更)根据设定的旦溶解氧范围,布通过曝气机的咳开停和转速使知溶解氧控制在羽要求的范围内烧。运行控制就且不同,除了前妙面的要求外,邀还要考虑在曝调气机慢速运行代或只有个别曝层气机运行时,号防止污泥下沉智,即在曝气机紫的总体运行状峰态只满足剥DO距的控制,而不努能满足泥水混江和时能自动调孩控。痒40叛.咬问薪:我们现在是凝检测谦2它个池,戒1幸号是有种泥接绵种的,但是丑1挑个月下来镜检饼时只发现大量坛草履虫,发现壳钟虫的几率基潜本没有,最多序再加上几条线悠形虫;我们讯2粒号是没加种泥秤,然后进水曝俭气,一个月后铜镜检时发现了擦大量钟虫和一构些草履虫等其海他细菌,但是捕2旱个池的污泥含巨量都很少,请贞问现在怎么培婚养最1限号池的细菌,没怎么增加污泥惊含量?还有就裕是曝气池里的您溶解氧很高,继一般都再饥9-11研之间,睛6栏以下的很少,替难得出现几次津,我们鼓风机专已经时开的最败小了,而冻2变号池的溶解氧按更高,一般都粗在五10临-挡12班之间。肾答:二池的情再况类似,是营登养不足和曝气彻过度引起的,装污泥处于不断什增长又在不断厅自身氧化的状徐态,所以要严然格控制曝气时寿间,如果无法唱增加污泥量,签只能采用间断崭曝气,还有营烦养比的控制等邪问题也要注意惑。知41娘.彩问夸:对于卡鲁塞腊尔氧化沟工艺傅,它在污泥泥躁龄以及剩余污竟泥量的计算应避该怎样算才能揉使实际量与计恨算量的出入不俱大,它有没有寄简洁的计算公郊式或者说通用受公式?巾答:在实际运威行中排泥量和蚊泥龄不是根据蛮计算来控制的越,其它形式的江活性污泥工艺泉也一样。甘42移.摘问乒:我厂工业污丸水,印染和化寻工。现生化池嫁污泥只有馆1.2g/L都。镜检没有发致现原生和后生牲动物,出水不镜达标,一个星呢期大流量回流允污泥,还是没漆变化。飞SVI衬和腾SV肿%都很高,但已是看不到丝状何菌。请问该采底取什么措施?开答:估计污泥俗已中毒受损,离加大回流量是恨不对的。应该宵增加排泥量,蔬并移植先前没包受损时排出的可剩余污泥或其催它厂的污泥。既43指.答问捉:一个工业园这需要建设揪30000晴吨且/求天的污水处理件厂,现有家公歪司提出谜“办硅藻精土+生悠化珠”辞处理工艺。以朱前也曾看到关恩于这种技术的秋介绍,但是说于法相差很大,货不知道该相信解谁?请发表看烂法。隆答:硅藻精土嫩用在城市污水汽处理效果很好趣,运行费用也例很低,工业废披水处理要慎重灾。滥44列.秀问咏:压UASB衰法在国内应用演很多,但运行唯的效果也大不腿相同。究其原可因,我想是几建个方面:三相少分离器;布水撤系统;保温措亡施。在此我有疲些疑问:(味1搏)采用培UASB浊法时,三相分衡离器是根据特测定污水设计的抗吗?我见国内蓬有很多专门生席产三相分离器笨的,而托u访法使用较多是绿在工业废水方来面,不同的工锋业废水性质不嫩一样是否会影碌响三相分离器悄的正常使用?扣(陪2由)三相分离器矿是底部进水,叼布水容易堵塞形,不知道运行魄的好的忠u揭法是怎样解决碗这个问题的?鉴(碑3截)厌氧反应在孤35武℃浮时比较好,那u套池的保温是如机何做到的?尤什其是采用钢结陈构的池体时。励u捐池产生的沼气投如何使用?如晓果挤u丧池内的温度达骆不到要求,考词虑加热时应采思用何措施呢?酱答:三相分离渗器一般不会根育据特定污水来功设计,只考虑保其结构对三相典分离的效果。茂布水系统堵塞宜问题是多孔式者布水方式必然盘存在的问题,爬工艺上可采用旺反冲或气冲的骤方法解决,至结于池体的保温然一般不需做特烂别的措施,只榨需控制进水温鉴度即可,如进拼水温度过低,舰可在进水管线各上加装汽水混宵合器,利用蒸指汽加热至合适赢温度。不过在杏高效厌氧反应阀器中,我不看庙好采U丽池,因为相对益EGSB夕和苏IC阵来说处理效果陆较差,对已建扣的触UASB踢,如果处理效棕果不好,建议忙作些改造,如负增设内回流管料或后面增加沉矛淀池。脱45夫.凳问歼:萍UASB含的朽HRT氧要求较长,水歼力负荷太大,架跑泥特别严重哑,长时间的内园回流出水带泥办较多,反而不讲利颗粒污泥的惰形成。不知你阅如何看?午答:设置内回勾流会加剧跑泥循的说法不妥,拉这是有利于颗怀粒污泥形成的摄,就是提高剪谢切力,当然颗纽料污泥形成的绝条件和正U陕池的处理效率雾提高还有其它拢很多因素。尼46劫.命问拐:我厂采用三岔沟式氧化沟处户理污水,屑BOD程在秃350mg/厦L剃左右,处理后堤剩余污泥特别副多,是怎么回栗事?跟运行周向期有没有关系艺?怖答:先可试一尝样,即在不影爆响泥水分离的描前提下,减少僻C桃阶段的时间,羽把减少的时间待加给涂B弊阶段,如果还搜不行再采取下或一步措施。如颤果已设置苗D若阶段,也可取掩消赠D奸阶段,把产D狸的时间给纯B哑,号C匹时间不变。鸦47怒.拴问扯:我们用的是切卡鲁塞尔辩2000巧的氧化沟,出躁水口的溶解氧粗一般控制在喇2mg/L绪左右,最高值忍控制在绣3.0mg狱/L眠,进水的水量欣为闸3失万每沟每天,愁进水的峰BOD工有时候较低,陷平均值在延50mg/右L予,氧化沟的有秤效容积为中14750m练3位,景MLSS丝一般控制在塔3000m炊g/L寄,由此得出的仁F/M榨为敞0.0339防(不知此值对封否),如果此已值正确,那么透污泥负荷也太毅低了吧?污泥强龄一般控制在河15渐天左右,轰SV助30伸为断15倚,豪SVI时为践50和左右,不知该阵如何进行工艺胆的调整,来缓是解跑泥的现象豆?狼答:据我判断把污泥已老化了纵。应对措施:具增加排泥量,页减少供氧量;扩如果沟里设置屯水下推进器,遵曝气机可间断垫运行。五48睛.委问演:水解酸化在励废水处理中是历一个很难说清宝的处理工艺,堆对于隙COD户来讲,有的去切除率很低,有捕的去除率比较既高,我设计的仗一个化工废水王项目,水解酸从化汽COD沉的去除率高达元40役~膝50搏%,但需少量疾曝气。我设计怠的印染废水处寿理中水解酸化峰COD脏去除率一般在嫂15恭~计20贩%左右,但色返度的去除率很尺高。水解酸化抵对万PH乐的要求实际上灭并没有象资料炸上讲的那么高拔,学PH蛙在叔6在~个10膝之间均有效果朵,但在足8展左右效果应该汪比较好。揉答:你说的化榨工废水水解酸灭化尤COD吴去除率可达历40~50%狗,而且需少量活曝气,这问题肿是特例,不能冷说明就是酸化使的实际效果,泪因为去除的大摩多是无机性部COD仆,是在曝气条持件下被氧化的文(因为有少量企的曝气),如趟果不曝气失COD占去除率会明显喉下降。太49永.喇问刺:梯UASB违按照三相分离病器的原里和作锦用,是不应该诉有污泥回流的盏,但由此而来掏产生如下问题拿:(唤1叠)月UASB档反应器跑泥时鹰如何补充污泥母?(码2歉)宇UASB仿反应器受冲击就时引起污泥浓超度波动,如何池尽快使其恢复妥平稳?(知3晕)在排出终UASB慈反应器中无机违化的污泥时,纯如何尽快使其李恢复到所需的拜污泥浓度?浑答:石U加池如果污泥流目失,即使污泥河能回流也是无障济于事的,因狼为污泥回流的铅同时反应器的恐上升流速也会慌相应增加,回休流量大污泥流晚失量也大,所甲以晌U夸池大多数是没做有污泥回流的颠。我说的大多隔数没有也就是捉说有的休U德池还是有污泥眉回流的,因为晃在旁U徐池后又增设了铁沉淀池,但这鼠样的工艺不多碗,如果这样还零不如用香EGSB内或地IC培更好。据我所柄知,态U志池主要还是以故絮状污泥为主圆的,加之反应投器不高,所以票上升流速不能饮太快,污泥保城有量不多,容小积负荷上不去传。虽然典型的稿U病池没有污泥回搬流,但出水还逗是能回流的。盈50拢.门问男:堂UASB任之所以污染物呈去除效率高,阿主要是颗粒污妙泥的作用,而捎你却说是絮凝养污泥,这是怎妄么会事?尸答:我没有说前U烂池没有颗粒污冠泥,只是说是戏以絮状污泥为燃主,因为绝大豆多数伸UASB榜都是这样,这如也是潜U糖池容积负荷低佩的原因(相对渔EGSB失和商IC恋而言),至于侧为何扬U幼池不能象界IC标一样基本蚀上都是颗粒污西泥,且颗粒污考泥粒径小、质这量高,这就涉窝及颗粒污泥的萍形成机理和条渴件,这方面我滤就不展开了,默但可以说明一昨点,反应器上冤升流速是重要宫的条件之一,干UASB浆不能完全满足森这方面要求。股51它.唉问语:要控制锅UASB辉污泥的流失是瞧否可采用在上的部增加一回流拼管,控制其回互流比,形成内棒循环?检答:很好的建城议!不过这样友的目的主要是雁有利于颗粒污竖泥的形成,使从颗粒污泥所占得的比例大大增算加,污泥保有壁量增加。沟52突.疏问加:低UASB摩池内增加回流温管但会不会影扫响水的上升流哪速呢?春答:会的,循郊环区的上升流仙速会加快,这篮也是设置循环志的目的,虽然宫在初期还不能年避免反应器污册泥外溢,但可众使泥水充分混妇和,也有利于衔污泥造粒,使朴污泥保有量增量加,一定时间愿后就可显示出芒效果。匹53珍.捷问呜:文UASB护池增加内回流雁管,水的上升庆流速提高,会欠不会给三相分种离器带来副作辛用?佛答:因为是从撑三相分离器的愚下部向底部回孕流,所以我认哗为不会影响三奸相分离器的上涨升流速。例54跟.施问红:可是摆UASB烈池不设内回流江时,如果排泥贵时泥排多了如私何办?状答:因为污泥谅不外流的,所手以也不存在你借说的问题。如薯果另设沉淀池冠,污泥就要回菊流,但回流量菠的大小也只能召反映污泥在整冤个系统内的周平转速率或循环击速率,也与系祸统内的污泥量冤无关,也就是刊说如果博U掏池不排泥,无废论污泥回流量脱是大是小,系变统内的污泥量您不会影响(不抓考虑污泥增长卸的因素情况下高)。缘55誓.涨问隔:如果离UASB基排泥时控制不员当,造成污泥颗流失怎么办?滑如何恰当控制圈污泥排泥?循答:这是运行瓜管理方面的事与了,如同好氧继活性污泥工艺枝有蚁“戒三相平衡馆”疮的调节一样,旁各类厌氧装置戏的各项运行参霸数也要根据运蓄行状况来控制萄的,如泥、水惩二相平衡的调合节,使反应器笔的容积负荷控订制在一个合适篮的范围。容积递负荷(这里指嫌污泥所点的容悟积)是通过排贡泥量来控制的谢,也受限于废么水水量和浓度抓。当废水量增权加或废水浓度耀增加时,为了吸保持负荷平衡锈,就要少排泥骄或不排泥,提千高系统的污泥察量,反之则多御排泥以减少系监统污泥量。此弹外还要考虑很嫁多受限因素,磨如:系统的污狠泥量过多,虽价然可降低容积虽负荷,但会使庭污泥的膨胀度单增高,影响泥许水分离;排泥狮量太多,则会况造成容积负荷鹅过高,使妻VFA/AL景K幅的比值升高,鲜影响处理效果脊。这些都要根敏据具体情况通面过试凑法来确绸定的,有些方衬面则靠经验。映56刃.弯问适:我们做了一辩个工艺,也用希到场UASB德,并且惰UASB老设了出水回流愧,由于进水量枝非常小,一天矮就酒10雁几吨水,所以衫污泥投加到没UASB酷后,污泥悬浮锈不起来,运行谱了一个多月污稿泥都是沉在池嫌底的,而且好漫像回流也起不率到什么作用,岭污泥就是沉在柄池底一米多的汗位置,后来换道了一台循环泵积,想加大回流淘量,可是刚换赞泵后面的出水谁就变黑了,我彻觉得可能是把套池底的污泥冲抓起来了,这样喂下去会不会把涂所有的污泥都执冲走呢?是不北是循环泵的流唱量太大,把污养泥都打碎了呢凳?武答:污泥已经罪无机化了,虽灾然还不知道你往们的式UASB揉池容积多大,课但已能推测到派容积负荷已小康到无法维持的谷范围了。角57弄.萍问驶:磁UASB志中污泥培养究睬竟需要注意哪贵些方面的条件磁,我所知道的眼,调试阶段进烛水一般要求静cod塌在尊5000mg敲/L唯以下,还有蚕pH广值一般要求在豆7渡-优8滩,营养物质桐N缴、暮P伟等,还要注意坐那些蜘问题呢?在调糊节池里为了使盐进水均匀曝气乡是不是对寸UASB固有影响呢?泻UASB即池中上面的水饼应该是清的还呜是黑的呢?侧答:这些问题娱一言难尽的,竖可参考相关资碑料。但有二点答可说明一下:眼调试起始容积赔负荷不能高,绑要逐步提高,静不能光从上COD应来控制;调节悟池少量曝气没循影响的,这点购氧对厌氧反应穿装置的影响是燃微不足道的。伸58截.晚问形:我厂用唉A-O漆法处理含有氨拖氮的污水,以碧前运行正常,胳最近经常在回的流沉淀池出现完污泥厌氧反硝哈化,引起污泥励上浮现象,污爪泥流失,影响挺出水水质。如炒何解剖?喉答:解决办法锣:(貌1垫)控制好反硝酱化条件,尽可填能去除硝酸氮辆;(炒2矿)增加沉淀池松的出泥量,以境降低沉淀池的章污泥层高度,行使污泥在泥层萝的停留时间减挠少,可防止污猪泥缺氧;(迷3挨)条件允许的蚊话(不影响缺藏氧区的缺氧环章境)尽可能增普加好氧区的溶烛解氧,使进入玻沉淀池的污泥捕不缺氧。上述炎第一条是为了而使进入沉淀池养的硝酸氮大大摔减少,不会发慧生严重的反硝走化,后二条措烫施是即使有大姨量硝酸氮进沉华淀池,但由于冤不缺氧也就不霞易发生反硝化催。晕59嗓.淘问储:目前我厂处壤理规模为凝4袄万吨伍/痕日,有两个浓茎缩池,设计污宁泥量为志5600kg雾DS/d礼,污泥负荷为屑50kgDS眨/m2·d允。但因施工造餐成两个池的进伟泥和出泥不平靠衡且极不容易拉调整。经常造饥成一池污泥过芳多发生厌氧并淡导致浓缩机负艇荷过高烧坏电贸机。结前段时间,在渗一个浓缩池故虹障不能及时排洽除的情况下,束采用单池运行袜,污泥量在垮4000kg通DS/d寻左右,污泥负派荷为咱61kgDS炎/m2·d陕。在此负荷下到运行,该池没搞有出现因负荷伪过高而导致浓扭缩机故障。单犬池运行比双池堤运行管理简单勉且出泥稳定。圾试问,浓缩池狠的最高负荷可冶达多少。最佳腔的范围又是多独少?欧答:是管理不邀当造成的,二图池的进泥量可找以通过进泥阀妖调节的,如果劣象你所说的因帽施工问题二池挑进泥量不能调玉节,那浓缩池祸的出泥量总可鸡以调节吧,进鞠泥量大,又不听能关小,就要孔增加出泥量,瓶把出泥调节闸目门开大,使池塞内污泥层下降僻,这样可减少漫浓缩污泥在池歪内的停留时间照,以防污泥发夸酵。浓缩池还筋可以交替运行俘,运行管理中肯的调节手段是于多方面的。至土于浓缩池的负哀荷等与污泥含腔水率、性质等析有关,各厂的喜情况都不同的铜。跃60级.终问粗:治MLSS震可用悬浮物的洽方法测定吗?蓄答:移MLSS爬只是很粗略地角表示污泥中微弓生物量的多少炉,当然不能用捡悬浮物的方法促测定,因为视MLSS腰包括固定固体迁和挥发固体二维类,固定固体胃是无机物,挥望发固体是有机麻物家+垄微生物,如果翅用悬浮物的方管法测定。一些蠢溶解性的有机搬物和游离细菌价就流失了。霞61店.满问漫:我们这里有跪个刚开始调试尝的处理站,采扭用送SBR脉工艺,调了两画个星期有点效雅果的时候,水慨量变小了,现而在眼看着微生死物慢慢变少,检该怎么办?棕答:减少曝气做期时间,相应向增加沉淀期或斧闲置期时间。宋62财.拒问块:我们做的一抽个工程只有处盈理10吨的生惯活废水,原来辉膜生长的情况楚非常的好,处延理效果也非常忌的好,不知道鹰是什么原因,馋膜全部脱落了延,而且现在膜悉不能再生成,千填料上生有一欣些象红豆一样水大小的微生物貌团。把它撵开叹是很多的条状抚的细菌,现在茧都快一个多星粪期了,没有任泄何的改善,想古请帮助一下!探答:排除碎pH故或有毒物质冲瓶击的因素外,较可能是曝气时贺间过长、负荷魂过低造成。建天议减少曝气量唇,或采用间断汁曝气试一段时亲间,此外还要醉控制好营养比冷。圾63束.致问撕:因为天气比风较炎热,水中纸DO俭本来就低,大迹概在3西mg阿/槐l寇以下,但由于锻在沉淀池中裹有污泥上浮发件生,如果通过热降低曝气量来设控制的话,会疏不会影响出水耍水质?如果可任以应该控制怜DO唇?值答:减少曝气攀量的措施是不迷妥的,污泥上忧浮不是曝气量伯过大造成的,蛙即使曝气量大权,大量气泡完庙全可以在曝气玻池出水槽和沉驻淀池进水口前轻释放掉的。这零种情况下减少算曝气量会使沉山淀池内污泥缺克氧而发生反硝糖化甚至厌氧,谎加剧污泥上浮检。正确办法是他增加沉淀池出已泥量(降低污梢泥层高度),霸使污泥在泥层零的停留时间减争少,防止或减证缓反硝化的发缓生,污泥层降轮低也有利于泥杠水分离。天气罢热曝气池出水暗端霞DO确还是稍高些好辣,油3mg/L页是正常的。机64仰.惭问料:我现在正在歼做一个污水处采理方案的改进照项目,该工艺烛进水下COD栗约为昼10000闪,戒pH=4型。院4者,水量打100响吨亚/辆天。该厂经过决气浮腊-促三级接触氧化谋-革沉淀处理后轻COD学约为盘700~80蕉0翠,梁pH=6.7柴。请问在原有街工艺上如何改跃进,使出水航COD洞达到奔500委以下(三级排标放标准)。看答:这类废水灾虽然浓度很高欧,采用气浮加皆好氧工艺还是绸可以的,并不从是任何高浓度域水都要用厌氧膀。检查一下运夫行管理是否有崇问题,再考虑庭改造,在不影僚响现有工艺的亦情况下,在技泽术上采取一些波措施完全可能角达标的。比65登.尿问滴:用厌氧罐对优畜粪厌氧高温凶发酵做20侮天了还不产气忙,而且糕PH天时升时降,请妙帮助分析一下嘴。陈答:笛VFA快过高,还没完碧全进入碱性发械酵阶段,在没柜有产气前不能丈排上清液或泥赔,否则会引起芬负压。返66廉.真问陆:看到有的工浑艺(如装SBR很法)讲到其因隶为没有污泥回冷流而解决了污宝泥膨胀问题,裤就感到疑惑了赔,你是如何看邪的?糟答:叉SBR图工艺没有污泥梦回流就没有污揉泥膨胀的说法谱不妥,我知道闯有的资料这样脚说的,实际情刺况并非如此。耽67孟.辨问校:化工废水处岂理装置,水解灿加接触氧化工叔艺,氧化池溶柴解氧为零,我页算了一下,窑COD年去除量为库420研公斤每天,供箭气量大约为邪7返。躁5卷立方每分钟,茄按穿70初立方去均1搂公斤夹BOD投计算,处理能后力应该为谈150期公斤每天,这才样理论供风与型实际相差较大斯,是否会供气妹过少而进入兼仆氧状态(汽水蛾比为雀30骤比楼1抢)?开答:不说废水卵的浓度和水质绸等情况,首先定用气水比来衡粒量就不妥,膜摸法与泥法是不虑同的,同样的坊气水比,还要哥看曝气器的氧探利用率,如果腔用穿孔管曝气放氧的利用率就娇很低,如果用合微孔曝气,则反氧利用率可提食高数倍,所以色要进行综合分虑析的。但不管丝实际情况如何恭?可以肯定的碎是氧化池溶解绸氧没有,是供刻氧不足或曝气厚时间不够造成扁的。仙68聪.窑问混:一个中程药烦厂的废水平均慕COD艇是毁1700鄙,任BOD拒是梢800朵左右最高耕COD剪有扬3000辆左右,现在我机们公司的基本愉设计是水解酸损化爸-岭接触氧化耗-党混凝首-收二氧化氯发生获器。水解和接桃触氧化停留时必间都是搁24汽小时,可对方贩因为造价比较丰高,要我们修职改一下方案。协现想除去二氧效化氯发生器,竭换一消毒池投旦加漂水,另外惨,接触氧化和站水解酸化停留斩时间都改为伐1衰2弓—贫16承小时,不知道泪这样改有问题际吗?骤答:可取消水过解酸化池,接货触氧化池停留焰时间适当增加璃。爬69射.赔问期:我见过的医董药废水一般都免会有水解酸化茶,没有的话会厨影响后面接触满氧化的处理效运果,你前一贴船说没必要,请型说明具体理由后?溜答:你说的没场错,酸化的主网要目的是提高招污水的可生化亭性,你们的污栽水源B/C毯比不算低,没显必要用酸化,删更何况酸化池债的运行控制是疏有要求的,控椒制不当效果也屋不好,你可以祥调查一下,有斑多少酸化池有志好的效果。阀70欠.撕问图:举例说明:五Q=2000尼0m3/d今,活性污泥法训,二沉池表面晌负荷取患0.9m3/降m2*h喊,但是我的污篇泥回流比是窝100%阿,那二沉池表黎面负荷岂不是崖变成了霸1.8砖?这样考虑对添不对?互答:沉淀池表附面负荷是每小魔时污水量除沉溉淀池的表面面谱积,即每平方发米沉淀池的水宵面每小时通过户的水量,不考陪虑回流污泥量凳的,因为回流仙污泥量不通过下沉淀池水面,扭而是从池下面须流出并回至曝饱气池的。养71贺.悠问孕:回流污泥是尿从沉淀池底部房流回曝气池,脖但是进入沉淀剃池的水量是进娇水量加上回流象量,回流的水顿量还是要在沉编淀池重新沉淀谅,还是要占用息表面负荷的是刺这样吗?甩答:你说的也救有些道理,但炊还是错了。沉插淀池可分二部门分,上面是泥黑水分离部分(恩澄清层),下歇面是回流污泥罚浓缩部分(污排泥层),以幅张流式为例,曝棚气池混合液由脏沉淀池中心进卫水口流入,在俯泥水分离后,爆污泥下沉,分歼离的水上浮并辰溢流出池,污叶水占用的是澄惨清层的容积,蚕污泥占用的是粱当下部污泥层衬的容积。湖72氏.翁问闪:我们现在设晶计的二沉池是声奥贝尔氧化沟困后的沉淀池,肝氧化沟回流污长泥浓度要求票8达,怕中进周出信的回流污泥浓踩度达不到,因阔此专家建议采辈用周进周出,哥生产厂介绍此顺工艺用单管吸镜泥机,回流污愉泥浓度可达到晶8-12药,对吗?宅答:我认为不粪妥,如果今后沿污泥沉降性能清差的话,回流住污泥浓度不可时能高,至少不踢会比幅流式高出。我知道周边锅进水式从理论假上讲沉淀效率吉比幅流式高,厨因为可以减少眼进水水能对沉纺淀的影响等因副素,但如果污客泥沉降性能稍呈差就会发生严缓重短流,使整财个生化处理系骡统处理能力大摩大下降。赖73失.宽问宏:我厂的废水部主要含季胺盐抛跟酒精现处理抛工艺为调节咏(测预曝壁)--穷厌氧伍--极缺氧邀--己好氧移--吼二沉奖---瓜加药爪--利二沉芒--校出水现未加药填加,处理量增拜加了身30%烦进水联>2500谁出水孝COD>20莫0味,不可能扩建唉。有什么办法挣修改部分工艺藏使出水水质达向到判100娱以下?态答:在好氧池式采用低剂量骨PACT麻法,即粉末活卖性炭与活性污寨泥相结合的工遇艺。阶74健.始问盈:一个工艺流劲程设计的问题接。流量监=360m3书/d挤,扰COD=17千00mg/L屿,起BOD=85居0mg/L陪,竟SS=100败mg/L钞,色度夺=100悟倍,处理的是汁80%射工业废水和窃20%右的生活污输要求:额COD<90咳mg/L搞,暗BOD<20剂mg/L拉,守SS<60m洲g/L菌,色度塞<40展倍。请问采用毙何种方法能达塔标,我拟用物棍化预处理惯+SBR汉法树+位活性碳吸附,顺不知道有没可设能达标?汉答:这类废水思建议用混凝默+SBR涌(低剂量腹PACT霞技术),即在伸曝气池内少量不连续加入粉末盟活性炭,使活件性炭与污泥结嘉合,可大大提弦高处理能力,蜡日常运行中只瓶要补充少量通雄过剩余污泥排等放流失的活性喝炭就可,补充匠量仅为每吨水冷15~20科克。酸化没必桥要采用,因为塘废水的漏B/C付比已很高了。绒75汇.其问浩:北方的氧化趟塘怎么设计?虚污水是经过处驻理没达标的造怀纸废水,角COD歇在撇600施左右。何答:北方不适键合用氧化塘,棍如要用的话,摩可采用曝气氧烧化塘尝+敌静止氧化塘,跪但总停留时间泪需要很长。哨76锈.甩问肝:有一工业废袭水,浓度很高失。因为废水没爬有菌种,化验狱BOD榆时需要接种,沾接种后化验出桥来的结果比书COD寇还要高,结果要是发COD扰:归90000保mg/L致,嫂BOD养:血100000疗mg/L辽,不知是何原揭因?隔答:可能是测监定军BOD菊5时时没做空白试饼验造成的误差烧或稀释倍数不刚妥引起的误差殃。梯77别.缴问掌:你说同一废淡水的谜BOD等低于逼COD纳,但有实验验辟证有二类工业楼废水的锹BOD亲会比愤COD擦高,一类是氨撤氮浓度比较高梯的废水,因为尺这里面有硝化耕、反硝化细菌眨,这两类细菌卫作用消耗氧导俗致绕BOD暑比浅COD南高,一类是含逼吡啶的废水,末因为吡啶不能太化学开环(所筒以不表现出浸COD处),但是吡啶燥可以生物开环纠,所以都BOD挥比穴COD样高(注:吡啶塔的化学开环是必氧化开环,吡较啶的生物开环跑是还原开环)密。牛答:你关于氨运氮浓度高的废萌水和含吡啶的丈废水订BOD倡5队高于死COD间的说法也有道径理,但问题是派氨氮在拌BOD昂5足培养的条件下以没有充分的硝润化的条件,这升个过程连有机黑氮的氨化也不驱一定能完成的税,氨氮只能通租过同化作用去唱除,即使有亚牙硝化或硝化作帐用引起盯BOD很5惊测定值高,也豆是亚硝酸对打DO虑的测定误差,望除非用叠氮化砍钠典量法测定伍五天后的溶解腥氧才能消除误蛇差,否则袄BOD老5棋就没有代表性钉。至于吡啶的汽生物降解作用黑是有前提的,厨要在微生物适辰应情况下才行栋,并没有普遍巷性。对这样的健废水要接种,杰而一般接种液稀用生活污水或盾大粪水,不会傍适应这类废水磨的。孤78阳.所问滑:外国设计的允UASB坐负荷是中国设寄计的一倍,难命道是他们的污墨泥比我们好还雁是他们的后段猴处理更有保障塞?皆答:我也说不添清楚,大概国带外是按颗粒污凝泥化设计的,翻国内是按絮状名污泥或半絮状炸污泥设计的。欲79护.位问贼:日处理量站5扑。僻4祸万吨,实际进影水松3撑万吨养/污天左右,卡鲁掌塞尔塞2000悄氧化沟,前设疏选择厌氧池,姿经常出现奶油螺状浮沫。沟内唱出现奶油状浮剧沫时间持续近释一个月,人工耕基本消除。从丽半月前总氮、甚氨氮持续升高协,进水总氮冲63-77膊,氨氮玩53-69昂,出水总氮馒23-47渣,氨氮浊25-40研。不知是何原罚因?浆答:应该增加光好氧区溶解氧肺,将内回流堰疑门开足,这样仪能提高前部缺腔氧区的溶解氧功,使缺氧区也晌有一定的硝化蓝功能。此外也镰要检查一下碱侍度等是否满足挽要求。萍80泰.央问峰:能否提供一柱下用小AB残法处理焦化废鹊水较好的具体唉工艺流程?允答:礁化废水顺可生化性差,煌用些AB常法是适宜的,赌因为一些不可轨生化的物质可秀在堂A叶段被去除。基唇本流程:格栅围+宰进水提升泵蹲+A构曝气池印+匆中间沉淀池事+B器曝气池谣+矩沉淀池。前面记是基本流程,颜如果废水结pH炕异常或还有其顾它特定物质,催还要进行中和千、混凝等预处系理。帜81尾.切问悔:快速法测定刘COD于测定时间为何问这么短呢?懒答:因为快速蓝法的酸度提高胖了收1.4佛倍,氧化速率它加快了。科82辛.币问各:本人所在厂教的情况:流程站是工业废水调肿节池(月COD=50刮0匠)然后混凝,强沉淀后到生活注废水调节池(饿工业废水和生桌活废水的比例集为停1护:叮2仓,废COD愈为赠300-40晶0末);再到厌氧堆酸化池(有填晶料)谢-鸡生物接触氧化氏池临-宰沉淀池凤-腿浅层过滤(消央毒,活性炭)督-叉出水。问题:骤氧化池水体发峡黑,沉淀池沉重淀效果很差,咐还有气泡。出喊水丸COD朴不达标,有时绵达到盆150证以上。为何会众出现这样的情突况?如何解决挎?敌答:工艺选择凭不合理,运行盛也可能有问题厌。可先确定好腐氧池是否供氧周不足,填料上隙生物膜是否过虫厚或好氧池底侦部积泥等情况开再说。合83炒.跌问何:我厂现在面煌临较大的问题掏:氨氮出水不雁达标。水量是渴27万吨/日束,慎A专/碗O骂除磷工艺,目饼前是调试运行开阶段,氨氮出脉水出30mg/L戏左右,进水只蜻有于35mg/L包,曝气池水温首16麦度,哈MLSS50茧00mg/L删左右,欢R=80-9肚0%你,怖SV60纹%左右,泥龄放6圾d丢左右,除磷效遵果很好,出水挡氨氮要求繁25mg/L算,这是什么原走因造成的呢?押答:且不说其演它条件,仅从触泥龄来看也不盐具备完全硝化抗的条件,因为归6搁天的泥龄,污摘泥负荷就在免0.15取以上。庆84注.佩问私:现今的污水陷工艺是不是已茫经很少用到初详沉池了?只用兰传统的活性污伴泥,普通曝气促法,是否设了坛曝气沉砂池,遮就可不设初沉沉池呢?识答:一般来说伯城市污水厂要帮设初沉池,工吩业废水处理就虑很少用(要根窜据具体情况)鄙,当然城市污端水也有不设初轧沉池的,与后毁面采用的工艺忠有关,如用销AB掠法就不应该设讽初沉池。还有依曝气沉砂池和庭沉砂池与初沉哈池是有区别的始。弄85征.强问给:我说用氧化快沟的时候不用炭初沉是根据我丛们这边的情况颗说的,在广东积我看过的氧化冤沟都是不设初宪沉的,具体为符什么我也不知壁道,可能是考检虑到广东的水壤质问题,广东刻的冒cod塘和袄bod榨一般都比较低膛,能不能给解在析一下?拆答:如果是城油市污水,用氧奔化沟工艺前面旅应该设初沉池腔合算,这所以臂用阳“膨合算爪”爹二字是从运行稠费用来考虑的低,当然不设也指可以。你说的吴厂用氧化沟工箱艺前面不设沉性淀池也许是考子虑其他原因,创不能妄加推断逃。但我可以说刷,有些污水处拿理厂的工艺设冻计是不够合理蒜的,至少从投炕资和运行费用稼角度来说是这有样。管86酸.宗问跳:采用黎AB奴法工艺,为何淡前面一般不设醋初沉池?秩答:这样有利抹于币A嚷池处理功能的贞提高,由于技A饲段的废水直接绣由排水系统而通来,废水中原瞎本就有的细菌荐和悬浮物及胶队状物的共存体拢也具有一定的纲絮凝性和粘附折力,再与回流决污泥混合后,零相互间发生絮亭凝与吸附,此朗时难沉降的悬晌浮物、胶体物湿质在得到絮凝趴、吸附和粘结和后与可沉降的略悬浮物一起沉机降,并随剩余袭污泥排出,使税A宅段中以非生物捆降解的途径去搅除的有机物量收大大提高,可霸保证师B踩段的运行稳定湖。垒87晃.喊问数:我拟采用的外工艺流程:沉助砂、初沉、曝昼气、二沉,有田个地方不太明疲白,就是总的闻处理率和各池唱体的处理率问旋题。按这二级诵处理,总的处忠理率是识91%怨左右,那在计蔽算各池体的处畏理率是怎么算震呢?我导师说盛要根据有关的坝规范然后把这撕总处理率分到么每个池中去。喝但我查到手册般里说各池体处纤理率的数据,隙与导师说的不颂一样。请问是兽怎样计算得出妨的?模答:设计手册锤上的只能参考替,主要还是设奸计方面的经验士,二者结合起惕来才行。为什属么设计院的设侄计计算书不会词轻易让人看,诚就是这个原因盈。还有更重要诸的是做好设计恳前的水质水量水等调研工作,蓬城市污水相对前来说较容易,楼对一些特种的六工业废水在设袜计前还需要搞西模拟小试。中88央.肿问怖:制药废水处下理系统,白天猫运行,晚上停讨运,白天处理啊后的出水较好业,可是经过一害晚上的停运静课止后,第二天们早上发现二沉铃池的水变得像妖牛奶一样,请巷问这是什么原椒因?滥答:是运行管盯理不当造成的喝,要避免这样还的情况出现,役就要在晚上装报置停运前,将究二沉池内的污决泥尽可能回流筹至曝气池。第著二天运行前,作曝气池先闷曝涂一段时间,待胀污泥初步恢复秧活性后再进水滔运行。怕89痛.垒问扑:经常在书上靠看到污泥回流好比为蒙25%搁,挣100%呼之类的,请问捷污泥回流比是联怎么样来控制培的?是通过榴PLC西控制?碎答:回流量是表通过沉淀池出扫泥量来调节和蚕控制的,而回丛流污泥泵则是润根据沉淀池出芬泥量来运行的质。在实际运行索中回流污泥量兰应该相对稳定笛的,而回流比绪只是在进水量穗变化时才波动简,所以我麦认为回流比是帖设计参数,不亩是运行控制参详数(个人之见券)。射90改.荡问首:近日曝气池窝和沉淀池有黏胡性泡沫产生,通而且沉淀池有炊象厚粥样的东敌西漂浮在表面脱,舀掉后仍然禾会有,请问是晒怎么回事?祸答:要确认是驴否是若卡氏菌轨引起的生物泡兄沫,生物泡沫蚁有些粘性的,库在负荷低,进卧水有油脂的情罪况下很容易发具生,要控制好幸污泥负荷。深91烛.片问易:最近依SBR休池里氨氮随着拉反应时间的增芳长而慢慢地上齿升(出水在悬13--15捷)。进水氨氮辜不高(一般在柱5--11嫌之间)。是不过是污泥有问题豆?(前一段时圣间加过氯化氨排,但效果不明车显,好久没加基了)连答:反应时间眨不够使硝化不尚完全,加氯也期会抑制硝化菌瑞的繁殖。垮92沟.鲜问副:我厂暴气池闹及二沉池出现屡许多红色小虫粮,(应该是鱼块虫),该虫身设体发红,肉眼翠可见,活泼好执动。介绍一下类其生活习性及型有什么指示作揪用?倍答:对陷!甘这种虫也称鱼端虫,是水质良垃好的标志。愉93析.舍问萍:我们污水处牵理厂的进水水跪质比较好,违COD绣,氨氮,总磷蔽快达到排放标福准了,但是经蚕过看A2O爪工艺处理,结扣果却高了很多慎,三项指标都问高了,如果不姨开动机器,也场会高起来,这赞是什么原因?遭该如何处理?挖答:先将缺氧咸池和厌氧池停稳运,好氧池念DO柄控制好,出水骂不回流直接排卸放。或94也.对问午:我们处理的鹅是食品厂的废舒水,包括薯片租糖果和彭化食流品等,处理流慧程:筐1#--2执#谎调节池后-挺混凝池匀-柄一沉池衔-胸活性污泥法(兽六个生化池依疤次相连)玻-厌二沉池。污泥游回流和进水都痒进入第一个生姨化池池子。污留泥沉降性一直器不好,生化池泽池停SV30马达到钢97察,进水其COD220康0-2500吗,混凝后舒COD坟大概码1600稠左右,现在出瓶水合格,二沉皂池挺大的。但怒沉降不好,显痕微镜立160植倍下看不到什筑么生物,只几抱个好象藻类,蚊动都不动。不节知如何调整?萍答:请确认是翁否有大量丝状悦菌脸(政如球衣菌挂)挑,如果确认的亚话,可用下法梁试试:袄将第一只池作龙好氧生物选择段池用,即该池冒少量进水,同傲时加大曝气量饱使猎DO辛在许2mg/L词以上,其余污饱水分别进黄2赏、储3倚、亭4腔池。这样可使朱大量低等细菌蜓先在第一池内打繁殖,成为优卡势菌,再进入难后面的池时,傍占优势的细菌捡也会在与丝状捕菌争夺营养时晚也占优势,从插而达到压抑丝替状菌繁殖的目健的。但如果是告非丝状菌引起塞的膨胀可临时混在曝气池出水式处投加蚊PAM希助凝(不能加月过量,否则适体得其反)。剃95廊.协问渠:一个食品废目水处理装置调令试,用的是活腿性污泥法,流质程:加药冈-画一沉玉-贿曝气池虎-参二沉。现在出毯水比较好可是甚在曝气池里用驶烧杯取一杯混添合液,污泥比雹较稀,沉降很映慢,大约幕1宾小时以后泥水贩分离在绵40%爱。少量进水运险行问题不大,齐但最近满负荷恋进水后,二沉男池开始有很多虎细小的泥浮起定来,随出水流娇走,现在翻泥酷更严重了,请雷问这是污泥膨洋胀吗?怎么解矿决?写答:不象是污派泥膨胀,一小乐时的沉降在旁40%谋,不能说明污圆泥膨胀,沉淀事池漂细小的污洽泥是污泥解絮扔现象,原因有歌多方面,如:参污泥轻度中毒展或老化;废水窝缺氮也会发生狡此类情况。据伐我判断营养比捎失调的可能性役大,要确认废饥水的氮、磷含邻量。因具体情豆况不清,只能腐初步推断。遵96屈.桨问歉:最近在调试狠一污水工程,磁工艺为水解递+嗓接触氧化。因后为过年放假,剖有晃10歼多天没进水了管。为了不让细协菌死掉,投加狼了面粉,不过狼量很少。昨天稠接触氧化池上哄浮了一层黄色央泡沫,很粘稠淋。停止曝气后鉴,搅动泡沫,规泡沫消散是有卡类似污泥一样选的细小颗粒下纺沉,请问这是奖怎么回事?招是负荷太低,看细菌自身氧化费,还是其他原谢因呢?辆答:没事的蔬!扎主要是污泥活董性差,面粉投锻加的原因,随房着污泥活性的屈增加面粉逐步如降解,泡沫就中会逐渐减少的主。桌97椅.团问顿:近期我厂处农理后污水的太COD非猛增,且居高浩不下。会有什蓝么原因呢?的(大说明:我厂是
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