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本文格式为Word版,下载可任意编辑——DEH系统调试典型故障分析与预控DEH系统调试典型故障分析与预控

——2023年度热控所内部培训资料

一、常见问题案例分析

1、宝庆1号机组DEH未收到并网信号

DEH系统:国电智深EDPFNT+

故障现象:2023年11月11日晚7时左右,宝庆电厂1号机组首次并网,电气同期装置在本地进行同期,2分钟之后发出机组并网信号,DEH未收到并网信号,导致汽轮发电机没有带初始负荷,随后运行人员手动解列发电机组,在热工专业查清原因并处理后,其次次自动同期顺利并网。

故障原因:经检查确认直接原因是在DEH机柜恢复电气并网信号时,3对并网信号端子全部接错,导致未收到真实并网信号。

具体过程为:夜班人员应电气人员要求将3对发电机并网信号在DEH机柜接线端子上全部(6根线)解开,DEH软件并网信号强制为“0〞,在热工信号强制本上登记为41DPUA1、B1、C1端子的8通道,同时在登记格的右下角用一行小字注明白就地端子板均为6通道(由于国电智深系统SD卡的特别性,实际拆线端子号不是15-16而是11-12)。白班接班后,电气做完假同期试验,通知热工恢复并网信号。白班人员未看清信号强制本上“就地端子板均为6通道〞那一行小字,将3对信号全部想当然地接在15-16号端子上,导致DEH收不到并网信号。

经验措施:

(1)重要信号解线必需按要求登记机柜号、端子板号、端子号,组态强制明确到系统名称、组态页、块号,是强制为“0〞还是强制为“1〞,并在交接班时进行详细的交底。

(2)为确保万无一失,建议在机组首次并网前花10分钟时间与电气专业再次核对并网、同期等重要信号接口,并列入电气专业并网作业指导书中。

2、华能岳阳5号机组不能成功并网

DEH系统:ABBSymphony故障现象:首次并网时屡屡并不上。

故障原因:电气来的同期增、减信号是一个很短的脉冲,使DEH中转速的变化幅度太小,抓不到与电网频率相近的瞬间。解决此问题有两个方法:

(1)岳阳5号机组调试期间将哈汽原提供的DEH规律中同期增、减信号所改变的转速指令幅度变大(将TARGET规律页中同期目标值生成回路中的限速率从1r/min/s改为15r/min/s),即成功并网。

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(2)原DEH规律中同期增、减信号每次都是在3000r/min的基础上改变转速指令。岳阳6号机组改为在上一次的同期目标值的基础上进行同期增、减(TARGET规律页中同期目标值生成回路中的RATEDSPEEDAUTO链接,改为TARGET;变化限速率仍改回1r/min/s)。5号机组也按此修改。

经验措施:在DEH静调阶段就可按以上方法2进行规律检查和修改,以避免不能成功并网的状况。

3、首次冲转时升速率过快

DEH系统:ABBSymphony

故障现象:汽轮机首次冲转时转速目标值升速率过快。

故障原因:在DEH仿真期间,为缩短仿真时间,调试人员将转速升速率放大了10倍,仿真完成后忘掉改回。

经验措施:DEH仿真期间修改的一切参数必需做好记录,仿真完成后根据记录进行恢复。

4、首次冲转时转速控制不稳

DEH系统:ABBSymphony

故障现象:汽轮机首次冲转时转速控制不稳,动态偏差很大,超调严重。故障原因:哈汽在DEH转速控制回路中的PID参数设置不对。改用其他类似机组的经验PID参数后,调理正常。

经验措施:DEH混仿完成后首次冲转前,要对DEH转速控制回路、功率回路的PID参数进行检查,与其他类似机组经验数据进行对比。

5、DEH转速测不准

DEH系统:各种

故障现象(1):进DEH的三个转速显示不一致,且均测量偏低(鲤鱼江B厂)。

故障原因:原由于装在汽机机头前箱的探头型号与ABBTPS卡件不匹配;改用装在汽机后部的探头即好。

故障现象(2):进DEH的三个转速显示一致,但均比实际偏低。故障原因:DEH中转速盘齿数设置不对,实际为60齿,设为了88齿。故障现象(3):进DEH的三个转速显示一致,但均比实际偏低。故障原因:齿轮盘齿深过小,使得探头采集脉冲时漏计了脉冲数量。请火电公司将齿轮盘重新加工后即好。

经验措施:

(1)大小机转速信号一定要核对齿数,国内曾出现过MEH转速盘齿数设

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置不对引起小机飞车的严重事故!

(2)在大小机冲转过程中,应对现场转速表、DEH(MEH)转速、TSI(SCS)转速之间进行对比,确认转速测量一致。

6、OPC复位时EH油压LL跳闸

DEH系统:ABBSymphony

故障现象:OPC仿真试验时,OPC复位后ETS四个EH油压低开关动作使汽轮机跳闸。

故障原因:调门全关时指令是0,而反馈略反馈造成油动机缓慢进油,使EH油压比正常时低;OPC复位时调门急剧进油,使EH油压低开关动作。将阀门流量特性函数中各调门最低指令改为-3%后即正常。

经验措施:应将DEH中所有调门型阀门(含TV、GV、IV)的流量特性函数中单阀、顺序阀指令最低值,以及汽机跳闸/OPC动作时的总流量指令最低值均置为-3%及以下,保证汽机跳闸或OPC动作时各调理型阀门指令=100%时,使求和块的s3、s4系数限速变化的速率限制功能会自动释放,使阀序切换瞬间完成;由于原组态中GV1指令求和

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功能块地址B3271处于两个系数的自适应块地址(B3270与B3274)之间,导致DCS扫描运算时,单阀指令输入系数先由“1〞变成“0〞,求和输出GV1指令突变为“0%〞,然后顺序阀指令输入系数再由“0〞变成“1〞,再下一周期求和输出GV1指令变为“100%〞,引起GV1突关。

图1单阀/顺序阀切换去GV1综合指令规律(修改前)

将GV1求和指令功能块地址参照其它调门,改为比两个系数的自适应块地址均小,修改地址后的规律如图2。为以防万一,可将“总阀位参考指令≥100%自动释放两个系数速率限制功能〞的规律,由≥100%改为≥102%。经重新试验该故障现象消失。

图2单阀/顺序阀切换去GV1综合指令规律(修改块号后)

经验措施:

(1)本规律问题是哈汽厂用ABBDCS系统做600MW机组DEH组态的固有BUG之一,在多个厂已发现。今后调试中应引起注意,在静调期间提前修改。

(2)在DEH混仿期间应将各个功能、各种工况逐一试验全面。

9、阀门活动试验引起中主门全关

DEH系统:新华

故障现象:机组正常运行中进行阀门活动性试验,在进行左侧中主门活动性试验时,左侧中主门卡涩未动作。复位左侧中主门活动性试验,继续进行右侧中主门活动性试验时,左侧中主门突然关下,导致两侧中主门全关,推力瓦损坏。

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故障原因:阀门卡涩。经验措施:

(1)现场试验过程中若出现任何异常状况,应马上中止试验,待处理确认正常后,才能继续开展试验。

(2)每一项试验完成后,应检查确认机组运行正常,距上

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