DF4型机车柴油机故障处理_第1页
DF4型机车柴油机故障处理_第2页
DF4型机车柴油机故障处理_第3页
DF4型机车柴油机故障处理_第4页
DF4型机车柴油机故障处理_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——DF4型机车柴油机故障处理第三节柴油机故障处理

一、喷油器出油阀裂、断的早期判断

这种故障危害性较大,会造成缸盖、活塞、气阀、缸套等严重损坏,因此应尽量做好早期预报,以使损失减小到最小范围。判断:

①有间歇性或连续性的敲缸声。

②排气冒黑烟,甚至还伴有油滴洒在车顶上。⑨高压燃油管内高压油脉冲减弱甚至消失,若将该缸喷油泵齿条推到停油位,则敲缸声消失。

停机检查:

①开启稳压箱排污阀:若有大量柴油和机油混合物排出,则说明喷油器出油阀断裂部分已掉入汽缸内。若有水排出,则说明汽缸已被打坏,此时除更换该缸损件外,还应将整台柴油机稳压箱内的水放尽,开启示功阀甩车,将进入其他各缸内的水甩清白,以免启机后引起别的汽缸“水锤〞事故。

②开启汽缸盖罩,若进排气阀间隙远大于调定值,说明掉入缸内的喷油器打弯了气阀。③废气支管联结处有油渍、车顶有油渍甚至有金属末,说明掉入汽缸内的喷油器已将活塞、缸套、汽缸盖、气阀等有关零部件打碎。

二、气阀弯、裂的早期判断气阀出现弯、裂后.会使气阀关闭不严,造成压缩压力下降,但气阀刚开始出现微弱弯、裂时,压缩压力下降不明显。为了做到早期判断,避免事故恶化,可采用听漏气声的方法。一旦听到柴油机在刚停机时在汽缸盖处有漏气声,首先应找到大约的汽缸位,然后在拧紧示功阀的状况下甩车.以进一步确认是否是由于示功阀没关严引起的漏气声。如已确认不是示功阀没关严引起的漏气声,此时可以开启摇臂箱上盖和该缸的凸轮检查孔盖加以确。检查气阀间隙,若气阀间隙已大于规定值(进气阀O.4mm,排气阀0.5mm),则说明气阀已弯曲:若气阀间隙正常,则应拆除该缸的排气小波纹管和进气支管进行盘车,若进、排气阀同在凸轮基圆位置内,仍能从汽缸盖的进、排气口处听到微弱的漏气声,则说明气阀阀盘已发生裂纹或阀面穴蚀,此时应对弯裂的气阀进行更换。

三、运行中油马达故障的应急判断与处理故障判断:

①油马达故障时,一般多为接线断或内部电阻脱焊、断路。此时机车功率下降较多,柴油机严重欠载,有时柴油机转速大幅度变化,严重悠车。

②油马达在运行中突然卡在增载位,造成柴油机严重过载,压转速冒黑烟。应急处理:

①闭合故障励磁开关9K,使用故障励磁维持运行到段抢修。

②也可用短接线短接X7/11和X7/12,同时切除调整电阻RLCF1的阻值调整线,使CF励磁电路参与RLCF1,全电阻维持运行。四、柴油机“飞车〞时的应急处理1.飞车故障的发生时机与处所

①运行中甩缸处理不当,造成个别汽缸供油量不能减少。②柴油机高转速、高负荷工作时突然卸载。⑧汽缸供油拉杆或齿条犯卡。④联合调理器故障。2.防止措施

①经常检查柴油机供油拉杆及各汽缸供油齿条的动作是否灵活,发现有卡滞现象时,应急处理后才能启动柴油机。

②运行中因处理故障进行甩缸时,应在站内停车或柴油机空载时按甩缸的规定程序方法进行。运行中,加强对机械间的巡查。提回主手柄时,密切监视柴油机转速表的升、降是否正常。

③运行中,遇主手柄回0位,柴油机转速不但不下降反而上升时,应马上将主手柄提起,并断开4K,使燃油泵中止工作,以加载来稳定转速,并判断原因。3.发生柴油机“飞车〞时的应急处理

发现柴油机“飞车〞时,应尽快中止柴油机工作。紧急停机按钮不能使柴油机停机时,应迅速关断燃油输送止阀,开放燃油精滤器放气阀,泄掉燃油剩余压力,迫使柴油机尽快停机。停机后应马上判明原因。如已造成柴油机“飞车〞,还要及时判明危害程度。

五、甩掉柴油机故障汽缸1.准备工作

将柴油机停机或降到低转速。2.工作方法

①将夹头体从齿条拨叉座内拔出(由于调整螺母已与夹头销相对固定成一体,因此只要用手抓住调整整螺母向外拔就行),然后扭转90度。通过锁销将夹头销卡在夹头体的浅槽内、必要时用铁丝或穿销穿到定位孔中),使夹头体不能复位,以免与喷油泵齿条拨叉相碰发生柴油机飞车事故。

②将故障缸供油齿条拨到停油位(右端)。

③用铁丝或绳索将故障缸供油齿条捆绑固定在停油位。④开放示功阀或示功堵:3.本卷须知

①甩缸应尽量安排在停机后进行,阻止在柴油机高转速下甩缸。

②加强机械间巡查,注意夹头销及供油齿条固定在安全位置,且彼此不得接触,以免发生柴油机飞车事故。

⑧开启示功阀后,如发现该缸喷油泵仍在向故障缸供油,可将高压油管螺母松开,用硬币或铜片堵住,再紧固螺母。

六、运行中差示压力CS动作后的处理

现象:柴油机突然停机,操纵台差示压力指示灯1XD亮。原因:柴油机曲轴箱超压或CS误动作。

处理:柴油机停机后检查CS导电液和曲轴箱防爆阀。若CS导电液溢出较多或曲轴箱防爆阀周边有油渍,这时不要盲目开启曲轴箱或启机。若CS导电液液面正常、柴油机无异状,则为CS误动作,可断开4K解锁后重新启机。

七、运行中柴油机突然停机的判断及处理现象:柴油机突然停机、操纵台指示灯正常。原因:

①极限调速器动作

②燃油泵故障或燃油管系中进人大量空气。③柴油机严重过载④DLS故障:

⑤无级调速最低转速止钉脱落。⑥柴油机主机油泵故障。判断及处理:

①柴油机工作在高转速时突然停机,为原因①或④。检查极限调速器,若动作,则应恢复复位手柄。

②柴油机工作在中转速时突然停机,为原因②、④或⑥。若为②,可开启燃油精滤器上排气阀排气;若为④,可人为顶DLS后启机,运行中密切注意机油压力表;若为⑥,则请求救援,严禁重新启机。

③柴油机工作在低转速时突然停机,为原因③或⑤。若为③,可重新启机降低负载;若为⑤,可重新启机,柴油机发火后马上将主手柄置“保’’位,维持运行。

八、柴油机冷却水温高的判断及处理

现象:运行中柴油机冷却水温上升过快,WJ动作,操纵台指示灯2XD亮。原因:

①冷却水系统水量不足或管系内有大量空气。②温度控制阀故障。③冷水泵故障。④静液压系统故障。⑤补水阀关闭。判断及处理:

①检查膨涨水箱或开启排气阀排气。维持运行,到前方站停车补水。

②检查大风扇,若不转或转动缓慢则为原因②,此时可人为调理温度控制阀故障螺钉。③检查高、低温水泵,若水泵故障,则可维持运行,到前方站停车。

④检查冷却间上百叶窗,若未开放则为原因④。此时可维持运行,到前方站停车。⑤检查补水阀,若关闭则为原因⑤。此时应开启补水阀。

九、柴油机运用中,膨涨水箱涨水的判断及处理现象:运行中膨涨水箱水位上升或翻水。原因:

①WJ故障,冷却水温高于规定值后不动作。②汽缸漏气,燃气窜入水系统。判断及处理:

①检查油、水温度表,若超过动作值则为原因①,此时可按八项处理方法处理。

②逐一甩缸并开启示功阀,检查水箱水位。若甩到某缸后涨水现象消失,则可甩掉该缸并开启示功阀维持运行。

十、柴油机进气阀横臂脱槽和导杆折断的判断及处理

现象:故障气缸发出严重敲缸声音,排气支管、总管发红,转速下降20~30r/min。原因:迸气阀横臂脱槽和导杆折断后,进气阀不能开放,新鲜空气不能充入汽缸。判断及处理,先小开机械间门,分辩哪一侧发出敲缸声。再检查缸盖垫,看是否有漏油冒汽的气缸,运行中可依次开启示功阀,排出浓烟的汽缸为故障汽缸。找出故障气缸后按以下方法处理:

①甩掉故障气缸:

②在站停车后,停机开启汽缸盖,松下摇臂安装螺栓,取出整个摇臂、横臂及挺杆。③盖好汽缸盖并紧固。

④重新启机,开启故障汽缸的示功阀,如遇该示功阀不断喷出燃油,应用铜片堵塞该缸高压油管:

⑤运行中应加强机械间的检查,注意被甩汽缸供油齿条及夹头销的状态,防止柴油机“飞车〞。

十一、柴油机排气阀横臂脱槽和导杆折断的判断及处理

现象:故障汽缸发出严重敲缸声音,排气支管、总管发红,增压器喘振。高手柄加载运行时转速只能上升至750r/min左右。

原因:排气阀横臂脱槽和导杆折断后,排气阀不能开放,废气不能排出汽缸,造成废气向稳压箱逆窜。

判断及处理:先小开械间门,分辩哪一侧发出敲缸声。再检查缸盖垫,看是否有漏油冒气的汽缸。运行中可依次开启示功阀,排出浓烟的汽缸为故障汽缸。找出故障汽缸后按以下方法处理:

①甩掉故障汽缸。

②在站停车后,停机开启汽缸盖,松下摇臂安装螺栓,取出整个摇臂、横臂及挺杆。③盖好汽缸盖并紧固。

④重新启机,开启被甩汽缸的示功阀,如遇该示功阀不断喷出燃油,应用铜片堵塞该缸高压油管。

⑤运行中应加强机械间的检查,注意被甩汽缸供油齿条及夹头销的状态,防止柴油机“飞车〞。

十二、柴油机

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论