鸟巢工程QC成果课件_第1页
鸟巢工程QC成果课件_第2页
鸟巢工程QC成果课件_第3页
鸟巢工程QC成果课件_第4页
鸟巢工程QC成果课件_第5页
已阅读5页,还剩69页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

提高钢结构现场焊缝的一次合格率中国一冶国家体育场(鸟巢)项目部QC小组发布人:曹仁提高钢结构现场焊缝的一次合格率中国一冶国家体育场(鸟巢)项目一、工程概况国家体育场(鸟巢)工程为2008年北京奥运会主会场。其设计新颖,空间钢结构由24榀门式桁架围绕着体育场内部碗状看台区旋转而成,结构组件相互支撑、形成网格状构架,组成体育场整体的“鸟巢”造型。场内可容纳10万人同时观看比赛。我单位承接钢结构工程的现场拼装及其焊接任务(计从P9~P18线的工作任务)。

国家体育场钢结构焊接特点1、焊接量大及板厚大,其一件组合柱(含上、下柱)在现场拼装的焊缝数量达540余米;组合柱的内柱的板厚全部超过60mm,外柱最薄的为36mm。

一、工程概况国家体育场(鸟巢)工程为2008年北京奥

2、特殊钢(Q460E、GS-20Mn5V铸钢)的焊接,其中Q460E钢的焊接,根据数据库的搜索,Q460E钢日本曾焊接过板厚最厚80mm,而我们焊接的Q460E板厚达110mm,这在世界上是首次大板厚、大规模使用。其余钢材材质为Q345GJD。

3、焊接质量要求高,所有现场拼装焊缝为一级焊缝(100%UT检测),焊缝余高0~1mm,焊缝宽度偏差不超过3mm,焊缝外观成型美观等。施工现场的焊接方法选用结合现场情况、生产率以及焊接变形小的特点,本工程的焊接方法选用CO2气体保护焊(平、横、立焊位)和手工电弧焊(仰焊位)。在时间紧、任务重、现场施工难度大的情况下,为保证焊接质量,我项目部QC小组选择了“提高钢结构现场焊缝的一次合格率”为课题开展QC小组活动。3、焊接质量要求高,所有现场拼装焊缝为一级焊缝(10小组名称一冶工安国家体育场项目部QC小组注册登记号一冶工安字00502号成立时间2005年8月5日小组类型攻关型活动课题提高钢结构现场焊缝的一次合格率活动时间2005年11月1日至2005年12月3日活动次数10小组荣誉1、中国一冶优秀QC成果一等奖2、中国冶金建设协会优秀QC成果一等奖3、全国工程建设优秀质量管理小组QC成果二等奖二、小组概况小组名称一冶工安国家体育场项目部QC小组注册登记号一冶工安姓名性别年龄学历职称小组职务承担工作魏雅珍女35大学工程师推进者指导QC活动曹仁男31大专工程师组长总负责技术负责张志海男26大专工程师副组长质量监测程国辉男41高中焊接技师组员对策实施刘进男25大学助理工程师组员课题调查会议记录梁钰男23大专助理工程师组员联络协调朱建伟男47大专工程师组员检查效果小组成员姓名性别年龄学历职称小组职务承担工作魏雅珍女35大学工

三、选题理由项目部的焊接目标钢结构现场焊接合格率达到94%以上客观存在通病现场钢结构焊接时,存在焊缝返修情况,焊接合格率为89.2%选择活动课题提高钢结构现场焊缝的一次合格率三、选题理由项目部的焊接目标钢结构现场焊接合格率序号名称缺陷长度(m)备注1夹渣17.25条状夹渣2外观成型2.633未熔合2.10包括点状夹渣,一个缺陷按50mm计算4气孔2.505咬边1.546裂纹0.92包括未焊满合计26.94制表人:曹仁时间:2005.11.3

通过C13下柱的焊接,经UT检测现场统计,C13下柱焊缝长度为252.27m,合格长度225.33m,合格率为89.32%,见下表:四、现状调查

C13下柱焊缝不合格长度统计表序号名称缺陷长度(m)备注1夹渣17.25条状夹渣2外观成

焊缝缺陷频数统计表序号项目频数频率(%)累计频率(%)1夹渣5864.064.02外观成型99.873.53未熔合88.782.44气孔88.791.15咬边55.596.66裂纹22.298.97其它11.1100合计91100100制表人:曹仁时间:2005.11.3焊缝缺陷频数统计表序号项目频数频率(%)累计频率(制图人:曹仁时间:2005.11.3焊缝缺陷排列图结论:从上图看出,焊缝内部夹渣是影响焊缝一次合格率的重要因素。36.4018.25854.672.8064.073.582.491.196.698.9100夹渣观感不好未熔合气孔咬边裂纹其它8589219120406080100累计频率%频数制图人:曹仁五、制订目标小组将钢结构现场焊缝的一次合格率制订为95%。89.32%95%现状目标五、制订目标小组将钢结构现场焊缝的一次合格率制订为9

目标可行性分析1、调查表明,焊缝不合格率100%-89.32%=10.68%,其中焊缝夹渣所占频率为64%,小组分析认为,只要治理夹渣90%,可将不合格率降为10.68%-10.68%×64%×90%=4.53%,则焊缝一次合格率1-4.53%=95.47%>95%。2、同等条件下,现场另一施工单位的焊缝一次合格率94.16%。

结论:焊缝一次合格率目标制订为95%是可行的。目标可行性分析1、调查表明,焊缝不合格率100%-

六、原因分析因果图焊接工艺不完善焊缝夹渣焊接区域环境差工序安排不合理焊道清渣困难技术素质低人培训不到位组织不协调沟通不好焊材使用时不规范制图人:曹仁时间:2005.11.3操作工序混乱责任心不强考核制度不完善焊机老化机电流/电压调节失灵料焊材质量不合格焊条未按要求烘干焊丝上有油污等小型工具不到位法环风速超标科学性合理性不强六、原因分析因果图焊接工艺不完善焊焊接区域环七、要因确认序号末端因素验证方法确认过程负责人结论1考核制度不完善调查分析项目部的5#文件《关于焊工考核办法》,明确规定了焊缝一次合格与返修长度的奖惩办法刘进非要因2培训不到位调查分析参战焊工83人,C13下柱焊接时仅强化培训了67人,未强化培训的焊工技术素质较差曹仁3沟通不好调查分析项目部建立了月例会、周例会制度,并有焊接记录,每一个焊口均有向施焊人员传达焊接工艺卡等有关技术资料程国辉非要因4小型工具不到位现场验证按照工程进度在当地购买小型工具,能够及时消除在焊接过程中的缺陷梁钰非要因是要因七、要因确认序号末端验证方法确认过程负责人结论1考核制度不完续表序号末端因素验证方法确认过程负责人结论5焊机电流/电压调节失灵现场验证项目部在本工程开工前按鸟巢工程焊接专家组验证好了的焊机品牌,新购置40台CO2气体保护焊机、30台直流焊机刘进非要因6焊材质量不合格调查分析所有焊材都有合格的《焊材质量证明书》,且每批焊材按规范要求复检合格后才能使用,有《焊材质量复检报告》曹仁非要因7焊条未按要求烘干现场验证焊工使用的焊条均采用远红外烘干箱烘干,焊条烘干由专人负责,所有焊条均有《烘干记录》,烘干温度符合规范要求朱建伟非要因8焊丝有油污等现场验证焊丝为新购置的,且每盘焊丝开封后两天内用完,焊接前均未与油污、杂质等接触朱建伟非要因续表序号末端验证方法确认过程负责人结论5焊机电流/电压调节失续表序号末端因素验证方法确认过程负责人结论9工序安排不合理理论分析仰焊焊缝较多,质量难以保证;特殊钢焊接经验国内无从借鉴程国辉10焊接工艺不完善理论分析经鸟巢工程焊接专家组论证,CO2气体浓度需提高并优化焊接材料曹仁11风速超标现场验证10次检测焊接区域的风速,CO2气体保护焊焊接区域平均风速4.8m/s,手工电弧焊焊接区域平均风速10.5m/s,均大于规范要求(规范要求:CO2气体保护焊焊接区域风速小于2m/s,手工电弧焊焊接区域风速小于8m/s)梁钰制表人:曹仁时间:2005.11.3是要因是要因是要因续表序号末端验证方法确认过程负责人结论9工序安排不合理理论分

八、制定对策序号要因对策目标措施负责人地点完成时间1培训不到位加强培训使焊工技术素质达到要求参与鸟巢工程强化培训班;聘请老师指导;举办知识讲座;组织焊工相互交流会程国辉施工现场05.11.92工序安排不合理优化方案工序安排合理尽量减少仰焊;模拟焊接;电脑模拟组装曹仁施工现场05.11.143焊接工艺不完善改善工艺使焊工按照最佳工艺焊接提高CO2气体浓度;优化焊接材料曹仁施工现场05.11.114风速超标改善施焊区域环境手工电弧焊风速<8m/s、CO2气体保护焊风速<2m/s搭设整体防风棚刘进施工现场05.11.14制表人:曹仁时间:2005.11.3八、制定对策序号要因对策目标措施负责人地点完成时间1(一)、强化质量意识,加强焊工的技能培训1、组织未强化培训的焊工参加鸟巢工程的焊工强化培训班。2、聘请大学院校的焊接专业老师郑玉林副教授进行现场指导。3、邀请鸟巢工程焊接专家组成员、国家焊接专家戴为志教授对焊工进行知识讲座。4、组织焊工相互之间进行技术交流。由焊接技术强的焊工来讲授焊接过程中操作心得。九、对策实施(一)、强化质量意识,加强焊工的技能培训九、对策实施焊接老师和焊接专家在授课焊工相互交流会以下是实施情况照片:焊接老师和焊接专家在授课焊工相互交流会以下是实施情况照片:效果检查:强化培训的焊工顺利通过国家冶金焊考委的笔试和操作考试。焊工强化培训效果检查:强化培训的焊工顺利通过国家冶金焊考

(二)、优化方案,明确焊接工序1、改变焊位。仰焊位较多,施焊时焊工需躺在地上焊接,对于保证焊缝的质量很困难,我们采取小拼后构件翻身,将仰焊位改平焊、横焊、立焊位,这样就避免大部分的仰焊焊位。原仰焊需躺地上焊接构件小拼之后焊接(二)、优化方案,明确焊接工序原仰焊需躺地上焊接构2、特殊钢材焊口,现场模拟焊接。对于Q460E、GS-20Mn5V钢材的焊口,为了使焊工焊接时心中有数,按正式构件的材质、坡口形式制成试板,让参与焊接特殊钢材的焊工模拟焊接,焊后焊接老师进行讲评。模拟焊接焊接讲评2、特殊钢材焊口,现场模拟焊接。对于Q460E、GS3、运用电脑模拟增强组装精度。由于本工程的所有构件均为弯扭的箱型构件,在拼装时,通过电脑三维模拟构件组装、电脑放样以及利用全站仪定位来提高焊前坡口组装质量。全站仪定位电脑三维组装效果检查:通过改变焊位,焊工操作手法稳定;模拟焊接,特殊钢焊接时焊工心中有数,不再惧怕;模拟组装,焊接前的坡口间隙、错边、垫板检查时100%合格。3、运用电脑模拟增强组装精度。由于本工程的所有构件均(三)、论证科学性,改进焊接工艺

1、将原实芯焊丝盖面的焊接方法改为药芯焊丝或焊条盖面的焊接方法。药芯焊丝盖面和焊条盖面的焊接方法根据焊工自身技能的情况选用,不作限制。2、改用纯度更高的食品级纯CO2气体,纯度达99.99%。气体纯度高可降低夹渣和气孔产生的几率。效果检查:通过改进焊接工艺,经临时UT检测抽查,其焊缝内部质量和外观质量得到提高。(三)、论证科学性,改进焊接工艺1、C13下柱焊接时采取的是局部防风,其焊接区域风速超标,采取整体防风可有效杜绝风速对焊接的影响。构件整体防风(四)、改善施焊环境,搭设整体防风棚效果检查:在焊接区域抽查检测风速10次,其风速均在1.03m/s左右,符合焊接时要求的风速。1、C13下柱焊接时采取的是局部防风,其焊接区域风速1、2005年12月2日,我们对C14下柱的焊接质量进行检查,C14下柱焊缝总长度315.61m,不合格长度1.17m,焊缝一次合格长度314.44m,则C14下柱焊缝一次合格率为99.63%。十、效果检查序号名称合计长度(m)备注1夹渣0.05条状夹渣2未熔合0.233气孔0.24包括点状夹渣,一个缺陷按50mm计算4裂纹05咬边0.256外观成型0.40包括未焊满合计1.17C14下柱焊缝不合格长度统计表1、2005年12月2日,我们对C14下柱的焊接质量活动前后焊缝一次合格率对比柱状图活动前目标活动后8085909510089.32%95%99.63%合格率%制图人:曹仁时间:2005.11.3活动前后焊缝一次合格率对比柱状图活动前目标活动后808590质量证明材料本工程的焊缝超声波检测单位上海宝冶工程技术公司检测站出具的证明材料!

通过实施QC活动,对现场钢结构的焊接技术改进,达到并超过了预定的目标值,使该工程一次性通过北京市“结构长城杯”验收。质量证明材料本工程的焊缝超声波检测单位上海宝冶工程技术公司检通过QC活动后的C14下柱通过QC活动后的C14下柱通过QC活动后的优质产品通过QC活动后的优质产品2、社会效益(1)在施工阶段,公司及总公司各兄弟单位组织了多次现场技术交流和观摩学习,扩大了本项目的知名度。2、社会效益(2)我们运用QC方法提高了工程质量,让业主相当满意。业主将原不包含在合同范围内的4000t的任务直接承包给我们。(3)本项目的技术实力提高了企业在当地的知名度,为企业在当地开展市场打下基础。我单位在北京相续承接了几个工程。(4)为企业向非冶金行业建筑发展提供了技术支持。(2)我们运用QC方法提高了工程质量,让业主相当满意3、无形效益大家在这次活动中,不仅增强了攻克难关的自信心,提高了解决问题的能力,而且还加强了集体的团队协作精神。活动前团队精神质量意识个人能力自信心活动后TQM知识5432154321543215432154321项目自我评价活动前(分)活动后(分)质量意识34个人能力24TQM知识34自信心24团队精神35结论:通过雷达图可以看出小组成员在以上五个方面均得到较大的提高。3、无形效益活动前团队精神质量意识个人能力自信心活动后TQM

为了使活动成果有效的保持和继续提高,我们针对各项对策实施后的效果,小组采取一系列措施:

1、对该项技术和施工方法进行了进一步的总结完善,并形成了技术工法(编号:YYGF005-02)。

2、将QC成果推广到项目的C9、C10、C11、C12、C15、C16、C17等上、下柱以及屋顶主桁架.3、小组采取以上措施后,于2006年2月10日对C17下柱的焊接质量数据进行了再次收集,如下表。十二、巩固措施十二、巩固措施序号名称合计长度(m)备注1夹渣0.05条状夹渣2未熔合0.193气孔0.21包括点状夹渣,一个缺陷按50mm计算4裂纹05咬边0.186外观成型0.39包括未焊满合计1.02

C17下柱焊缝总长度295.35m,不合格长度1.02m,焊缝一次合格长度294.33m,则C17下柱焊缝一次合格率为99.65%.本次活动取得成功!序号名称合计长度(m)备注1夹渣0.05条状夹渣2未熔合

十三、总结和下一步打算

通过小组本次活动和全过程监督实施,使本课题取得了良好效果。QC小组活动强化了小组成员的质量意识,提高了全面质量管理的知识水平,做到了专业知识与管理技术相结合。我们将再接再厉,在以后的施工中创造出更多的业绩,为奥运工程建设贡献出我们的力量!下一步我们将选取新的课题,课题是“降低空间钢结构预拼装的误差”,开展新一轮的QC小组活动。十三、总结和下一步打算发布完毕发布完毕提高钢结构现场焊缝的一次合格率中国一冶国家体育场(鸟巢)项目部QC小组发布人:曹仁提高钢结构现场焊缝的一次合格率中国一冶国家体育场(鸟巢)项目一、工程概况国家体育场(鸟巢)工程为2008年北京奥运会主会场。其设计新颖,空间钢结构由24榀门式桁架围绕着体育场内部碗状看台区旋转而成,结构组件相互支撑、形成网格状构架,组成体育场整体的“鸟巢”造型。场内可容纳10万人同时观看比赛。我单位承接钢结构工程的现场拼装及其焊接任务(计从P9~P18线的工作任务)。

国家体育场钢结构焊接特点1、焊接量大及板厚大,其一件组合柱(含上、下柱)在现场拼装的焊缝数量达540余米;组合柱的内柱的板厚全部超过60mm,外柱最薄的为36mm。

一、工程概况国家体育场(鸟巢)工程为2008年北京奥

2、特殊钢(Q460E、GS-20Mn5V铸钢)的焊接,其中Q460E钢的焊接,根据数据库的搜索,Q460E钢日本曾焊接过板厚最厚80mm,而我们焊接的Q460E板厚达110mm,这在世界上是首次大板厚、大规模使用。其余钢材材质为Q345GJD。

3、焊接质量要求高,所有现场拼装焊缝为一级焊缝(100%UT检测),焊缝余高0~1mm,焊缝宽度偏差不超过3mm,焊缝外观成型美观等。施工现场的焊接方法选用结合现场情况、生产率以及焊接变形小的特点,本工程的焊接方法选用CO2气体保护焊(平、横、立焊位)和手工电弧焊(仰焊位)。在时间紧、任务重、现场施工难度大的情况下,为保证焊接质量,我项目部QC小组选择了“提高钢结构现场焊缝的一次合格率”为课题开展QC小组活动。3、焊接质量要求高,所有现场拼装焊缝为一级焊缝(10小组名称一冶工安国家体育场项目部QC小组注册登记号一冶工安字00502号成立时间2005年8月5日小组类型攻关型活动课题提高钢结构现场焊缝的一次合格率活动时间2005年11月1日至2005年12月3日活动次数10小组荣誉1、中国一冶优秀QC成果一等奖2、中国冶金建设协会优秀QC成果一等奖3、全国工程建设优秀质量管理小组QC成果二等奖二、小组概况小组名称一冶工安国家体育场项目部QC小组注册登记号一冶工安姓名性别年龄学历职称小组职务承担工作魏雅珍女35大学工程师推进者指导QC活动曹仁男31大专工程师组长总负责技术负责张志海男26大专工程师副组长质量监测程国辉男41高中焊接技师组员对策实施刘进男25大学助理工程师组员课题调查会议记录梁钰男23大专助理工程师组员联络协调朱建伟男47大专工程师组员检查效果小组成员姓名性别年龄学历职称小组职务承担工作魏雅珍女35大学工

三、选题理由项目部的焊接目标钢结构现场焊接合格率达到94%以上客观存在通病现场钢结构焊接时,存在焊缝返修情况,焊接合格率为89.2%选择活动课题提高钢结构现场焊缝的一次合格率三、选题理由项目部的焊接目标钢结构现场焊接合格率序号名称缺陷长度(m)备注1夹渣17.25条状夹渣2外观成型2.633未熔合2.10包括点状夹渣,一个缺陷按50mm计算4气孔2.505咬边1.546裂纹0.92包括未焊满合计26.94制表人:曹仁时间:2005.11.3

通过C13下柱的焊接,经UT检测现场统计,C13下柱焊缝长度为252.27m,合格长度225.33m,合格率为89.32%,见下表:四、现状调查

C13下柱焊缝不合格长度统计表序号名称缺陷长度(m)备注1夹渣17.25条状夹渣2外观成

焊缝缺陷频数统计表序号项目频数频率(%)累计频率(%)1夹渣5864.064.02外观成型99.873.53未熔合88.782.44气孔88.791.15咬边55.596.66裂纹22.298.97其它11.1100合计91100100制表人:曹仁时间:2005.11.3焊缝缺陷频数统计表序号项目频数频率(%)累计频率(制图人:曹仁时间:2005.11.3焊缝缺陷排列图结论:从上图看出,焊缝内部夹渣是影响焊缝一次合格率的重要因素。36.4018.25854.672.8064.073.582.491.196.698.9100夹渣观感不好未熔合气孔咬边裂纹其它8589219120406080100累计频率%频数制图人:曹仁五、制订目标小组将钢结构现场焊缝的一次合格率制订为95%。89.32%95%现状目标五、制订目标小组将钢结构现场焊缝的一次合格率制订为9

目标可行性分析1、调查表明,焊缝不合格率100%-89.32%=10.68%,其中焊缝夹渣所占频率为64%,小组分析认为,只要治理夹渣90%,可将不合格率降为10.68%-10.68%×64%×90%=4.53%,则焊缝一次合格率1-4.53%=95.47%>95%。2、同等条件下,现场另一施工单位的焊缝一次合格率94.16%。

结论:焊缝一次合格率目标制订为95%是可行的。目标可行性分析1、调查表明,焊缝不合格率100%-

六、原因分析因果图焊接工艺不完善焊缝夹渣焊接区域环境差工序安排不合理焊道清渣困难技术素质低人培训不到位组织不协调沟通不好焊材使用时不规范制图人:曹仁时间:2005.11.3操作工序混乱责任心不强考核制度不完善焊机老化机电流/电压调节失灵料焊材质量不合格焊条未按要求烘干焊丝上有油污等小型工具不到位法环风速超标科学性合理性不强六、原因分析因果图焊接工艺不完善焊焊接区域环七、要因确认序号末端因素验证方法确认过程负责人结论1考核制度不完善调查分析项目部的5#文件《关于焊工考核办法》,明确规定了焊缝一次合格与返修长度的奖惩办法刘进非要因2培训不到位调查分析参战焊工83人,C13下柱焊接时仅强化培训了67人,未强化培训的焊工技术素质较差曹仁3沟通不好调查分析项目部建立了月例会、周例会制度,并有焊接记录,每一个焊口均有向施焊人员传达焊接工艺卡等有关技术资料程国辉非要因4小型工具不到位现场验证按照工程进度在当地购买小型工具,能够及时消除在焊接过程中的缺陷梁钰非要因是要因七、要因确认序号末端验证方法确认过程负责人结论1考核制度不完续表序号末端因素验证方法确认过程负责人结论5焊机电流/电压调节失灵现场验证项目部在本工程开工前按鸟巢工程焊接专家组验证好了的焊机品牌,新购置40台CO2气体保护焊机、30台直流焊机刘进非要因6焊材质量不合格调查分析所有焊材都有合格的《焊材质量证明书》,且每批焊材按规范要求复检合格后才能使用,有《焊材质量复检报告》曹仁非要因7焊条未按要求烘干现场验证焊工使用的焊条均采用远红外烘干箱烘干,焊条烘干由专人负责,所有焊条均有《烘干记录》,烘干温度符合规范要求朱建伟非要因8焊丝有油污等现场验证焊丝为新购置的,且每盘焊丝开封后两天内用完,焊接前均未与油污、杂质等接触朱建伟非要因续表序号末端验证方法确认过程负责人结论5焊机电流/电压调节失续表序号末端因素验证方法确认过程负责人结论9工序安排不合理理论分析仰焊焊缝较多,质量难以保证;特殊钢焊接经验国内无从借鉴程国辉10焊接工艺不完善理论分析经鸟巢工程焊接专家组论证,CO2气体浓度需提高并优化焊接材料曹仁11风速超标现场验证10次检测焊接区域的风速,CO2气体保护焊焊接区域平均风速4.8m/s,手工电弧焊焊接区域平均风速10.5m/s,均大于规范要求(规范要求:CO2气体保护焊焊接区域风速小于2m/s,手工电弧焊焊接区域风速小于8m/s)梁钰制表人:曹仁时间:2005.11.3是要因是要因是要因续表序号末端验证方法确认过程负责人结论9工序安排不合理理论分

八、制定对策序号要因对策目标措施负责人地点完成时间1培训不到位加强培训使焊工技术素质达到要求参与鸟巢工程强化培训班;聘请老师指导;举办知识讲座;组织焊工相互交流会程国辉施工现场05.11.92工序安排不合理优化方案工序安排合理尽量减少仰焊;模拟焊接;电脑模拟组装曹仁施工现场05.11.143焊接工艺不完善改善工艺使焊工按照最佳工艺焊接提高CO2气体浓度;优化焊接材料曹仁施工现场05.11.114风速超标改善施焊区域环境手工电弧焊风速<8m/s、CO2气体保护焊风速<2m/s搭设整体防风棚刘进施工现场05.11.14制表人:曹仁时间:2005.11.3八、制定对策序号要因对策目标措施负责人地点完成时间1(一)、强化质量意识,加强焊工的技能培训1、组织未强化培训的焊工参加鸟巢工程的焊工强化培训班。2、聘请大学院校的焊接专业老师郑玉林副教授进行现场指导。3、邀请鸟巢工程焊接专家组成员、国家焊接专家戴为志教授对焊工进行知识讲座。4、组织焊工相互之间进行技术交流。由焊接技术强的焊工来讲授焊接过程中操作心得。九、对策实施(一)、强化质量意识,加强焊工的技能培训九、对策实施焊接老师和焊接专家在授课焊工相互交流会以下是实施情况照片:焊接老师和焊接专家在授课焊工相互交流会以下是实施情况照片:效果检查:强化培训的焊工顺利通过国家冶金焊考委的笔试和操作考试。焊工强化培训效果检查:强化培训的焊工顺利通过国家冶金焊考

(二)、优化方案,明确焊接工序1、改变焊位。仰焊位较多,施焊时焊工需躺在地上焊接,对于保证焊缝的质量很困难,我们采取小拼后构件翻身,将仰焊位改平焊、横焊、立焊位,这样就避免大部分的仰焊焊位。原仰焊需躺地上焊接构件小拼之后焊接(二)、优化方案,明确焊接工序原仰焊需躺地上焊接构2、特殊钢材焊口,现场模拟焊接。对于Q460E、GS-20Mn5V钢材的焊口,为了使焊工焊接时心中有数,按正式构件的材质、坡口形式制成试板,让参与焊接特殊钢材的焊工模拟焊接,焊后焊接老师进行讲评。模拟焊接焊接讲评2、特殊钢材焊口,现场模拟焊接。对于Q460E、GS3、运用电脑模拟增强组装精度。由于本工程的所有构件均为弯扭的箱型构件,在拼装时,通过电脑三维模拟构件组装、电脑放样以及利用全站仪定位来提高焊前坡口组装质量。全站仪定位电脑三维组装效果检查:通过改变焊位,焊工操作手法稳定;模拟焊接,特殊钢焊接时焊工心中有数,不再惧怕;模拟组装,焊接前的坡口间隙、错边、垫板检查时100%合格。3、运用电脑模拟增强组装精度。由于本工程的所有构件均(三)、论证科学性,改进焊接工艺

1、将原实芯焊丝盖面的焊接方法改为药芯焊丝或焊条盖面的焊接方法。药芯焊丝盖面和焊条盖面的焊接方法根据焊工自身技能的情况选用,不作限制。2、改用纯度更高的食品级纯CO2气体,纯度达99.99%。气体纯度高可降低夹渣和气孔产生的几率。效果检查:通过改进焊接工艺,经临时UT检测抽查,其焊缝内部质量和外观质量得到提高。(三)、论证科学性,改进焊接工艺1、C13下柱焊接时采取的是局部防风,其焊接区域风速超标,采取整体防风可有效杜绝风速对焊接的影响。构件整体防风(四)、改善施焊环境,搭设整体防风棚效果检查:在焊接区域抽查检测风速10次,其风速均在1.03m/s左右,符合焊接时要求的风速。1、C13下柱焊接时采取的是局部防风,其焊接区域风速1、2005年12月2日,我们对C14下柱的焊接质量进行检查,C14下柱焊缝总长度315.61m,不合格长度1.17m,焊缝一次合格长度314.44m,则C14下柱焊缝一次合格率为99.63%。十、效果检查序号名称合计长度(m)备注1夹渣0.05条状夹渣2未熔合0.233气孔0.24包括点状夹渣,一个缺陷按50mm计算4裂纹05咬边0.256外观成型0.40包括未焊满合计1.17C14下柱焊缝不合格长度统计表1、2005年12月2日,我们对C14下柱的焊接质量活动前后焊缝一次合格率对比柱状图活动前目标活动后8085909510089.32%95%99.63%合格率%制图人:曹仁时间:2005.11.3活动前后焊缝一次合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论