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PAGEPAGE10xxxx至xxxx管线扩容工程施工总结编制人:审核人:xxxx建设集团股份有限公司二零零六年十二月二十日目录工程概况┉第1页施工情况┉第2页工程质量┉第6页安全生产┉第7页文明施工┉第7页工程变更┉第8页工程小结┉第8页各位领导、专家:由我公司承建的xxxx至xxxx管线扩容工程,自06年4月18日开工以来,面对该工程工期紧、施工难度大等问题,我公司特派施工经验丰富的工程师技术人员职员组成项目部。在施工过程中,我们始终把质量、进度、安全、文明施工齐手抓。本工程于06年10月31日全部完工。今天邀请各位领导、专家在百忙之中抽出时间进行竣工验收,在此我代表本公司向在座各位表示衷心感谢!下面我把本工程施工情况及技术资料作简要的总结汇报:一、工程概况本工程位于xxx新矸,为xxx污水xxxx至xxxx管线扩容工程,范围包括从已建J12号井(xxx至xxxxDN1200压力管)至W13号井(已建进岩东污水处理厂污水专管DN1650)的DN1200压力管道,采用Q235B钢管,其中J12-W9号井以及W10-W13号井为顶管段,长度为2174M,W9-W10号井为埋管段,长度为865.3M,管道全长为3039.3M,以及上述管线附属设施,包括3座圆形工作井(W1、W7、W11),1座圆形接收坑(W9),3座方形工作坑(W3、W5、W12),3座方形接收坑(W2、W6、W10),10座井均采用SMW工法井施工方法。质监单位xxx区建筑工程质量监督站建设单位xxx区建筑工务局监理单位浙江xx建设监理咨询有限公司设计单位xx开发区城建设计有限公司施工单位xxxx建设集团股份有限公司勘察单位xx工程勘察院二、施工情况1、SMW工法井工法井施工程序:平整场地→测量放线→水泥搅拌桩及插H型钢施工→分层挖土→分层围檩施工→双液分层注浆→基坑开挖到设计标高→底板垫层砼施工→底板砼施工。平整场地后,根据设计井位行下道工序施工。水泥搅拌桩使用标号32.5普通硅酸盐水泥,水泥掺量为13%,水灰比为0.50,采用双排ф700深层搅拌桩,桩身搭接≮200mm,每次成桩后呈“8”字形,内插型钢采用“H”型型钢。土方开挖以施工机械配合人工开挖,控制开挖标高,特别是当开挖还剩20~30cm左右采用人工修挖坑底,以保证坑底不被扰动及保证坑底的平整度。砼围檩的钢筋严格按设计要求绑扎,并支好模板,采用C25商品砼浇筑,浇筑密实,待砼围檩强度≥70%时方可继续开挖;钢围檩及支撑采用C28b槽钢,组装尺寸正确,焊缝严密,焊接质量符合要求。双液分层注浆采用强度等级为32.5的新鲜普通硅酸盐水泥与水玻璃的混合液,水玻璃模数为3.0-3.3,采用SYB50注浆泵,在压力作用下,把浆液注入土层,达到加固土层的效果。底板垫层砼采用C15砼,厚度为15cm,施工中振捣密实,垫层表面平整,平整度误差在±10mm内。底板钢筋按设计要求配置,采用绑扎搭接,底板砼采用C25P6商品砼,厚度为40cm,施工中分层浇捣,振捣密实,底板表面平整,无孔洞及蜂窝等现象。选用有经验的人员担任组长,指导砼的振捣,井上有专人负责安全质量工作,进行监督指导。2、顶管工程把地面上建立的测量控制网络引放至工作井内,并建立相应的地面控制点,便于顶进施工时进行复测;工作井内测量放样,精确测放出顶进轴线。本工程顶管管节采用焊接刚性接口,管材采用Φ1200钢管,壁厚14MM,顶管钢管内壁防腐采用涂环氧富锌底漆二遍,外壁防腐采用纯环氧树脂包玻璃布,顶管坡度为平坡,工作坑的最大允许顶力为1500KN,在整个施工过程中,要针对不同的覆土和土质情况及时调整设定土压力值,以利顶进的顺利进行。为了使顶进轴线和设计轴线相吻合,在顶进过程中,要经常对顶进轴线进行测量。在正常情况下,每顶进一节管节测量一次,在出洞、纠偏、进洞时,适当增加测量的次数,顶管的中线位移严格控制在50mm以内,管内底高程严格控制在30mm至-40mm之间,施工时还要经常对测量控制点进行复测,以保证测量的精度。钢管焊接接口处理是顶管工程的关键部分,因此对组成焊接接口的每一部分都必须严格按规范施工。顶管进洞前,先在钢管内壁及外壁焊接,焊缝无裂纹、夹渣等缺陷,焊接质量符合要求。钢管焊缝作X射线探伤试验,探伤试验按1%比例抽查,抽查部位由监理工程师指定。焊接完成待冷却后,修补涂刷外壁焊接处防腐层,顶进后,再进行修补涂刷内壁防腐层,有关要求必须符合设计图纸的规定。顶进前还必须认真检查钢管质量,对不合格的坡口不合格的管材应予以剔除。由于本工程是长距离顶管工程(两井距离最长为320M),所以在顶进施工中,一次性顶进长度超过200M管道,采用减阻触变泥浆及增设中继间等施工工艺。顶进时通过管节上的压浆孔,向管道外壁压入一定量的减阻泥浆,在管道外形成一个泥浆环套,减小管节外壁和土层间的磨擦力,从而减小顶进时的顶力。3、埋管工程根据施工图进行测量放线、打控制桩,并撒白灰线,控制桩上注明桩号、里程、高程,保证管道轴线正确。本工程埋管管节采用焊接刚性接口,管材采用Φ1200钢管,壁厚14MM,埋管钢管内壁防腐采用涂环氧富锌底漆二遍,外壁防腐采用环氧烘沥青漆包玻璃布,埋管坡度为平坡。管沟开挖深度按设计标高准确开挖,开挖管沟时其断面尺寸准确,沟底平直,沟内无塌方、积水及杂物,符合设计要求。管沟标高允许偏差严格控制在+50mm至-100mm,管沟宽度允许偏差控制在±100mm。钢管下沟时,起吊用专用吊具,起吊高度以1m为宜,轻放沟底,严禁损伤防腐层。管道应放在管沟中心,其允许偏差不得大于100mm。管道焊接时,每道焊口连续一次焊完,两相邻焊道起点位置错开20-30mm,焊缝无裂纹、夹渣等缺陷,焊接质量符合要求。焊接完成冷却后,修补涂刷内外壁焊接处防腐层。管道下沟安装完毕后立即进行回填,严禁用片石或碎石回填,其厚度不得小于300mm。管沟分段回填,管两侧同时进行,回填土必须严格逐层夯实,每层填土夯实厚度不超过200mm。4、管道设备安装该部分项目由我项目部会同业主、监理等单位对伸缩器、阀门等设备供应厂家进行实地考察,进场设备合格证书齐全,设备安装质量符合设计及规范要求。5、原材料质保书及试验报告本工程水泥、钢筋、砖、砂等原材料进场均有质保书,并按规定取样试验,试验结果均合格。共有水泥出厂合格证7份,试验报告7份;钢筋出厂合格证1份,试验报告1份;砖出厂合格证1份,试验报告1份;砂出厂合格证1份,试验报告1份。商品混凝土、钢管、型钢、槽钢等原材料进场均有质保书,商品混凝土质保书33份,钢管质保书54份,型钢质保书3份,槽钢质保书1份。本工程SWM工法井水泥搅拌桩施工时,均现场取样留置了水泥土试块,共留置≥0.8Mpa水泥土抗压试块52组,全部合格,试块试验强度按规范要求统计评定均符合要求。本工程每次浇捣混凝土时,均按规定在施工现场留置混凝土试块,共留置C25混凝土抗压试块41组全部合格;C20混凝土抗压试块1组合格;C15混凝土抗压试块10组全部合格;P6混凝土抗渗试块14组全部合格;混凝土试块试验强度按规范要求统计评定均符合要求。留置M7.5砂浆试块1组合格,试块按规范统计评定符合要求。本工程钢管焊缝X射线探伤试验,共抽查8次,共有焊缝探伤试验报告1份,全部合格。本工程管道设计工作压力为0.5MPa,各管道及附件的试验压力为1.0MPa。经压力试验,J12-W9号井管段试验压力为1.02MPa,W9-W10号井管段试验压力为1.03MPa,W10-W13号井管段试验压力为1.0MPa,共有管道压力试验记录1份,管道压力试验全部符合设计要求。三、工程质量1、严格执行市政工程施工验收规范,进场后我们先后组织了全体施工人员参加技术交底多次,详细讲解了施工图要求、技术标准及规范要求。要求全体施工人员心中有数,并邀请监理工程师参加技术交底会议,明确各工序的施工要点,收到了积极效果,反映在施工上,各工序均符合规范要求,一步一个脚印,未经检查验收不进行下一道工序,效果较为明显。2、健全自身的质量保证体系并积极发挥质检员的监督作用,质检员负有全工地质量检查、验收的责任,我们给予质检员很大的权力,对于偷工减料者,质检员责令其返工并照相应的规章处罚。对未经检查的工序,质检员有权提出不得进入下一道工序施工,违者令其停工检查直至合格。工地上发生的质量问题,质检员可直接向公司反映。3、抓好资料工作、报验工作。未发生漏报、虚报情况,对此监理工程师是满意的,这对促进质量上等级是一个行之有效的措施。4、单位工程质量综合评分本工程为排水工程,工程竣工后,经外观评分、实测实量、资料评分等项目的综合自评:排水工程自评综合评定得分为93.4,工程质量自评为一次性验收合格(如表):项目名称外观得分实测实量得分竣工资料得分排水工程92.492.39593.4四、安全生产1、教育职工牢固树立“安全第一、文明施工”的思想意识。定期开会教育,并定期进行检查。安全员在每道工序施工前首先对班组长做好安全技术交底,班组长在每天开工前对每个职工做好岗前安全教育,并加强班中安全检查。2、工地照明及动力架空线路做到离地面3m以上,线路接头保护良好,插座插头损坏及时更换,本工程采用了具有3C强制性认定的标准配电箱,现场采用TN—S供电系统,做到三级供电,三级保护,每台机械做到一机一闸一保护,保证施工用电的安全。4、挖掘机、吊车、翻斗车等所有机械有专人负责,做到定期检查保养,机械操作定人定机,特别是加强驾驶人员的安全教育,严禁野蛮施工。五、文明施工1、施工用料,如砖、砂、水泥、泥土等均按规划地点堆放成型,做到现场文明施工,忙而有序。2、杜绝乱挖、乱弃、乱排,施工过程中保护好道路红线外的地形,保护公共设施不受损失。3、统一服饰、安全帽,现场营造文明施工的宣传氛围,并把工作落到实处。六、工程变更1、本工程原设计工作井、接收井采用沉井施工,由于工作井、接收井距离松花江路及骆亚线自来水管、城市绿洲居民住宅楼太近,施工保护措施费用太高,所以10个沉井改为SMW工法井施工。2、经规划同意取消8号工作井、4号接收井,管线直接从7号工作井顶管到9号接收井,减少管道37.5M,节约了工程费用。3、工程实施期间,钢管卷制板材(壁厚为16mm)现货奇缺,无法满足施工进度,于2006年6月2日申请将
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