克劳斯炉尾气处理立项报告11_第1页
克劳斯炉尾气处理立项报告11_第2页
克劳斯炉尾气处理立项报告11_第3页
克劳斯炉尾气处理立项报告11_第4页
克劳斯炉尾气处理立项报告11_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、克劳斯炉尾气处理的方案比较、立项背景克劳斯尾气中焦化厂二期硫回收工艺采用真空碳酸钾工艺 进行脱硫,产生的酸气通入克劳斯炉中反应生成硫磺。在克劳斯 炉中,补入一定量的空气,使H2S在高温欠氧状态下反应生成 硫磺,克劳斯炉尾气回至初冷前进入焦炉煤气系统,焦炉煤气用 于生产甲醇。因尾气中的N2含量在80%左右,导致送甲醇装置 的煤气中的N2含量由4%增加至10%增加了甲醇生产的能耗, 影响了甲醇的正常生产,只有将克劳斯尾气单独处理才能保证煤 气中的呢含量维持在4%左右。含有一部分的单质硫和大量的H2S气体,必须经过处理后 才能达标排放,根据焦耐院提供的数据,克劳斯尾气成分和量如 表1所示。表1克劳斯

2、尾气成分及量克劳斯炉尾气HS 2SO2S6H 2N2COCO2HO 2合计除水分 的量分子 量34.0064.00192.002.0028.0028.0044.0018.00V%0.850.260.022.3244.432.836.9942.31100.01除水 后的 组分 含量1.470.440.034.0177.024.9012.12100.00Nms/h96.7729.112.28263.365054.85321.77795.344814.1211377.576563.46mg/m312909.617309.121715.402066.68555352.4535350.80137311.

3、12340009.74除去 水分 mg/m322378.4512670.152973.613582.54962688.1861279.64238025.04589397.52根据目前掌握的技术资料,克劳斯炉尾气处理可行的方案, 现共有四套:混入焦炉烟气中、送大火炬燃烧排放、利用吸收剂 净化处理和加氢还原法处理。下面就这四套方案进行分析比较。 二、克劳斯尾气处理的方案方案一:混入焦炉烟气中经焦耐院测算,克劳斯炉尾气中 H2S的浓度为22 23g/m3,混入焦炉烟气后,烟气中的 H2S的浓度为1.1 1.2g/m3。以折标后尾气排放量为6500Nm3/h计,每小时排放 H2S为145kg,分至4座

4、烟囱中,每个烟囱中每小时排放H2S 为36.3kg , GB14554-93恶臭污染物排放标准中规定120 米的烟囱,每小时每个烟囱的最大允许排放量为21kg(烟囱高 度越低,最大允许排放量越少),此方案中H2S的排放量远大于 国家允许排放要求,故此方案不可行。方案二:送大火炬燃烧如果送大火炬燃烧,尾气中含有一部分的单质硫,为避免管 道堵塞的问题,需首先设置尾气洗净装置,以除去尾气中单质硫; 其次克劳斯炉尾气压力为常压,需配备一台风机,为尾气提供输 送动力;再次克劳斯炉尾气的热值较低,仅为130大卡左右, 需配入2000m3的煤气(热值4100 大卡/mg),才能保证混合气 体燃烧。方案三:利

5、用吸收剂净化处理尾气先经洗涤塔用脱硫贫液洗涤、冷却,析出尾气中的单质 硫、大部分的冷凝液、大部分的SO2和一小部分的h2s。洗涤 后的尾气送至吸收塔,在吸收塔内经MDEA溶液吸收H2S后, 尾气实现达标排放。吸收H2S的MDEA溶液经解析后,H2S气 体送克劳斯炉入口,解析液送吸收塔循环使用。方案四:加氢还原法处理尾气通过加氢反应,将尾气中含硫组分SO2、SX、COS和 CS2还原成H2S,然后用胺法选择吸收,经再生或汽提后循环至 Claus装置,硫回收率高,能达到99.8%以上,在环保要求高的 国家和地区广泛使用,但投资费用高、操作费用高。三、技术比较方案二、方案三和方案四技术经济比较。方案

6、二:送大火炬 燃烧方案方案三:利用吸收剂 净化处理方案方案四:加氢还原法处理备注主要设备洗涤塔、风机、配 管洗涤塔、吸收塔、解 析塔加氢反应器、再生塔、尾气焚烧炉投资估算(万元)200976.51700年运彳丁成本(万兀)1140263.6428其中:煤气10510400以0.6元/m3计循环水3524.525以0.1元/t计电费22.63以0.5元/度计0.3MPa蒸汽52236.5以60元/吨计结果对比:1.从投资费用上来看方案四(加氢还原法处理)投资费用最高,方案三(利用吸收剂净化处理方案)居中,方案二(送大火炬燃烧方案)最少。从运行费用上来看:方案二(送大火炬燃烧排放)、方案四(加氢还

7、原法处理) 运行费用最高,方案三(利用吸收剂净化处理)运行费用最低。方案三(利用吸收剂净化处理)与方案二(送大火炬燃烧排 放)相比,一年节省运行费用约876.4万元,与方案三(利用吸 收剂净化回收)的投资大致相等。采用方案三(利用吸收剂净化 处理)长期运行能大大节省运行费用,比方案二(送大火炬燃烧 排放)经济、划算。从环保方面来看:方案四(加氢还原法处理)最环保、方案三(利用吸收剂净 化处理)居中、方案二(送大火炬燃烧排放)不符合现行法律法 规要求。方案三(利用吸收剂净化处理)能完全净化尾气,使尾气达 标排放,而方案二(送大火炬燃烧排放)中H2S气体经燃烧转 化成SO2,排放烟气中SO2浓度达

8、到42 g/m3左右,远高于国 家排放标准要求(焦化烟气污染物排放标准中要求SO2的排放 浓度50mg/m3 )方案二(送大火炬燃烧排放)只能作为一个权宜之计,不能 作为长期运行考虑。从技术方面来看方案四(加氢还原法处理)虽然兼顾了技术的可行性,但方 案一定,相关的技术参数的可调性差,而方案三(利用吸收剂净 化处理)留有技术伸缩空间。如果国家对恶臭气体有更高的 浓度指标要求时,可通过增大循环水量降低尾气中H2S的浓度, 为将来的环保治理问题预留了提升空间。四、结论经过方案对比,认为采用方案三(利用吸收剂净化处理)可 以满足当前克劳斯炉尾气处理的要求。通过对方案三(利用吸收 剂净化处理)中5种小

9、方案的分析,认为将洗涤净化后放散气中 的H2S浓度定为10mg/m3更为合理,主要原因分析如下:1、从标准的严格上看GB1554-93恶臭污染物排放标准中规定:25米的烟囱 H2S允许排放量为0.9kg/h,GBZ 2.1-2007工业场所有害因 素职业接触限值中规定工业场所中 H2S的最高容许浓度 10mg/m3。选取洗涤净化后尾气中H2S浓度10mg/ms的标 准限定更严格,更利于环境保护,更有效的保障园区人员的身体 健康。2、从能耗和投资上来看选取洗涤净化后放散气中的H2S浓度定10mg/m3,其三 项能耗指标:循环水用量、蒸汽用量和电耗与其他几种方案相比, 各项指标都处于中间水平,且各方案整体能耗相差不大。因塔器选型与气体的流速和吸收剂在塔器内停滞的时间有 关,故5种方案塔器的外形尺寸不变,整体的造价基本相同(循 环泵的流量略有差异)。3、从长远来看国家对污染物排放的要求越来越严格,通过5个方案的对比 来看,只需增大吸收剂的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论