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文档简介

1、DW1.7/30型高纯氮压缩机的检修摘要:DW1.7/30型压缩机为高纯气体压缩机,由于设计及制造中 的问题,维修本钱高,检修难度大,在结构和材料上作一些改进,就 能减少故障率,提高生产率。关键词:DW1.7/30型压缩机检修DW1.7/30型压缩机,为活塞式高纯气体压缩机,由国内企业 生产,该机结构特殊,技术要求高,性能比拟好,但设计及制造中存 在一定的漏洞,造成维护保养及检修的难度加大,现将检修这类压缩 机遇到的问题及改进处理方法总结如下:、技术参数:主轴转速450r/min一级排气温度W135C容积流量1.7m3/min (设计能力)二级排气温度W135C一级排气压力0. 18MPa三级

2、排气压力W135C二级排气压力0. 8MP a压缩介质高纯氮(氧含量Oppm三级排气压力3. OMP a电机容量30KW二、技术改进1、该机组于是1997年底投入运行后约二个月,在例行检查气阀 时发现阀片中夹有较薄的金属碎片,经边检查确认是三级活塞环的支 撑环碎片,而该机设计中支撑环比拟薄(约0.15mm)。很难起到支撑 作用,相反还会对三级气缸造成损害,在经过计算和多方论证后,决 定取消原设计中的支撑环,使用至今一切正常。2、在机组运行3000小时后中修时发现,三级活塞环磨损相当严 重(后经过测试三级活塞环的使用寿命约为1000小时左右),经专家 组分析认为,三级活塞环的结构不合理是造成磨损

3、严重的主要原因。 机组设计时为了使活塞环两侧受力平衡,设计者在活塞环上开了一道 受力平衡槽,如图一所示:原三级活塞环剖面改进后的三级活塞环剖面图一 图二由于三级活塞环尺寸较小,其高度仅6rnm,开槽宽度约为2mm,(槽开 在环面的正中央),这样活塞环与气缸的接触面尺寸仅有2mm,致使 三级活塞环容易磨损。经过计算和测试得出结论:不开平衡槽的活塞 环其受力状况完全符合压缩机工况要求。因而可以取消三级活塞环的 花槽(即受力平衡槽),改为光环结构(见图二),改进后的活塞环未 对该压缩机的基本技术参数造成负面影响。由于活塞环与气缸之间的 有效磨合面积增大,其使用寿命延长为原来的1.5倍,与此同时,活

4、塞环与气缸的接触面积增大使其密封效果得到了较大的改善,压缩机 产量明显上升,稳定期末段排气量比改进前增加了 12. 5%左右,有效 地提高了机组出力能力,压缩机出口高纯氮质量污染指标也未受影 响,符合设计要求。3、该机组活塞环、导向环使用寿命较短,备件消耗比拟高,同 时,由于检修次数较多(平均每月一次,每次检修耗时876小时), 生产平衡造成较大困难,根据实际操作指标和使用情况,经分析测定 活塞环、导向环材料的性能要求和指标,必须更换材料,由浙江巨化 集团公司公司技术中心氟材料研究所开发研制了新型填充聚四氟乙 烯材料JUFLON SM10205替换,使用该材料后活塞环、导向环使用 寿命均明显延

5、长,备件费用也有较大幅度的下降,具体情况见表二。表二活塞环、导向环材料改进前后使用寿命对照表三、故障处理改进前改进后部位寿命(小时)部位寿命(小时)一级活塞环、导向环1000一级活塞环、导向环2500二级活塞环、导向环2000二级活塞环、导向环4300三级活塞环、导向环2000三级活塞环、导向环43001、2002年初,一台高纯氮压缩机曲轴箱发出异响,经过仔细检 查,排除了传动部位出现故障的可能,经过整机解体并测量发现:二 级导向环槽的轴向间隙超过技术要求1mm,且其内侧面被导向环打成 了圆弧形。由于该机型的导向环采用的是活动环形式,其导向和支撑 作用主要依赖导向环与气缸间隙及导向环与环槽侧间

6、隙来保证,而导 向环与环槽侧间隙的大小直接关系到导向环的定位问题,其间隙过 大,势必造成导向环的轴向窜动,曲轴箱异响声就是由二级导向环与 环槽侧壁碰撞面产生的。处理方法是:将二级导向环环槽内侧车平, 将二级导向环轴向尺寸增加至相应范围,确保导向环与环槽轴向侧间 隙控制在冷间隙1.06mm1.21 mm热间隙0. 45mm0. 6mm的范围之内, 安装后异响声就可消除。2、该机组为三段压缩,设计时为了保证气体纯度,将一、二级 气缸布置在同一边,且一级气缸在外,二级气缸在内,(曲轴箱侧)。 检修中经常发现,二级气缸上侧磨损严重,而其下侧却未受任何磨损。 经仔细测量发现一级气缸外侧上翘,造成一二级活塞体在非水平状态 下运行,导致二级气缸上侧磨损,并直接造成二级导向环环槽损坏。 经调整找正,将一级气缸外侧向下调整了约0.5mm,使一二级气缸处 于同一水平面。解决了上述问题,并防止了二级导向环槽再次损坏。3、该机组活塞体采用铝合金材料制造,由于材料热膨胀系数相对 较大,根据厂家提供的各级活塞死点余隙参数,极易在活塞体发热后 产生撞缸现象。假设采用在热状态下将死点余隙调整到

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