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文档简介

1、2014年7月份160吨转炉生产技术分析2014年7月份日历时间31天(6月29日一7月29日),炼钢厂共冶炼1213炉,完成总产 量176764. 04吨,本月没有不合格品,合格率100%。平均日产39. 1炉,平均日产合格钢5702. 06 吨。品种钢生产共计 1538.063 其中 SPHD: 458. 54t, SPHE: 1079. 476t0 一、主要经济技术指标完成情况:计划实际与计划比照环比同比钢铁料消耗(Kg/T)1088.91095.16. 26. 57. 1合金消耗(Kg/T)4. 835. 030. 20. 220. 24白灰块(Kg/T)454611. 10. 5石灰

2、石(Kg/T)157. 7-7. 3-2. 30. 8白云石(Kg/T)1. 04. 93. 9-0. 71.7轻烧白云石(Kg/T)11.215. 44. 244污泥烧结球(Kg/T)2520. 9-4. 1-5. 2-11.4氧气(n)3/T)58. 759. 50. 81-0. 1氮气(m7T)3942. 63. 6-3. 88. 5僦气(m7T)1. 872. 090. 22-0. 010. 03电(度/T)55. 857. 61. 8-23. 1丙烷(Kg/T)0. 410. 40-0. 01-0. 03-0. 07转炉日历利用系数T/(公称吨. d )17. 82-0. 430.

3、38品种钢命中率(%)99. 73-0. 15-0. 36普碳钢命中率()10000钢水耗(Kg/T)1082.31. 58中包温度合格率(为)99. 67-0. 28-0. 16大包自开率(%)1000-0. 08溢漏率(%)00-0. 08中包包龄(炉)28. 41-0. 6连铸收得率(%)98. 67-0. 060. 26二、品种钢生产情况:月称 份SPHDSPHESPHC+B本月t累计t本月t累计t本月t累计t本月458. 58458. 541079. 4761177.81600三、不合格品情况:1、不合格品明细:原因甲乙内合计本月累计本月累计本月累计本月累计花纹板00000000轧制

4、掉肉016. 404013. 093031.369060. 866轧制边裂016. 3550000016. 355气泡098. 160000098. 16气泡回炉0-98. 1600000-98. 16鼓肚0150000015月底盘库调整000-0. 006-0. 0270. 265-0. 0270. 259合计047. 75913. 09313.08714.94331.63428. 03692. 48四、生产事故情况:时间班组事故名称其它7.7乙N1热换时坯子不走7. 17乙N1热换时坯子不走五、工艺监督检查情况:月份检查内容其它6本月跑号2炉6钢包引流。炉六、本钱完成情况:本钱工程本月计划

5、本钱 (元)累计计划加权平 均本钱 (元)全月累计 单位本钱 (元)累计加权 本钱比拟 (元)一.直接材料2243. 582246. 82256. 569. 76二.冶炼工艺本钱228. 87230. 42228. 57-1.851.铁合金料48.549. 6949. 39-0.32.辅助材料35.2135. 2635. 460.213.燃料及动力72. 5472. 8572. 950. 14.直接人工13. 5313. 5313. 5305.制造费用59. 0859. 1057. 25-1.85三.全钢总本钱2472. 452477.212485. 137.92七、简要分析:1、7月份钢铁料

6、消耗完成1095. IKg/t钢,较计划高6.2 Kg/t钢,钢铁料消耗高的主要原 因是:上半月铁水缺乏,混铁炉内铁水少,倒入铁包内铁水带渣量大,因而冶炼操作灰耗高, 渣中铁损流失多,增大钢铁料消耗;生产SPHE钢种为保证脱P、脱S效果,转炉采用双渣操 作,二次造渣铁损增加,同时LF炉采用大灰量,生产期间钢铁料到达1109 Kg/I钢;本月高 炉异常,铁水成分波动大,铁水Si 4550%、P成分到达0. 171%,渣量大转炉留渣困难,渣 中铁损增加,同时后吹钢增加,吹损多,影响钢铁料完成;根据本月铁水成分合理配加含铁 物料,污泥球入炉量降低,消耗降低4.1 Kg/t钢。2、本月铁水成分波动较大

7、,铁水P成分高,渣量大留渣率低,造渣料消耗高;为维护2# 炉炉况增大了白云石使用量。3、本月挡渣率为97. 9%,转炉车间要维护好设备,检查挡渣锥质量,判断好加入挡渣锥时 间,减少钢水下渣,保证挡渣率,提高钢水质量。4、本月产生中未出现不合格品。5、本月完成吨钢总本钱2483. 13元,较累计计划加权平均本钱2477. 21元上升7. 92元,成 本完成情况具体分析如下:(1)直接材料:吨钢本钱较累计计划加权平均本钱上升9. 76元,其中钢铁料单耗 1095. lkg/t钢,较累计计划加权平均本钱上升12. 34元。(2)铁合金料:吨钢本钱较累计计划加权平均本钱下降0.3元,其中硅铁超2. 1

8、9元,硅 镐合金节约1. 17元,硅钙线节约0. 08元,铝线节约4. 39元,铝饼超0. 06元,中碳猛铁超2. 01 元,硅铝铁节约1.80元,钙铝线超1.92元,铝锦合金球超0.89元,铝粒超0.05元,钙铁粉 超0. 01元。(3)辅助材料:吨钢本钱较累计计划加权平均本钱上升0.21元,其中白灰块超0.31元, 焦沫超0.15元,白云石超0.2元,高镁灰超1.11元,高效萤石颗粒持平,石灰石节约0.47 元,高碱节约0.39元,污泥烧结球节约0. 83元,电极超0.11元。(4)燃料及动力:吨钢本钱较累计划加权平均本钱上升0.1元,其中电超0.84元,氧气 超0. 04元,氧气超0.

9、35元,氮气超0.65元,丙烷气节约0. 03元,净水超0.03元,压缩空气 节约1.83元,高炉煤气超0.05元。(5)制造费用:吨钢本钱较累计划加权平均本钱下降1.85元,其中办公费超0.01元,劳 保费节约0.07元,辅料消耗节约1.26元,耐火材料节约0. 18元,备件消耗节约0.3元,修 理费节约0.04元,其它节约0.02元。八、下月工作重点:1、2014年8月计划产量17. 7万吨。炼铁2#、3#高炉主沟各计划中修一次,时间16小时, 恢复炉况4小时,4#高炉主沟计划小修一次,同步安排设备定修12小时。检修期间混铁炉做 好铁水接收工作,防止压铁,全力消化铁水,生产组织的重点:稳定

10、、顺行,坚持定检制度, 加强操作,减少生产事故,扩大产能。2、围绕公司降本增效活动,继续以高达产、低本钱为工作重点,做好挖潜创效工作。3、加强设备检查力度,提高点检标准,及时发现设备隐患,减少设备事故。坚持定检,严 格执行点巡检制度,利用检修机会维护设备,将设备隐患排除在萌芽中,一切为完本钱月的生 产服务。4、加强对各能源介质的控制,对各区域能源介质管路加强检查,杜绝发生跑、冒、滴、漏 等其它造成能源介质浪费现象,对各区域用电设备合理使用,最大限度的降低用电量。加大修 旧利废和废钢回收工作,减少下线设备外委修复工程,鼓励各车间自行修复完成,发动全体职 工在公司范围内进行废钢回收工作。5、提高挡

11、渣率,要求厂家提高耐材质量和中包质量,操作人员提高技能,减少转炉下渣, 优化工艺,提高钢水质量,保证连铸稳定高效生产,防止因中包质量问题影响正常生产。6、坚持对标工作,坚持全面推进,全面提升,通过动态对标,实现持续改进,在提高各项 指标的同时,提高产品质量,塑造品牌形象。7、继续抽查原料质量,监督合金卸料,保证给转炉提供合格的原料及合金,降低生产本钱, 推动公司更好、更快开展。8、加强对钢包的管理工作,要求厂家提高修砌钢包质量,坚持工艺纪律,杜绝烘烤时间不足的钢包投入使用。9、加强车间的管理工作,要求车间加强内部管理,提高部门人员的责任心,加强对设备和 工艺的检查,减少人为事故影响生产。10、加强过程的工艺监督工作,催促操作人员严格执行操作规程和操作要点,严谨随意操 作,杜绝工艺违规,查处一处,处分一处。11、将提高钢种命中率为重点,要求转炉车间要提高操作水平,对终点成分要判断准确, 出钢过程及时加挡渣锥,防止下渣,加强对耐材质量的监控,减少钢种跑号,提高命中率。12、将提高产品质量作为重点工作,按公司安

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