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文档简介

1、“三低”油藏整体调剖技术研究与应用汇报提纲一、概述二、整体调剖技术参数筛选三、实施效果评价四、存在问题五、认识与建议 简介 牛圈湖油田侏罗系油藏属于大型构造-岩性复合性油气藏,是典型的“三低”油藏。其平均孔隙度11.5%;平均渗透率2.83mD,地层压力10MPa,温度45,储层因沉积环境的差异,储层的物性存在较大的差异;2004-2005年在直井、水平井试验区实施超前注水与压裂改造结合,储量得到升级,具备经济开采价值。2007年6月牛圈湖油田油井总井数55口,开井数41口、日产液366m3,日产油95吨,含水70。一、概述含水大于60%的井占44.8%,产液小于5方/天的井占30%。1、油井

2、生产特征为高含水、低液量井比例高一、概述井号压前产液(m3/d )压前产油(t/d )压前含水(%) 压裂日期压后产液(m3/d )压后产油(t/d )压后产水(m3) 压后含水(%) N11-11压前无产能06.10.2126.682.2724.0190N15-13压前无产能06.10.2141.163.537.0490N10-6C1.760.526506.11.2923.681.4122.0293湖32-12压前无产能07.4.1833.760.0333.72100湖31-11压前无产能07.4.1611.682.079.2379.1湖20-16压前无产能07.5.1714.240.011

3、4.22100湖32-14压前无产能07.5.1740.960.0340.91100湖27-19压前无产能07.5.1853.120.0553.06100湖30-11压前无产能07.5.2025.44025.44100平均30.11.0428.8594.682、部分油井压裂投产后,含水率高。油井压裂前后产状表一、概述不同类型吸水剖面所占比例备注:共统计51井次3、注水井受非均质性影响,剖面矛盾突出.一、概述 牛圈湖西山窑油藏储层非均质性严重,平面、层内矛盾突出,主河道方向为注入水高渗方向,部分油井压后高含水,为了提高单井产量,挖掘井筒潜力,改善油田开发效果,因此开展了化学调剖工作。一、概述西山

4、窑组储层非均质严重。二、整体调剖技术参数筛选1、见水特征分析1、见水特征分析油井见同位素峰值时间15-20天油井见化学示踪剂峰值时间5-10天示踪剂及油水井动态反应表明油井见水时间短,存在高渗带或裂缝沟通的可能。二、整体调剖技术参数筛选 水线突进快、方向性强,示踪剂及油水井动态反应表明油井见水时间短,存在高渗带或裂缝沟通的可能。见示踪剂时间为2-24d1、见水特征分析二、整体调剖技术参数筛选N12-8井与注水井N11-8注采反应时间为58d,注采反应强烈。07.3.6日,将N11-8井注水量由80m3/d下调为20m3/d;N12-8液量下降,含水于07.3.14日左右由60%下降为5.5%。

5、1、见水特征分析二、整体调剖技术参数筛选压降试井认为水井存在裂缝1、见水特征分析牛圈湖油田破裂压力梯度统计表二、整体调剖技术参数筛选 由于储层内部严重的非均质及裂缝的存在,注入水沿高渗带或裂缝窜流至对应油井,造成水驱速度快、见水时间短。1、见水特征分析二、整体调剖技术参数筛选2、技术思路 (1)针对封堵油水井之间高渗流通道,可采用深部调剖措施,以封堵储层中的高渗带、裂缝为主要目的,改变平面上注入水的流向,提高水驱波及体积,降低对应油井含水,使其它对应井受效,进而提高采收率; (2)确保调剖后注水井具有一定的吸水能力。 二、整体调剖技术参数筛选3、调剖剂参数筛选调剖剂筛选基于以下条件:1)储层速

6、敏中等偏强,酸敏程度较弱2)地层水型为NaHCO3型,总矿化度5266mg/l,其中Cl-含量在2030mg/l,PH值6.0。注入水为清水,水质能达到I类标准。3)地温梯度为2.17/100m,地层温度40-45,温度较低4)以封堵高渗透的窜流通道或微裂缝为主,尽可能减少对基质渗透率的伤害,优先进入水流通道,对水的封堵率大于油的封堵率。筛选了低温交联有机铬延迟交联冻胶体系凝胶微球+冻胶体系二、整体调剖技术参数筛选配方:丙烯酰胺的共聚物+有机铬特点:1、性能稳定,低环境毒性,广泛用于封堵大孔道和裂缝油藏;2、适应于3070;地层水矿化度:06104mg/l;3、交联时间可调,8h到5天之间可调

7、;岩心封堵率:97;可泵性:初始粘度30mPas,成胶后粘度最大可达22104mPas,可以改变聚合物浓度控制体系的强度;4、具有油水选择性,优先进入高含水的高渗透通道,封堵水层能力高于封堵油层能力,具有粘土防膨和防运移能力。1)低温交联低温有机铬延迟交联冻胶体系3、调剖剂参数筛选二、整体调剖技术参数筛选长时间延迟交联的冻胶(交联时间可以15天以上,好的粘弹性)1)低温交联低温有机铬延迟交联冻胶体系3、调剖剂参数筛选二、整体调剖技术参数筛选配方组成:聚丙烯酰胺+有机酚、醛+交联调节剂等特点:地层吸附小,成胶性能稳定,毒性低,不含重金属离子,无环境污染;适应于4080;基液粘度:10-100mP

8、a.s,可调;交联时间1天到7天之间可调;成胶强度1-5.0104mPa.s(旋转粘度计测),粘弹性好;突破压力梯度:42.0MPa/m;平均堵塞率:98.2%。 3、调剖剂参数筛选二、整体调剖技术参数筛选2)低温高强度有机酚醛交联冻胶 预凝胶是一种吸水体积膨胀材料,吸水后具有很好的柔顺性和韧性。主要技术指标: 膨胀倍数:30-200倍热稳定性:95下,2年不脱水耐温性:可抗130高温 耐盐性:颗粒性能不受矿化度影响利用聚合物在交联剂作用下形成强度较高的体型冻胶,增大对高渗带、裂缝、微裂缝的封堵。性能指标:基液粘度:10-100mPa.s,可调;适应温度:40-80;成胶时间:24-240h,

9、可调;成胶强度:0.3-5.0104mPa.s;突破压力梯度:42.0MPa/m;平均堵塞率:98.2%。3)凝胶微球+冻胶体系3、调剖剂参数筛选二、整体调剖技术参数筛选(1)调剖剂用量优化 结合三塘湖实际情况,根据示踪剂监测、注采反应分析、模拟计算,确定调驱剂用量为水窜通道体积的1/3到1/5。(2)段塞组合优化 主要采用由低到高不同浓度的堵剂段塞组合工艺。前面的段塞注入时粘度较低,能够沿着窜流通道进入深部,而高强度的后续段塞有较强的封堵能力,实现对窜流通道的有效封堵。(3)调剖剂排量、压力 尽量避免超破压施工,排量控制在与注水量接近。4、调剖参数优化二、整体调剖技术参数筛选 由于牛图湖自然

10、地理环境影响,优选采用可移动撬装装置,现场配制、注入,可根据现场压力、排量等情况,随时调整浓度、交联比、排量等,成本低,施工方便。5、调剖施工工艺二、整体调剖技术参数筛选 2007年6-10月在牛圈湖油田实施注水井调剖28井次,调剖剂用量120-449m3,平均271m3;平均施工压力19.7MPa,施工成功率100。三、实施效果评价牛圈湖区块调剖施工参数表三、实施效果评价 施工现场做了配液、调剖剂的输送、挤注等环节对调剖剂的粘度损失系统的实验,在此基础了形成三罐配液系统,同时取消了挤注设备的喂液泵,采用变频调剖泵注入,减轻了剪切引起的聚合物溶液的粘度损失。 1、优化施工注入工艺离心泵对聚合物

11、溶液剪切严重取消离心泵后粘度保持良好三、实施效果评价调剖井组示意图调剖水井2、开展不同调剖剂及段塞组合试验三、实施效果评价施工后注水压力平均上升2.5MPa。28口注水井调剖前后注水状况表3、水井端效果分析三、实施效果评价28口注水井调剖前后注水状况表三、实施效果评价调剖牛12-10注水曲线调剖湖28-23注水曲线3、水井端效果分析三、实施效果评价可对比11口调剖井注水指示曲线对比 启动压力明显上升,最高上升4.9MPa,平均上升2.3MPa,91的井启动压力上升,吸水指数从53.6m3/MPa下降到41.94m3/MPa。3、水井端效果分析三、实施效果评价湖32-13注水指示曲线湖30-13

12、注水指示曲线3、水井端效果分析三、实施效果评价牛圈湖区块调剖前后吸水剖面对比从剖面资料对比看,强吸水层段X22、X23吸水强度得到控制,X21吸水强度得到加强,厚度动用率得到提高。吸水剖面动用状况得到改善。3、水井端效果分析三、实施效果评价可对比21口调剖井剖面对比表65%井厚度动用率提高或稳定,81的井剖面级差得到变小或稳定,说明吸水剖面得到改善。3、水井端效果分析三、实施效果评价调剖后油井见效统计表统计对应油井井数35口,日产液量下降195方,日产油增加45.3吨,含水下降29.5%,主要表现为增油和降液两类。4、对应油井效果分析三、实施效果评价牛圈湖区块调剖增油效果统计表4、对应油井效果

13、分析三、实施效果评价转轴牛12-10调剖牛12-9采油曲线牛11-8调剖牛11-11采油曲线牛12-10调剖NP14-13调剖4、对应油井效果分析三、实施效果评价牛圈湖区块调剖降液统计表4、对应油井效果分析三、实施效果评价调剖直井区对应油井采油曲线 直井区水井调剖8口井,调剖时间07年6-8月,对应油井19口,效果表现为增油降水,月产油量2100上升到2700吨,区块含水从49下降到34。4、对应油井效果分析三、实施效果评价4、对应油井效果分析调剖水平井区对应油井采油曲线 水井调剖3口井,调剖时间07年8月,对应油井4口,效果表现为降液降水,水从80下降到14。三、实施效果评价调剖菱形井区对应

14、油井采油曲线4、对应油井效果分析 直井区水井调剖17口井,调剖时间07年9-10月,对应油井17口生产,效果表现为降液增油,月累产液量从5800下降到4300m3,含水从95下降到88。三、实施效果评价1、油藏特征认识不清 调剖井对应油井调剖前含水率较高,施工过程中排量控制较好,但施工压力高,调剖后水井端效果不明显,对应油井效果较差;需加深对油藏的认识。四、存在问题优化施工规模、排量、施工压力、后续提压注水压力等参数。目前施工规模主要参照示踪剂监测结果、日注入量进行设计,有待优化;施工压力、后续注水压力有待优化;2、工艺参数四、存在问题 目前主要采用不同浓度凝胶调剖剂的段塞组合,需进行优化;以

15、追求最佳的增油降水效果。需加强调研与调剖剂段塞组合研究。3、调剖剂段塞组合四、存在问题4、有效期短 从油井端效果来看,虽然见到了降液降水增油得效果,但有效期并不长。调剖剂的优选及适应性还得继续进行,来达到适合牛圈湖油田最佳得调剖剂。注水井实施调剖措施后,大幅度降低了裂缝或高渗带的吸水能力,使注水井的注入压力升高,注水量降低。注水井的注入压力升高,会使裂缝进一步延伸,从而降低注水井调剖措施效果;注水量降低,也会使注水井达不到配注要求,降低注水开发效果。为此应开展注水井调剖措施后的酸化或解堵增注技术的研究,降低注入压力,增加注水量,使注水井达到配注要求。四、存在问题5、调剖与增注的矛盾认识:1、从油水井调剖效果分析,制定的整体调剖的技术思路是可行的。2、针对牛圈湖油田储层特性和见水特征,调剖剂的选型是适合的,高渗带或裂缝造成的注水指进得到了一定程度的控制。3、形成了适合牛圈湖油藏和现场条件的调剖注入工艺。4、调剖参数的优选效果(段塞组合、调剖剂用量、顶替液量等)需

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