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1、1800吨年硫磺回收装置尾气达标排放分析丁延彬 (大庆石化公司炼油厂, 邮编 163711)摘 要: 本文介绍了大庆石化公司1800吨/年硫磺回收装置通过技术改造以及应用气风比先进控制技术之后,生产平稳运行装置尾气S02达标排放。关键词:硫磺回收 尾气 达标1.引言大庆石化公司炼油厂的1800吨年硫磺回收装置:是炼油厂120万吨/年柴油加氢装置的配套装置,于2004年6月建成投产。主要处理72万吨/年酸性水汽提装置和32万吨/年醇胺液再生装置生产的酸性气,年生产硫磺1800吨。装置自2004年开工以来,烟囱尾气SO2排放浓度始终超过国家标准GB/T16297-1996的要求。为了解决尾气SO2

2、排放浓度超标问题、提高硫磺回收装置运行的稳定性、降低操作人员劳动强度、达到节能降耗的目的,车间进行了一系列的工艺改造处理,最终在2008年1800吨年硫磺回收装置尾气达标排放。2.工艺流程简述(如图)2.1制硫部分上游装置来酸性气经酸性气分液罐脱液后,进入制硫燃烧炉, 根据制硫反应需氧量,通过比值调节严格控制进炉空气量,经燃烧,将酸性气中的烃类等有机物全部分解。在炉内约65(v)的H2S进行高温克劳斯反应转化为硫,余下的H2S中有1/3转化为S02,燃烧时所需空气由制硫炉鼓风机供给。自制硫燃烧炉排出的高温过程气一小部分通过高温掺合阀调节一、二级转化器的入口温度, 其余部分进入一级冷凝冷却器冷却

3、至160,在一级冷凝冷却器管程出口,冷凝下来的液体硫磺与过程气分离,自底部流出进入硫封罐;未冷凝的过程气经高温掺合阀调节至232进入一级转化器,在催化剂的作用下进行反应,过程气中的H2S和SO2转化为元素硫。反应后的气体进入二级冷凝冷却器,过程气温度由308冷却至160,二级冷凝冷却器冷凝下来的液体硫磺,在管程出口与过程气分离,自底部流出进入硫封罐,未冷凝的过程气再经高温掺合阀调节至224进入二级转化器,过程气在催化剂的作用下继续进行反应,反应后的过程气进入三级冷凝冷却器,温度从250被冷却至160。一、二、三级冷凝冷却器壳程产生0.4MPa(g)的蒸汽自用。在三级冷凝冷却器管程出口,被冷凝下

4、来的液体硫磺与过程气分离,自底部流出进入硫封罐;顶部出来的制硫尾气经尾气分液罐分液后进入尾气处理部分。汇入硫封罐的液硫自流进入液硫贮罐,经循环脱气处理,液硫中的有毒气体被脱出,送至尾气焚烧炉焚烧。脱气后的液硫用液硫泵送至硫磺成型机造粒、称重、包装后即为产品硫磺。2.2尾气加氢部分制硫尾气自尾气分液罐出来进入尾气加热器,与尾气焚烧炉出口的高温烟气换热,温度升到300,混氢后进入加氢反应器,在CT6-5B尾气加氢催化剂的作用下进行加氢、水解反应,使尾气中的SO2、S2、COS、CS2还原、水解为H2S。反应后的高温气体进入尾气急冷塔下部,与急冷水逆流接触、水洗冷却至40。尾气急冷塔使用的急冷水,用

5、急冷水泵自急冷塔底部抽出,经急冷水冷却器冷却至40后返急冷塔循环使用,为了防止设备腐蚀,需在急冷水中注入NH3,以调节其pH值保持在78。急冷降温后的尾气自急冷塔顶出来进入尾气吸收塔。自醇胺再生系统来的MDEA贫胺液(40的MDEA胺液)进入尾气吸收塔上部,与尾气急冷塔来的尾气逆流接触,尾气中的H2S被吸收。自塔顶出来的净化尾气(总硫300ppm),进入尾气焚烧炉,在600高温下,将净化尾气中残留的硫化物焚烧生成 SO2,剩余的H2和烃类燃烧成CO2和H2O,焚烧后的高温烟气经过尾气加热器回收热量后,烟气温度降至463,再掺入冷空气混合降温至350左右由烟囱排入大气。吸收H2S后的MDEA富液

6、,经富液泵送返醇胺再生系统进行溶剂再生。3.技术改造3.1酸性气流量不稳定原因:入装置酸性气来自64万吨/年酸性水汽提装置、72万吨/年酸性水汽提装置、醇胺再生装置的三路进料,进料量的变化会引起分液罐压力变化,并造成整个装置运行的波动。改造处理:64万吨/年酸性水汽提装置、72万吨/年酸性水汽提装置、醇胺再生装置的酸性气出口前增加压力调节阀,控制入硫磺回收装置的酸性气分液罐的压力。分液罐压力高过0.07MPa分液罐顶的压力调节阀自动开启酸性气去火炬焚烧。3.2酸性气管线堵塞原因:酸性气管线温度低,容易产生结晶物堵塞管线。改造处理:酸性气管线增加0.8MPa蒸汽伴热,提高酸性气管线的温度。尾气加

7、氢单元急冷塔塔底注气氨停用,改用净化水置换,减少富胺液携带去胺液再生装置的氨量,避免了再生回流罐出口酸性气管线出现胺盐结晶,堵塞管线。并在酸性气管线上加脱氧水冲洗线定期进行冲洗。3.3过程气管线泄漏去烟囱原因:循环气放空线阀门泄漏。改造处理:循环气放空线阀门由夹套蝶阀改为夹套闸阀。3.4制硫炉供风流量不稳3.4.1原因:制硫炉风机入口阀及放空阀都是现场蝶阀,不能实现DCS调整。3.4.2改造处理:制硫炉风机出口线增加流量表,放空线设置调节阀,实现DCS调整。3.5 比值分析仪冬季经常失灵3.5.1原因:冬季比值分析仪操作温度低,出现失灵。3.5.2改造处理:比值分析仪伴热由0.35MPa蒸汽伴

8、热改为0.8MPa蒸汽伴热。分析小屋有空隙的地方增加保温,以提高分析仪的操作温度,保证正常运行。3.6胺液再生装置生产不稳3.6.1原因:胺液质量差,易发泡,再生塔操作不稳。3.6.2改造处理:急冷塔停止注气氨,改用净化水置换。胺液再生装置的胺液进行净化,去除胺液中的固体悬浮物、烃类、热稳定盐及胺的降解产物,提高胺液质量。3.7更换尾气加氢催化剂原因:尾气加氢催化剂加氢及羰基硫水解效果不理想。改造处理:尾气加氢催化剂更换为CT6-5B,制硫炉配风以及比值分析仪显示的H2S/SO222.5进行控制。3.8气风比控制波动大原因:由于炼油厂炼油能力的提高,脱除的硫含量相应增加,造成1800吨/年硫磺

9、回收装置超负荷运行。因此,酸性气分液罐压力受上游装置酸性气流量的影响,压力波动比较大,酸性气量与工业风主风量的串级不能投用,操作人员很难调节。如果压力超过允许范围(0.07Mpa),或排到火炬去燃烧,污染大气;或限制汽提及再生装置的酸性气排出量,影响两套装置的运行稳定,也容易影响后续污水处理装置的安全运行。改造处理:应用智能控制器,其中主要包括采用复杂控制策略的压力控制器和气风比控制器。压力控制:分液罐有来自64万吨/年酸性水汽提装置、72万吨/年酸性水汽提装置、醇胺再生装置的三路进料,进料量的变化会引起分液罐压力变化,并造成整个装置运行的波动。采用压力控制器控制分液罐的压力在允许范围内,使制

10、硫燃烧炉进料量相对平稳。气风比控制:采用复杂控制策略,通过气风比控制器依据制硫尾气在线分析仪表AIC5101对H2S和SO2组分的分析结果,调节风量保证制硫尾气中的H2S/SO22/1。对H2S/SO2比的控制主要由副进风量FIC5103实现,主进风量FIC5102主要实现对酸性气流量FIC5101的跟踪,跟踪比例依据FIC5103的实际值缓慢调整,使FIC5103保持在量程的50左右。最终实现燃烧炉出口、一级二级转化器内的H2S/SO2比都是2/1的目标,制硫燃烧炉、一级转化器、二级转化器达到最佳反应条件,降低后续尾气加氢处理部分的负荷,尾气达标排放。4.改造后效果4.1硫磺产量:24小时增产硫磺0.5吨。4.2硫磺尾气分析采样时间监 测 烟 气采样点SO2 (mg/m3)2008.3.4硫磺尾气7262008.3.14硫磺尾气8642008.3.20硫磺尾气8102008.3.28硫磺尾气7942008.4.1硫磺尾气8642008.7.11硫磺尾气5442008.7.18硫磺尾气5042008.7.22 硫磺尾气4995.结束语大庆石化公司1800吨/年硫磺回收装置通过工艺技术改造以及应用气

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