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文档简介

1、关于调整脱硝系统的运行方案为降低脱硝系统费用,控制液氨消耗,利用炉内低氧、分段燃烧的方式,降低脱硝入口NOx ,同步控制烟气量,从而达到减少脱硝耗材费用,降低大量用氨对尾部受热面的腐蚀威胁。一、 调整要求1、氧量控制要求450-530t/h(主汽流量)氧量维持在4.5 与 4.0 之间530-588 t/h (主汽流量)氧量维持在4.0与 3.5之间588-700 t/h (主汽流量)氧量维持在3.5与 3.0之间700-865 t/h (主汽流量)氧量维持在3.0与 2.8之间865-990 t/h (主汽流量)氧量维持在2.8与 2.5之间2、配风方式二次风采取缩腰型配风,sofa风保持上

2、两层30% 以上开度。根据氧量要求调整送风量,对于风机联锁中“送风机动叶开度 10% ”已修改为“送风机动叶开度5% ”。调整过程中以二次风门调整为主,控制二次风与炉膛差压0.3KPa 。3、制粉系统控制风煤比例在2:1 左右,减少冷一次风开度;降低一次风压,在风量一定的情况下,减少热风阻力。4、燃烧器摆角控制摆角水平或下摆,增加炉膛燃烧空间,进一步降低炉膛出口温度。二、 注意事项1、在低氧燃烧阶段, 注意保证吹灰质量,监视排渣机电流情况及炉内运行工况,发现有结焦现象,立即上报并调整运行参数;2、监视磨煤机差压, 根据排矸量及差压情况,及时调整风煤比;3、氧量调整以二次风门调整为主,目的是突出

3、二次风分段强弱的作用,而通过送风机动叶调整氧量,只是整体改变送风量大小,对分段燃烧作用效果不佳。4、监视火检、炉膛负压变化情况, 一旦出现燃烧恶化,及时调整风量以保证稳定燃烧。三、 可能的不良结果对于炉内低氧燃烧,是否对受热面产生高温腐蚀,还需试验一段时间后,利用检修机会检查。飞灰可燃物会增加,需核算对煤耗的综合影响2012 年1月20日初步结果汇报一、 概述根据以上方案进行调整后,对控制SCR 入口 NOx 含量及液氨消耗量,都表现出较为明显的效果,已#1炉为例:同 等负 荷 情 况 下 , SCR 入 口NOx由 调 整 前 的 平 均 值725mg/Nm3,降至调整后平均值450-550

4、mg/Nm3,耗氨量 由 调 整 前 平 均 值196.7kg/h降 至 调 整 后 的 平 均 值110kg/h,节约耗氨量近96kg/h,日节约氨量约2.3t 。二、 调整方法总结本次燃烧调整在原“燃烧调整试验”的结论上进行,对原试验中得出的经济性氧量曲线进行了调整,以低氧燃烧为主要调整方式,通过二次风门及sofa风的不同配风,达到降低主燃烧区热负荷,从而降低NOx 的目的。通过逐渐摸索,不断降低氧量,在保证锅炉不出现结焦的情况下,氧量控制由原系数下降了0.3 。对摆动燃烧器对降低NOx 作用,在二次风门固定不变、70%-30%NOx 影响不大。三、效益计算1)调整后,液氨消耗量由日均8-8.5t降至 4.5-5t ,每日节约液氨费用3.5*3800=13300元。2) #1 机送、引风机耗电率,调整前后对比:名称12 月1 月2 月送风机0.123%0.119%0.112%引风机0.983%0.893%0.885%3 )锅炉飞灰由0.5升至1.76 ,理论影响锅炉效率0.48% 。四、采取措施下发新

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