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文档简介
1、.关于装煤烟尘控制试验报告伊力特煤化工有限公司5.5m焦炉捣固装煤生产气煤焦,入炉煤挥发分在3840%左右,在装煤时烟尘控制由炉顶吸尘倒烟车配以高压氨水喷射,将装煤烟尘吸入集气槽中。但是,投用以来一直效果不好,装煤烟尘大量从机侧炉门逸出,严重污染空气。本文根据笔者参与组织技术攻关积累的资料整理,比较肤浅。经过十多天的观察、探索、和试验,取得了初步的效果。但是,还不能在生产气煤焦时完全消除装煤冒烟的问题。在攻关期间得到了有关领导和技术人员的支持和帮助,深表感谢。一、装备及运行情况1、我司高压氨水泵型号DJ80×6,流量:75m3/h,扬程:414m,功率:160KW,。注:DJ多级油泵
2、。出口管径DN125,两台泵共一根DN200的进口管2、高氨喷嘴12,L=200mm,直管式结构。买回3个三线四流道的喷嘴装在109#、110#桥管上。喷嘴长度约65mm。3、当不开高氨喷嘴时,炉顶高氨压力4.1MPa,开一个高氨喷嘴降0.3 MPa,开3个降0.9 MPa。4、集气管压力没有自动调节,当开高氨喷嘴时,集气管压力升至300Pa以上,不稳定。5、入炉煤饼高度在5.3m,空间高度250mm,炭化室石墨有厚有薄,大多在上升管跟部和机侧炉头有石墨。但不是很严重。6、炉顶上有一台倒烟车,往前倒2,往后倒1,平时使用它,比不用稍微好一些,但是装煤时,机侧炉头往外逸黄烟尘较厉害,烟火往外喷。
3、二、查找原因。我们经过深入了解,观察装煤冒烟的现象,摸索装煤冒烟与那些因素有关联的规律。初步得出原因如下:1、高压氨水喷嘴是直管式的简单结构的,其喷射力在桥管处测量只有150Pa,显然很小。这是一个很重要的原因。根据我厂赴山东学习的同志介绍,人家的喷射力大得多;我们询问了其他焦化厂,据了解,高压氨水喷射力所产生的负压在桥管处能达到1200Pa。2、集气槽压力不稳也是一个重要的影响因素。由于没有自动调节,集气槽压力在装煤和换向时,常常升至350Pa以上,有时将上升管盖都掀翻了。我们做了检测试验证明:不同的集气管压力下所产生的抽吸力是不一样的。(见表一)。表一集气槽压力P抽吸力Pa12312356
4、#20014070280350600107#3603102453065145101#240170130260350400102#170120774204805303、炭化室石墨和桥管、上升管的石墨也是影响抽吸力的原因之一。4、装煤时,煤饼擦炉墙容易引起大量黄烟逸出,增加抽吸难度。5、生产气煤焦,入炉煤挥发份高达3840%,所产生的荒煤气多。其导烟除尘比生产冶金焦难度大得多。以上诸因素中,我们认为喷射力不够是最主要原因,下一步我们紧紧围绕这一因素开展工作。进行一系列的试验。三、试验情况:从有关资料和其他单位查找理论根据和实验经验,明确了主攻方向,首先对喷嘴进行改进试验。 1、 喷嘴的结构以旋转式
5、的较好,可以提高射流紊动程度。我公司购3套新喷嘴就是这种三线四流道喷嘴,抽吸力在350400Pa,明显好于直管式喷嘴。但使用效果在山东某公司用的好,在我们这里就不行。2、我厂老式喷嘴(直管式)结构简单,不利于射流紊动。但是,经过我们计算和试验,发现现有喷嘴长度增加100mm,可以提高喷射抽吸力一倍以上。(见表二中的106#桥管喷嘴抽吸力最高)虽然如此,还是不能解决无烟装煤问题。 桥管测试高压氨水喷射抽吸力统计表 表二日 期炭化室号氨水压力MPa抽 吸 力Pa集气管压力Pa备 注10.20106-5009012,L300107-4001308,L250109-15010412,L200老喷嘴11
6、0-400125三线四流道10月21日110#MPa-40093/125三线四流道109-150104三线四流道107-4001308,L250106-5009012,L30010.221104.1/4.9-450130三线四流道1094.97-1459512,L200老喷嘴1084.95-20018010,L1301064.2/4.85-50015012,L3001054.9-24013012,L200 老喷嘴7616014212,L200 老喷嘴76150130关掉小低压喷嘴前76170130关掉小低压喷嘴后10.24106-50014012,L300昨天换10140013010, L30
7、0同上10248012010, L300同上10427013010, L3001073201208,L250105180140老喷嘴3、关于喷嘴口径。我们试验了12、10、8三种喷嘴,区别不是很大,主要是由于喷嘴长度不一样,无法区分优劣。但是效果都好于老喷嘴。4、高压氨水三通阀检查发现有个别的坏了。如:81#高压氨水不通;5、喷嘴堵塞也对抽吸力有影响。如109#也是新购的三线四流道喷嘴,抽吸力比110#小多了,原因是喷嘴堵塞。6、高压氨水泵流量问题。我们开了2台泵试了3孔,效果也不好。可能与高氨泵使用频率偏低(分别为45 HZ和42HZ)和两台高氨泵进口管共一根DN200的管道有关。7、11.
8、6日,组织生产了十几孔冶金焦,入炉煤挥发分大约28%左右,高压氨水泵电机变频频率提高至46.6HZ,电流达213A(开三个经加长的喷嘴)。高氨压力比平时高0.3MPa。喷嘴是经改造过的喷嘴。结果,装煤基本不冒烟,仅有微量的淡黄色的烟通过地面除尘站吸收了。四、试验结果:1、所有高压氨水喷嘴长度由200mm增加到300mm,桥管处测得的抽吸力增加一倍以上。生产冶金焦时,装煤基本不冒烟。但是生产气煤焦,还达不到装煤不冒烟的要求。如果控制好集气槽的压力,稳定在140Pa左右,煤饼在推进1/31/2的时候基本不冒烟,继续推进时冒烟,但比试验前要小的多。2、喷嘴在加长100mm的加工过程中 ,由于加工精确
9、度不高,焊接时有的有不同程度的偏斜,所以抽吸力不一样。因此在加工过程中,要保持喷管中心线垂直,最大限度减少误差。4、高压氨水喷嘴口径、喷射角度、安装高度等与高氨泵出口压力有着密切的关系。在一定的压力下,对应有一个最佳的喷嘴口径、喷射角度和安装高度,需经过精确计算。喷嘴的结构不同也会产生不同的效果。5、生产冶金焦,入炉煤挥发分大约28%左右,装煤时,基本不冒烟。说明冶金焦和气煤焦煤料挥发份不同,烟尘控制的效果是不一样的。五、编后语: 虽然这次未能完全解决生产气煤焦中装煤冒烟问题,但是在生产冶金焦时,可以做到完全消除装煤烟尘。生产气煤焦装煤不冒烟还有待深化改造。笔者认为可以从以下几方面着手:1、关键在于提高高压氨水喷射力,使桥管处抽吸力达到1000Pa以上。喷嘴结构应改为漩转喷射型,以提高射流紊动程度。同时,根据桥管下口直径,确定喷射角度并精确计算喷射高度。现有的直管式喷嘴需要淘汰。2、提高高氨泵电机使用频率接近至50HZ,使电机电流达到250A左右(额定电流279A)。从而提高泵的出口流量和压力。应该可以提高喷射力。3、煤饼在高向上的锥度应由现在的490/500mm提高至480/500mm
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