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文档简介
1、正交实验设计案例分析45120611 戴杰摘要:正交实验设计法在工业生产中具有广阔的应用领域, 但由于推广不够, 在实践少有应用, 除了观念上的影响外, 对操作方法的疑惑和不熟悉, 也是重要因素。 我们小组选取了两个典型案例,对正交实验设计法的操作方法和步骤进行了介绍。正交实验设计法在工业生产中具有广阔的应用领域。作为一种科学的实验方法,它以投资少、易操作见效快的特点而为人们所关注,在已经试点过的单位都不同程度地取得了明显效果, 受到企业的普遍欢迎。正交实验设计法虽然已经取得了骄人的业绩,但它的推广并不普遍。 原因主要是许多企业科学意识差,对正交法缺乏正确认识,不懂操作程序,甚至怕麻烦。鉴于此
2、,我们选择了两个典型案例,对正交法的应用程序和方法做出了说明。一、双氰胺生产工艺的优化研究1.1 立项背景山西省双氰胺厂。 1989 年引进技术,设计能力为年产双氰胺 500t ,1990 年投产, 1991 年全年生产双氰胺 300t 。虽然当时双氰胺出厂价为 15000 元 /t ,市场供不应求,但由于该企业产量达不到设计能力,成本很高,年亏损 30 多万元,企业处于非常困难的境地。1.2 经诊断发现的问题( 1)双氰胺的主要原材料质量差,有效含氮量低。调查结果:石灰氮最好是一级品占一半,其余为二级品以下。石灰氮产品的行业标准(有效含氮量)是:优级品>=20%,一级品>18%,
3、二级品 >17%,次品 <17%。经过对比, 该厂石灰氮有效含氮量低,是双氰胺消耗高、成本高、产量低的主要原因。( 2)石灰窑 CO2 气体浓度太低且很不稳定,是制约双氰胺生产的关键因素。经调查发现, CO2气体浓度一般在 17%以下,有时 12%左右,致使双氰胺车间第一道工序(即水解工序)脱钙速度慢、时间长,是制约双氰胺产量的关键。( 3)双氰胺的生产工艺影响因素多,优化潜力大。经分析认为:水解投料量、水解pH值、聚合工序的聚合温度、聚合pH 值、结晶温度等因素,均对产品质量和消耗有影响。多因素影响正好适用正交法。1.3 正交法在各生产车间的应用及效果( 1)提高白灰窑CO2 气
4、体浓度的正交实验。经调查,投入的煤和石头的比例是由人工估计的,并不计量, 每天加料总量和分配的层次随意性很大。由于没有固定的工艺标准,CO2气体浓度既不可能稳定,生产效果也不可能提高。故采取了以下措施:一是安装地磅, 投入的煤和石头要求过磅计量;二是实施正交优化。经计算,石灰窑优化方案的因素水平及实验结果(选用L9(34)正交表安排实验)分别如表 1、表 2 所示。表 1 因素水平表水平因素煤石比投料量( t/ 次)投料层次(次 /d )11:0.145721:0.175.5831:0.269表 2 实验结果表因素方案A 煤石比B 投料量(次班)C 投料层次(次实验结果 CO2班)浓度( %)
5、11:0.145926.421:0.175728.731:0.205827.441:0.145.5828.651:0.175.5930.161:0.205.5729.471:0.146729.281:0.176830.491:0.206932.2K1 平均值28.127.529.1因素主次 :B,C,K2 平均值29.829.432.1AK3 平均值29.730.630优水平 :Rj1.73.13A3, B2, C3经计算分析,显然优化方案为A2B3C3。即 A 煤石比为1:0.17,加料量为6t/ 次,加料层次为 9 次 /d。经进一步优化,加料层次为12 次 /d ,使二氧化碳气体浓度达3
6、8%。( 2)提高石灰氮有效含氮量和产量的正交实验。经过对氮化车间3 台沉降炉产出成品状况分析和操作情况分析,我们发现成品不均匀,一层一层的,每层3cm 厚,在两层连接处质量好, 而在两层之间质量疏松,经化验有效含氮量低。工人操作,电石在上端有加料机均匀撒于料面,由于冷料加入,炉温逐步下降,连续加料,待炉温降低80 摄氏度时,才停止加料,致使料层厚度超过3cm。从上面的操作过程分析:连续加料时间太长,使得料层太厚, 在停止加料后,氮气与电石进行氮化反应,生成CaCN2,由于氮化反应是一个放热反应,炉温慢慢升高,当再回到900 摄氏度重新加料,又是厚厚一层,炉温降低80 摄氏度才停止加料。这样就
7、造成停止加料后,氮气与料层表面接触,反应生成 CACN2,由于料层厚,氮气深入内部反应不易,因此两层中间氮化不充分,造成质量差, 而且反应慢, 产量也低。 由于找准了石灰氮质量差和产量低的原因, 正交优化方案制定如下: 首先把加料前后的温差由 80 摄氏度降低为 20 摄氏度以内(越低越好) ,这是为了减少一次加料的数量和厚度使 CaC2 和氮气能充分反应,既可提高产品质量,又可促进产量提高。其因素水平及实验结果分别如表 3、表 4 所示。表 3 因素水平表水平因素加料温度 A(摄氏进口氮压萤石比例( %)回炉料比例 D度)( mmH2O)( %)1860301.01.02880401.51.
8、53900502.020表 4 实验结果表因素方案A(摄氏度)B( mm)C(摄氏度)D(摄氏度)有效氮 N%1860302.01.520.02860401.01.020.13860501.52.020.384880301.51.020.205880401.02.020.156880502.01.520.247900502.02.020.228900401.51.520.809900301.01.020.10K1 平均值20.1620.1420.1920.13因素主次 :C,K2 平均值20.2020.3520.4620.35D,A, BK3 平均值20.3720.2420.0820.25优水
9、平 :Rj0.210.210.380.22A3, B2, C2,D2优化方案为 A3B2C2D2。由于人工操作,温差太小,操作困验难,后来安装了自动控制加料装置, 可把温差控制在10摄氏度以下,使CaCN2质量大幅度提高。9个方案均达到优级品,从极差大小来看, 其他因素影响不大。 当按优化方案生产后,有效含氮量稳定在22%23%,100%为优级品。( 3)双氰胺生产工艺的正交优化。双氰胺工序正交试验,主要是降低消耗,提高产量。考察指标只计产量,其因素水平及实验结果(选用L8(27 )正交表)分别如表5、表 6 所示。表 5 因素水平表因素水平水解 pH 值聚合温度(摄氏聚合 pH 值投料量(
10、kg)度)19.57210.58002107511900表 6 试验结果表因素方案投料量 A(kg)水解 pH 值 B聚合温度 C产量(袋)聚合 pH 值(摄氏度)18009.5721117.52800107510.525.5390010751125.549009.57210.521.55800107510.52468009.572112479009.57210.519890010751129K1 平均值30.327.33230因素主次 :K2 平均值31.734.73032B,C,D,A优水平 :Rj1.47.422A2,B2,C1,D2直接可看出8 号试验产量最高,班产29 袋,其条件为
11、A2B2C1D2。经观察发现,投料过程中,由于投料速度快,再加上水解过程为放热反应,故料液温度升高。 本来水解工序料液温度应低于 70,如果达到聚合温度,会提前生成双氰胺,过滤过程将把生成的双氰胺滤到废渣中丢弃, 使消耗高、 产量低、 温度高, 将生成的大量氨气排放到空气中,造成损失。因此,除优化生产条件外,应着重控制加料速度的均匀性,保持料液温度低于60。这样按优化方案操作,使每t 双氰胺消耗石灰氮由6.5t 降至 4t 以下。石灰氮售价2000 元 /t ,双氰胺成本下降约5000 元 /t 。( 4)经济效益分析。由于 CO2 气浓度提高,产量增加 1/3,石灰氮有效含氮量的提高可使双氰
12、胺的石灰氮耗量大幅度下降。2 八水钡生产工艺的优化及一水钡的开发研究2.1 立项背景1995 年,榆次钡盐厂月产八水钡不足70t ,投产近两年亏损约90 多万元。该项目投产后只能生产八水钡,消耗极大,成本很高,企业亏损严重。2.2 发现问题( 1)毒重石煅烧工艺问题最大。主要有以下几点:一是煅烧温度和恒温时间不确定,工人凭经验操作; 二是煅烧罐煅烧过程中破裂严重, 高温情况下空气进入, 熟料变色提取不出八水钡;三是矿石粒度大,熟料中仍有大量BaCO3 矿石颗粒。该工序是该厂生产工艺的关键工序, BaCO3矿石不能很好地转化为BaO,产品无法生产出来。当时生产1t 八水钡,需矿石 5t 以上,试
13、产时曾用20t 矿石生产出1t 八水钡,每t 矿石从四川运到山西,进厂费用 300 元 /t以上,造成企业亏损。( 2)浸取工序中成品和废渣分离不彻底,仅废渣中带走的成品约占1/3。( 3)成品中杂质含量高,BaCO3杂质经常超标。2.3 科研课题组采取的措施( 1)在浸取过滤工序中增加真空过滤装置,收回大量成品;( 2)改自然结晶为真空结晶,提高结晶效率和产品质量;( 3)配料中增加添加剂,有效解决因热胀造成煅烧罐大量破裂的问题;( 4)针对煅烧转化率极低的难题,用正交试验法找出最佳工艺参数。2.4 毒重石煅烧提高转化率的正交试验为了找到最佳恒温湿度,工厂专门建小型试验窑一座,经摸索发现恒温
14、温度在1100 至1150 摄氏度范围,转化率有保证,故以下试验把恒温温度作为固定因素。试验1、试验 2、试验 3 的结果分别见表7、表 8、表 9。试验 1 考察了恒温时间、保温措施、添加剂对转化率的影响。 该试验告诉我们,恒温时间长些好,在保温措施下增加添加剂有明显效果,转化率有较大幅度提高,原生产记录转化率均在40%以下。试验2 考察了恒温时间、矿石粒度、还原剂配比对转化率的影响。 该试验清楚地告诉我们, 恒温时间长些好, 分开粒度煅烧效果显著,转化率大幅上升,原来加 17%的还原剂煤比例偏高,不仅浪费煤,效果也不好。试验3 为固定恒温温度(固定恒温时间 36h),有保温措施,重点考察矿
15、石粒度、添加剂配比、还原剂配比对转化率的影响。表 7实验 1 结果表方案因素恒温时间 A( s)保温措施 B添加剂( %)转化率( %)126有有55.02226无无44.08330有无53.66430无有48.44K1 平均值49.854.5951.98因素主次 :B,C,K2 平均值51.0546.2648.87ARj1.258.333.11优水平 :A2, B1, C1表 8实验 2 结果表方案因素恒温时间 A( s)矿石粒度 B(mm ) 还原剂配比 C( %) 转化率( %)126011257.93226131562.82330351757985301317
16、62.2630351261.45734011761.45834131267.55934351562.70K1 平均值59.359.1262.48因素主次 :K2 平均值60.7164.1961.19B,A,CK3 平均值63.960.6060.26优水平 :Rj4.65.072.22A3, B2, C1表 9 实验 3结果表因素方案矿石粒度 A(mm )添加剂 B( %)还原剂配比 C转化率( %)( %)15711278.102571.51470.4435721667.3741311653.445131.51261.4461321476.4973511456.888351.51674.4393521271.97K1 平均值72.1462.7173.34因素主次
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