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文档简介

1、YD323型中型捣固车捣固控制系统的分析与改进    摘 要:从应用角度介绍了YD323型捣固车捣固控制系统的组成、捣固头的控制原理及改进后的原理分析,为现场使用、维修提供帮助。 关键词:捣固控制原理;维修;YD323 捣固装置是捣固车作业最主要的部件,捣固装置正常工作与否直接影响捣固车作业的质量和效率。           摘  要:从应用角度介绍了YD323型捣固车捣固控制系统的组成、捣固头的控制原理及改进后的原理分析,为现场使用、维修提供帮助。关键词:捣固控制

2、原理;维修;YD323        捣固装置是捣固车作业最主要的部件,捣固装置正常工作与否直接影响捣固车作业的质量和效率。鉴于YD323型中型捣固车捣固控制系统存在着故障率高、作业精度差的问题,为了提高YD323型中型捣固车作业的质量和效率,对该型捣固车捣固控制系统非常有必要进行合理的改进,以满足铁路线路施工作业的需要。        1 YD323型中型捣固车原捣固控制系统的组成:      

3、  1.1电气控制系统        该型捣固车电气控制系统是在PLC系统控制下由电路控制板、感应深度传感器、接近开关组成。该型捣固车的捣固装置分左、右两套,分别由3U12,3U13两块电路板控制,在捣固框架的后边安装有感应深度传感器。感应深度传感器内安装有三个接近开关,分别产生上、中、下三个位置信号,来控制捣固装置的升降,从而使捣固车完成捣固作业,捣固车的这种捣固控制系统的控制方式,被称为感应捣固控制方式。捣固装置的上升、下降的程序控制系统是由可编程逻辑控制器实现的,这个控制系统简称为PLC系统。PLC系统是以微

4、处理器为核心,综合运用了 计算 机技术、自动控制技术和通信技术,使用面向控制对象、控制过程的“ 自然 语言”编程,是一种更适用于 工业 环境、可靠性较高的新一代通用工业控制系统。        1.2液压控制系统        捣固装置上升、下降的液压控制是由比例方向控制阀控制升降油缸来完成的。在YD323型捣固车捣固装置升降液压控制回路中,采用的是美国Vickers公司生产的KDG5V型比例方向控制阀。KDG5V型比例方向控制阀主级阀芯的位置取决于整体安

5、装的比例电磁减压阀的输出;主阀芯的移动方向取决于先导阀的两个电磁铁中哪一个得电,而移动量取决于输入的电磁铁的电流。该比例方向控制阀需要一个单独的放大器去驱动,预置电流750mA,最大驱动电流1400mA。        2 感应捣固控制方式的原理        当需要捣固装置下降时,来自PLC系统的捣固装置下降信号有效,左QL02=1、右QL04=1,这两个高电平信号分别被送到3U12、3U13电路板的16z端子,使得板上的J2继电器吸起,产生下降工作电流

6、,并引起板上控制预置电流的J1继电器吸起,产生下降预置电流,同时三极管T1导通;板上+24V电源由12d输出,经限流电阻,比例阀下降线圈,再由14d进3U12、3U13电路板,经J5继电器的吸起接点到T1管的集电极、发射极到电源负极,于是比例阀中有下降电流流过,捣固装置开始下降。当捣固装置下降结束后,左QL02=0、右QL04=0,板上的J2继电器落下,下降工作电流消失,由于板上电容的影响,控制预置电流的J1继电器要经过一定的缓放时间才会落下,预置电流消失,捣固装置停止动作,从而避免了捣固装置停止过猛。        当需要

7、捣固装置上升时,来自PLC系统的捣固装置上升信号有效,左QL01=1、右QL03=1,这两个高电平信号分别被送到3U12、3U13板的18z端子。使得板上的J4继电器吸起,产生上升工作电流,并引起板上控制预置电流的J3继电器吸起,产生上升预置电流,同时三极管T2导通;板上+24V电源由8d输出,经限流电阻,比例阀上升线圈,再由10d进3U12、3U13电路板,经J6继电器的吸起接点到T2管的集电极、发射极到电源负极,于是比例阀中有上升电流流过,捣固头开始上升。当捣固到上位,上升结束,左QL01=0、右QL03=0,板上的J4继电器落下,上升工作电流消失,由于板上电容的影响,控制预置电流的J3继

8、电器要经过一定的缓放时间才会落下,预置电流消失,捣固装置停止动作,从而避免了捣固装置停止过猛。             3 感应捣固控制方式的缺点        由于Vickers公司生产的KDG5V型比例方向控制阀控制的特性决定,比例方向控制阀阀的阀芯移动的死区电流为750mA,最大工作电流可达到1.4A,因此捣固控制板上流过的电流很大,捣固控制板上的元件容易发热后造成温漂,同时控制电流变化范围较大,造成阀芯移动的

9、反应时间较长,捣固装置的升降出现滞缓和不同步现象,影响捣固的作业质量和效率。        4 对YD323型中型捣固车捣固控制系统的改进        4.1改进后的捣固控制系统部件组成。        在程序控制系统的协调控制下,改进捣固控制系统由选用普拉赛公司生产的比例方向控制阀、深度设定电位器、750深度传感器及捣固控制板组成。    &#

10、160;   4.2首先对程控系统进行修改,因为原捣固控制板需要程控系统分别提供上升信号(QL01=1、右QL03=1),和下降信号左(QL02=1、右QL04=1)而线性捣固控制板只需要一路信号控制,下降=1,上升=0,所以必须对可编程序控制器(PLC系统)的程序进行修改,这里就不在详细叙述。        4.3线性捣固控制电路的工作原理:        当需要捣固装置下降时,来自PLC系统的捣固装置下降信号有效,左Q10=1、右Q

11、11=1,这两个高电平信号经2U6电平转换板,输出低电平信号分别被送到10U1、10U2电路板的16z端子,使得板上的J1、J2、J9继电器吸起。当捣固装置没有达到设定的深度时,J10继电器吸起,产生下降预置电流,同时三极管T2导通;板上+24V电源由12d输出,经限流电阻,比例阀下降线圈,再由14d进10U1、10U2电路板,经J7继电器的吸起接点到T2管的集电极、发射极到电源负极,于是比例阀中有下降电流流过,捣固装置开始下降,当捣固装置下降到距设定深度140mm时,比例阀中的电流开始减少,直至达到设定的深度,比例阀中的电流减少至预置电流,随着捣固装置越过下位进一步向前移动,J10继电落下,

12、预置电流消失,同时三极管T2的基极电位迅速变负,三极管T2截止,比例阀中电流为零,捣固装置停止动作。        当需要捣固装置上升时,PLC系统输出上升控制信号,左Q10=0、右Q11=0,经2U6电平转换板,输出的高电平信号使10U1、10U2电路板上的J1、J2、J9继电器落下。当捣固装置没有达到设定的上升高度时,J10继电器吸起,产生上升预置电流,同时三极管T1导通;板上+24V电源由8d输出,经限流电阻,比例阀上升线圈,再由10d进10U1、10U2电路板,经J6继电器的吸起接点到T1管的集电极、发射极到电源负极

13、,于是比例阀中有上升电流流过,捣固装置开始上升,当捣固装置上升到距设定高度230mm时,比例阀中的电流开始减少,直至达到设定的高度,比例阀中的电流减少至预置电流,随着捣固装置越过上位进一步向前移动,J10继电落下,预置电流消失,同时三极管T1的基极电位迅速变负,三极管T1截止,比例阀中电流为零,捣固装置停止动作并停在上位。        为了防止当传感器工作电源故障时,导致线性深度传感器输出电压异常;或为了防止集成运放的工作电源故障时,导致集成运放输出电压异常,从而使捣固装置动作失控的现象出现,在10U1、10U2线性捣固板上设有±10V、±15V电源状态监视继电器J6和J7。当电源输出正常时,J6、J7继电器吸起,比例阀中的上升、下降电流才能输出至比例方向控制阀上,起到保护作用。        5 结论        通过上述对YD323型中型捣固车捣固控制系统的改进

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