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1、编号:SM-ZD-46627六氟化硫断路器的典型故障分析Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.编制:审核:批准:本文档下载后可任意修改精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE六氟化硫断路器的典型故障分析简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的

2、行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器 尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统 的油断路 器和压缩空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识 到影响六氟化硫设 备安全运行的因素,由于有一些影响是 隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体

3、压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总 结出了一些情况可以 导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏 检查最近气体填充后的记录,如气体密度以大于0.01兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪 检测,更换密封件和其他已损坏的部件。具体方法:如泄漏很快,可充气至额 定压力,查看压 力表,同时用检漏仪查找管路接头漏点;另外可以用包扎法逐相逐个密封部位查找漏点。主要泄漏部位及处理方法:(1 )焊缝。处理方法为补焊。(2)支持瓷套与法兰连接处、 法兰密封面等。处理方法 为更换法兰面密封或瓷套。(3)灭弧室顶盖、提升杆密封、

4、三连箱盖板处。处理方 法为处理密封面、更换密封圈。(4)管路接头、密度继电器接口、 压力表接头。处理方法为处理接头密封面更换密封圈,或暂时将压力表拆下。(5) 如发现六泄漏应检测微水含量。二次回路或密度继电器故障 依次检查密度继电器信号接点及二次回路相应 接点,部分厂家生产的密度继电器在密封上不好,出现受潮或进水现象,导致内部节点短路。处理方法可改变密度继电 器安装位置,对密 度继电器接头部位涂密封胶。电气回路常见的故障。电气回路故障可能有以下五个方面原因:第5页/总11页精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE(1 )若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路 断线或无控制电源

5、(如控制保险断)。可检查控制电源和整个控制回路上的各个元件是否正常,如操作电压是否正常, 熔丝是 否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否 良好,有无气压降低闭锁等。(2)当操作合闸后红灯不亮, 绿灯闪光且事故喇叭响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见原因有合闸回路熔断器的熔丝熔断或接触不良;合闸 接触 器未动作;合闸线圈发生故障。(3) 当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间 红灯又灭绿灯闪光,事故喇叭响, 说明断路器合上后又自动 跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路 器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。(4) 若操作合闸后绿灯

6、熄灭,红灯不亮,但电流表计已有指示,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助触点或控制开关触点接触不良,或跳闸线圈断开使回路不通, 或控制回路熔丝熔断,或指示灯泡损坏。(5 )分闸回路直流电源两点接地。六氟化硫气体含水 量超标 六氟化硫断路器内水分严重超标将危害绝缘,影响 灭弧,并产生有毒物质。断路器含水量 较高时,很容易在绝 缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含 水量较高的气 体在电弧作用下被分解,六氟化硫气体与水 分产生多种水解反应,产生三氧化钨、氟化铜等粉末状绝缘 物,其中氟化铜有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪 络电压下降,氢氟酸、亚 硫酸等具有强腐蚀性, 对固体

7、有机 材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。水分超标有以下 几方面。(1)新气水分不合格。处理方法为对于放置半年以上的气体,充气前检测新气含水量应不超过64.88毫升/升。(2)充气时带入水分。原因是由于工艺不当, 如充气时 气瓶未倒立,管路、接口未干燥, 装配时暴露在空气中时间 过长等。(3)绝缘件带入的水分。 原因是在长期运行中, 有机绝缘材料内部所含的水分慢慢释放出来导致含水量增加。(4)吸附剂带入的水分。原因是吸附剂活化处理时间过短,安装时暴露在空气的时间过长。(5 )透过密封件渗入的水份。 原因是大气中水蒸气分压 为设备内部的几十倍甚至几百倍,在压差作用下水分渗入。(6) 设备渗漏。

8、原因是充气接口、管路接头、铸铝件砂 孔等处空气中的水蒸气渗透到设备内部,造成微水升高。当六氟化硫断路器投入运行一定时间后,根据有关标准、 规程、制造厂家的规定和运行条件以及该六氟化硫断路器的运行状况,决定其临时性检修、小修及大修的项目和内容。 目前,六氟化硫断路 器本体的大修,受技术水平和检修设备 及现场条件限制,一般委托制造厂家或专业的检修单位实施。 条件具备的用户,也可以在制造厂家专业技术人员的指导下 进行大修工作。六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连 续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器 尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统 的油断路 器和压缩

9、空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识 到影响六氟化硫设 备安全运行的因素,由于有一些影响是隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总 结出了一些情况可以 导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏 检查最近气体填充后的记录,如气体密度以大于 0.01兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪 检测,更换密封件 和其他已损坏的部件。具体方法:如泄

10、漏很快,可充气至额 定压力,查看压 力表,同时用检漏仪查找管路接头漏点;另外可以用包扎法逐相逐个密封部位查找漏点。主要泄漏部位及处理方法:(1 )焊缝。处理方法为补焊。(2)支持瓷套与法兰连接处、 法兰密封面等。处理方法 为更换法兰面密封或瓷套。(3)灭弧室顶盖、提升杆密封、 三连箱盖板处。处理方 法为处理密封面、更换密封圈。(4)管路接头、密度继电器接口、 压力表接头。处理方法为处理接头密封面更换密封圈,或暂时将压力表拆下。第9页/总11页FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE(5)如发现六泄漏应检测微水含量。二次回路或密度继电器故障 依次检查密度继电器信号接点及二次回路

11、相应 接点,部分厂家生产的密度继电器在密封上不好,出现受潮或进水现象,导致内部节点短路。处理方法可改变密度继电 器安装位置,对密 度继电器接头部位涂密封胶。电气回路常见的故障。电气回路故障可能有以下五个方面原因:(1)若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路断线或无控制电源(如控制保险断)。可检查控制电源和整个控制回路上的各个元件是否正常,如操作电压是否正常, 熔丝是 否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否 良好,有无气压降低闭锁等。(2)当操作合闸后红灯不亮, 绿灯闪光且事故喇叭响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见原因有合闸回路熔断器的熔丝熔断或接触不

12、良;合闸 接触 器未动作;合闸线圈发生故障。(3)当操作断路器合闸后, 绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间 红灯又灭绿灯闪光,事故喇叭响, 说明断路器合上后又自动 跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳 闸或断路 器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。(4)若操作合闸后绿灯熄灭, 红灯不亮,但电流表计已 有指示,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助触点或控制开关触点接触不良,或跳闸线圈断开使回路不通, 或控制回路熔丝熔断,或指示灯泡损坏。(5 )分闸回路直流电源两点接地。六氟化硫气体含水量超标 六氟化硫断路器内水分严重超标将危害绝缘,影响 灭弧,并产生有毒物质。断路器含水量 较高时,

13、很容易在绝 缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含 水量较高的气 体在电弧作用下被分解,六氟化硫气体与水 分产生多种水解反应,产生三氧化钨、氟化铜等粉末状绝缘 物,其中氟化铜有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪 络电压下降,氢氟酸、亚 硫酸等具有强腐蚀性, 对固体有机 材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。水分超标有以下 几方面。(1)新气水分不合格。处理方法为对于放置半年以上的 气体,充气前检测新气含水量应不超过64.88毫升/升。第11页/总11页精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE(2 )充气时带入水分。原因是由于工艺不当, 如充气时 气瓶未倒立,管路、接口未干燥, 装配时暴露在空气中时间 过长等。(3)绝缘件带入的水分。 原因是在长期运行中, 有机绝缘材料内部所含的水分慢慢释放出来导致含水量增加。(4)吸附剂带入的水分。原因是吸附剂活化处理时间过短,安装时暴露在空气的时间过长。(5)透过密封件渗入的水份。 原因是大气中水蒸气分压为设备内部的几十倍甚至几百倍,在压差作用下水分渗入。(6)设备渗漏。原因是充气接口、管路接头、铸铝件砂孔等处空气中的水蒸气渗透到设备内部

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