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文档简介

1、6MW 余热电站汽轮机缺陷原因分析及处理1故障现象 我公司综合利用焦炉剩余煤气余热发电站,采用洛阳发电设 备厂生产的汽轮机,型号: N6-3.34 。从 2007 年 6 月并网发电 至今的 7 年运行时间当中, 汽轮机出现的主要故障现象为以下三 个方面:(1)汽轮机的振动偏高; (2)真空度相对较低; (3)调 速系统不稳定 ;2. 故障分析2.1 汽轮机的振动偏高振动是一种周期性的反复运动。 处在高速旋转下的汽轮发电 机组,在正常运行中总是存在着不同程度和方向的振动。 对于振 动,我们希望它愈小愈好。不同转速机组的振动允许值不同,凡 是在允许范围内的振动,对设备的危害不大,因而是允许的。超

2、 出允许范围, 就会对设备造成伤害。 而本机组在运行中最高振动 超过 85um, 最低振动时也在 50um 以上,超出了汽轮机振动的 允许范围 50um 以下。汽轮机振动过高直接威胁着机组的安全运行, 因此, 在机组 出现过高振动时,就应及时找出引起振动的原因,并予以消除, 绝不允许在强烈振动的情况下让机组继续运行。汽轮发电机组的振动是一个比较复杂的问题, 造成振动的原 因很多,为找出汽轮机振动大的原因 ,我们曾通过做试验方法 来查找汽振动大的原因:1)励磁电流试验目的在于判断振动是否是由于电气方面的原因引起的, 以及 是由电气方面的哪些原因引起的。2)转速试验目的在于判断振动和转子质量不平衡

3、的关系, 同时可找出转 子的临界转速和工作转速接近的程度。3)负荷试验目的在于判断振动和机组中心, 热膨胀, 转子质量不平衡的 关系,判断传递力矩的部件是否有缺陷。4)轴承润滑油膜试验目的在于判断振动是否是由于油膜不稳, 油膜被破坏和轴瓦 紧力不当所引起的。5)真空试验 目的是判断振动是否是由于真空变化后机组中心在垂直方 向发生变化引起的。6)机组外部特性试验,实际上就是在振动值比较大的情况 下测量机组振动的分布情况, 根据振动分布情况分析判断不正常 的部位。,通过以上实验对振动过高的原因分析如下:1)通过汽轮机的转速实验,在开机,暖机过程中,每一个阶 段都有振动偏高的现象,特别是过临界转速时

4、有较高的峰值 (70um )振动出现, 因此判断气机转子的动平衡存在一定问题,如果转子的平衡度越好,那么汽机的基础振动就越低。2)通过带负荷实验, 汽轮机在升负荷的每一个阶段都出现振 动不断变化的现象, 由此判断,汽轮机的滑销系统膨胀出现问题, 汽机中心间隙过大。3 )通过汽轮机真空试验, 汽轮机在真空变化过大的情况下, 汽轮机的振动会随真空的下降有所上升 (汽轮机真空试验局限于 在规定范围内的真空变化) ,判断汽轮机由于长时间运行在规定 真空的低限, 由于排气温度相对在规定范围内偏高, 机组的低压 缸热膨胀温度相对偏高, 转子运行产生一定偏移而对转子振动产 生一定影响。4)通过我们对开机过程

5、当中振动的测量和记录,并对测量 记录进行分析比对,在未带负荷时通常随着汽机转速的不断升 高,汽轮机呈现 3# 轴瓦振动偏低, 1#轴瓦振动偏高的现象,在 汽轮机接带负荷后通常是 3#轴瓦振动偏高, 那 1#轴瓦就会振动 偏低;或者三个轴瓦的振动维持在一个相对平衡的状态, 但三者 也都在 50um 以上。由此判断可能是汽轮机的转子中心与发电 机转子中心间隙过大, 由于本机组出厂时设备自身缺陷, 在安装 过程中通过测量下缸盖水平度发现下缸盖机头方向往上翘, 汽机 下缸盖在安装时滑销系统的机座有一定的不平衡,造成 3# 轴瓦 在负荷越高的情况下,机座整体往上翘,为平衡振动,通常都以 稍稍紧固尾部机座

6、螺丝来处理。5)处理方法在机组揭盖检修时,对发电机和汽轮机中心进行调校;同时检查轴瓦质量,对不符合要求的轴瓦进行更换、刮瓦处理;检查 前后高低压汽封磨损情况, 对不符合要求的进行更换, 以保证汽 机真空度; 检查各级隔板汽封是否卡涩和磨损严重, 对不符合要 求的进行更换, 以保证气流在各级中流速平衡; 对机组基础机座 的滑销系统进行检查; 对汽轮机油系统检查清洗及更换油脂, 对 调速系统的缸体活塞进行检查更换。,特制定有以下措施:1)加强汽轮机疏水操作, 避免使蒸汽带水造成汽轮机水冲击;2)适当延长暖机时间, 避免汽轮机由于热膨胀不到位而引起 震动过大;3 )防止升速过快或加负荷过快而引起的汽

7、轮机振动急剧增 高;1)控制润滑油温,防止温度过高或过低引起振动变化过大; 及时调整润滑油压,防止油压下降影响了轴承油膜的形成;2 )防止主蒸汽温度过高或过低引起的振动过大, 主蒸汽温度 过高会引起汽缸不正常的热膨胀和热变形而振动增高; 主蒸汽温 度过低使湿蒸汽进入汽轮机,形成了水冲击,危害汽轮机;3)防止真空降低,排气温度升高,使汽缸发生异常膨胀;4 )做好汽轮机保温工作, 不让汽轮机受穿堂风及冷空气气流 影响,使汽缸向单侧膨胀;5 )严密监视汽轮机震动变化, 定期或不定期对汽轮机本体进行巡查, 发行汽轮机震动波动大, 根据汽轮机各种参数判断是否 正常,如汽缸内出现异响应立即采取停机措施;6

8、)加强汽轮机停机后盘车,防止转子残存有较大的弯曲值, 启动后注意延长暖机时间消除转子弯曲。2.2 真空度相对较低 汽轮机的凝汽设备压力升高,在汽轮机运行中是较常碰见 的。汽轮机凝气设备的压力升高不仅会使机组的效率降低, 还常 常迫使机组降低负荷处理, 甚至造成机组停机事故。 我公司机组 真空从这七年来看真空最高时也就在 88kpa ,而其它地方的同样 机组普遍真空在 90kpa 以上。,它们的特征和处理方法均不同, 我们在运行中通过以下一些措 施来解决真空度低的问题:1)防止循环水中断,在运行中不断检查循环水量、温度的 变化,以确保由于循环水量不足而导致真空降低 ;2)确保凝结水水量均衡正常,

9、水温正常,对抽气器铜管进 行良好冷却,提高抽气器效率 ;3)控制调整好汽轮机轴封送汽,确保在运行中真空的密闭 性良好;4)利用检修时间对循环系统中的冷凝器铜管进行检查, 并对 铜管内在运行中遗留下的淤泥等杂质进行清理, 以达到更好的换 热效果。 对循环水池进行彻底清洗及循环水的更换, 以此达到在 运行中保证水温相对较低,对冷凝器铜管起到更好的冷却作用, 降低排气温度,以此保证真空 ;5)在汽机每次大中修后,做好汽机的真空严密性试验,以 此保证汽机本体及真空系统管道有较高的严密性 ;6)定期对两级抽气器进行检修,检查和更换抽气器铜管, 更换抽气器底座垫片, 以保证抽气器一段与二段抽气之间密封良

10、好,不出现窜汽现象,从而提高抽气器工作效率。通过我们采取措施后对真空系统的改善情况来看, 造成真空 相对偏低的原因不是某个单台设备造成的, 而是各台设备工作效 率轻微不到位,而集中反映在了真空度上。2.3 调速系统不稳定 ,主要表现在汽轮机在运行中会出现甩负荷的情况,负荷 变化最大时可达 1000KW 以上,给操作人员的操作带来风险。 经分析造成甩负荷的原因, 可能是在运行中轴瓦长期磨损脱落的 乌金经回油管道进入油箱, 通过主油泵循环供给到调速系统缸体 内影响调速系统活塞的正常工作, 造成调速系统动作不灵敏, 达 不到根据进汽自动调节进汽量的目的, 而导致负荷波动; 也可能 是油路堵塞、泄露等原因。1)在每次中修或停机时间较长时都对油箱、 管路进行清理; 对调速系统进行清洗,检查更换活塞;2)滤油机加强对汽轮机润滑油的过滤,防止由于汽轮机油 内含杂质;3)对汽轮机回油滤

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