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1、抽油机井节能措施及效果分析 抽油机井节能措施及效果分析 摘要:根据机采设备及能耗状况,阐述了地面、地下措施现场实际应用节能效果,并评价了节能措施。应用说明,无刷直流电机系统效率、单井泵效明显提高;节能抽油机具有明显的节能效果;加强日常生产管理,可降低机采系统能耗。 关键词:抽油机井节能;效果评价 中图分类号:TE08文献标识码:A 文章编号: 一、地面措施 1.1解决 “大马拉小车现象 应用了无刷直流电机、伺服电机等新型节能型电机,配合电容补偿,提高功率因数,降低了上下电流,减少了电能损耗。 无刷直流电机应用。特点是恒扭矩和大范围无级调速,一方面可以降低装机容量,另一方面可以更好的适应抽油机井
2、的举升工况提高泵效及系统效率。针对抽油机负载,该直流调速拖动系统能够根据负载自动调节输出转矩和输出功率,即抽油机在做功时输出相应负载功率,而做反功时输出功率降低或不做功,最大限度节省电能。无刷直流电动机启动转矩大,启动电流小,调节范围宽。无刷直流电机的启动方式为软启动,在电动机的启动过程中电压无级平滑的从初始值上升到全压,使电机转矩在启动中有一个均匀增加的过程。软启动方式可提供了平滑的、无级的电动加速,同时通过减少转矩波动来减轻对齿轮、联轴器及皮带的损怀。安装无刷直流电机前后比照,节电效果明显,系统效率、单井泵效明显提高。见表1。该电机目前技术成熟度局限于380V电机。针对平衡块调到头仍然欠平
3、衡的抽油机井,不适合安装该电机,因为欠平衡时,抽油机带动电机进行发电,该电机的自动单元进行反向发电,电阻丝发热,如果始终处于反向发电状态时,配电箱容易被烧坏。 表1无刷直流电机与三相异步电动机消耗功率比照表 1.2解决常规抽油机能耗高问题 节能抽油机具有明显示的优势,功率曲线平稳,易于调整平衡,对电机的容量需求小,具有明显的节能效果。比照了原有的常规抽油机和下偏杠铃复合平衡抽油机,增大冲程,优化参数,到达节能降耗的目的。 与常规型抽油机相比节电率到达12.6%左右,有较好的节能效果。 下偏杠铃复合平衡抽油机运行平稳,平衡度有一定的提高。下偏杠铃复合平衡抽油机节电效果比拟明显,平均日耗电从改造前
4、的163.7kWh下降到143.1kWh,平均下降20.6kWh。见表2。首先从耗电量上来看,改造后上下行电流明显减少,单机日耗电量明显下降。 表2 抽油机节能改造效果统计 在现场实际应用中,容易调整抽油机的平衡,平衡比拟高,可达95%以上,从而降低了劳动强度,延长了抽油机的使用寿命,既减少了因调平衡所造成的油井停产时间,又到达了节电的目的。 1.3改善抽油机井日常生产管理 通过加强日常生产管理,包括调平衡、盘根及皮带松紧度调整等,降低机采系统能耗。 抽油机井平衡调整。目前,油井举升方式主要以抽油机为主,假设抽油机运转不平衡:一是会造成能耗相对增加;二是直接影响抽油机减速箱以及电机效率。因此加
5、大抽油机平衡度调整技术措施实施力度,来实现进一步降低机采能耗的目的。 盘根及皮带松紧度现场试验。抽油机井口盘根和皮带是传输动力的重要环节,其松紧度直接影响系统效率和耗电量。盘根过松会导致井口漏油,盘根过紧引起电流上升,耗电量增加;皮带过松导致发生丢转,传输效率降低,而过紧导致皮带和电机轴承磨损加速,耗电量也上升;合理调整皮带和盘根松紧度既可以降低抽油机耗电量,又提高了抽油机井的系统效率。 盘根松紧度现场试验。如何控制盘根盒松紧度,既到达节能的目的,又能满足生产管理的需要。我们提出了以扭矩值为依据,控制盘根盒松紧度。为此,开展盘根盒松紧度现场试验,利用扭矩扳手量化盘根盒松紧程度,测定在不同扭矩下
6、抽油机井的消耗功率、日耗电、系统效率。合理扭矩区间总的制定原那么:一是盘根盒要牢固不晃动;二是盘根盒处于微漏状态。以盘根盒处于微漏状态作为现场操作和管理标准。盘根试验井单井在合理扭矩值下日耗电平均降低2.0kWh,方便现场操作和管理。 皮带松紧度现场试验。在先期现场试验的根底上,选取局部井进行皮带松紧度调整试验,根据测试结果制定皮带松紧度合理扭矩调整区间。皮带松紧度调整标准:符合“四点一线要求,松紧适宜,运行不打滑,不丢转,用手下按1-2指为宜。 二、地下措施 2.1降低抽油机井悬点载荷 降低动载。游梁抽油机的合理驱动在考虑其负载特点的同时,还要有利于机、杆及泵系统的配合,因此为适应常规抽油机
7、的交变载荷,尽可能采取低冲次运行,减缓换向加速度,降低惯性载荷和振动载荷和减速器的峰值扭矩。 降低静载。根据抽油杆节点能耗理论分析,除抽汲参数对抽油杆能耗的影响外,抽油杆杆径、材质与组合是影响抽油杆能耗的最重要因素。对于普通D级22+19mm组合抽油杆的油井,通过降级采用高强度抽油杆H级19+16mm组合代替,确保抽油杆强度满足平安生产的条件下,可降低抽油机井悬点载荷,从而降低能耗。统计说明,平均单井日耗电下降31.2kWh,最大载荷下降4.7kN,载荷比下降了0.04。实施抽油杆降级在减少功率消耗的同时也可降低悬点载荷,改善油井运行工况。 做好油井清防蜡和防偏磨工作,改善杆管运行状况。近几年
8、,通过应用化学、机械等油井清防蜡系列配套技术,从各种清防蜡工艺的应用效果看,化学清防蜡工艺成熟,效果较好;水泥车、超导车热洗效果较好,但存在一定的局限性;电磁防蜡器、固体防蜡器具有一定的降粘防蜡效果。 2.2抽汲参数优化 抽汲参数优化是改善设备运行状况,降低机采能耗最直接、最经济的手段。以合理流压为理论根底,根据生产动态变化,及时进行抽汲参数的优化调整。主要做法: 针对供液缺乏井,采取安装低转速电机、间抽、换小泵、调小参等措施,保持合理漂浮度,提高系统效率。 针对供液能力较强的井,换大泵时合理上提泵挂,减小举升载荷。 对供采关系平衡的井,在保证产量稳定的前提下,采用长冲程、慢冲次或换大泵降冲次等优化措施,减小交变载荷,降低举升能耗。 3 结束语 根据目前机采系统能耗现状分析理论,优化措施结构,采取合理节能措施,可实现节能控耗目的。强化机采井日常的节能管理,优化机采参数设计,加强平衡调整,靠管
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