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文档简介
1、 烧结机台车车轮轴承润滑方式的改造浅析 齐学忠 王雷兵 李广兵 张新猛摘要:烧结机台车运行三个月出现了月消耗轴承200盘的记录,通过检查发现问题,进行设备改造,最后减少到每月只更换10盘轴承,同时也减少了轴、台车轮、端盖等的机物料消耗。关键词:设备改造;润滑方式;轴内打孔;直接润滑;台车轴承;滚子0 引言烧结机台车车轮轴承是决定烧结机台车使用寿命长短、台车是否跑偏的重要组成部分,一旦出现问题,将直接影响烧结生产,甚至导致停产。因此,烧结机台车的轴承润滑至关重要。本文针对实际使用过程中发现的润滑不到位情况,提出了合理性
2、建议并加以实施,为业主及设备厂家缩短了设备问题造成停机的时间。烧结机由唐冶供货安装,为120 m2带式烧结机,在运行三个月后经常出现台车轮脱落、台车轴磨损的问题,生产节奏被严重打乱,影响了高炉供料。1 原因分析为此,笔者专门对所有脱落的台车轮进行查看,查找脱落的真正原因。首先,通过拆解了解了台车轮的零部件构造分布为轴、轴套、车轮、轴承、骨架油封、端盖、压盖及其装配过程,如图1所示。我们发现,之所以脱落是因为内部的轴承缺少油脂润滑。采用352216双列滚子轴承,由外面的油嘴加油,通过外部的骨架油封顶住压力,让锂基脂进入到轴承内部的滚动部位。骨架油封采用丁腈橡胶材质,油封
3、规格型号为?70×?90×12。查询相关资料,发现骨架油封经常出现以下几个问题:(1)骨架油封不良,造成早期泄漏,唇口不良或者弹簧质量不佳或失效,有的是径向压力过小;(2)装配不良,发生泄漏;(3)唇口磨损;(4)橡胶老化,唇部过热硬化或龟裂。在实际运行中发现问题出现在了第(2)(3)(4)项,这三项是无法避免的,尤其是第(4)项唇部过热硬化,因为烧结本身就属于高温工作,所以这个问题无法解决。由于骨架油封会发生泄漏,油枪加油时,根本无法靠骨架油封的密封压力把油顶进去,所以双列滚子里面的另外一排根本加不上油,甚至是外部的一列也无法加油。线上烧结机台车105节,总共有轴承420
4、盘,但是每月的轴承消耗高达200多盘,而且由于轴承润滑不到位,台车轮经常脱落,掉在烧结机尾部或头部,只能停机取出台车轮。为了不影响生产,也经常线上更换车轮,有时更换轴承。车轮和轴有的磨损严重,无法使用,只能更换整张台车,给公司造成了巨大的备件消耗,也影响了生产节奏,如图2所示。2 曾经的解决方案一开始的思路是:如何更好地进行改善,让油可以直接快速地进入轴承内部的滚子里面,而不是靠压力硬往里推,减少轴承更换?如何在高温运行的情况下不损坏骨架油封?在这个过程中,曾试过更高价位的骨架油封,但是所起的作用近乎为零。3 最终解决方案后来在研究台车整个构
5、造时忽然想起,是不是可以让油嘴的油直接打到两列滚子的中间?于是进行了详细的测量,同时改变加油嘴位置,首先对整根轴进行测绘,然后安装上一个带轴承的车轮再进行详细测量,最后确定了两列滚子之间的准确位置。为了不改变整根轴的强度,我们只是把这根轴的油孔设置成了10 mm单油孔,加油嘴也设置成了10号的,这样加入的油可以更加均匀。为了更好地把油加入轴承内部,还把外部压盖的油嘴位置由原来的侧边,调整到了两螺栓孔的正中央,和轴的中央正好对着,于是在骨架油封损坏或没有骨架油封时,依然可以实现把油直接打入轴承的双列中间,并且每次都是把旧油打出来后才结束注油过程。台车改造后装配图及台车轴改造细节如图3、图4所示。
6、4 改造结果改变加油方式后,加油量和原来相比并没有增加多少,但轴承损坏数量从每月200盘直接降低为1015盘,不仅为公司节约了轴承的费用,同时也使轴和台车轮的损耗直线下降,由原来的每月更换40根轴左右减少到了10根轴。5 结语该项改造在现实使用中具有重大意义,不仅为公司节约了大量的机物料费用,同时也降低了工人劳动强度,减少了在线更换车轮的次数,加快了整个生产节奏。改造成果反馈给唐冶后,再来的新台车均按照此方式进行了改造。参考文献1 薛永明,修旭明,彭新亮.超低排放限值下的干熄焦环境除尘改造技术研究j.节能,2019(12):149-151.2 陸文.布袋除尘器除尘效果的影响因素及对策探究j.科技风,2019(36):124.3 郭江源.除尘器的除尘性能分析j.电力科技与环保,2019,35(6):6-9.4 曹
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